李秀忠,霍雷霆
(華電國(guó)際萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)
火電廠運(yùn)行中,脫硝還原劑大多以液氨作為原料,為認(rèn)真落實(shí)《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)電力行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作的緊急通知》(國(guó)能綜函安全〔2019〕132號(hào))的具體要求,華電國(guó)際萊城發(fā)電廠積極實(shí)施重大危險(xiǎn)源治理,并實(shí)施了液氨及尿素替代升級(jí)改造。萊城發(fā)電廠SCR煙氣脫硝還原劑液氨改尿素改造工程,采用尿素催化水解法制備脫硝還原劑,在廠區(qū)內(nèi)新建尿素儲(chǔ)存區(qū)、尿素制備區(qū)、尿素水解區(qū)等,同時(shí),對(duì)原有氨噴射系統(tǒng)、氨/空混合系統(tǒng)、稀釋風(fēng)系統(tǒng)、計(jì)量分配模塊進(jìn)行改造,實(shí)施后效果良好。在安全運(yùn)行同時(shí),有效控制了易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的源頭[1],提升了企業(yè)安全水平。
萊城發(fā)電廠脫硝方式采用了選擇性催化還原法(SCR)。系統(tǒng)運(yùn)行中將SCR反應(yīng)器布置在火電機(jī)組鍋爐省煤器和空氣預(yù)熱器之間,煙氣垂直進(jìn)入SCR反應(yīng)器,經(jīng)過各層催化劑模塊將NOx還原為無害的N2、H2O。上述反應(yīng)溫度可以在300~400 ℃進(jìn)行,脫硝效率處于較高水平,脫硝SCR系統(tǒng)性能見表1。
表1 脫硝SCR系統(tǒng)性能
尿素替代液氨的必要性:因全國(guó)范圍內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品事故頻發(fā),國(guó)家能源司要求積極推進(jìn)重大危險(xiǎn)源管控及改造,要求對(duì)液氨、氫氣、氯氣等從源頭進(jìn)行管控,迅速開展液氨危險(xiǎn)源治理,加快推進(jìn)液氨與尿素的替代改造。堅(jiān)決防范、遏制重大事故發(fā)生,確保廣大人民群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全。
尿素替代液氨的可行性:液氨為有毒物質(zhì),儲(chǔ)存量超過10 t,屬于重大危險(xiǎn)源,氨氣與空氣混合,濃度在16%~25%時(shí),遇明火會(huì)產(chǎn)生爆炸。尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機(jī)化合物,為白色晶體?,F(xiàn)場(chǎng)使用中,通過水解治氨,安全性高,不易發(fā)生爆炸等事故[2]。
尿素替代液氨現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改動(dòng)較少,通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)及運(yùn)行參數(shù)曲線(見圖1)可知,2種介質(zhì)參與反應(yīng)的環(huán)境溫度、反應(yīng)效率相近,部分設(shè)備無需特殊改造即可投運(yùn)。
2020年1月10日,萊城發(fā)電廠將脫硝系統(tǒng)還原劑由液氨改造為尿素,并增加了尿素溶液的制備、儲(chǔ)存、輸送等相關(guān)設(shè)施。尿素采用袋裝供料,經(jīng)過氣力輸送裝置輸送到尿素緩沖料斗,尿素經(jīng)傳輸系統(tǒng)制備成50%濃度的尿素溶液,溶液通過溶解泵送入尿素溶液儲(chǔ)存箱中。儲(chǔ)存箱中尿素溶液經(jīng)過輸送泵送至水解反應(yīng)器模塊,產(chǎn)生的含氨氣體經(jīng)過分配計(jì)量模塊后,在氨/空混合器內(nèi)被空預(yù)器出口熱一次風(fēng)稀釋后進(jìn)入混合器管路系統(tǒng),并由氨噴射系統(tǒng)噴入SCR脫硝系統(tǒng)。尿素?zé)峤夥ㄔ頌?/p>
NH2CONH2→NH3+HNCO
HNCO+H2O→NH3+CO2
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
