劉萍
摘 要:焦油產(chǎn)量是影響苯乙烯裝置物耗的主要因素,分析焦油組成得出,降低焦油產(chǎn)量應從降低焦油中苯乙烯含量及降低裝置聚合物生成量著手。薄膜蒸發(fā)器控制溫度、T4003塔釜溫度、焦油循環(huán)比與系統(tǒng)阻聚劑含量是影響裝置焦油產(chǎn)量的主要影響因素。薄膜蒸發(fā)器控制溫度、T4003塔釜溫度,主要影響焦油中苯乙烯含量,通過建立物料組成與溫度的擬合關系式,結(jié)合生產(chǎn)的實際情況,摸索出薄膜蒸發(fā)器控制溫度的適宜范圍為116~122℃,薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量控制的適宜范圍為33%~39%,T4003塔釜溫度控制的適宜范圍為85.5~89℃,此時焦油苯乙烯含量能降低至8%左右,焦油仍保持較好的流動性。
關鍵詞:苯乙烯;焦油;節(jié)能降耗
苯乙烯單體(SM)是重要的基礎化工原料,主要用于合成聚苯乙烯(GPPS)、丁苯橡膠(SBR)以及ABS樹脂等。其生產(chǎn)方法主要有乙苯脫氫法和乙苯--丙烯共氧化法。目前市場上約85%的苯乙烯是由乙苯脫氫氧化法制備。由苯乙烯共聚生產(chǎn)的塑料可加工成為各種日常生活用品和工程塑料,用途極為廣泛。
苯乙烯裝置采用的是目前主流的ABBLummus/UOP工藝,該工藝精餾部分包含粗苯乙烯塔、精苯乙烯塔、乙苯回收塔、苯甲苯塔。含有苯乙烯的脫氫液原料經(jīng)過粗苯乙烯塔、精苯乙烯塔的兩次加熱分離過程得到苯乙烯產(chǎn)品,與Fina/Badger工藝對比,苯乙烯組分減少了一次受熱過程。該工藝中苯乙烯物料受高溫影響易產(chǎn)生聚合的區(qū)域是控制焦油產(chǎn)量研究的重點關注對象,包括:粗苯乙烯塔、精苯乙烯塔及薄膜蒸發(fā)器,工藝流程簡圖見圖1。
含苯乙烯的脫氫液進料進入T4001(粗苯乙烯塔)與脫氫液中的乙苯等輕組分分離后,自T4001塔釜進入精苯乙烯塔,與粗苯乙烯中的重組分分離,苯乙烯產(chǎn)品自T4003(精苯乙烯塔)塔頂采出,少量苯乙烯與塔釜重組分進入薄膜蒸發(fā)器中,繼續(xù)回收苯乙烯產(chǎn)品,未回收的苯乙烯與重組分以苯乙烯焦油的形式自D4009(薄膜蒸發(fā)器焦油罐)采出。在ABBLummus/UOP工藝中,部分焦油返回至脫氫液進料中,通過回收焦油中的阻聚劑,有效降低了阻聚劑的消耗量。
1 焦油產(chǎn)量的影響因素分析
在ABBLummus/UOP工藝中薄膜蒸發(fā)器的控制溫度,焦油循環(huán)比(焦油返回T4001的量與焦油采出量的質(zhì)量比)是焦油產(chǎn)量的最直觀的影響因素。阻聚劑是苯乙烯精餾系統(tǒng)控制聚合反應的主要措施,阻聚劑注入量偏小,精餾系統(tǒng)聚合反應速率加快,系統(tǒng)聚合物含量上升,焦油產(chǎn)量增加,因此阻聚劑注入量也是影響焦油產(chǎn)量的重要因素。
影響焦油產(chǎn)量的另一個重要因素是T4003塔釜溫度。將穩(wěn)定操作狀態(tài)下T4003塔釜看成達到平衡狀態(tài)的雙組份系統(tǒng)即:苯乙烯與重組分,參考亨利定律,在塔壓恒定的條件下,T4003塔釜溫度與T4003塔釜物料中苯乙烯含量存在一定的對應關系。T4003塔釜溫度低,薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量高,則薄膜蒸發(fā)器負荷高,導致薄膜蒸發(fā)器刮壁維持在較高溫度下運行,根據(jù)王凱等人的研究結(jié)論,經(jīng)過薄膜蒸發(fā)器刮壁高溫區(qū)域的苯乙烯物料發(fā)生的聚合反應速率以指數(shù)形式增長,焦油產(chǎn)量增加。
綜上所述,影響焦油產(chǎn)量的主要因素包括:T4003塔釜溫度、薄膜蒸發(fā)器的控制溫度(D4009溫度)、焦油循環(huán)比,系統(tǒng)阻聚劑含量。
2 影響因素的優(yōu)化研究
研究上述因素與苯乙烯焦油產(chǎn)量之間的關系,對上述因素的控制指標進行優(yōu)化,通過提高精細化操作水平,達到降低焦油產(chǎn)量的目的。
