陳玉明, 唐小平, 湯雪鵬, 劉 暢
(國網(wǎng)合肥供電公司, 安徽 合肥 230022)
某日晚21點10分,220 kV某變電站發(fā)生220 kV Ⅰ母失靈保護動作,運行于220 kV Ⅰ母線開關(guān)跳閘,同時220 kV 2817開關(guān)保護動作跳閘。隨后,變電檢修中心立即組織專業(yè)人員趕往現(xiàn)場,開展故障查看及搶修工作。
發(fā)生故障前,220 kV Ⅰ、Ⅱ母線并列運行,其中1號主變2801和2817、2C87、2819、2C73開關(guān)運行于Ⅰ母線,2號主變2802和2816、2818、2C74開關(guān)運行于Ⅱ母線,2C88開關(guān)處于檢修狀態(tài)。運行的接線圖如圖1所示。
圖1 該變電站220 kV主接線
2817斷路器為河南平高電氣股份有限公司2008年5月生產(chǎn)的ZF11-252型斷路器,2008年7月投運,配ABB液壓碟簧機構(gòu)。220 kV母差保護為許繼電氣生產(chǎn),型號為WMH- 800A/R1,2008年7月投運。220 kV 2817線路第一套保護為許繼電氣生產(chǎn),型號為WXH- 803A-G,第二套保護為南瑞科技生產(chǎn),型號為NSR-303A-G,于2019年7月投運。
該變電站220 kV母差保護裝置動作記錄為:220 kV Ⅰ母失靈保護動作,2817線第一套、第二套線路保護均動作,現(xiàn)場檢查確認(rèn)220 kV#1主變2801、母聯(lián)2800、2817、2C87、2819、2C73開關(guān)在分位。一次檢修人員進行220 kV#1主變2801、2817、2C87、2819、2C73開關(guān)匯控柜檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。同時再次重點檢查2817間隔,2817開關(guān)機構(gòu)三相實際位置均在分閘位置。斷路器液壓機構(gòu)油位、滲漏、連桿銹蝕等外觀檢查無異常。
線路方面,經(jīng)過排查確認(rèn)2817線路發(fā)生A相單相接地永久性故障。
20點59分11秒146毫秒,2817線路發(fā)生A相永久性故障,2817第一套、第二套線路保護均動作,47 ms(以下均為相對時間)2817 A相開關(guān)跳開,862 ms重合閘動作,899.8 ms時2817 A相重合成功(常閉接點打開),937 ms開關(guān)第一次合上,由于重合于永久性故障,946 ms、948 ms時2817第一套、第二套線路保護后加速保護動作,982 ms開關(guān)三相跳開。跳開后,1002.6 ms出現(xiàn)A相開關(guān)第二次合上,1043 ms、1056 ms時2817第一套、第二套線路保護再次動作,1219 ms(定值0.15 s)220 kV母線2817失靈跟跳動作,1363 ms失靈跳母聯(lián)2800開關(guān),1570 ms~1596 ms跳開I母線運行220 kV#1主變2801、2C87、2819、2C73開關(guān)。故障錄波器動作時序表如表1所示。
表1 220 kV故障錄波器動作時序
根據(jù)故障錄波器給出的信息和從監(jiān)控后臺調(diào)取的SOE信息整理后,得到動作時序的示意圖如圖2所示。
圖2 動作時序示意圖
從保護動作情況可以注意到,由于2817開關(guān)A相開關(guān)出現(xiàn)了第二次合上的異常情況,開關(guān)連續(xù)動作,最終導(dǎo)致失靈保護動作,跳開整條母線上的開關(guān)。因此分析故障相開關(guān)第二次合上的原因是此次故障要分析的重點。
