楊 路
(中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司,廣東 惠來 515200)
氣化爐燃燒室內(nèi)襯向火面磚、背襯磚、隔熱磚三層保溫材料,可有效地隔絕高溫氣體對反應(yīng)器殼體的威脅。氣化爐燃燒室內(nèi)反應(yīng)劇烈,耐火磚受到高溫氣體的沖刷,不斷磨損、減薄,正常運行期間腐蝕速率為0.02mm/d。但在煤種發(fā)生異常時,耐火磚的侵蝕速率會大大加劇,特別是在摻燒石油焦后,氣化爐耐火磚侵蝕加劇,嚴重制約了氣化爐的安全、穩(wěn)定運行。
正常情況下,在耐火磚的表面上會形成一層固態(tài)的渣膜,用來隔絕熔融狀的渣以及高溫氣體對耐火磚的侵蝕。首先,煤漿進入氣化爐后,和氧氣進行燃燒以及氣化反應(yīng),生成以CO和H2為主要組分的水煤氣,經(jīng)過反應(yīng)后,剩余的大部分灰分以及很少一部分殘?zhí)寂鲎驳侥突鸫u表面,并被耐火磚壁面所捕獲。煤灰中的MgO、Fe2O3、Al2O3會與Cr2O3相結(jié)合形成致密的尖晶石,這便是固態(tài)渣膜。由于遠離耐火磚灰渣的溫度進一步升高,靠近渣膜外層的灰渣逐漸呈熔融狀向下流動,最終排出氣化爐燃燒室。由于渣膜的存在,隔絕了高溫煤氣以及高溫熔渣的滲透,加之背襯磚、隔熱磚的作用,氣化爐的爐壁溫度維持在~230 ℃,后期隨著耐火磚的減薄,爐壁溫度會逐漸升高,一般爐壁溫度<300 ℃即可維持運行。
在全煤工況運行期間,氣化爐爐壁溫度未發(fā)生異常,但在摻燒石油焦后,氣化爐爐壁溫度略有上漲。當石油焦的摻燒比例>30%時,發(fā)生數(shù)次壁溫超過300 ℃的現(xiàn)象。分析認為,造成壁溫升高的原因在于以下幾點:①石油焦的反應(yīng)活性較差,為了維持氣化爐溫度以及提高石油焦的反應(yīng)活性,必須維持較高的氧煤比,以此來提高氣化爐的操作溫度,這是壁溫升高的客觀條件;②由于石油焦的摻燒比例高,導(dǎo)致爐內(nèi)灰分少,造成爐壁掛渣減薄(見圖1)。
圖1 耐火磚局部掛渣情況
通過檢查氣化爐內(nèi)的耐火磚發(fā)現(xiàn),在氣化爐的耐火磚上有部分耐火磚完全沒有掛渣,且有些掛渣的地方未形成渣膜,而有些耐火磚上掛渣呈多孔狀,并沒有形成一定厚度的渣膜。其主要原因在于石油焦的摻燒比例,當石油焦中的灰分相對較低時,雖然可減少對耐火磚的侵蝕,但是在實際運行過程中發(fā)現(xiàn),摻燒石油焦后,在氣化爐的耐火磚上不足以形成足夠厚度的渣膜,有部分耐火磚暴露在高溫的氣化爐反應(yīng)體系中(見圖2)。而耐火磚的灰縫是最薄弱的環(huán)節(jié),灰縫的耐火泥會在氣流的卷吸過程中被沖刷干凈,磚縫最先暴露在環(huán)境中,高溫水煤氣會沿耐火磚的磚縫竄入,導(dǎo)致爐壁超溫。在處理爐壁超溫時,多次采用大幅降低氣化爐反應(yīng)溫度的措施,使灰渣重新掛渣,這也間接證明了導(dǎo)致爐壁超溫的主要原因就是石油焦的摻燒比例過高、磚縫暴露、氣流反竄。
圖2 耐火磚局部侵蝕情況
而且,石油焦灰渣中除了含大量SiO2、CaO 和Fe2O3外,還含有相當多的侵蝕介質(zhì),即釩的氧化物(主要V2O5),檢測顯示其含量達到4.5%(w)。V2O5的熔點僅670 ℃,與Cr2O3共存時,最低共熔溫度665 ℃。在氣化工況下,失去渣膜保護,暴露在氣化環(huán)境體系中的耐火磚很容易被熔蝕。
結(jié)合實際情況發(fā)現(xiàn),在石油焦的摻燒比例超過40%時,容易發(fā)生爐壁超溫現(xiàn)象,運行不穩(wěn)定。摻燒比例為30%時,雖然爐壁溫度較全煤工況略有上升,但是通過初步計算可知,30%摻燒比例較全煤工況下產(chǎn)氣量略多。綜合考慮,在摻燒石油焦時應(yīng)嚴格控制摻燒比例<30%,避免磚縫竄氣現(xiàn)象的發(fā)生。
