張浩(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
管式加熱爐廣泛應(yīng)用于石油化工、天然氣化工和有機化學(xué)工業(yè),是一種有燃燒的連續(xù)運轉(zhuǎn)加熱設(shè)備。主要優(yōu)點是加熱溫度高,傳熱能力大和便于操作管理。加熱爐的熱效率,影響著裝置生產(chǎn)運行的安全性和經(jīng)濟性。重視加熱爐的技術(shù)改造和加熱爐日常管理,提高加熱爐煙氣質(zhì)量和熱效率,是滿足環(huán)保、降低能耗、提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵[1-2]。針對某加氫裝置排放煙氣氮氧化物含量大于100mg/m3的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570—2015)排放要求,對燃燒器進(jìn)行改造,改造后加熱爐煙氣氮氧化物含量達(dá)標(biāo),但加熱爐熱效率仍存在較大提升空間。
裝置設(shè)有一臺反應(yīng)加熱爐F101(純輻射單室箱式爐,28個燃燒器)、一臺分餾加熱爐F201(對流輻射圓筒爐,4個燃燒器)和一臺減壓加熱爐F202(純輻射單室箱式爐,20個燃燒器),燃燒器均采用燈塔型的火嘴設(shè)計,加熱爐煙氣共用一套余熱回收系統(tǒng):3臺加熱爐煙氣匯合后在空氣預(yù)熱器中與F101、F201空氣(鼓風(fēng)機出口)進(jìn)行換熱,F(xiàn)202為自然通風(fēng)。
加熱爐工藝流程如圖1所示。
圖1 加熱爐系統(tǒng)工藝流程圖
裝置工藝加熱爐煙氣中氮氧化物含量結(jié)果如表1所示。
表1 加熱爐改造前煙氣中污染物含量分析結(jié)果
氮氧化物在工業(yè)裝置上的控制方法有以下兩種方案。
(1)產(chǎn)生前:低氮氧化物燃燒技術(shù)。主要包括低過??諝庀禂?shù)燃燒、低氮氧化物燃燒器等。
(2)產(chǎn)生后:脫硝裝置。主要包括選擇性非催化還原法(SNCR)、選擇性催化還原法(SCR)、臭氧氧化法等
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),方案①與方案②對比結(jié)果如下:方案①具有初期投資小,運行成本低,改造施工周期短,對加熱爐運行影響小,脫硝率較低。
結(jié)合加熱爐燃燒器為普通燃燒器和氮氧化物超標(biāo)值較小的情況,裝置將加熱爐全部燃燒器(52臺)更換為低氮氧化物燃燒器(采用燃燒分級燃燒、空氣分級燃燒、煙氣回流技術(shù))的方式降低煙氣中氮氧化物含量。
裝置檢修期間,將3臺加熱爐燃燒器(52臺)全部更換為超低氮氧化物燃燒器。加熱爐燃燒器改造設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 加熱爐燃燒器改造設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
加熱爐火嘴改造完成后,對加熱爐進(jìn)行檢測。爐設(shè)備相關(guān)檢測數(shù)據(jù)及計算結(jié)果匯總?cè)绫?、表4所示。
表3 爐設(shè)備煙氣成分測試結(jié)果匯總(環(huán)境溫度:35℃)
表4 爐設(shè)備相關(guān)檢測數(shù)據(jù)及計算結(jié)果匯總(環(huán)境溫度:35℃)
加熱爐的燃燒器經(jīng)更新改造后,3臺加熱爐火嘴燃燒狀況良好,火焰呈藍(lán)色,短促有力,無發(fā)紅發(fā)飄現(xiàn)象。從表3數(shù)據(jù)可知,加熱爐的氮氧化物排放濃度為:46mg/m3,二氧化硫排放濃度為:0mg/m3。
影響加熱爐熱效率的因素很多,如裝置處理量、空氣預(yù)熱溫度、爐出口溫度、煙氣含氧量以及通過對加熱爐內(nèi)壁在耐火磚及陶纖模塊表面噴涂高溫輻射涂料[3]等。從表4數(shù)據(jù)可知,F(xiàn)101、F201、F202 加熱爐熱效率均為90.84%,略低于91%的規(guī)定指標(biāo)。從降低排煙溫度、氧含量控制及加熱爐日常管理幾個方面提高加熱爐熱效率進(jìn)行討論分析。
從加熱爐總體運行情況看,加熱爐的熱量損失最大的是由排煙帶走的。將排煙溫度降低,管式加熱爐排煙所釋放的熱量就能得到有效降低,從而提高加熱爐的熱效率。裝置余熱回收系統(tǒng)現(xiàn)安裝一臺聲波清灰器,日常操作中通過采用空氣預(yù)熱器熱管聲波吹灰來減少熱管與對流管積灰結(jié)垢,提高預(yù)熱器效率,但對降低排煙溫度的效果并不明顯。2019年停工檢修期間,除對加熱爐燃燒器進(jìn)行改造外,對加熱爐余熱回收空氣預(yù)熱器熱管進(jìn)行更換。加熱爐正常運行后,排煙溫度162.9℃,超過《加熱爐管理細(xì)則》中 140℃的規(guī)定指標(biāo),加熱爐排煙熱損失計算為3068KJ/kg燃料,分析主要原因可能是加熱爐煙氣直排煙道擋板可能關(guān)閉不嚴(yán),部分煙氣回抽再次進(jìn)入空預(yù)器,造成煙、空氣量不匹配。