故障發(fā)生后,二次檢修人員首先進行了220 kV母差保護以及817開關(guān)二次回路檢查,均未發(fā)現(xiàn)存在接線錯誤、直流接地情況,同時核查了保護定值,均正常。進行2817保護邏輯校驗,分別模擬A相、B相、C相瞬時性故障,保護能正確單跳單重合,保護邏輯正確。分別模擬A相、B相、C相永久性故障,保護能正確單跳單重合最后加速三跳,保護邏輯正確。進行2817開關(guān)傳動試驗,合上2817開關(guān),出口壓板均投入的情況下,分別模擬A相瞬時性故障,2817開關(guān)A相跳開,并重合成功,試驗正確。再依次分別模擬B、C相瞬時性故障,開關(guān)正確單跳單重,試驗正確。
在模擬A相永久性故障時,二次檢修人員發(fā)現(xiàn),如果按照故障時序(第一次故障與第二次故障間隔850 ms)模擬A相永久性故障,開關(guān)A相單跳單重后,保護后加速動作跳三相開關(guān),A、B、C三相開關(guān)分閘,隨后A相再次重合,經(jīng)過23 s的打壓時間后,A相恢復(fù)分閘壓力值,非全相動作,跳開A相開關(guān)。依次模擬B相和C相永久性故障,動作行為和A相永久性故障相同。故障錄波器開關(guān)量變位圖如圖3所示。
而如果按照定值單的定值(第一次故障與第二次故障間隔時間為0.9 s:重合閘時間0.8 s延時100 ms)分別對2817開關(guān)進行傳動試驗,模擬A相永久性故障時,開關(guān)A相單跳單重后,后加速動作三跳,三相開關(guān)正確跳開,未出現(xiàn)故障相開關(guān)再次重合現(xiàn)象。再依次模擬B相和C相永久性故障,動作行為也正確,故障錄波器開關(guān)量變位圖如圖4所示。
圖3 模擬發(fā)生跳躍現(xiàn)象時故障錄波器開關(guān)量變位圖(A相為故障相)
圖4 模擬動作行為正常時故障錄波器開關(guān)量變位圖(B相為故障相)
針對這種現(xiàn)象,通過對故障錄波圖的分析,二次檢修人員初步判斷:出現(xiàn)故障相開關(guān)跳躍,很可能是因為重合閘命令與故障相開關(guān)常閉輔接點存在重合;滿足合閘回路導(dǎo)通的條件,且防跳繼電器未可靠起動閉鎖合閘回路導(dǎo)致。
斷路器合閘回路及防跳回路的動作原理如圖5所示,以非故障相為例說明防跳的動作原理[1]。由圖5可知,非故障相由于合閘回路處于持續(xù)導(dǎo)通狀態(tài),開關(guān)合閘,QFA1(13/14)常開接點閉合,防跳繼電器K12得電后,K12(13/14)常開接點閉合,使K12長期保持,合閘回路長期切斷。此時開關(guān)跳閘回路導(dǎo)通,開關(guān)跳開,開關(guān)將保持?jǐn)嚅_狀態(tài),不會再次合閘,起到了防跳的作用[2]。因此B、C相開關(guān)三跳后,未發(fā)生跳躍現(xiàn)象。
對故障相進行分析,通過查閱故障錄波器開關(guān)量變位信息,可以得知2817第二套光纖差動保護重合閘指令862 ms發(fā)出,986.8 ms返回。2817線路A相跳位第二次跳開的時間是978.8 ms。斷路器常閉接點閉合與合閘脈沖有8 ms的重疊時間。此時A相如果防跳繼電器K12沒有可靠動作,防跳回路起不到有效作用,同時如果低油壓閉鎖合閘繼電器K9也沒有動作,完全可以將開關(guān)合上。因此下一步針對防跳繼電器和低油壓閉鎖合閘繼電器作針對性檢查。
通過查詢圖紙得知機構(gòu)防跳繼電器K12、K13、K14均采用施耐德的CAD-32MD,按照《國網(wǎng)Q/GDW1161-2013線路保護及輔助裝置標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計規(guī)范》“11.1.2斷路器防跳功能應(yīng)由斷路器本體機構(gòu)實現(xiàn)”的要求,遠近控均采用機構(gòu)防跳。
