謝玉杰 馬航 趙蒙 (.陜西延長(zhǎng)石油興化化工有限公司,陜西 興平 7300;.西安元?jiǎng)?chuàng)化工科技股份有限公司,陜西 西安 7006)
煤氣化技術(shù)是現(xiàn)代煤化工的基礎(chǔ),是煤炭深加工、轉(zhuǎn)化的先導(dǎo)技術(shù),是優(yōu)先發(fā)展的潔凈煤技術(shù)。氣流床氣化技術(shù)是我國(guó)當(dāng)前煤氣化技術(shù)的主流趨勢(shì),采用粉煤或煤漿進(jìn)料,與氣化劑并流噴射進(jìn)入氣化爐,發(fā)生部分燃燒反應(yīng),熔融的灰渣以液態(tài)形式排出燃燒室,其氣化爐操作溫度高、氣化壓力高、碳轉(zhuǎn)化率高、原料適應(yīng)范圍廣[1-4]。西北化工研究院對(duì)煤氣化技術(shù)進(jìn)行了多年研究,開發(fā)出了多元料漿氣化技術(shù),多元料漿氣化技術(shù)屬于濕法加壓氣流床氣化技術(shù),具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。多元料漿氣化技術(shù)的最大特點(diǎn)是生產(chǎn)原料與其他氣體技術(shù)不同。生產(chǎn)中將煤、石油焦、石油瀝青等含碳物質(zhì)和油(原油、重油、渣油等)中的一種或多種與添加劑和水按比例優(yōu)化混配,一次共磨制成多元料漿,加壓后與氧氣一同進(jìn)入氣化爐反應(yīng)。該技術(shù)采用單噴嘴頂噴進(jìn)料,料漿與氧氣在氣化爐內(nèi)發(fā)生部分燃燒反應(yīng),生成的粗合成氣最終進(jìn)入激冷室降溫。多元料漿氣化技術(shù)的原料適應(yīng)性廣、氣化指標(biāo)良好、工藝設(shè)備少、裝置投資少,環(huán)境友好,是新建煤化工項(xiàng)目的優(yōu)選技術(shù)之一,已實(shí)現(xiàn)了廣泛的工業(yè)應(yīng)用[5]。多元料漿氣化裝置由料漿制備、料漿氣化、粗煤氣洗滌凈化、灰水處理等系統(tǒng)構(gòu)成,其中灰水處理系統(tǒng)包含了閃蒸系統(tǒng),具有多級(jí)閃蒸換熱技術(shù)[6,7],簡(jiǎn)化了工藝流程,減少了設(shè)備投資[8]。
閃蒸的原理是利用了水在不同壓力下沸點(diǎn)的變化,根據(jù)水的三相圖,液態(tài)水在如果壓力如果降低至蒸發(fā)曲線以下,將變?yōu)樗魵猓唧w來(lái)說就是高壓且飽和的液態(tài)水,由于突然降壓,水的溫度高于該壓力下的沸點(diǎn),水在閃蒸罐中迅速膨脹氣化,飽和水變成該壓力下的飽和水蒸氣和飽和水,根據(jù)壓力飽和水還需要進(jìn)一步閃蒸,一般來(lái)說煤氣化操作壓力越高,閃蒸的級(jí)數(shù)越多。
在多元料漿氣化裝置中,熱回收器用于回收閃蒸氣產(chǎn)生的熱量并將灰水加熱。氣化爐激冷室和洗滌塔的排放黑水送往灰水系統(tǒng)。黑水經(jīng)過閃蒸,閃蒸汽與灰水換熱后分離出的氣體送入變換氣提塔,分離出的液體入脫氣水槽脫除其中的氣體,然后在泵的作用下送入洗滌塔循環(huán)使用。閃蒸后的黑水逐級(jí)濃縮后送往澄清槽,經(jīng)沉淀澄清后的灰水部分送往鎖斗沖洗水罐、部分送往渣池、部分送往脫氣水槽,同時(shí)為了保持循環(huán)水中可溶性鹽及腐蝕性離子的濃度平衡,將一部分灰水送往廢水處理站進(jìn)行處理。澄清后分離出的濁液經(jīng)澄清槽底泵送往真空帶式過濾機(jī),進(jìn)一步分離出其中的細(xì)渣,濾液返回至澄清槽。
在閃蒸系統(tǒng)中,閃蒸汽在熱回收器中與灰水換熱,一般的熱回收器為U 型管式或浮頭式灰水換熱器,可將閃蒸氣冷凝,并把進(jìn)入洗滌塔的灰水加熱至150℃至160℃,實(shí)現(xiàn)余熱回收[9,10]。具體流程見圖1。
圖1 一級(jí)閃蒸流程圖
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,多元料漿氣化裝置的熱回收器盡管具有較多優(yōu)點(diǎn),但仍存在如下問題:
(1)經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行,灰水中的鈣鎂離子容易在熱回收器結(jié)垢,影響換熱效率,一旦換熱效率降低,會(huì)造成閃蒸氣得不到有效冷凝,閃蒸罐壓力升高等現(xiàn)象,對(duì)安全生產(chǎn)造成影響。
