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水泥強(qiáng)度異常下降原因分析及解決措施

2020-10-30 03:38劉翠
水泥技術(shù) 2020年5期
關(guān)鍵詞:庫內(nèi)壓機(jī)熟料

劉翠

我廠有一條4 500t/h新型干法水泥生產(chǎn)線,配備一臺LGM5024生料磨、RP-120輥壓機(jī)+兩臺φ 4.2m×13m水泥磨,目前主要生產(chǎn)P·O42.5及M32.5水泥。2019年6月我公司生產(chǎn)的P·O42.5水泥突然出現(xiàn)庫內(nèi)強(qiáng)度異常下降現(xiàn)象,通過分析查找到原因,采取了有效控制措施,確保了出廠水泥的質(zhì)量穩(wěn)定。

1 問題描述

2019年6月中旬,客戶反映P·O42.5水泥凝結(jié)時間偏短,采取措施提高SO3控制指標(biāo)后,生產(chǎn)批次為A、B、C的P·O42.5出磨水泥1d抗壓強(qiáng)度為10.3~11.0MPa,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推算,3d抗壓強(qiáng)度應(yīng)在29MPa左右,但實(shí)際檢測只有25MPa左右。對相應(yīng)庫內(nèi)水泥取樣檢測,發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)水泥1d抗壓強(qiáng)度只有6~7MPa,比出磨水泥低約4MPa;3d抗壓強(qiáng)度只有17MPa左右,比出磨水泥低約8MPa,具體檢驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。發(fā)現(xiàn)異常后,為保證水泥質(zhì)量,將此庫存水泥降級作為P·C32.5R水泥搭配出廠。

2 問題原因分析

2.1 混合材含水量

我廠使用的混合材有煤渣、錳渣、黑石、石灰石,石膏有煙氣脫硫石膏、磷石膏,各物料含水量如表2所示。

庫內(nèi)水泥取樣檢測,3d強(qiáng)度比出磨水泥低約8MPa,說明水泥在庫內(nèi)存放過程中不斷被水化。水泥中水分的主要來源是混合材,當(dāng)P·O42.5水泥的入磨物料綜合水分在0.8%~1.0%時,同一天轉(zhuǎn)產(chǎn)的P·C32.5R水泥的入磨物料綜合水分為1.9%左右,比P·O42.5水泥的入磨物料綜合水分高1.0%左右。從P·O42.5出磨水泥的檢測情況來看,其3d強(qiáng)度只有25MPa左右,低于正常預(yù)測值。如果僅僅是由于混合材的水分高造成水泥強(qiáng)度異常降低,那么在同一天轉(zhuǎn)產(chǎn)的低標(biāo)號P·C32.5R水泥,即表1中的D批次水泥,應(yīng)該也會出現(xiàn)強(qiáng)度急劇下降的情況。而實(shí)際上,D批次水泥出磨時3d強(qiáng)度為20.1MPa,庫內(nèi)取樣3d強(qiáng)度為20.3MPa,比庫內(nèi)P·O42.5水泥的3d強(qiáng)度高4MPa,并沒有出現(xiàn)強(qiáng)度在庫內(nèi)異常下降的情況。

由此可見,混合材含水量對強(qiáng)度的影響在出磨水泥檢測時就已反映出來,是水泥強(qiáng)度降低的一個原因,但不是這次水泥庫內(nèi)強(qiáng)度異常下降的主要原因。

2.2 石膏摻量

石膏具有調(diào)節(jié)凝結(jié)時間的作用,適當(dāng)?shù)氖鄵搅坑欣谒鄰?qiáng)度的發(fā)揮,但是石膏摻量過多,會使不同齡期的水泥強(qiáng)度有所下降,可通過對強(qiáng)度和有關(guān)性能進(jìn)行試驗(yàn)來確定最佳石膏摻量[1]。我廠自投產(chǎn)以來一直使用煙氣脫硫石膏與磷石膏,經(jīng)過試驗(yàn)及調(diào)整,煙氣脫硫石膏與磷石膏按3:1搭配使用,水泥凝結(jié)時間與強(qiáng)度基本保持穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)過大的波動。客戶反映凝結(jié)時間偏短后,再生產(chǎn)時即將SO3的控制指標(biāo)從2.2%±0.2%提高至2.6%±0.2%,生產(chǎn)A、B、C這三個批次水泥時,石膏的摻入量為7.0%~8.0%,單點(diǎn)取樣檢測SO3最高值為2.78%,石膏摻量比平時偏高。

