姜炳義 談敦國 楊月
摘要:原料罐區(qū)由碳五罐區(qū)和輕烴罐區(qū)組成,由于建設(shè)時(shí)間不同,控制系統(tǒng)為S7-300和S7-400的兩套PLC控制系統(tǒng),系統(tǒng)故障率高,維護(hù)保運(yùn)難度大。通過改造為國產(chǎn)DCS系統(tǒng),從整體上提高了控制系統(tǒng)的可靠性,降低了故障率、維護(hù)成本和難度,也為后繼改造擴(kuò)容打好了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:PLC,改造,DCS
1.前言
原料罐區(qū)為配套大乙烯項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)建成四具4000m3的球罐,后因生產(chǎn)需要,又建成6具2000m3的球罐。原料罐區(qū)的原料主要是外部采購,由汽車和火車?yán)\(yùn)、以及煉油廠管線送來。為乙烯裝置、匯豐公司和樹脂廠提供原料。
2.控制系統(tǒng)現(xiàn)狀
碳五罐區(qū)所采用的是西門子的S7-300控制系統(tǒng),輕烴罐區(qū)是西門子的S7-400。碳五罐區(qū)的S7-300為非冗余控制系統(tǒng);輕烴罐區(qū)的S7-400控制系統(tǒng)CPU冗余,卡件不冗余。2013年,原料罐區(qū)卸車系統(tǒng)改造,新增4臺壓縮機(jī),壓縮機(jī)的聯(lián)鎖控制由控制柜實(shí)現(xiàn),模擬信號分別進(jìn)入到碳五的控制系統(tǒng)和輕烴的控制系統(tǒng)并新增1臺操作站。集成商在施工中由于新操作站和原操作站型號不同,重新組態(tài)操作畫面工作量大,所以只在新增操作站上對卸車系統(tǒng)的I/O點(diǎn)所涉及到的畫面進(jìn)行了操作畫面組態(tài),原系統(tǒng)主要存在以下問題:
2.1原控制系統(tǒng)自建設(shè)投產(chǎn)10多年一直未對操作站進(jìn)行過升級改造,操作站故障率高,經(jīng)常死機(jī),重啟時(shí)費(fèi)時(shí)較長,需要多次啟動(dòng)。
2.2各操作畫面顯示的數(shù)據(jù)不一致,碳五的操作畫面能看到輕烴的數(shù)據(jù),輕烴的操作站看不到碳五的數(shù)據(jù);
2.3各操作站的操作畫面不一致,操作畫面的數(shù)量也不一樣多,卸車系統(tǒng)改造所上的16:9的操作站和原來的3臺操作站畫面相差太多;
2.4原控制系統(tǒng)沒有電源柜,電源配置亂,系統(tǒng)電源和現(xiàn)場電源混用;
2.5機(jī)柜間面積狹小,布置了太多的柜子,且大小不一,不規(guī)范,給維護(hù)工作也帶來很大的不便。
2.6原系統(tǒng)已無備用點(diǎn),不能滿足后期改造的需要。
2.7控制系統(tǒng)不統(tǒng)一,卸車壓縮機(jī)為繼電器實(shí)現(xiàn)的硬接線控制。
3.改造項(xiàng)目的確立和改造方案的確定
為徹底消除控制室存在的安全隱患及儀表控制系統(tǒng)存在的生產(chǎn)隱患,確保工藝操作人員的安全生產(chǎn)和儀表控制系統(tǒng)穩(wěn)定無故障運(yùn)行,決定對原料車間控制室進(jìn)行移位、控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。將西門子控制系統(tǒng)和壓縮機(jī)繼電器的硬接線控制系統(tǒng)統(tǒng)整合改造為1套控制系統(tǒng)的總體方案,保留壓縮機(jī)控制盤上的工藝故障報(bào)警燈和緊急停車及故障報(bào)警復(fù)位功能。
對原料車間儀表檢測點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì),根據(jù)工藝單元確定了現(xiàn)場實(shí)際儀表檢測點(diǎn)數(shù)AI:128,AO:15,DI:193,DO:125
