白樹(shù)清
摘要: 本文結(jié)合某風(fēng)電場(chǎng)的實(shí)際案例,研究了麥康750KW風(fēng)機(jī)技改國(guó)產(chǎn)液壓系統(tǒng)后的安裝與調(diào)試方案,結(jié)果表明安裝國(guó)產(chǎn)化液壓站后效果良好,能有效的減少故障的發(fā)生,提高了風(fēng)機(jī)的利用率,減少了備件成本。
關(guān)鍵詞: 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組;液壓站;國(guó)產(chǎn)化; 安裝與調(diào)試
【中圖分類號(hào)】 TP601【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A【文章編號(hào)】1674-3733(2020)16-0185-01
1液壓站技改原因與分析
NEG麥康公司制造的NM750/48型風(fēng)力發(fā)電機(jī)液壓站主要由液壓泵,電磁閥(2個(gè)),電子溢流閥、機(jī)械溢流閥、節(jié)流閥、壓力傳感器、液壓站電機(jī)、蓄能器、突破閥(爆破膜)等部件組成,該風(fēng)機(jī)液壓站固定在風(fēng)機(jī)的輪轂內(nèi),設(shè)計(jì)壓力高壓95bar起泵,100bar停泵,設(shè)計(jì)突破閥壓力20℃時(shí)120bar,整體液壓站要求壓力精度較高,由于NEG麥康公司早已被維斯塔斯收購(gòu),其生產(chǎn)產(chǎn)品早已停產(chǎn),其液壓站備件在采購(gòu)時(shí)很難在國(guó)際上尋找到產(chǎn)品供應(yīng)商,導(dǎo)致備件供應(yīng)稀缺且采購(gòu)周期過(guò)長(zhǎng),另外進(jìn)口液壓站各個(gè)部件的相較國(guó)內(nèi)產(chǎn)品費(fèi)用也較高,大約是國(guó)產(chǎn)部件價(jià)格的3—5倍,同時(shí)NEG麥康NM750/48型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組液壓站采取的電滑環(huán)供電到輪轂內(nèi),由于電滑環(huán)內(nèi)部重要部件“碳刷”的特性,導(dǎo)致電滑環(huán)內(nèi)碳刷磨損到一定時(shí)間后碳粉脫落,會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部短路,且碳粉很難清理,就需要更換整個(gè)電滑環(huán),備件價(jià)格偏高,造成了風(fēng)電場(chǎng)的備件成本增加及故障率的增加,頻繁的損害、更換給風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了非常大的經(jīng)濟(jì)損失。
在安全方面液壓站放置在輪轂內(nèi),正常運(yùn)行時(shí)會(huì)隨風(fēng)輪一起旋轉(zhuǎn),且人員檢修時(shí)需要從機(jī)艙外進(jìn)出輪轂進(jìn)行消缺,危險(xiǎn)性極大,是風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行檢修中一個(gè)重大安全隱患,被安裝NEG麥康NM750/48型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的廣大業(yè)主所詬病。風(fēng)場(chǎng)通過(guò)國(guó)產(chǎn)化替代技改將徹底解決以上問(wèn)題。首先將電滑環(huán)替代為國(guó)產(chǎn)油滑環(huán);其次,成功將液壓站移至機(jī)組機(jī)艙齒輪箱一側(cè)空隙處安裝;第三,梳理各傳輸管路的鏈接及控制回路的鏈接,做到安全可靠;第四,反復(fù)上機(jī)實(shí)驗(yàn),確保替代部件安全可靠,滿足風(fēng)電機(jī)組的正常運(yùn)行及安全需要。通過(guò)以上操作,成功解決了綜上所提到的各種問(wèn)題,如安全隱患問(wèn)題(液壓站由輪轂內(nèi)移至機(jī)艙內(nèi));如故障率高問(wèn)題(電滑環(huán)更換為油滑環(huán),更加穩(wěn)定);如備件采購(gòu)困難及周期過(guò)長(zhǎng)問(wèn)題(國(guó)產(chǎn)化替代后整體液壓系統(tǒng)為原進(jìn)口液壓系統(tǒng)價(jià)格的三分之一)等等。
控制回路NM750/48風(fēng)機(jī)液壓站電機(jī)供電采取的是由塔下24V經(jīng)過(guò)整流橋整流后經(jīng)電容到塔上控制柜,由電滑環(huán)供電進(jìn)輪轂給電機(jī)的方式,技改方案計(jì)劃去掉電滑環(huán),由塔下供電后到塔上接觸器線圈,接觸器吸合后控制液壓站電機(jī)。
2技改前準(zhǔn)備
(1)就安全及運(yùn)維等多方綜合考慮,確定新液壓站在機(jī)艙內(nèi)的實(shí)際安裝位置。
(2)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地測(cè)量好油管長(zhǎng)度,測(cè)量滑環(huán)安裝處連接法蘭孔徑,根據(jù)需要采購(gòu)相應(yīng)的油滑環(huán)、油管、連接法蘭、固定板、接觸器、電纜等附件。