對繼電器單獨進行試驗,隨后對拆下來的繼電器單獨進行試驗,施耐德CAD-32MD繼電器的固有動作時間為55 ms。根據(jù)十八項反措要求“12.1.2.1 防跳繼電器動作時間應(yīng)小于輔助開關(guān)切換時間,并保證在模擬手合于故障時不發(fā)生跳躍現(xiàn)象?!蹦敲捶捞芈窋嗦菲鬏o助常開接點QFA1(13/14)的動作時間應(yīng)大于防跳繼電器的固有動作時間。
圖5 2817開關(guān)機構(gòu)合閘回路及防跳回路圖注:2019年6月進行2817開關(guān)保護更換,取消保護防跳,采用就地防跳,將圖中SK1(33:34)接點短接。
斷路器低油壓閉鎖合閘繼電器回路如圖6所示。低油壓合閘繼電器K9的動作原理是斷路器三相任一相斷路器油壓低至閉鎖合閘壓力38.6 MPa,啟動K9繼電器,達到固有動作時間后,打開合閘回路中K9(51/52)常閉接點,從而斷開合閘回路,起到閉鎖合閘的作用。
圖6 斷路器低油壓閉鎖合閘繼電器回路圖
現(xiàn)場檢查合閘閉鎖繼電器K9也采用施耐德的CAD-32MD,因此動作固有時間也較長。從后臺soe報文可以看出,在開關(guān)重合后又跳開,時間為23 ms,在跳開后30 ms出現(xiàn)閉鎖合閘信號,再12 ms出現(xiàn)閉鎖分閘信號,此時A相開關(guān)業(yè)已合上,同時無法分閘,待經(jīng)過23 s的打壓后,高于閉鎖分閘壓力值,開關(guān)非全相保護跳開A相,壓力再一次降低,再次出現(xiàn)閉鎖分閘信號。經(jīng)過68 s左右,開關(guān)壓力完全恢復(fù)。
為進一步排除故障,請平高廠家將防跳繼電器施耐德CAD-32MD更換為ABB的KC6-22Z的繼電器, KC6-22Z繼電器的固有動作時間為24 ms,小于施耐德CAD-32MD繼電器的55 ms。在模擬線路永久性故障時,故障相開關(guān)依然發(fā)生跳躍,現(xiàn)場將開關(guān)在分位模擬手合于故障試驗,現(xiàn)場開關(guān)雖然最終閉鎖在分位,但是通過故障錄波器發(fā)現(xiàn)開關(guān)發(fā)生兩次跳躍,防跳繼電器并未可靠動作。接著,對防跳回路中斷路器常開輔助接點QFA1(13/14)的合-分時間進行監(jiān)測[3],發(fā)現(xiàn)該接點保持時間只有20.8 ms,無法啟動防跳繼電器。說明開關(guān)常開輔助接點也存在合-分時間過短的問題。
接下來讓平高廠家更換防跳繼電器的內(nèi)常開輔助接點(通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)該接點合-分保持時間為80 ms),然后就地將開關(guān)在分位模擬手合于故障試驗,現(xiàn)場開關(guān)閉鎖在分位,通過故障錄波器發(fā)現(xiàn)開關(guān)未發(fā)生跳躍。之后模擬線路發(fā)生永久性故障(第一次故障與第二次故障間隔850 ms)時,故障相跳躍現(xiàn)象消失,保護動作現(xiàn)象正確。
(1)開展2817開關(guān)機構(gòu)繼電器更換處理工作,對于防跳繼電器、合閘閉鎖繼電器、分閘閉鎖繼電器等中間繼電器進行全部更換,更換為固有動作時間快速靈敏繼電器,同時對該變電站其他設(shè)備進行排查,將同型號的施耐德型號繼電器全部進行更換。
(2)檢查該變電站的斷路器常開輔助接點的合-分時間,防止出現(xiàn)合-分保持時間過短無法啟動防跳繼電器的問題。
(3)加強繼電器檢驗管理工作,建議配置能夠檢測繼電器動作特性試驗儀器,能夠檢測出繼電器動作時間、動作電壓,同時將繼電器檢驗工作作為機構(gòu)檢修工作之一。
(4)開展專項隱患排查工作,對所管轄變電站在運液壓機構(gòu)的GIS設(shè)備防跳繼電器進行排查,對于固有動作時間較長繼電器進行統(tǒng)一整改校驗,同時加強新投運變電站設(shè)備管理,要求機構(gòu)回路相關(guān)繼電器等元件質(zhì)量、選型和技術(shù)要求提高,同時必須加大二次回路的試驗深度,提高現(xiàn)場全面驗收管理工作的水平,避免類似的情況發(fā)生。