3.1控制系統(tǒng)的改造方案:
3.1.1新上一套國產(chǎn)DCS系統(tǒng),所有軟、硬件全部新上。
經(jīng)過對國產(chǎn)DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo),最終杭州和利時(shí)的MACS V6.5.2 DCS控制系統(tǒng)成為本次改造新上的控制系統(tǒng)。
3.2 和利時(shí)MACS V6 DCS系統(tǒng)有以下優(yōu)越性:
點(diǎn)對點(diǎn)結(jié)構(gòu)、在線參數(shù)同步、強(qiáng)制功能方便可靠、下裝類別無區(qū)分、在線增刪模塊、兼容性更高、穩(wěn)定性高、可靠的控制器和高速的網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)應(yīng)用豐富、獨(dú)特,根據(jù)不同的行業(yè)建立了不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)庫、組態(tài)簡單容易,并支持多個(gè)人員進(jìn)行同時(shí)組態(tài)操作。
3.3 儀表信號轉(zhuǎn)移方案
3.3.1將原控制室作為中間接線端子柜,將所有信號從舊控制室敷設(shè)新電纜到新控制室。
3.3.2將原控制室作為中間接線端子柜,將碳五罐區(qū)和電氣來的信號從中間接線柜敷設(shè)電纜到新控制室,輕烴罐區(qū)、壓縮機(jī)單元和卸車單元的儀表信號電纜從橋架(匯線槽)抽回輻射到新控制室。
3.3.3在舊控制室外新上10個(gè)防爆中間接線箱,將碳五和電氣的信號通過中間接線箱轉(zhuǎn)移到新控制室,其余電纜從橋架(匯線槽)抽回輻射到新控制室。
設(shè)計(jì)通過預(yù)算比較,方案如下:
儀表信號轉(zhuǎn)移方案是在原控制室設(shè)置中間接線柜,將碳五罐區(qū)和電氣來的信號在中間接線柜轉(zhuǎn)接,輕烴罐區(qū)、壓縮機(jī)單元和卸車單元的信號將電纜從匯線抽回,敷設(shè)到新控制室。
4.改造工作的實(shí)施
根據(jù)和利時(shí)DCS系統(tǒng)1臺控制站的控制規(guī)模,本次改造只需要1臺控制站,因此,新的DCS控制系統(tǒng)主要包含六面機(jī)柜:控制柜、繼電器柜、安全柵柜、電源柜、KVM柜和信號端子柜。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下:
4.1 DCS系統(tǒng)的安裝及接線
系統(tǒng)柜安裝到新建的控制室機(jī)柜間,并同廠家和施工單位一起對機(jī)柜間電纜進(jìn)行敷設(shè)和連接后,對系統(tǒng)進(jìn)行上電調(diào)試。首先是通道實(shí)驗(yàn),其次是PID調(diào)節(jié)回路試驗(yàn)和邏輯實(shí)驗(yàn)。所有通道調(diào)試合格后進(jìn)行系統(tǒng)邏輯試驗(yàn);原料罐區(qū)PID調(diào)節(jié)回路只有9個(gè)回路,但在PLC系統(tǒng)中工藝人員都是手動(dòng)操作,沒有投過自動(dòng),DCS系統(tǒng)中PID調(diào)節(jié)回路成熟,投用也很簡單。原料罐區(qū)的邏輯除了球罐液位高低聯(lián)鎖外,就主要是C-1001A/B和C-1001E/F壓縮機(jī)的聯(lián)鎖,A/B壓縮機(jī)的聯(lián)鎖在原PLC系統(tǒng)中有成型的;E/F壓縮機(jī)的聯(lián)鎖是繼電器實(shí)現(xiàn)的硬線聯(lián)鎖,有壓縮機(jī)廠家的硬線邏輯,系統(tǒng)改造的設(shè)計(jì)也沒有出邏輯圖,需要我們自己根據(jù)廠家的硬接線邏輯在DCS內(nèi)實(shí)現(xiàn)。為保證壓縮機(jī)操作人員對原C-1001E/F壓縮機(jī)的操作習(xí)慣,壓縮機(jī)原有控制盤的報(bào)警、緊急停車、聯(lián)鎖確認(rèn)、試燈和復(fù)位按鈕又上了一臺輔助操作臺來實(shí)現(xiàn),這些功能也要在DCS中組態(tài)實(shí)現(xiàn)。
