孫志剛
摘要:文章以改變注聚站管匯流程閘閥閘板結(jié)構(gòu)方式為例,對注聚站閘閥的故障原因進行了分析、對閘板的結(jié)構(gòu)進行了改進,現(xiàn)場應(yīng)用取得了良好的效果,延長了注聚站閘閥的使用壽命,降低了職工的勞動強度,并對注聚站注聚質(zhì)量的提升產(chǎn)生了不可替代的作用和意義。
關(guān)鍵詞:注聚站;閥門;質(zhì)量
目前,國內(nèi)油田普遍采用三次采油技術(shù)提高油藏采出率,采用聚合物-- 部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)驅(qū)油,為實現(xiàn)污水的循環(huán)利用,油田采出水經(jīng)處理后,會再次用于注聚生產(chǎn)中,污水與聚合物母液通過靜態(tài)混和器的充分混合,經(jīng)高壓管匯注入單井,但目前的污水處理工藝,沒有達到生產(chǎn)所要求的理想程度,由于配置混合液的污水其復(fù)雜多變的性質(zhì)會使它腐蝕管匯及流程上的閥門。
1.????? 注聚站污水水質(zhì)情況調(diào)查
六區(qū)3-5和二區(qū)非均注聚站相所用的污水都是來自二號聯(lián)合站,由于六區(qū)7# 注聚站和二區(qū)13# 注聚站都在用水前端,水質(zhì)礦化度和污水含污量更高。2018年3月對二號聯(lián)污水水質(zhì)情況作了一次詳細的調(diào)查(表1):
由表1看出,二號聯(lián)污水的礦化度都在10000mg/L 左右,其中鈣鎂離子和油污的含量都很高,嚴重腐蝕了管匯流程閥門和其他設(shè)備。
2.????? 注聚站閘閥使用情況調(diào)查
注聚大隊共有180多臺注聚泵,分布在7個注聚站,使用中的閘閥共
有300多個,經(jīng)過多年注入,閘門損壞嚴重,從2016年起,三年累計更換閘閥150余個,其中閘板脫落的閘閥達85%以上,為了不影響生產(chǎn),只能停泵停注,從流程中割下?lián)p壞的閘閥重新更換,如果是管匯流程的上流閥門損壞,更換時需要停注整個注聚站的污水,帶增壓泵的井,還需要停增壓泵。閘板脫落給注聚站日常生產(chǎn)帶來了極大的困擾,嚴重影響了注聚質(zhì)量的提升。
2.1?? 注聚站閘閥的工作原理
注聚站管匯流程使用閘閥控制高壓管匯流液體的流速和流動方向,閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動,通常在升降桿上有螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運動變?yōu)橹本€運動,也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Γ脑恚恨D(zhuǎn)動手輪,通過手輪與閥桿螺紋的進、退,提升或下降與閥桿連接的閘板,達到開啟與關(guān)閉的作用。
2.2?? 注聚站閥門閘板脫落的原因分析
(1)頻繁開啟或關(guān)閉閥門,閘板與閥桿連接部位間隙增大,閘板脫落。
(2)污水長期腐蝕閘板,閘板雙耳損壞,運動時閘板脫落。
(3)水錘和氣蝕作用的影響(圖1、圖2)。
3.????? 分體自吸式閘板的應(yīng)用
為解決注聚站管匯流程閘板經(jīng)常脫落的這一難題,經(jīng)過反復(fù)試驗,根據(jù)物性改變的原理,研制出“分體自吸式閘板裝置”,把閘板分成上、下兩部分,上部閘板頭采用35絡(luò)鉬制成,通過燕尾槽與下部的閥體連接,在閘板的凹槽處鑲嵌一塊直徑1.5、高2.0cm 的永性磁鐵,讓閘板具有自吸功能,增加它的防脫性。
技術(shù)關(guān)鍵:(1)由于閘板采用分體處理、燕尾槽連接,實現(xiàn)了局部更換,節(jié)約了材料費。(2)局部改變了原材料的性質(zhì),賦予了新的功能,打開閥門時,永磁性磁鐵與導(dǎo)桿直接相連,增加了閘板的吸附、防脫功能。閘板頭采用35絡(luò)鉬制成,優(yōu)勝于原來的碳鋼材料,它是碳量0.25%~0.60%的碳素鋼。除碳外還含有少量錳(0.70%~1.20%)。淬火、回火后的中碳鋼具有良好的綜合力學(xué)性能和防腐性能。能夠達到的最高硬度約為HRC55(HB538),σb 為600~1100MPa。所以在中等強度水平的各種用途中,能得到最廣泛的應(yīng)用,可大量用于制造各種機械零件。永磁鐵(perma- nent magnet),即永久性磁鐵,具有寬磁滯回線、高矯頑力、高剩磁,一經(jīng)磁化即能保持恒定磁性的材料。又稱永磁材料、硬磁材料。
4.????? 現(xiàn)場應(yīng)用后對注聚質(zhì)量的管理有了很大提升
2019年5月,將“分體自吸式閘板”應(yīng)用到7# 配注站大泵房的31XB443管匯流程上,對脫落的上流閘門的閘板進行了個體更換,避免了對閥門的整體切割,降低了勞動強度,保證了注聚質(zhì)量(圖3、圖4);同時減少了停注,增加母液注入20m3,直接經(jīng)濟效益1.5萬余元。使用分體自吸式閘板后,注聚站管匯流程閥門的故障率降低了25%,提高了閥門的使用效率,節(jié)約了材料費,提高了注聚時率,并達到了清潔生產(chǎn)的目的。
5.????? 結(jié)論
閥門的損壞是生產(chǎn)中經(jīng)常遇到的問題,應(yīng)用新材料新方法提高閥門的使用壽命,才是最有效的途徑。本文通過改變閘板的結(jié)構(gòu)、更新閘板的制作材料,有效地延長了閥門的使用壽命,提高了注聚質(zhì)量,降低了職工的勞動強度,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。
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