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高強(qiáng)度厚大斷面灰鐵軸承座縮孔問(wèn)題的工藝改進(jìn)

2020-10-15 13:05
鑄造設(shè)備與工藝 2020年4期
關(guān)鍵詞:縮孔軸承座鐵水

(廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司,廣東 梅州 514600)

高強(qiáng)度厚大斷面灰鐵軸承座產(chǎn)品是給排水能源動(dòng)力系統(tǒng)的重要零部件之一,同時(shí)也是一種非常典型的厚壁灰鐵件,主體壁厚為80 mm,最小壁厚30 mm,底座面壁厚250 mm,鑄件單重4 000 kg,材料牌號(hào)為HT300,不允許有氣孔、裂紋、夾砂、縮松缺陷。

1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)如圖1 所示,底座面整體壁厚為250 mm,圓弧面最小部位壁厚為30 mm,其余圓弧面壁厚為80 mm,具有壁厚相差懸殊、底座面壁厚大的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),容易產(chǎn)生以下鑄造缺陷:1)鑄件在冷卻過(guò)程中降溫不均勻、鑄造應(yīng)力大,容易在圓角、壁厚交接處產(chǎn)生裂紋缺陷;2)壁厚嚴(yán)重不均勻,鐵水補(bǔ)縮困難,造成厚壁部位縮孔難以解決;3)厚壁部位冷卻緩慢使金相組織變差,出現(xiàn)粗大石墨等鑄造缺陷。關(guān)鍵加工面為圖示內(nèi)圓孔及軸座端面,其次為厚大面頂部。

圖1 軸承座三維鑄件圖

2 原生產(chǎn)工藝

該鑄件采用樹(shù)脂砂手工造型進(jìn)行生產(chǎn),為了保證鑄件關(guān)鍵加工面(內(nèi)圓面、軸座端面及底座面)的質(zhì)量,工藝設(shè)計(jì)方案如圖2 所示,分型面位于厚大面頂面,鑄件整體位于上箱,厚大加工面位于鑄造底面,軸承端面位于鑄造側(cè)面。采用封閉式澆注系統(tǒng)比例為F直∶F橫∶F內(nèi)=1∶1.8∶0.85,側(cè)面上/下部同時(shí)進(jìn)流;厚大加工面位置放置冷鐵,頂面如圖設(shè)計(jì)鴨嘴補(bǔ)縮冒口;熔煉成分控制如表1 所示,澆注溫度控制在1 320 ℃~1 340 ℃之間。

圖2 原有工藝方案圖

表1 軸承座鐵水成分表(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

3 缺陷類型及原因分析

按照以上工藝連續(xù)生產(chǎn)6 件產(chǎn)品,其中有4 件在頂面冒口根部及冒口附近出現(xiàn)集中縮孔、縮裂缺陷,造成鑄件報(bào)廢,如圖3 所示。

圖3 鑄件缺陷圖

按照以上缺陷進(jìn)行原因分析:1)由于鑄件厚大加工面位于下箱,雖然厚大加工面夾渣/砂缺陷風(fēng)險(xiǎn)小,但是由于厚大面壁厚達(dá)到250 mm,鐵水在凝固過(guò)程中需要大量的液態(tài)補(bǔ)縮量,頂面冒口距離遠(yuǎn),凝固后期補(bǔ)縮量不足,容易導(dǎo)致冒口根部縮孔;2)直澆道距離鑄件過(guò)近熱影響嚴(yán)重,致使鑄件該部位長(zhǎng)時(shí)間處于加熱狀態(tài)而最后凝固,出現(xiàn)縮孔縮裂缺陷。

4 工藝改進(jìn)

