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大功率電動機(jī)節(jié)能改造應(yīng)用方法

2020-10-21 05:02王煜民
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年2期
關(guān)鍵詞:電動機(jī)方法

摘 要:本文提出了大功率電動機(jī)的技術(shù)改造應(yīng)用中方法、性能指標(biāo)、節(jié)能同類技術(shù)比較,分析了節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:電動機(jī);改造應(yīng)用;方法

1 引言

變頻技術(shù)廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,從工業(yè)到交通運(yùn)輸及家用電器,變頻器產(chǎn)生的最初用途是速度控制,是理想的調(diào)速方法,但目前我們應(yīng)用得較多的是它的節(jié)能特性及社會效益,因?yàn)橹袊悄芎拇髧?,能源儲備不足且利用率不高,而電動機(jī)用電在電力消耗中占很大比例,應(yīng)用變頻調(diào)速可以大大提高電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制精度,使電機(jī)在最節(jié)能的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,可以提高負(fù)載運(yùn)行時的工作效率,尤其對電能耗量較大的企業(yè)使用,節(jié)能效果非常顯著,變頻技術(shù)的應(yīng)用為企業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了重要作用。

2 節(jié)能技術(shù)改造應(yīng)用方法

從流體力學(xué)的原理得知,使用感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動的風(fēng)機(jī),軸功率P與風(fēng)量q,風(fēng)壓h的關(guān)系為:P∝q×h。

當(dāng)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速由h1變化到h2時,q、h、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下。

q2=q1×h2/h1(1)

h2=h1×h2/h1(2)

P2=p1×h2/h1(3)

可見風(fēng)量P和電機(jī)的轉(zhuǎn)速h是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。所以當(dāng)需要80%的額定風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%即調(diào)節(jié)頻率到40Hz即可,這時所需功率將僅為原來的51.2%。當(dāng)所需風(fēng)量從q1減小到q2時,如果采用調(diào)節(jié)閥門的辦法,管網(wǎng)阻力將會增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運(yùn)行工況從A點(diǎn)變到新的運(yùn)行工況點(diǎn)B點(diǎn)運(yùn)行,所需軸功率P2與面積h2×q2成正比;如果采用調(diào)速控制方式,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由h1下降到h2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風(fēng)機(jī)的特性曲線將下移,因此其運(yùn)行工況點(diǎn)由A點(diǎn)移至C點(diǎn),此時所需軸功率P3與面積hB×q2成正比,從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Deit(p)與(h2-hB)×(C-B)的面積成正比??紤]減速后效果下降和調(diào)速裝置的附加損耗,通過實(shí)踐的統(tǒng)計(jì),風(fēng)機(jī)類負(fù)載通過調(diào)節(jié)控制節(jié)約電可達(dá)20%-50%。

3 性能指標(biāo)

煉鐵廠高爐熱風(fēng)助燃風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)為一對一配置,無備用,風(fēng)機(jī)為24h連續(xù)運(yùn)行,在熱風(fēng)爐出口設(shè)有調(diào)壓閥,用于調(diào)節(jié)供給高爐熱風(fēng)的壓力和流量,壓力一般控制在34-44kPa。兩座高爐羅茨風(fēng)機(jī)長期以來均通過調(diào)節(jié)調(diào)壓閥的方法,來實(shí)現(xiàn)流量控制,故系統(tǒng)效率低,功耗大,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。由于生產(chǎn)正常時要求供風(fēng)持續(xù)并且穩(wěn)定,因此風(fēng)量,風(fēng)壓變化不大,故可通過變頻器準(zhǔn)確調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,消除節(jié)流損失,同時提高風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率。雖然由于電動機(jī)負(fù)載率的下降會使其運(yùn)行效率降低,但因風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率的下降幅度很大,電動機(jī)的損耗也有所減少最終使電動機(jī)運(yùn)行功率大幅下降,從而達(dá)到節(jié)電的目的。

4 主要工作內(nèi)容

4.1 項(xiàng)目方案的制定

項(xiàng)目改造技術(shù)方案分為為以下四個階段:一是空載試運(yùn)行階段:頻率50Hz,電壓380V,主要觀察電氣設(shè)備系統(tǒng)的運(yùn)行狀況及各種技術(shù)參數(shù)是否正常,一次電流150A,cos?=0.92;時間:24h,設(shè)備運(yùn)行正常,電動機(jī)溫度58℃。采錄24h耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)。三是超負(fù)載試運(yùn)行階段:根據(jù)高爐故障懸料時需要的風(fēng)壓(400-420水銀汞柱)進(jìn)行沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)時間1h,以便高爐發(fā)生懸料故障時設(shè)備能滿足風(fēng)壓需要,觀察記錄了重負(fù)載時電氣系統(tǒng)的工作狀態(tài)及技術(shù)參數(shù)。頻率50Hz,電壓380V,一次電流460A,電動機(jī)溫度71℃,溫度已接近極限,電動機(jī)產(chǎn)生尖銳的電磁噪音,其他設(shè)備運(yùn)行正常。采錄24h耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):四是交付正常運(yùn)行階段:變頻在通過以上三個試運(yùn)行階段后,頻率調(diào)至43Hz,電壓380V,一次電流350A,溫度65℃,交付生產(chǎn)部正常運(yùn)行,觀察記錄設(shè)備的運(yùn)行狀況及單位(24h)耗電量。COS?=0.92。采錄24h耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):

