趙 亮,師 昊,魏文文
(延長油田股份有限公司子長采油廠,陜西 延安 717300 )
油田注水過程中,部分注水井由于長期不洗井或洗井效果不理想造成井筒沉積物不斷增加,造成地層污染堵塞、注水井吸水能力下降,注水壓力升高甚至造成注水井住不進水。據(jù)統(tǒng)計,延長油田欠注井占總注水井的20%~25%以上,洗井工作量逐年增加。油田現(xiàn)能采取的方式為正?;钚詣┫淳?、熱洗井、循環(huán)洗井,這些常規(guī)洗井在一定程度的注水井維護上,保障注水量上起到了有效的作用,但是一些頑固污垢極難清除。若采用化學(xué)洗井,循環(huán)酸液無法有效處理,排污車容易被腐蝕,且容易造成環(huán)保安全風險。
SLD-1全能循環(huán)罐由酸堿中和器、旋流除砂器、斜管除油器、一級過濾器、改性纖維球過濾器和清水池六大部分構(gòu)成,在常規(guī)自循環(huán)洗井的基礎(chǔ)上加入調(diào)節(jié)中和強酸強堿的功能。 在進行洗井作業(yè)時,洗井污水通過進水管匯過程中,實現(xiàn)了中和酸液,油水分離和沉降除砂,最后將處理后的回注水,通過動力注入系統(tǒng)回注到注水井中,實現(xiàn)自循環(huán)洗井作業(yè),洗井液不外排,為解決油田洗井過程中遇到的問題,提供了一種解決方案。
針對有大量雜質(zhì)(油砂泥等)的且具有濃度很高的酸性或堿性的污水,具有強大的凈化能力。該技術(shù)工作原理是首先參照周圍井或?qū)嵤┚凸艿奈酃赋潭?,配置相?yīng)的洗井液,保證洗井效果,然后將配置的洗井液注入地層,并開啟內(nèi)循環(huán)。經(jīng)過內(nèi)循環(huán)攻克了頑固污垢井無法徹底洗凈的問題,同時解決的殘留酸液的凈化問題,最后將洗凈液處理好回注地層,真正意思上達到360度安全環(huán)保高效洗井。
SLD-1全能循環(huán)罐性能指標見表1。
表1 SLD-1全能循環(huán)罐性能指標
表1(續(xù))
(1)在實驗室內(nèi)經(jīng)過對樣品設(shè)備的檢測,該設(shè)備在60℃溫度下,連續(xù)工作5h,未發(fā)現(xiàn)異常,最大提壓38.9 MPa,最大處理功率能夠達到63m3/h。
(2)在酸堿中和罐中分三次放入濃度為10%、20%、30%的鹽酸溶液,放置2h,并未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,經(jīng)開機處理后鹽酸濃度下降10%。
(3)配制含砂濃度為1%,含油濃度為5000mg/L的溶液在設(shè)備內(nèi)進行試驗,發(fā)現(xiàn)除砂率為100%,除油率達到99.8%。
該技術(shù)在延長油田股份有限公司子長采油廠篩選出17口頑固污垢井用SLD-1全能循環(huán)罐進行化學(xué)洗井。洗井施工程序見表2。
表2 洗井施工程序表
累計施工17口,所有井次都達到驗收標準,進出口水質(zhì)一致。同時所有施工井施工前后都進行了水質(zhì)分析,分析結(jié)果見表3,通過水質(zhì)分析對比可以看出,洗井后,水中懸浮物含量明顯變少,顆粒變小,含油量變少,說明施工達到了洗井效果。
表3 洗井前后水質(zhì)分析對比表
表3(續(xù))
(1)應(yīng)用SLD-1全能循環(huán)罐進行化學(xué)洗井,可節(jié)約大量清水,減少作業(yè)廢水,對環(huán)境水資源和環(huán)境有重大影響,特別是在缺水的陜北地區(qū)具有重要意義。
(2)大幅減少了施工人員和車輛配置,降低了施工成本和交通和作業(yè)風險。
(3)針對不同壓力的井,設(shè)計不同的施工方案,避免低壓或者壓降快的井返水量小,不能建立循環(huán),同時需嚴格控制高壓井排量。