2NO+2HNCO+1/2O2→2N2+2CO2+H2O
尿素溶液制備與儲(chǔ)存系統(tǒng)包括尿素顆粒儲(chǔ)存間、尿素溶解、尿素溶液儲(chǔ)存、輸送等設(shè)備。尿素溶解采用射流器混合系統(tǒng)制備方式實(shí)現(xiàn)尿素顆粒在水中的溶解。
a.尿素溶液制備
尿素溶液制備系統(tǒng)包括噸袋卸料裝置、氣力輸送尿素系統(tǒng)、尿素顆粒緩沖料斗、雙螺旋給料器及射流混合器撬裝式集成結(jié)構(gòu)裝置,本系統(tǒng)按配置50%濃度尿素溶液進(jìn)行設(shè)計(jì)??紤]到尿素會(huì)有結(jié)塊的可能,在噸袋卸料裝置出口設(shè)置過濾網(wǎng),過濾網(wǎng)上大的結(jié)塊需人工單獨(dú)破碎(圖2為尿素溶液制備工藝流程)。
b.尿素貯存間
設(shè)置1個(gè)尿素貯存間,用來存儲(chǔ)干燥的袋裝尿素,貯存間設(shè)計(jì)容積為216 m3,滿足4臺(tái)鍋爐BMCR工況下至少3天所需的還原劑量。
系統(tǒng)技改過程中,萊城發(fā)電廠技術(shù)攻關(guān)小組先對(duì)尿素系統(tǒng)進(jìn)行安裝,試驗(yàn)驗(yàn)收合格后,將尿素技改系統(tǒng)接入液氨系統(tǒng),代替原裝置運(yùn)行。尿素供應(yīng)方面,單臺(tái)鍋爐BMCR工況下(煙氣量為1 050 000 Nm3/h),SCR入口NOx濃度由500 mg/Nm3降至30 mg/Nm3,所需要的尿素耗量為400 kg/h,即4臺(tái)鍋爐BMCR工況下,SCR入口NOx濃度由500 mg/Nm3降至30 mg/Nm3,1天的尿素耗量為38.4 t。
3.2.1 尿素溶液儲(chǔ)存系統(tǒng)
系統(tǒng)設(shè)置2個(gè)尿素溶液儲(chǔ)存箱,用來儲(chǔ)存溶解后的50%濃度尿素溶液,尿素溶液儲(chǔ)存箱尺寸Φ5 m×7 m,容積137 m3,滿足BMCR工況下4臺(tái)鍋爐4天的需求量。尿素溶液輸送泵設(shè)置4臺(tái),2用2備。輸送泵為316L不銹鋼離心泵,設(shè)計(jì)流量為2.5 m3/h,揚(yáng)程為100 m。尿素溶液輸送泵向3臺(tái)水解反應(yīng)器分別輸送尿素溶液。
3.2.2 水解制氨系統(tǒng)
本次改造設(shè)置3臺(tái)尿素水解反應(yīng)器,2用1備,每臺(tái)尿素水解反應(yīng)器的容量為未使用催化劑情況下滿足2臺(tái)鍋爐BMCR工況下,SCR入口NOx濃度由500 mg/Nm3降至30 mg/Nm3的供氨量,即每臺(tái)尿素水解反應(yīng)器產(chǎn)氨量為438 kg/h。濃度約50%的尿素溶液被輸送到尿素水解反應(yīng)器,在壓力為0.4~0.6 MPa、溫度為140~160 ℃條件下水解反應(yīng)生成含氨濃度37.5%的混合氣?;旌蠚饨?jīng)計(jì)量分配模塊后與熱稀釋風(fēng)在氨/空氣混合器混合,稀釋至氨濃度5%以下,最后通過噴氨格柵進(jìn)入SCR反應(yīng)器進(jìn)行脫硝。水解反應(yīng)器本體集成氨氣緩沖空間,其反應(yīng)速率需能跟上機(jī)組負(fù)荷變化。
3.2.3 催化劑溶解供應(yīng)系統(tǒng)
系統(tǒng)所用催化劑為白色晶體,是一種常見的廉價(jià)化工產(chǎn)品,主要用于制造化肥和滅火器。尿素水解采用催化劑,需增設(shè)催化劑溶解供應(yīng)系統(tǒng)。由于水解制氨系統(tǒng)全廠公用,故設(shè)置催化劑溶解和制備裝置,包含催化劑溶解罐和催化劑泵。
3.2.4 氨氣供應(yīng)系統(tǒng)
3臺(tái)尿素水解反應(yīng)器(A、B、C)供氨管道之間設(shè)有聯(lián)絡(luò)管線,A、B反應(yīng)器之間互為備用,為1、2號(hào)機(jī)組供氨;B、C反應(yīng)器之間互為備用,為3、4號(hào)機(jī)組供氨。1、2號(hào)機(jī)組設(shè)置2根供氨母管,1用1備;3、4號(hào)機(jī)組設(shè)置2根供氨母管,1用1備。母管管徑DN100,支管管徑DN65,并加裝蒸汽吹掃系統(tǒng),供氨管道采用316L不銹鋼材質(zhì),確保氨氣管內(nèi)溫度不低于150 ℃。
3.2.5 計(jì)量分配模塊