為了降低廢品率、提高工藝穩(wěn)定性,根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)重新設(shè)計(jì)工藝:1)分型面不變,厚大加工面調(diào)整為鑄造頂面,軸承端面位于鑄造側(cè)面,實(shí)現(xiàn)鐵水的順序凝固;2)將直澆道與鑄件之間的距離增大到200 mm,采用封閉式澆注系統(tǒng),比例為F直∶F橫∶F內(nèi)=1∶1.5∶0.85,從軸承端面進(jìn)流;3)為了加快厚大面冷卻,頂面鋪設(shè)直冷冷鐵,其厚度大于120 mm,降低縮松傾向,避免加工面產(chǎn)生粗大石墨;4)頂面冒口避免放置在鑄件熱節(jié)最大的部位,防止冒口根部接觸熱節(jié)過(guò)大,產(chǎn)生冒口根部縮松;5)由于該工藝薄壁位置位于下箱,澆注過(guò)程中先進(jìn)流,因此可以進(jìn)一步降低澆注溫度,減小鑄件的液態(tài)收縮量,而不會(huì)因?yàn)闈沧囟冉档丸F水流動(dòng)性差造成冷隔缺陷,因此對(duì)澆注溫度進(jìn)一步降低調(diào)整為1300 ℃~1 320 ℃之間;6)對(duì)鐵水成分進(jìn)行調(diào)整,為了保證材料的性能指標(biāo),降低凝固過(guò)程中的縮松傾向,碳當(dāng)量由原來(lái)的3.66%調(diào)整到3.85%,Cu 質(zhì)量分?jǐn)?shù)由原來(lái)的0.48%調(diào)整到0.58%,改進(jìn)的鑄造工藝如圖4所示,并對(duì)新工藝進(jìn)行MAGMA 模擬驗(yàn)證。

圖4 改進(jìn)后工藝方案及模擬結(jié)果

5 MAGMA 模擬優(yōu)化改進(jìn)

按照改進(jìn)工藝模擬完成后發(fā)現(xiàn),中間4 個(gè)冒口還是由于接觸熱節(jié)過(guò)大,仍然有冒口根部及其附近出現(xiàn)縮孔的風(fēng)險(xiǎn),模擬結(jié)果見(jiàn)圖4b).按照模擬結(jié)果,制定了改進(jìn)方案:取消中間四個(gè)鴨嘴冒口,在遠(yuǎn)離直澆道一端放置壓邊冒口,既提供了補(bǔ)縮量,又避開(kāi)了鑄件熱節(jié)部位,其余4 個(gè)鴨嘴冒口,修改冒口頸尺寸,進(jìn)一步降低冒口接觸熱節(jié),優(yōu)化后方案如圖5a)所示。

圖5 優(yōu)化后工藝方案及模擬結(jié)果

圖5b)為進(jìn)一步改進(jìn)方案后模擬結(jié)果。結(jié)果表明:由于頂面厚大液態(tài)補(bǔ)縮距離長(zhǎng),因此將中間冒口取消,改為側(cè)面壓邊冒口,補(bǔ)縮效果沒(méi)有變化,徹底解決了冒口根部接觸熱節(jié)大,凝固慢,產(chǎn)品出現(xiàn)縮孔的問(wèn)題,在石墨化膨脹之前,壓邊冒口徹底凝固,模擬結(jié)果合格。

6 效果分析

按照改進(jìn)方案,首批生產(chǎn)2 件全部合格,然后投入小批量生產(chǎn),累計(jì)生產(chǎn)30 件無(wú)廢品,鑄件加工完成后合格無(wú)缺陷,如圖6 所示。表2 為合格軸承座金相/性能指標(biāo)。

圖6 合格鑄件及加工圖

表2 軸承座金相/性能指標(biāo)

7 結(jié)論

針對(duì)高強(qiáng)度厚大斷面灰鐵類軸承座,由于鐵水牌號(hào)高、壁厚大,鑄件收縮傾向加大,工藝設(shè)計(jì)時(shí)必須綜合鑄件結(jié)構(gòu),考慮澆注位置,以及采用必要的補(bǔ)縮冒口和放置合適的冷鐵,總結(jié)如下:

1)壁厚相差較大的灰鐵產(chǎn)品,選擇澆注位置時(shí),必須根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)重點(diǎn)考慮鐵水在凝固過(guò)程中的補(bǔ)縮,兼顧重要加工面,使得凝固過(guò)程中補(bǔ)縮更加合理。

2)厚大灰鐵件,由于鑄件模數(shù)較大,凝固時(shí)間長(zhǎng),工藝設(shè)計(jì)時(shí)需要綜合考慮其余鑄造缺陷的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。

3)對(duì)于厚大斷面灰鐵件,冒口設(shè)計(jì)時(shí)要重點(diǎn)考慮冒口的類型以及冒口的位置選擇,盡量避開(kāi)鑄件熱節(jié)部位,降低冒口頸位置的接觸熱節(jié),避免冒口根部長(zhǎng)時(shí)間過(guò)熱產(chǎn)生縮松或者金相不合格缺陷。

4)針對(duì)高牌號(hào)灰鐵的縮松問(wèn)題,從鑄造工藝與熔煉工藝方面進(jìn)行綜合考慮,增加工藝的穩(wěn)定性。

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