李大志
摘? 要:我公司綜采工作面設(shè)備冷卻、支架用水采用礦井污水處理站處理達(dá)標(biāo)后的礦井水,總體上講水質(zhì)較差,懸浮物含量多,硬度高,氯離子偏高,極易產(chǎn)生各種閥類結(jié)垢、堵塞、顆粒物損壞密封等設(shè)備故障,極大影響了支架液壓系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備使用壽命。為改善綜采工作面設(shè)備運行狀況,減少水質(zhì)對系統(tǒng)的影響,降低因此帶來的維修工作量,提高工作面生產(chǎn)效率,通過調(diào)研論證,計劃實施對綜采工作面的水處理系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,購置1套KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置在工作面投入使用,確保工作面設(shè)備、支架液壓系統(tǒng)的安全可靠。實現(xiàn)分級處理和分級供水,一級粗過濾水,二級精過濾水,三級純水。該設(shè)備一體化解決煤礦井下綜采工作面的凈水和配液問題。為綜采工作面乳化液系統(tǒng)提供純凈而穩(wěn)定的傳動介質(zhì),為綜采工作面其他設(shè)備提供純凈的水源。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;水處理系統(tǒng)優(yōu)化改造;效益分析
一、綜采工作面KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置用途
三級過濾改善了綜采工作面水質(zhì)差、懸浮物含量多,硬度高,氯離子偏高等問題,該凈水裝置解決了煤礦井下綜采工作面的凈水和配液問題。為綜采工作面乳化液系統(tǒng)提供純凈而穩(wěn)定的傳動介質(zhì),為綜采工作面其他設(shè)備提供純凈的水源,確保工作面設(shè)備、支架液壓系統(tǒng)的安全可靠。
二、綜采工作面KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置主要特點
一體化解決綜采工作面凈水配液問題。用純水配制乳化液,徹底解決乳化液腐蝕、結(jié)垢、污染的問題。自動配液,無需人工值守。配液部分一備一用。在自動配液的同時,可提供粗過濾水和精過濾水,提供給綜采工作面其他設(shè)備使用。濾芯定期在線自清洗,無需拆卸清洗,無需更換。只需要被過濾水源,不需要電源,結(jié)實耐用。無附屬配套設(shè)備,投資少,后期使用維護(hù)費用少。與液體接觸部位,全不銹鋼制造避免了銹蝕。
三、綜采工作面KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置主要技術(shù)參數(shù)
1、過濾介質(zhì):水介質(zhì)(PH值范圍在5~9之間),供水水源為井下生產(chǎn)用水。
2、工作壓力:過濾水介質(zhì)最大壓力為3.5Mpa(更高壓力可訂制),正常工作時不小于0.9MPa。
3、流量:粗過濾 70 t/h;精過濾 35 t/h;純水 5t/h,用于配液。
4、過濾精度:粗過濾200μm,用于其它設(shè)備的冷卻;精過濾 10μm,微米級污物也有50%以上的去除率,用于采煤機(jī)冷卻和噴霧;純水對離子去除率不小于98%,用于乳化液配液,徹底解決配液用水的污染、腐蝕、結(jié)垢。
5、配液流量:60L/min。
6、配液箱容積3500L。
7、乳化油箱容積400L。
8、接口:進(jìn)水口,DN100法蘭;粗過濾出水口DN51快插(2個);精過濾出水口DN51快插(3個);純水出水口DN51快插(2個)。
9、外形尺寸:凈水部分2800mm×1320mm×1660mm(長×寬×高)
配液部分3000mm×1320mm×1450mm(長×寬×高)。
10、重量:凈水部分2200Kg,配液部分1300Kg。
四、方案的確定和改造過程
針對我礦綜采工作面用水水質(zhì)較差,懸浮物含量多,硬度高,氯離子偏高,極易產(chǎn)生各種閥類結(jié)垢、堵塞、顆粒物損壞密封等設(shè)備故障問題,極大影響了支架液壓系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備使用壽命,礦領(lǐng)導(dǎo)立即組織相關(guān)人員,成立了科研小組,經(jīng)對周邊礦井水質(zhì)較差的陜煤化集團(tuán)韓家灣煤礦、榆林神華集團(tuán)郭家灣等煤礦進(jìn)行了調(diào)研,以上礦井都采用“工作面凈化水綜合處理技術(shù)+集成凈水配液站”的先進(jìn)技術(shù)方案。于2017年先后對1111工作面和11112工作面安裝了KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置,并投入運行。
五、創(chuàng)新點
1、解決職工的不規(guī)范操作造成設(shè)備損壞;一是普通反沖洗過濾器精度低,且現(xiàn)場工人不按標(biāo)準(zhǔn)反沖洗操作,極易造成支架用水中含有懸浮物、雜質(zhì)等,缸底存有沉積物,進(jìn)而影響密封壽命、閥類動作等現(xiàn)象。二是乳化液濃度依靠人工配液,職工操作不規(guī)范,人為因素造成雜質(zhì)進(jìn)入泵箱以及乳化液濃度不穩(wěn)定,過程控制和管理難度大,長期以來造成大量缸筒銹蝕、損壞密封等不良后果,影響了支架液壓系統(tǒng)的安全可靠性,給綜采工作面頂板管理也帶來困難。
2、提高水質(zhì)的各項技術(shù)指標(biāo);支架用水Mg2+、Ca2+ 含量高,水質(zhì)硬度為10,屬高硬度水,水結(jié)垢堵塞閥芯、濾芯等造成故障;水質(zhì)PH值6.5-6.8,呈弱酸性,長期對缸筒、活塞、密封、油缸接口、管路連接組件等腐蝕,造成損壞和漏液現(xiàn)象;
3、減少設(shè)備維修量,節(jié)約各類易損件材料購置。
六、創(chuàng)新成果應(yīng)用效益分析
我公司投資76.05萬元,于2017年6月20日完成1111工作面水處理改造,后期2017年9月又完成1112工作面水處理改造,通過目前的運行效果來看,液壓系統(tǒng)故障率明顯降低,支架及各千斤頂、閥組、閥芯損壞數(shù)量大大減少,升級改造效果初顯,預(yù)計每年可節(jié)約油缸、千斤頂、閥組等維修、人工更換等各項費用約325.16萬元。
七、結(jié)論
從2017-2019年,C1煤層1111工作面、1112工作面兩個綜采工作面安裝KJSPYZ-3500型礦用自動集成凈水裝置應(yīng)用情況看,該系統(tǒng)自投入使用以來一是對工作面用水采用三級過濾(一級粗過濾,二級精過濾,三級純水),將有害于液壓系統(tǒng)的Mg2+、Ca2+、H+進(jìn)行過濾,讓支架“喝”上純凈水,使硬度得到軟化,酸性得到消除,解決污染、腐蝕、結(jié)垢的問題;二是采用虹吸原理,自動配液,保持配液濃度穩(wěn)定,無需人工值守;三是實現(xiàn)“傻瓜”式操作,具備在線自動清洗濾芯功能,無需拆卸清洗,操作簡單可靠;四是相比傳統(tǒng)增加油泵、電源等方案,該方案無需電源及其它動力裝置,故障率低,免維護(hù);五是該方案投資少,后期維修費用、運行費用低,設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,其合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面都達(dá)到了設(shè)計和現(xiàn)場使用要求,解決了我礦井下綜采工作面的凈水和配液問題,為綜采工作面乳化液系統(tǒng)提供純凈而穩(wěn)定的傳動介質(zhì),為綜采工作面其他設(shè)備提供純凈的水源,確保工作面設(shè)備、支架液壓系統(tǒng)的安全可靠和供配液要求。
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