(2)高溫高壓灰水中含有腐蝕性介質(zhì),容易造成設(shè)備腐蝕,而閃蒸氣中的酸性氣體不能及時(shí)析出也會(huì)對(duì)熱回收器造成腐蝕,減少設(shè)備的使用壽命。
(3)現(xiàn)有熱回收器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,檢修難度大,設(shè)備造價(jià)高。
針對(duì)現(xiàn)有裝置的熱回收器存在換熱效果不好,制造成本高等缺點(diǎn),提出了一種新型的熱回收器。
該熱回收器采用直接接觸換熱的方式,即閃蒸氣和灰水在熱回收器內(nèi)進(jìn)行直接的傳質(zhì)傳熱,與間接換熱過程相比,新型熱回收器不易在內(nèi)部結(jié)垢,沒有了管道和污垢造成的熱阻,相對(duì)于現(xiàn)有裝置的灰水換熱器換熱效果更好。
熱回收器可采用碳鋼制造,其結(jié)構(gòu)不同于一般換熱器,為一塔型容器并內(nèi)置噴淋裝置和塔盤構(gòu)成,塔盤層數(shù)由實(shí)際工況設(shè)計(jì)確定,一般為三塊。熱回收器中塔盤一般為固閥式塔盤,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際也可設(shè)計(jì)為篩板式或浮閥式。新型熱回收器的結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 新型熱回收器的結(jié)構(gòu)圖
新型熱回收器中的固閥式塔盤正常操作條件見表1。閃蒸氣的熱回收過程如下:熱回收器內(nèi)保持一定灰水液位,閃蒸氣管道向下首先進(jìn)入灰水液面以下與熱回收器下部溫度較高的灰水進(jìn)行直接接觸并換熱冷凝,灰水吸收了閃蒸氣的潛熱溫度升高,并使閃蒸氣進(jìn)行第一步的降溫冷凝;未能冷凝的閃蒸氣繼續(xù)上升至熱回收器中部,由下向上穿過塔盤,塔盤上覆蓋一層灰水,閃蒸氣在塔盤上通過鼓泡方式接觸換熱并進(jìn)一步冷凝;在熱回收器上部,灰水以噴淋形式往下噴,與剩余未冷凝的閃蒸氣接觸,由于此時(shí)噴淋出的灰水溫度較低,與閃蒸氣溫差大,此時(shí)換熱效果較好,使閃蒸氣最大化冷凝。經(jīng)過以上步驟的換熱,閃蒸氣基本被冷凝成液體,灰水也被加熱至正常操作溫度,大約為150~160℃,其余不凝氣從熱回收器頂部排出進(jìn)入后系統(tǒng),加熱后的灰水被泵送至洗滌塔與粗煤氣進(jìn)行洗滌換熱。
表1 固閥式塔盤正常操作條件
熱回收器經(jīng)過重新優(yōu)化設(shè)計(jì),運(yùn)行狀況良好,優(yōu)化效果顯著。具體表現(xiàn)如下:
(1)減少了熱回收器內(nèi)結(jié)垢,減少了熱回收器的檢修頻率,提高了閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行效率。
(2)提高了熱回收效率,經(jīng)過換熱后的入洗滌塔灰水溫度有效提高。
(3)閃蒸氣在較高的換熱效率下能及時(shí)冷凝,減少了閃蒸氣的放空,酸性氣體能也及時(shí)析出,減少設(shè)備腐蝕,提高使用壽命。
(4)新型熱回收器可采用碳鋼制造,且設(shè)備內(nèi)件較傳統(tǒng)換熱器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單造價(jià)低,從而可以大幅度降低裝置的投資成本和運(yùn)行成本。
熱回收器的優(yōu)化設(shè)計(jì),使得其結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單,加強(qiáng)了氣液接觸后的換熱效果,有效提高了閃蒸系統(tǒng)的熱回收效率,減少了設(shè)備投資,減少了熱設(shè)備的檢修頻率,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,提高了裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性??稍诮窈蟮亩嘣蠞{氣化新建裝置和原有裝置技術(shù)改造中進(jìn)行運(yùn)用。