2.1 T4003塔釜控制溫度的優(yōu)化研究
薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量通過影響薄膜蒸發(fā)器負荷,對焦油產(chǎn)量產(chǎn)生影響。隨著精餾單元負荷的提升,薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量變化對焦油產(chǎn)量的影響逐漸增加。如圖2所示,薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量與焦油中苯乙烯含量的變化趨勢吻合較好,薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量控制在33%~39%時,焦油中苯乙烯含量降低至10%以下。降低焦油中苯乙烯含量,首先需要將薄膜蒸發(fā)器進料中苯乙烯含量控制在合理范圍內(nèi)。
2.2 薄膜蒸發(fā)器控制溫度的優(yōu)化
在ABBLummus/UOP工藝中,精苯乙烯塔塔壓直接影響薄膜蒸發(fā)器控制壓力。在精苯乙烯塔壓力穩(wěn)定的狀態(tài)下,D4009溫度與焦油中苯乙烯含量存在一定的關聯(lián)關系,D4009控制溫度高,焦油中苯乙烯含量保持在較低水平,但D4009溫度控制越高,聚合反應速率快,影響了焦油產(chǎn)量。
合理的D4009控制溫度并不是溫度越高,焦油中苯乙烯含量越低。實際生產(chǎn)中高溫意味著較快的聚合反應速率,循環(huán)焦油中聚合物含量上漲,且聚合物的聚合度增加,長鏈聚合物增多導致焦油黏度增加,焦油介質(zhì)的傳熱性下降,最終導致焦油中苯乙烯含量增加。
2.3 精餾系統(tǒng)阻聚劑含量的優(yōu)化研究
裝置負荷影響變化導致的物料在系統(tǒng)中停留時間的變化以及焦油循環(huán)量變化等因素的影響,系統(tǒng)中聚合含量與阻聚劑的含量難以建立直觀的量化關系,但阻聚劑注入量的精細化調(diào)整可以參考T4003塔釜溫度的變化趨勢進行調(diào)整。
在ABBLummus/UOP工藝中,T4003塔釜溫度能夠靈敏的反映出系統(tǒng)聚合物含量的變化。在其他條件不變時,T4003塔釜溫度不斷下降,塔釜采出增加,說明精餾系統(tǒng)聚合反應速率加快,塔釜聚合物含量增加,導致T4003塔釜物料黏度上漲,塔釜物料中苯乙烯含量增加,此時需要適當增加阻聚劑注入量。
2.4 焦油循環(huán)比的優(yōu)化研究
焦油循環(huán)比是影響焦油產(chǎn)量的重要因素。與Fina/Badger工藝相比,ABBLummus/UOP工藝中焦油循環(huán)有利于降低焦油中苯乙烯的損失,因此不需要采取提高焦油蒸發(fā)溫度回收焦油的苯乙烯方式,降低苯乙烯損失,降低了焦油流動性變差,對裝置帶來的堵塞風險。ABBLummus/UOP工藝中,考慮到裝置焦油循環(huán)對焦油流動性的要求,焦油中苯乙烯含量不宜過低。
3 小結(jié)
薄膜蒸發(fā)器的控制溫度、T4003塔釜溫度、焦油循環(huán)比,系統(tǒng)阻聚劑含量是影響焦油產(chǎn)量的主要影響因素。本文針對薄膜蒸發(fā)器控制溫度、T4003塔釜溫度與苯乙烯含量之間的關系,運用Minitab軟件進行研究,根據(jù)擬合關系式與裝置運行情況,確定了D4009、T4003塔釜的合理控制溫度,焦油中苯乙烯含量的能夠降低至8%左右。對系統(tǒng)阻聚劑的含量、焦油循環(huán)比與工藝調(diào)整參考依據(jù)之間的關系進行了研究,分析了物料組分變化與溫度的關系,以及物料黏度的變化對苯乙烯精餾過程的影響,為苯乙烯裝置如何降低焦油產(chǎn)量與優(yōu)化阻聚劑加注量確定了調(diào)整方向。苯乙烯裝置焦油產(chǎn)量是影響苯乙烯裝置物耗的主要因素,本文通過對焦油產(chǎn)量影響因素進行研究,通過提高精細化操作水平的方式,達到節(jié)能降耗的目的。
參考文獻:
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