根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,計劃將原熱管預(yù)熱器拆除,在原熱管預(yù)熱器的地方更換一臺新的空氣預(yù)熱器,將加熱爐的排煙溫度降到110℃。另外,將加熱爐余熱回收系統(tǒng)中F202爐的自然通風(fēng)燃燒器更換為強制通風(fēng)燃燒器,增加環(huán)型風(fēng)道及輔助風(fēng)道、快開風(fēng)門和擋板閥,將進(jìn)入F202爐的助燃空氣引入空氣預(yù)熱器預(yù)熱后再送入F202爐。經(jīng)過改造后,預(yù)計加熱爐的熱效率由90.8%提高到92.8%,提高2%。初步估算新空氣預(yù)熱器負(fù)荷約為1344kW,新增負(fù)荷473KW,標(biāo)油價格按3000元/噸,預(yù)熱器每年運行時間按8000小時計算,則預(yù)熱器改造后多回收的熱量為1702800kJ/h,每年多回收熱量折合標(biāo)油為340.56噸,每年可節(jié)約資金102.168萬元/年。
煙氣氧含量[4]的高低直接影響到加熱爐的熱效率及安全平穩(wěn)運行。煙氣氧含量高,熱效率低,爐管易氧化;煙氣氧含量低,容易造成不完全燃燒。在加熱爐熱效率測試期間,爐膛氧含量在線儀表顯示數(shù)據(jù)均大于空預(yù)器煙氣入口氧含量數(shù)據(jù),氧含量儀表可能安裝位置不合理或測試不準(zhǔn)確。煙氣含氧量是影響加熱爐燃燒效果的主要參數(shù),氧含量測定不準(zhǔn)確,容易造成燃料氣燃燒不充分,增加不完全燃燒損失,加熱爐熱效率下降。
F101加熱爐風(fēng)道為直通風(fēng)道,導(dǎo)致南北風(fēng)壓不均衡,火嘴進(jìn)風(fēng)量偏差大,尤其是強制通風(fēng)門關(guān)小時,問題更加明顯。6條分支煙道管煙氣量不均衡,且流型偏向中心集合管,造成中間多、南北少。且僅有的爐膛溫度兩個測點恰恰位于南北兩側(cè)的煙道分支管上,造成測量不準(zhǔn)確,無代表性。通過增減火嘴的非正常方法調(diào)節(jié)南北溫差。氧化鋯和一氧化碳分析儀分別位于南北兩側(cè)的分支煙道,南北間隔10米,且所測位置均為煙氣流量不穩(wěn)定區(qū)域,因此,所測數(shù)值沒有代表性,極易誤導(dǎo)操作。針對以上情況,需要對加熱爐風(fēng)道及氧含量數(shù)據(jù)測量點進(jìn)行位置改造。
提高加熱爐的自控系統(tǒng)的運行效率,加強加熱爐內(nèi)部的總量、分支流量以及溫度等各種參數(shù)的平穩(wěn)控制,提升加熱爐的運行效率。本加氫裝置共用1臺引風(fēng)機,在現(xiàn)有實際情況下,優(yōu)化3臺加熱爐煙道擋板開度,控制好空氣預(yù)熱器入口溫度,提高空氣預(yù)熱器的使用壽命,降低加熱爐排煙溫度。此外,還應(yīng)對操作人員還需要定期地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)以及測試,提高其操作技能以及理論水平,改善操作人員對野加熱爐系統(tǒng)的認(rèn)知程度,提升其運行保障技術(shù)。
通過對加熱爐燃燒器改造效果評價,分析運行狀況存在問題,提出以下改進(jìn)、完善措施:
(1)加熱爐的燃燒器經(jīng)更新改造后,其氮氧化物排放濃度較上年度測試數(shù)據(jù)下降72%左右,效果顯著。改造后的加熱爐CO排放值、氮氧化物、二氧化硫排放濃度均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;
(2)采用新技術(shù)改良現(xiàn)有空氣預(yù)熱器,優(yōu)化調(diào)整爐膛配風(fēng),降低排煙溫度,預(yù)計加熱爐熱效率預(yù)計提高2%,年節(jié)約燃料氣102.168萬元;
(3)操作過程中,加熱爐對流頂氧含量控制在2%~5%之間,還應(yīng)對爐膛氧含量儀表安裝位置合理性或測試準(zhǔn)確進(jìn)行校核。
(4)為實現(xiàn)節(jié)能降耗,除通過控制好排煙溫度、煙氣氧含量,還可以通過以下手段改善加熱爐操作:爐膛溫度、爐出口溫度、爐膛負(fù)壓、燒焦等[5]。