支雅如
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某大型煉廠現(xiàn)有20 多套主體煉油裝置,自投產(chǎn)以來,通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)技術和管理措施,生產(chǎn)經(jīng)營取得了良好的效果。目前,煉廠緊盯“管理增效、優(yōu)化增效、經(jīng)營增效”三大重點開展提質增效行動,在蒸汽優(yōu)化方面,專門成立了蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化攻關小組,對蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化運行工作進行總體部署,優(yōu)化裝置產(chǎn)汽能力,降低蒸汽消耗量,節(jié)能效果明顯,成功地將唯一運行的一臺鍋爐停下來,實現(xiàn)了零鍋爐運行的良好模式。
該煉廠動力部設有3 臺130t·h-1的鍋爐,和一臺最大耗汽量100t·h-1的汽輪發(fā)電機,優(yōu)化前是一爐一機運行模式,正常生產(chǎn)中鍋爐負荷維持在40~50t·h-1左右。動力站、催化、硫磺回收分別設有減溫減壓器。蒸汽管網(wǎng)分為3 個等級,分別是:中壓蒸汽管網(wǎng),壓力3.5MPa;低壓蒸汽管網(wǎng),壓力1.0MPa;低低壓蒸汽管網(wǎng),壓力0.45MPa。
中壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖見圖1,低壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖見圖2,低低壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖見圖3。
圖1 中壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖
圖2 低壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖
圖3 低低壓蒸汽產(chǎn)汽用汽示意圖
某煉廠中壓蒸汽主要供各加氫裝置汽輪機、塔底加熱及常減壓裝置爐管注汽使用。對全廠每個汽輪機的進汽量進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),在同樣的功率、不同的蒸汽參數(shù)下,汽輪機的進汽量不一樣,蒸汽參數(shù)越高,蒸汽可利用的能量越大,蒸汽汽輪機的做工能力越強,因此決定將中壓蒸汽壓力盡量控制得高一些,使汽輪機的做工效率更高。與全廠蒸汽用戶對接后,將全廠中壓蒸汽壓力由原來的3.25~3.45MPa,調整到3.47~3.5MPa,中壓蒸汽壓力平均提高了0.22MPa,節(jié)約蒸汽用量約8t·h-1,保障了全廠蒸汽更優(yōu)的工況。
為了讓催化能夠多產(chǎn)蒸汽,煉廠決定改變催化原料的性質,通過調整渣油加氫裝置反應器的反應條件,進行催化原料重質化生產(chǎn),逐步將催化原料的殘?zhí)坑?.5%提至6.6%左右,催化裝置可增產(chǎn)中壓蒸汽40t·h-1。
柴油加氫、蠟油加氫、渣油加氫裝置通過降低氫油比、降低循環(huán)氫壓縮機轉數(shù)等措施,可節(jié)約中壓蒸汽消耗6.5t·h-1。蠟油加氫裝置通過優(yōu)化操作,降低了汽提塔的汽提蒸汽量,可降低中壓蒸汽使用量0.5t·h-1。1700 多萬元。