4.2 DCS組態(tài)實(shí)現(xiàn)及調(diào)試
4.2.1 PID調(diào)節(jié)功能組態(tài)如下圖:
4.2.2 利用MOT2實(shí)現(xiàn)C-1001E壓縮機(jī)的邏輯組態(tài)如下(停車邏輯):
4.2.3 到輔操臺的壓縮機(jī)報(bào)警邏輯:
經(jīng)過仿真調(diào)試,各PID塊調(diào)節(jié)功能、報(bào)警、聯(lián)鎖的復(fù)位試驗(yàn)及聯(lián)鎖功能完全滿足要求,具備了儀表信號從舊控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的條件。
4.3 現(xiàn)場信號轉(zhuǎn)移
原料罐區(qū)在整個(gè)施工過程中一直在接、送料和卸車,生產(chǎn)廠要求每天轉(zhuǎn)移的信號檢測點(diǎn)當(dāng)天要全部在DCS系統(tǒng)中顯示正常,滿足工藝讀取數(shù)據(jù)和操作,所以在DCS系統(tǒng)完全調(diào)試合格后,開始對儀表檢測信號進(jìn)行轉(zhuǎn)移,我們的原則是在新系統(tǒng)中接一組點(diǎn),儀表信號就要正常顯示一個(gè)點(diǎn)。
信號電纜需要抽拉回新控制室的任務(wù)是需要最先開始的,我們根據(jù)每根電纜上的信號多少和信號所在的工藝單元,確定第二天需要轉(zhuǎn)移的儀表信號,早上在控制室通過再次核定后再開始施工。
因?yàn)樘嘉骞迏^(qū)的控制柜仍在運(yùn)行,在將儀表信號電纜抽拉至新控制室的同時(shí),相關(guān)的電氣信號也要在原端子上連接完成,不然轉(zhuǎn)到DCS系統(tǒng)中的工藝泵或壓縮機(jī)就不能在DCS系統(tǒng)中完全控制,這部分電氣信號又要在碳五的信號轉(zhuǎn)移完、PLC系統(tǒng)停運(yùn),控制柜布置成中間接線柜后進(jìn)行了二次轉(zhuǎn)移。
經(jīng)過精心組織施工,整個(gè)儀表信號轉(zhuǎn)移工作有序進(jìn)行,沒有引起生產(chǎn)的任何波動(dòng)。
5.結(jié)論
DCS控制系統(tǒng)將原西門子S7-300、S7-400系統(tǒng)和壓縮機(jī)繼電器實(shí)現(xiàn)的硬接線系統(tǒng)整合在了一套系統(tǒng)內(nèi),設(shè)置了KVM柜、電源柜、繼電器柜、安全柵柜和端子柜。將系統(tǒng)電源和現(xiàn)場電源完全分開,而且擴(kuò)大了儀表測量點(diǎn)的容量。為近期正在進(jìn)行的“乙烯廠原料車間接卸儲存設(shè)施優(yōu)化改造”項(xiàng)目和“乙烯廠汽車卸車靜電導(dǎo)除設(shè)施改造”項(xiàng)目做好了前期準(zhǔn)備,為罐區(qū)擴(kuò)大生產(chǎn)和提高卸車率提供了更大的方便和安全保障。增加了OPC組態(tài)軟件,完成了計(jì)量部計(jì)量數(shù)據(jù)上傳工作。
DCS控制系統(tǒng)組態(tài)方便、維護(hù)較PLC系統(tǒng)簡單,故障率也低,由于是國產(chǎn)DCS,所以維護(hù)成本也會低于原PLC系統(tǒng),維護(hù)也容易上手。
工藝操作簡單方便,PID調(diào)節(jié)回路也容易投用,更有利于工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定。