摘 要:在杜66塊火驅(qū)區(qū)域油井大修過程中,極易造成泥漿大量侵入污染,造成后續(xù)轉(zhuǎn)注困難,吞吐引效效果變差。為此通過大量試驗研究確定鹽酸與氫氟酸為主體,復(fù)配有機酸、氟硼酸、緩蝕劑、抗酸渣劑等復(fù)合添加劑的高效復(fù)合解堵劑體系,優(yōu)化組分濃度,確定配方組成為10%鹽酸+4%氫氟酸+2%有機酸+10%氟硼酸+1%HSJ-2+1.5%QS-1+1.5%粘土防膨劑+1%表面活性劑+1.5%破乳劑,性能評價試驗證明,新研制的高效復(fù)合解堵劑體系泥漿溶蝕率達到90%以上,巖心溶蝕率達到48%,巖心滲透率恢復(fù)達到90%以上,現(xiàn)場實施效果證明解堵效果良好,具有廣闊的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:火驅(qū);泥漿污染;酸化配方;復(fù)合酸化
1 概述
曙光油田杜66塊構(gòu)造上位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡中段,開發(fā)目的層為下第三系沙四段上部杜家臺油層,屬扇三角洲前緣相沉積。含油面積4.9km2,地質(zhì)儲量3940×104t。油藏埋深800~1200m,油層平均有效厚度51.4m,平均滲透率0.781?m2,平均有效孔隙度25%,原油粘度300~2000MPa.s。自2005年開展火驅(qū)先導(dǎo)試驗以來[1],火驅(qū)產(chǎn)量穩(wěn)步攀升,最高達到358t,但隨著火驅(qū)規(guī)模的擴大,部分油井因落物、套壞等問題達不到點火注氣及吞吐引效要求,而這部分油井經(jīng)過大修作業(yè)后,存在嚴重的泥漿污染問題,對火驅(qū)井網(wǎng)完善造成巨大影響。
2 主要研究內(nèi)容
2.1 火驅(qū)大修井泥漿污染具體表現(xiàn)
杜66火驅(qū)區(qū)塊平均泥質(zhì)含量28%,目前地層壓力僅為1.21MPa,油井大修過程中,由于地層壓力低,泥漿比重大,容易造成儲層污染滲透性降低,導(dǎo)致油井注氣壓力高、回采能力差。泥漿對油層的傷害表現(xiàn)主要為泥漿中聚合物對油層的吸附傷害、鉆井液濾液侵入儲層引起液體堵塞造成的水傷害、內(nèi)襯套管完井時二次固井水泥進入地層等[2],現(xiàn)場表現(xiàn)為泥漿、鐵屑、固相顆粒等大量侵入地層造成綜合性堵塞,固井水泥在近井地帶固化后形成封口作用,造成污染程度加劇,處理難度的進一步增大。
2.2 火驅(qū)大修井泥漿污染治理技術(shù)原理
火驅(qū)大修井泥漿污染治理技術(shù)的核心是高效復(fù)合解堵劑的研制。針對油層污染問題,常規(guī)土酸、有機酸、氟硼酸等解堵雖可以在一定程度上解除泥漿污染問題,但作用單一,對地層壓力低、泥漿侵入量大的深部堵塞問題效果有限。高效復(fù)合解堵劑主要由有機酸、無機酸、小分子聚合物、表面活性劑、酮醛醇以及離子螯合劑組成,具有較強的巖心溶蝕性及泥漿溶蝕性,通過施工方式優(yōu)化,實現(xiàn)近井地帶快速溶蝕與油層深部緩釋反應(yīng)相結(jié)合,具有處理速度快、作用距離遠,巖心滲透率恢復(fù)性高等優(yōu)點。
3 高效復(fù)合解堵劑配方研究
3.1 主體酸優(yōu)選
通過對比目前常用的酸液類型,土酸、氟硼酸、硝酸、磷酸、有機酸對泥漿的溶蝕率分別為64.3%、33.7%、40.2%、21.6%和12.7%,土酸對泥漿溶蝕性能最好,故選擇土酸作為主體酸。