根據(jù)凱恩有效能和朗肯循環(huán)理論,溫度相同時,高壓蒸汽的?比低壓蒸汽的?大,降低汽輪機背壓蒸汽的壓力,可以提高汽輪機的熱效率,在輸出功率一定的前提下,可以降低汽輪機的蒸汽消耗量。從提高能效的角度考慮,1.0MPa 蒸汽管網(wǎng)的壓力越低,1.0MPa 等級的蒸汽透平的汽耗率越低;1.0MPa蒸汽管網(wǎng)壓力越低,單位質量的1.0MPa 加熱蒸汽可以提取的過熱和潛熱段能量越大。優(yōu)化前,公司低壓蒸汽壓力控制在1.0MPa 左右,為了達到節(jié)能的效果,研究后,決定將低壓蒸汽壓力適當降低,由1.0MPa 降低至0.95MPa 左右,優(yōu)化后,汽輪機中壓蒸汽的消耗降低了3t·h-1。
經(jīng)大檢修后,煉廠只有常減壓裝置加熱爐還在燒燃料油,而燃料油系統(tǒng)的運行不僅需要泵來輸送,還需要投用伴熱,大大增加了裝置的電耗與汽耗。為此公司在燃料油系統(tǒng)上做了兩個優(yōu)化,一是各生產(chǎn)部門排查各自的燃料油系統(tǒng),將各裝置界區(qū)內的燃料油管線處理干凈,停用燃料油伴熱;二是與常減壓裝置溝通,核算完常減壓裝置常壓爐、減壓爐的熱負荷后,停用燃料油系統(tǒng),同時停掉了整個廠區(qū)燃料油系統(tǒng)的伴熱。由于該煉廠位于南方,即使是在冬天最冷的時候氣溫也在零度以上,所以在蒸汽的優(yōu)化工作中,對輕質油品的伴熱也進行了優(yōu)化,節(jié)約了大量的低壓蒸汽。
近期蠟油加氫裝置提至滿負荷運行,裝置組根據(jù)當前的運行狀況,對換熱工藝進行了優(yōu)化,將柴油循環(huán)量由120t·h-1提高到128t·h-1,多產(chǎn)低壓蒸汽2t·h-1。
硫磺回收聯(lián)合裝置是低低壓蒸汽的用汽大戶,公司對700t·h-1和600t·h-1溶劑再生裝置進行了多次優(yōu)化,打破工藝包和設計院所提供的運行參數(shù),分階段降低蒸汽耗量。
按照設計參數(shù),兩套大溶劑再生裝置的塔底壓力控制在0.12MPa 左右,塔底溫度控制在123℃左右,塔頂回流量34~38t·h-1,塔底蒸汽用量為167t·h-1。初期,裝置負荷82%的工況下,所耗蒸汽為144t·h-1,經(jīng)過一段時間的運行觀察和分析,結合流程模擬軟件,裝置組發(fā)現(xiàn)在塔壓和底溫按照設計值運行的情況下,塔頂回流量實際上是偏大的,過多的回流冷液返塔會降低塔壓,導致需要提高蒸汽用量來維持塔壓,最終造成蒸汽的循環(huán)浪費。公司決定調整塔內各參數(shù),以降低蒸汽浪費。通過反復研究,逐漸將塔壓降至0.10MPa,底溫控制在121℃左右,并嚴格控制塔頂溫度和酸性氣的抽出閥位。經(jīng)過優(yōu)化,在保證貧液產(chǎn)品合格、滿足上游裝置使用的前提下,最終塔底蒸汽用量控制在113t·h-1以下,降低了約31t·h-1的低低壓蒸汽用量。僅此項優(yōu)化措施,每年可節(jié)約蒸汽成本人民幣
目前,兩套大溶劑再生裝置的塔底壓力已經(jīng)優(yōu)化為0.08~0.09MPa,底溫120.5℃,回流量優(yōu)化至10~18t·h-1,蒸汽單耗小于0.09t 蒸汽·(t 胺液)-1,處于國內領先水平。這些前期的優(yōu)化措施,提高了全廠蒸汽的富余量,為停運鍋爐作出了積極準備。