4.2 研究過程中各階段工作的主要技術(shù)工作及技術(shù)關(guān)鍵

通過變頻技術(shù)應(yīng)用以后,在各階段工作的主要技術(shù)工作中,解決了以下六大主要技術(shù)工作及技術(shù)關(guān)鍵問題:一是低壓電動機(jī)中頻單機(jī)降壓啟動容易。二是電網(wǎng)波動引起全廠大功率電氣同時跳閘的故障現(xiàn)象消失。三是高爐放散時產(chǎn)生的噪音、粉塵同時消失。四是耗電量顯著下降,生產(chǎn)成本降低。五是羅茨風(fēng)機(jī)、電動機(jī)工作溫度下降至了10℃~13℃。六是由于降低了設(shè)備轉(zhuǎn)速,延長了設(shè)備使用時間,降低了維修費(fèi)用。

4.3 解決關(guān)鍵技術(shù)中遇到的問題及所采取的主要措施

此次變頻技術(shù)應(yīng)用改造雖然取得成功,但是出現(xiàn)了變頻輸出側(cè)產(chǎn)生諧波引起電動機(jī)產(chǎn)生電磁噪音的關(guān)鍵技術(shù)問題,經(jīng)論證、諧波具有降低電氣系統(tǒng)絕緣程度,產(chǎn)生非正常熱量、降低設(shè)備使用壽命,污染電網(wǎng)系統(tǒng)。為此再次投資采購了兩臺500kVa交流電抗器,分別加裝在變頻器輸入、輸出側(cè),解決了諧波污染電源等問題。

4.4 達(dá)到的目的與研究結(jié)果

實(shí)踐證明,變頻技術(shù)的應(yīng)用節(jié)能效果非常明顯,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、正常,即解決了能源浪費(fèi)的問題,也解決了高爐放散時粉塵對環(huán)境的污染,達(dá)到了預(yù)期目的,經(jīng)濟(jì)效益顯著,為公司及其他地方工業(yè)的節(jié)能方面起到了帶頭示范作用。通過對高爐的大功率電機(jī)設(shè)施節(jié)能技術(shù)改造后,使高爐的設(shè)備整體能耗下降10%~20%,實(shí)現(xiàn)提出的降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的綜合競爭力的目標(biāo)。經(jīng)試驗(yàn)證實(shí)高爐生產(chǎn)運(yùn)行工況穩(wěn)定,設(shè)備故障率明顯下降,不僅減低了員工的勞動強(qiáng)度,單位耗電量也顯著下降,項(xiàng)目改造取得初步成功,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),設(shè)備正常運(yùn)行至今,因此變頻技術(shù)是解決能耗問題的根本。

4.5 節(jié)能同類技術(shù)比較

由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獲悉,采用常規(guī)運(yùn)行(中頻降壓啟動)與變頻運(yùn)行,在條件相同的情況下,由電度表讀數(shù)得知,320kW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時耗電275kW·h,變頻運(yùn)行時為220kW·h,節(jié)電率達(dá)20%。運(yùn)行頻率43Hz,壓力44kPa。為了高爐操作方便,輸出頻率基本不變,可通過放散閥所留有的余量進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。采用常規(guī)運(yùn)行(中頻降壓啟動)與變頻運(yùn)行,在條件相同的情況下,由電度表讀數(shù)得知,一臺320kW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時月耗電量113668kW·h,變頻運(yùn)行時為81599.4kW·h,月耗電量下降32068.6kW·h。一臺320kW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時月電價為50224.02元,變頻運(yùn)行時為36054.69元,下降14169元,節(jié)電率達(dá)28%。一臺320kW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時年電價為502242元,變頻運(yùn)行時為360546.95元,下降141690元,節(jié)電率達(dá)28%。

4.6 結(jié)束語

至2014年8月,全廠月耗電量由改造前的200萬kW·h下降到170萬kW·h,取得了理想的節(jié)能效果。改造前采用常規(guī)運(yùn)行(減壓啟動),在條件相同的條件下,由電度表讀數(shù)得知,320kW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時耗電275kW·h。改造后經(jīng)過變頻運(yùn)行新技術(shù)配置,320kW電機(jī)在變頻運(yùn)行時耗電220kW·h。相同的設(shè)備,經(jīng)過新技術(shù)配置,運(yùn)行效果截然不同,耗電量由改造前的3692kW·h下降到2681kW·h。不僅如此,在容量利用方面也取得了意想不到的效果,四號爐前期使用的S11-800/10電力變壓器由于條件限制,工作溫度60℃,高壓保護(hù)開關(guān)經(jīng)常發(fā)生跳閘現(xiàn)象。改造后,由于控制了負(fù)載電流,總電流由前期的780A下降到685A,工作溫度由60℃下降到40℃。為了合理用用資源,2009年10月,將800kVa變壓器更換為630kVa,至今設(shè)備運(yùn)行正常,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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[5]森蘭SB-HV系列變頻器用戶手冊,希望森蘭科技股份有限公司[Z].

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作者簡介:

王煜民(1979- ),男,助理工程師,大學(xué)本科學(xué)歷,畢業(yè)于張掖河西學(xué)院,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化專業(yè),工作于甘肅省張掖市特種設(shè)備檢驗(yàn)所,從事電梯、起重機(jī)械、場內(nèi)機(jī)動車輛檢驗(yàn)工作。

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