2.3 出磨水泥溫度

由于當(dāng)時水泥磨輥壓機(jī)輥面磨損,產(chǎn)量相對偏低,生產(chǎn)散裝P·O42.5水泥時,產(chǎn)量在190t/h左右,出磨水泥平均溫度在110℃~115℃,最高為117℃。生產(chǎn)P·C32.5R水泥時,產(chǎn)量在190t/h左右,出磨水泥平均溫度98℃,最高100℃。當(dāng)時P·O42.5和P·C32.5R出磨水泥水分檢測結(jié)果為0.1%~0.3%,相差不大,說明混合材帶入的水分大部分已被熱風(fēng)帶走。水泥在存放過程中發(fā)生水化,除了混合材帶入的水分,就只有石膏中的結(jié)晶水。將本廠石膏放入烘箱內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn),溫度在100℃持續(xù)烘24h,石膏脫水率即達(dá)到70%以上。另外,P·O42.5水泥的出磨溫度高達(dá)110℃,出磨后進(jìn)入水泥庫密閉環(huán)境中得不到散熱,使石膏嚴(yán)重脫水,石膏摻入量偏高,使得脫出的結(jié)晶水增多。兩個因素疊加,脫出的結(jié)晶水與水泥中的熟料顆粒發(fā)生預(yù)水化反應(yīng),這部分熟料對水泥后續(xù)強(qiáng)度將失去作用,從而造成強(qiáng)度異常下降。而生產(chǎn)P·C32.5R水泥時,出磨溫度≯100℃,水泥在庫內(nèi)存放過程中石膏的脫水沒有P·O42.5庫內(nèi)水泥那么嚴(yán)重,所以P·C32.5R水泥在庫內(nèi)沒有發(fā)生強(qiáng)度異常下降的情況。

表1 強(qiáng)度異常時出磨水泥與庫內(nèi)水泥檢驗(yàn)數(shù)據(jù)對比

表2 物料含水量

綜上分析認(rèn)為,石膏摻量過多,水泥在庫內(nèi)存儲溫度高造成石膏脫水,脫出的結(jié)晶水與水泥中的熟料顆粒發(fā)生預(yù)水化反應(yīng),是造成庫內(nèi)水泥強(qiáng)度異常下降的主要原因。

3 試驗(yàn)驗(yàn)證

3.1 溫度對石膏脫水的影響

分別對本廠脫硫石膏、磷石膏進(jìn)行脫水試驗(yàn),稱1g樣品放入恒溫干燥箱烘24h,檢測其脫水情況。由表3試驗(yàn)數(shù)據(jù)可見,不論是脫硫石膏還是磷石膏,在80℃時已經(jīng)開始脫水。不同廠家的脫硫石膏的脫水情況也不相同,Y廠家80℃時的脫硫石膏脫水率比T廠家的低,T廠家80℃時脫硫石膏脫水率最高達(dá)到17%。在100℃時兩個廠家的脫硫石膏脫水率均>70%;溫度達(dá)到110℃~120℃時,脫硫石膏脫水率均>95%,最高達(dá)到99%。

3.2 石膏摻量對水泥強(qiáng)度的影響

相同的熟料保持配比80%不變,將石膏配比從3.1%增加到9.1%,要求石膏、混合材不烘干,盡量模擬實(shí)際生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行小磨試驗(yàn),試驗(yàn)配比情況如表4所示。

按表4中的配料比例,在實(shí)驗(yàn)小磨粉磨至細(xì)度≤3.0%,比表面積350±15m2/kg時,將磨得的水泥進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果見表5。