摻燒石油焦后,氣化爐的碳轉(zhuǎn)化率逐漸下降,在全煤工況下氣化爐的碳轉(zhuǎn)化率僅有98%,在摻燒石油焦(細灰不回?zé)r)后,氣化爐的碳轉(zhuǎn)化率由全煤工況下的98%降至94%,且隨著摻燒的比例>30%,碳轉(zhuǎn)化率下降至90%以下。當碳轉(zhuǎn)化率<88%,氣化爐的壁面捕捉效率明顯下降。雖然爐壁的捕捉效率下降,但是氣化爐壁面捕捉的殘?zhí)碱w粒較正常工況下略有升高,被捕捉的殘?zhí)碱w粒便會消耗氧氣,降低耐火磚表面處的氧氣分壓。
通過進爐觀察發(fā)現(xiàn),此種侵蝕情況多發(fā)在一次反應(yīng)區(qū),即燒嘴室上部蔓延至拱頂處,此處位于氣化反應(yīng)的一次反應(yīng)區(qū)。氣化反應(yīng)的一次反應(yīng)區(qū)屬于燃燒反應(yīng)區(qū),該區(qū)域溫度較高,火焰溫度達到2 200 ℃,灰渣在此流動性較好,且反應(yīng)劇烈,熔渣不易形成穩(wěn)定渣膜。同時還發(fā)現(xiàn),氣化爐A的情況較氣化爐B的情況嚴重。
正常情況下,煤熔渣內(nèi)的Fe2O3被殘?zhí)歼€原成FeO,與渣中的MgO、Al2O3一起滲入耐火磚中,耐火磚中的Cr2O3、Al2O3反應(yīng)形成Mg-Al-Cr-Fe復(fù)合尖晶石致密層,從而實現(xiàn)“以渣抗渣”。但是在本裝置上,由于石油焦摻燒比例過高,導(dǎo)致碳轉(zhuǎn)化率低,使熔渣中含有大量的未反應(yīng)完全的碳元素。過量的碳元素導(dǎo)致了耐火磚孔洞性侵蝕現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)所觀察到的耐火磚侵蝕情況,結(jié)合裝置運行期間的工藝參數(shù)分析可知,導(dǎo)致耐火磚孔洞性侵蝕的原因主要有以下幾方面:①在本裝置氣化環(huán)境體系中,由于氧氣分壓極低,氣化爐熔渣中的Fe2O3被還原成單質(zhì)Fe,不能形成Mg-Al-Cr-Fe復(fù)合尖晶石,失去穩(wěn)定的渣膜,這就導(dǎo)致反應(yīng)后的融渣直接對耐火磚的表面進行侵蝕;②正常情況下,氣化爐內(nèi)氧氣分壓為10-8~10-10MPa,但是本裝置存在大量未反應(yīng)完全的殘?zhí)?會進一步降低氣化爐體系環(huán)境中的氧氣分壓,使得Cr2+的形成變?yōu)榭赡埽墼?/p>
的Cr2O3被還原成單質(zhì)Cr并從熔渣中析出,使高鉻材料中的Cr2O3在渣中溶解-還原-析出,循環(huán)不斷進行,高鉻材料被熔渣嚴重侵蝕;③在此種氣氛環(huán)境中,未反應(yīng)的殘?zhí)寂c耐火磚接觸后,易反應(yīng)生成鉻的碳化物,造成耐火磚表面鼓泡。分析運行數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致氣化爐A較氣化爐B情況嚴重的主要原因是氣化爐A摻燒石油焦運行的時間長達2個多月,而氣化爐B摻燒石油焦運行的時間不足1月。
本裝置耐火磚孔洞性侵蝕的主要原因是耐火磚上含有過量未反應(yīng)的殘?zhí)?,造成體系氧氣分壓極低,進而誘發(fā)耐火磚孔洞性侵蝕。要從根源上解決耐火磚的孔洞性侵蝕,還應(yīng)從提高碳轉(zhuǎn)化率方面著手,提高氣化爐反應(yīng)溫度,保證碳轉(zhuǎn)化率>95%,同時適當提高氣化爐的操作壓力,延長物料的停留時間,盡可能提高碳轉(zhuǎn)化率。
通過對數(shù)次超溫期間的運行數(shù)據(jù)以及耐火磚侵蝕情況進行分析,可知要保證耐火磚使用壽命的措施包括以下幾點:①在氣化爐低負荷運行時,盡可能減少石油焦的摻燒比例,條件允許的情況下盡可能保持全煤工況運行,以此保證在氣化爐低負荷運行時,耐火磚表面可以形成足夠厚度、均勻的渣膜;②在氣化裝置高負荷運行時,控制石油焦的摻燒比例不大于30%,同時還應(yīng)保證氣化爐操作溫度大于煤灰熔點溫度50~100 ℃,使其碳轉(zhuǎn)化率>95%,避免產(chǎn)生極低氧分壓條件下耐火磚的侵蝕;③在保證裝置安全運行的前提下,盡可能提高氣化爐的運行壓力,延長物料停留時間,提高氣化爐的碳轉(zhuǎn)化率。