蒸汽的減溫減壓會造成蒸汽品質的下降和浪費,是公司希望降低的部分,因此應盡量減少減溫減壓器的運行。公司的中壓蒸汽減到低壓蒸汽裝置中,在催化與動力部分別設有1 臺減溫減壓器,優(yōu)化前,2 臺減溫減壓器同時運行,而低壓蒸汽只有十幾噸的缺陷,造成蒸汽品質下降與浪費。優(yōu)化后,停用動力站的減溫減壓器,由催化裝置來控制低壓蒸汽管網(wǎng)壓力。由于補汽量小,催化減溫減壓器也停用了,只減壓不減溫,直接補進低壓蒸汽管網(wǎng),大大降低了減溫減壓器帶來的損失。同時停用了專供減溫減壓器降溫的6000V 補水泵,降低了大量的電耗。
在單臺鍋爐的運行模式下,蒸汽管網(wǎng)壓力靠鍋爐和汽輪發(fā)電機共同調節(jié),停爐后,在無雨的天氣條件下,蒸汽管網(wǎng)壓力靠汽輪發(fā)電機來調節(jié)。停爐前,鍋爐運行維持在40t·h-1,汽輪發(fā)電機發(fā)電用汽量已達80t·h-1;停爐后,汽輪發(fā)電機的發(fā)電用汽量也有40t·h-1,無雨情況下蒸汽管網(wǎng)只有5~20t·h-1的浮動,用汽輪發(fā)電機調節(jié)蒸汽壓力,足以滿足生產(chǎn)。
根據(jù)以往的生產(chǎn)經(jīng)驗,暴雨天氣下因降雨量及降雨時間的不同,蒸汽波動會明顯增加,波動范圍通常為0~80t·h-1(包含中壓、低壓、低低壓蒸汽波動)。其中,3.5MPa 蒸汽會多消耗18t·h-1,主要是催化等裝置的產(chǎn)汽減少;1.0MPa 低壓蒸汽消耗增加40t·h-1,通過催化減溫減壓20t·h-1到低低壓蒸汽管網(wǎng)。0.4MPa 低低壓蒸汽消耗增加20t·h-1,主要是催化、異構化等裝置消耗增加。為此,相應的對策有以下幾條:
1)蒸汽波動在20~35t·h-1時(汽輪機逐漸失去調節(jié)功能),硫磺風機透平30min 內切換到2 臺電機運行,可節(jié)約中壓蒸汽15t·h-1(溶劑再生使用低低壓蒸汽過剩時,優(yōu)先退出)。
2)蒸汽波動在35~65t·h-1時,催化裝置的2臺CO 鍋爐增加燃料氣用量,15min 內增產(chǎn)中壓蒸汽10t·h-1;重整鍋爐30min 內增產(chǎn)中壓蒸汽25t·h-1,并逐步關閉3.5MPa 蒸汽界區(qū)閥門自保。如果蒸汽壓力仍有不足,儲運罐區(qū)15min 內關閉加熱蒸汽閥門,減少15t·h-1低壓蒸汽量,同時控制火炬消煙蒸汽、擴散蒸汽閥門的開度不大于30%。
3)蒸汽波動在65t·h-1以上時,根據(jù)蒸汽缺口,按照芳烴抽提、柴油精制、柴油改質、蠟油加氫的順序依次緊急停工處理。
催化裂化裝置是公司的產(chǎn)汽大戶,公司所產(chǎn)的中壓蒸汽在610t·h-1左右,其中430t·h-1的中壓蒸汽由催化裂化裝置產(chǎn)出,動力部單臺鍋爐的產(chǎn)汽量最大只有145t·h-1,所以在催化緊急停工的工況下,鍋爐是否停運對整個蒸汽管網(wǎng)來說意義不大。
對策:此時中壓蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)的產(chǎn)汽量為45t·h-1,為了保證常減壓裝置不停工,需要芳烴抽提、氣分、MTBE、汽油加氫、汽油醚化、渣油加氫、蠟油加氫、柴油加氫、柴油改質、石腦油加氫、硫磺、重整等裝置緊急停工。
通過實施提高中壓蒸汽壓力、降低低壓蒸汽壓力、提高催化原料殘?zhí)?、?yōu)化換熱流程、優(yōu)化塔的工藝參數(shù)等措施,共節(jié)約用汽60t·h-1左右,成功將唯一運行的1 臺鍋爐停運下來,實現(xiàn)了煉油廠的零鍋爐運行,為公司“提質增效”專項行動打下了良好的開端。