高港節(jié)制閘過閘流量自動控制成功運(yùn)用后,對高港泵站下層流道自流引江的自動控制進(jìn)行了研發(fā)。高港泵站自流引江時,將內(nèi)河側(cè)下道閘門全開,通過調(diào)節(jié)長江側(cè)下道閘門開高實(shí)現(xiàn)流量控制。控制策略和實(shí)現(xiàn)方式與節(jié)制閘類似,但在實(shí)際運(yùn)用中發(fā)現(xiàn),因下層流道的閘門啟閉速度太快,達(dá)2.64m/min,閘門經(jīng)常不能在設(shè)定的高度自動停止,出現(xiàn)自動控制失靈,且啟閉機(jī)剎車磨損較快。為此,通過對啟閉機(jī)電機(jī)加裝變頻器,使閘門升降速度降至1.32m/min,實(shí)現(xiàn)了自動控制的可靠運(yùn)行。

適量的石膏在水泥水化過程中與C3A生成一定數(shù)量的鈣礬石針狀晶體,交錯填充于水泥石的孔隙中,從而增加水泥石的致密性,因此石膏不僅可以起到調(diào)節(jié)凝結(jié)時間的作用,適當(dāng)?shù)氖鄵搅窟€有利于水泥強(qiáng)度的發(fā)揮[1]。但若石膏摻量過多,在水泥凝結(jié)后仍有一部分石膏繼續(xù)與C3A水化生成鈣礬石,體積膨脹,影響水泥強(qiáng)度。由表5試驗(yàn)結(jié)果可以看出,相同的熟料,配比不變,隨著石膏摻量由3.1%增加到9.1%,水泥的抗壓強(qiáng)度先增長后下降,石膏摻量為5.1%的水泥強(qiáng)度最高。由此可見,我廠石膏(煙氣脫硫石膏:磷石膏=3:1)最佳摻量在5%左右,以SO3含量計(jì)算為2.1%左右。

表3 不同溫度石膏的脫水情況

表4 小磨試驗(yàn)配比情況

表5 石膏對水泥強(qiáng)度的影響

3.3 溫度對水泥強(qiáng)度的影響

按表4中的配料比例,將水泥在實(shí)驗(yàn)小磨粉磨至細(xì)度≤3.0%、比表面積350±15m2/kg后,一部分進(jìn)行常溫水泥檢測,一部分裝入鐵桶密封后放入相應(yīng)溫度的恒溫干燥箱內(nèi)烘24h,模擬水泥在密封水泥庫內(nèi)的狀態(tài),然后取出檢測,檢測結(jié)果如表6所示。

從表6所示的試驗(yàn)結(jié)果來看:

(1)同一石膏摻量,隨著溫度由90℃上升到120℃,水泥強(qiáng)度下降幅度隨著溫度的升高而上升??傮w來說,溫度越高,水泥強(qiáng)度下降越明顯。水泥在水化時溫度越高,結(jié)合水量越多,水化越快[1],石膏脫出的結(jié)晶水與熟料顆粒結(jié)合的越快,損失的熟料顆粒越多,所以強(qiáng)度下降越明顯。

(2)水泥在90℃、100℃烘后與常溫對比,石膏配比增加,強(qiáng)度沒有明顯下降,反而還有小幅回升。

(3)水泥在110℃、120℃烘后與常溫對比,從表4、表6中可見,從1號樣品至5號樣品,隨著石膏配比的增加,帶入的結(jié)晶水也相應(yīng)增加,強(qiáng)度下降的幅度由1.9%增至25.1%,但是強(qiáng)度下降的幅度與石膏帶入的結(jié)晶水并非呈線性關(guān)系,而是在石膏配比達(dá)到7.0%之后,降幅突然急劇增大。

4 改進(jìn)措施

4.1 加強(qiáng)石膏的質(zhì)量控制

(1)選用脫水溫度較高的石膏,暫停使用80℃脫水率較高的T廠脫硫石膏。

4.2 控制SO3含量,控制石膏的摻量

下調(diào)SO3控制指標(biāo),由2.6%±0.2%調(diào)至2.2%±0.2%,在滿足凝結(jié)時間的情況下再下調(diào)至2.0%±0.2%左右。我廠石膏采用的是脫硫石膏與磷石膏搭配使用,磷石膏對水泥具有明顯的緩凝作用,適當(dāng)使用磷石膏能提高水泥3d強(qiáng)度及28d強(qiáng)度[2],隨著磷石膏pH值的升高,水泥強(qiáng)度呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢[3]。在實(shí)際使用過程中,若水泥凝結(jié)時間偏短,可以適當(dāng)增加磷石膏的使用比例,但石膏總量不變,盡量控制在最佳摻量±1%左右。