(3)液壓站及外購(gòu)件、機(jī)加件到貨后應(yīng)檢驗(yàn),包括數(shù)量,規(guī)格,外觀等。
(4)接口應(yīng)進(jìn)行提前的試裝配,保證各螺紋接口正確無(wú)誤。
3安裝流程
(1)用風(fēng)機(jī)內(nèi)置小吊車將替代安裝設(shè)備及工具吊至風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙內(nèi)。
(2)確認(rèn)液壓站的安裝位置,保證液壓站距滑環(huán)距離不超過(guò)4米。
(3)在機(jī)艙底架上鉆4-M12螺紋孔,用于固定液壓站。
(4)把輪轂內(nèi)原液壓站、膠管、安裝板拆除,把齒輪箱上的電滑環(huán)及電線拆除;并在主軸內(nèi)膠管預(yù)先敷設(shè)好。
(5)安裝固定法蘭和油滑環(huán),并與液壓站用膠管連接。
(6)在輪轂內(nèi)把安裝板和油分配器安裝好,連接液壓缸和油分配器。
(7)檢查所有螺栓和管接頭是否擰緊,連接是否可靠。
(8)改變電機(jī)供電方式,從加熱器控制箱引690V電源。在加熱器控制柜上鉆孔,孔直徑及PG端子頭需要匹配。確定電纜長(zhǎng)度及線徑,做好端子。
(9)安裝電機(jī)啟動(dòng)器,接觸器,連接三相電纜。
4調(diào)試工作
確保液壓站各部件及液壓回路連接可靠工作正常??刂苹芈種M750/48風(fēng)機(jī)液壓站電機(jī)供電采取的是由塔下24V經(jīng)過(guò)整流橋整流后經(jīng)電容到塔上控制柜,由電滑環(huán)供電進(jìn)輪轂給電機(jī)的方式,技改方案計(jì)劃去掉電滑環(huán),由塔下供電后到塔上接觸器線圈,接觸器吸合后控制液壓站電機(jī)。
4.1液壓泵啟動(dòng)
點(diǎn)動(dòng)啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),觀察壓力表是否有壓力,判定電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向是否與液壓泵轉(zhuǎn)向標(biāo)志一致,確認(rèn)后連續(xù)點(diǎn)動(dòng)幾次,無(wú)異常情況后按下電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)按鈕,液壓泵工作正常。
4.2系統(tǒng)排氣
啟動(dòng)液壓泵使電磁閥(14.1)(14.2)(14.3)得電,將系統(tǒng)壓力調(diào)到10bar左右,使油液分別循環(huán)到各支路中,擰松液壓缸的排氣口,將管道中的氣體排出;當(dāng)油液連續(xù)溢出時(shí),關(guān)閉排氣口。重復(fù)上述排氣方法2次,直到將管路中的空氣排凈為止。
4.3系統(tǒng)建壓
液壓泵電機(jī)(4)工作,由壓力傳感器(18)控制系統(tǒng)壓力,當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到上限整定值105bar時(shí),液壓泵電機(jī)(4)停止工作。
4.4系統(tǒng)補(bǔ)壓
當(dāng)系統(tǒng)壓力降低到壓力傳感器(18)的下限整定值(95bar)時(shí),液壓泵起動(dòng)補(bǔ)壓,直到系統(tǒng)壓力達(dá)到壓力傳感器(18)的上限整定值100bar時(shí),液壓泵停止工作。
4.5電磁閥泄壓
正常工作狀況下,分別使電磁閥(14.1)(14.2)(143)失電,系統(tǒng)泄壓正常。正常工作狀況下,使(14.1)(14.2)(143)同時(shí)失電,系統(tǒng)能快速泄壓。
4.6溢流閥試驗(yàn)
將液壓站停泵值參數(shù)調(diào)整為110bar,啟動(dòng)液壓泵使系統(tǒng)建壓,觀察壓力表數(shù)值,系統(tǒng)壓力不應(yīng)超過(guò)105bar。
5結(jié)論
綜上所述,通過(guò)多方的研究及反復(fù)的實(shí)驗(yàn),成功將國(guó)產(chǎn)化替代產(chǎn)品用于到完全進(jìn)口的風(fēng)電設(shè)備麥康NM750/48型風(fēng)力發(fā)電機(jī)中,并達(dá)到了與原液壓站相同的性能。通過(guò)對(duì)液壓站進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造后,將原有進(jìn)口液壓站替換,原有電滑環(huán)和兩根滑環(huán)線去掉,采取從機(jī)艙內(nèi)用油滑環(huán)直接供油到輪轂內(nèi)各液壓缸的方式,解決了風(fēng)機(jī)因電滑環(huán)、滑環(huán)線損壞所致的液壓故障,同時(shí)因液壓站放置在機(jī)艙內(nèi),有效的降低了檢修人員進(jìn)入輪轂時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn),另外因?yàn)橐簤赫痉胖迷跈C(jī)艙內(nèi)檢修人員可以在風(fēng)速10M/S內(nèi)進(jìn)入到機(jī)艙內(nèi)處理液壓故障,使風(fēng)機(jī)能夠更穩(wěn)定的運(yùn)行。
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儀器儀表與分析監(jiān)測(cè). 2020(01).