每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2套氨氣計(jì)量分配模塊,對(duì)進(jìn)入SCR反應(yīng)器的氨氣流量進(jìn)行調(diào)節(jié),以滿足鍋爐30%~100%BMCR之間任何負(fù)荷工況下脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的需求。流量調(diào)節(jié)模塊包含自動(dòng)關(guān)斷閥、調(diào)節(jié)閥組、質(zhì)量流量計(jì)、溫度測(cè)點(diǎn)等。
3.2.6 稀釋風(fēng)系統(tǒng)
1-4號(hào)機(jī)組SCR煙氣脫硝稀釋溫度要求200 ℃以上,風(fēng)壓8 kPa,為保證注入煙道的氨/空氣混合物絕對(duì)安全,以脫硝所需最大供氨量和氨體積比例5%,設(shè)計(jì)氨稀釋風(fēng)及氨/空氣混合系統(tǒng)。經(jīng)核算稀釋風(fēng)量小于現(xiàn)有空預(yù)器出口熱一次風(fēng)風(fēng)量2%,對(duì)鍋爐燃燒造成的影響可忽略不計(jì),本次改造1-4號(hào)機(jī)組稀釋風(fēng)從空預(yù)器出口熱一次風(fēng)接入新的混合器,拆除原有稀釋風(fēng)系統(tǒng),同時(shí)考慮鍋爐冷態(tài)開機(jī)熱一次風(fēng)溫190 ℃左右,熱態(tài)開機(jī)熱一次風(fēng)溫160 ℃左右,為滿足稀釋風(fēng)要求,在每路稀釋風(fēng)管路上設(shè)置一套電加熱器,當(dāng)稀釋風(fēng)溫低于200 ℃時(shí)開啟。
機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)熱一次風(fēng)溫280 ℃左右,低負(fù)荷時(shí)熱一次風(fēng)溫200 ℃左右,稀釋風(fēng)量較原設(shè)計(jì)增加90%,需對(duì)原有氨/空氣混合系統(tǒng)以及至噴氨格柵的管路系統(tǒng)進(jìn)行改造,涉及氨/空氣混合器、稀釋風(fēng)管道、氨氣分配集箱和相關(guān)連接管道。根據(jù)目前電廠實(shí)際運(yùn)行情況,熱一次風(fēng)含塵量大,易積灰導(dǎo)致氨/空氣混合器堵塞,每臺(tái)機(jī)組設(shè)置4臺(tái)氨/空氣混合器,2用2備,給鍋爐脫硝系統(tǒng)提供氨氣,可實(shí)現(xiàn)在機(jī)組運(yùn)行中切換,進(jìn)行在線人工清理,避免環(huán)保數(shù)據(jù)超標(biāo)[3]。
3.2.7 SCR區(qū)域噴氨系統(tǒng)
原脫硝稀釋風(fēng)為單獨(dú)設(shè)置的稀釋風(fēng)機(jī),風(fēng)溫為常溫,本次改造后,脫硝稀釋風(fēng)采用熱一次風(fēng),風(fēng)溫在280 ℃左右(機(jī)組低負(fù)荷時(shí)風(fēng)溫約為200 ℃),實(shí)際狀態(tài)稀釋風(fēng)量較原設(shè)計(jì)增加90%,因此對(duì)原有氨/空氣混合系統(tǒng)以及至噴氨格柵的管路系統(tǒng)、噴氨格柵本體進(jìn)行了改造。本次流場(chǎng)模擬對(duì)整體流場(chǎng)進(jìn)行分析,對(duì)改造后的噴氨格柵和入口煙道導(dǎo)流板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)脫硝反應(yīng)器本體(含入口整流格柵)、出口煙道導(dǎo)流板流場(chǎng)進(jìn)行校核。
通過脫硝液氨改尿素制氨技術(shù)改造,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,出力能夠完全滿足脫硝裝置所需氨量,機(jī)組NOx排放量能穩(wěn)定在50 mg/m3以下,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),通過改造前后對(duì)比(表2為氨水與尿素性能對(duì)比),運(yùn)行效果良好。
表2 氨水與尿素性能對(duì)比
脫硝液氨改尿素制氨后,可實(shí)現(xiàn)拆除液氨站,消除唯一重大危險(xiǎn)源,提升了火電廠安全性、可靠性[4-5];同時(shí),尿素不僅具有安全性高的特點(diǎn),還具有不易揮發(fā)、對(duì)人體無害、利用率高、腐蝕性低等特點(diǎn),火電廠脫硝液氨改尿素系統(tǒng)具有較高的推廣價(jià)值。