經(jīng)過一段時間的調(diào)整,生產(chǎn)散裝P·O42.5水泥SO3控制在1.6%~2.2%,石膏總摻入量在6%以下,凝結(jié)時間可以滿足客戶需求,水泥強(qiáng)度沒有發(fā)生明顯的下降情況。

表6 溫度對水泥3d抗壓強(qiáng)度的影響(烘后與常溫對比)

表7 采取措施后P·O42.5出磨水泥與對應(yīng)庫內(nèi)水泥強(qiáng)度對比

4.3 控制出磨水泥溫度

(1)對1號磨輥壓機(jī)磨損的輥面進(jìn)行堆焊,將2號磨輥壓機(jī)輥?zhàn)痈鼡Q為合金輥,提高輥壓機(jī)的做功,水泥磨產(chǎn)量由原來的190~200t/h提高到200~210t/h,提高了約10t/h。

(2)加大磨尾、輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)的拉風(fēng),優(yōu)化磨機(jī)工藝參數(shù),改善水泥磨內(nèi)通風(fēng),減少水泥在磨內(nèi)的停留時間。

(3)加強(qiáng)對篦冷機(jī)的操作,保證熟料的冷卻效果,確保出窯熟料溫度<100℃,避免高溫熟料送入磨內(nèi)。

(4)合理搭配水泥出庫,縮短水泥在庫內(nèi)停留時間。

5 改進(jìn)效果

采取以上措施后,對出磨水泥與庫內(nèi)水泥進(jìn)行了持續(xù)跟蹤對比,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)如表7所示。

從表7的對比數(shù)據(jù)可以看出,生產(chǎn)散裝P·O42.5出磨水泥平均溫度在100~108℃,比原來下降了約10℃左右;石膏摻量基本在4.6%左右,出磨水泥1d強(qiáng)度9.6~9.8MPa,3d強(qiáng)度27.8~28.3MPa,庫內(nèi)取樣檢測水泥強(qiáng)度沒有出現(xiàn)下降,反而略有回升;出磨1d強(qiáng)度10.2~14.7MPa,庫內(nèi)取樣檢測3d強(qiáng)度,除個別批次下降0.6~0.7MPa之外,沒有出現(xiàn)大幅下降??紤]檢驗(yàn)帶入的誤差,總體來說,出磨水泥與庫內(nèi)水泥強(qiáng)度基本保持穩(wěn)定,徹底解決了水泥在庫內(nèi)強(qiáng)度異常下降的問題。

6 結(jié)語

(1)煙氣脫硫石膏與磷石膏按3:1的比例搭配使用,石膏最佳摻量為5%左右,以SO3計(jì)算為2.1%左右。

(2)煙氣脫硫石膏與磷石膏按3:1的比例搭配使用,當(dāng)大量石膏發(fā)生嚴(yán)重脫水時,水泥強(qiáng)度會出現(xiàn)急劇損失,這種損失隨著石膏摻入量的增加而增加,當(dāng)石膏摻量增加到7.0%之后,強(qiáng)度損失幅度突然增大。實(shí)際生產(chǎn)中可以通過減少石膏摻入總量的方式減少石膏脫水對強(qiáng)度的影響,如果水泥凝結(jié)時間偏短,可以適當(dāng)增加磷石膏的比例,但石膏總量保持不變,以延長凝結(jié)時間,石膏摻入總量控制在6.0%以下。

(3)水泥儲存溫度不同對水泥強(qiáng)度的影響也會不同。當(dāng)水泥儲存溫度≥110℃,水泥強(qiáng)度會發(fā)生明顯的損失,在實(shí)際生產(chǎn)中可以通過降低出磨水泥溫度來減少石膏脫水造成的強(qiáng)度損失。當(dāng)水泥儲存溫度在90~110℃時,水泥強(qiáng)度略有回升,其儲存時間及反應(yīng)機(jī)理還有待進(jìn)一步研究。

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