3.2 主體酸濃度配比
在室溫條件下,用不同濃度配比的土酸進行泥漿溶蝕性試驗,結(jié)果顯示,隨著氫氟酸濃度增大,泥漿溶蝕性能不斷提高,在4%左右出現(xiàn)峰值,隨后溶蝕性下降,原因是產(chǎn)生了二次沉淀[3],影響溶蝕效果,鹽酸濃度的提高對泥漿溶蝕性能影響不大,主體酸最優(yōu)濃度為10%鹽酸+4%氫氟酸。
3.3 有機酸及氟硼酸對泥漿溶蝕性影響
在室溫條件下,土酸體系中加入不同濃度有機酸后泥漿溶蝕性能提高3%左右,基本對溶蝕性能影響很小,添加2%有機酸同時加入不同濃度氟硼酸后,整體性能提高接近10%,溶蝕率達到90%以上,選擇2%有機酸+10%氟硼酸。
3.4 配方組成
高效復(fù)合解堵劑最終配方為10%鹽酸+4%氫氟酸+2%有機酸+10%氟硼酸+1%HSJ-2+1.5%QS-1+1.5%粘土防膨劑+1%表活劑+1.5%破乳劑。
4 高效復(fù)合解堵劑室內(nèi)性能評價
4.1 巖心溶蝕率
將巖心樣品通過電動粉碎機粉碎、過篩、烘干,在巖心/酸液3g/40mL的條件下將酸液和巖心置于密閉容器中,在儲層溫度25℃下、恒溫震蕩水浴鍋中充分反應(yīng),殘酸液用已烘干、稱重的定量濾紙濾出固體,求出巖心溶解率。通過試驗對比,三種復(fù)合酸體系初期反應(yīng)速度快,有效反應(yīng)時間長,巖心溶蝕率均達到36%以上,其中FHS-2體系巖心溶蝕率達到48%。
4.2 泥漿溶蝕性
在25℃條件下,將巖心樣品用現(xiàn)場泥漿飽和,測定飽和前后滲透率,隨后將FHS-2復(fù)合酸體系驅(qū)替至巖心中反應(yīng)24h,清水驅(qū)替后測定起滲透率。同時測定不同溫度條件下,藥劑性能。試驗結(jié)果表明復(fù)合酸體系對泥漿污染解堵效果明顯,巖心滲透率恢復(fù)性均達到90%以上,隨溫度升高,泥漿溶蝕性能有一定降低,但達到90%以上。
5 現(xiàn)場應(yīng)用情況
截至目前,技術(shù)已在杜66塊火驅(qū)大修井注空井中實施4井次,同期對比注汽壓力降低2.4MPa,階段增液1457t,階段增油1125t,其中曙1-39-043井實施火驅(qū)大修井解堵技術(shù),措施后周期對比,注汽壓力由16MPa下降到14.5MPa,注汽干度一直保持在75.5%,注汽效果得到明顯改善。
6 結(jié)論
通過室內(nèi)試驗確定了以土酸為主體,復(fù)配有機酸、氟硼酸及其他復(fù)合添加劑的高效復(fù)合解堵劑體系,優(yōu)化了主體酸及添加劑的最優(yōu)濃度,通過室內(nèi)試驗證實該體系對泥漿污染具有較強的溶蝕性,能夠有效解決油層深部泥漿污染問題,現(xiàn)場試驗證實該體系應(yīng)用效果良好,為火驅(qū)大修井以及其他低壓油藏泥漿污染解堵提供了新手段。
參考文獻:
[1]許國民.杜66塊火驅(qū)開發(fā)動態(tài)調(diào)控技術(shù)研究[J].特種油汽藏,2014,01(1):81-83.
[2]劉恒.鉆井泥漿傷害解除試驗研究[J].內(nèi)蒙古石油化工, 2003(1):9-11.
[3]韋莉,等.蒙脫石與土酸反應(yīng)的實驗研究[J].油田化學, 1998,15(3):237-240.
作者簡介:
楊洋(1987- ),男,工程師,2010年畢業(yè)于西南石油大學勘查技術(shù)與工程專業(yè),目前主要從事采油工藝技術(shù)研究與推廣工作。