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連續(xù)重整裝置分餾塔頂腐蝕分析及預(yù)防措施

2020-11-09 14:31:31牛嗣卿劉向楠
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年5期
關(guān)鍵詞:分餾塔

牛嗣卿 劉向楠

摘 要:本公司于2019年12月27日在動力車間發(fā)現(xiàn)循環(huán)水出現(xiàn)油氣報告,最終原因為生產(chǎn)過程中的連續(xù)重整裝置脫戊烷塔頂后冷器E208循環(huán)水中油氣味,經(jīng)現(xiàn)場確認為連續(xù)重整裝置戊烷脫離系統(tǒng)出現(xiàn)腐蝕泄漏,主要原因在于出現(xiàn)氯腐蝕,既影響了設(shè)備脫氯效果,同時也使連續(xù)重整裝置的生產(chǎn)存在安全隱患。本研究將結(jié)合連續(xù)重整裝置分餾塔頂腐蝕出現(xiàn)的原因進行分析,并探索相應(yīng)的預(yù)防措施,為后期的生產(chǎn)過程中有效控制連續(xù)重整裝置分餾塔頂?shù)母g現(xiàn)象、保障安全高效的生產(chǎn)而作出指導(dǎo),同時也為更科學(xué)的對連續(xù)重整裝置分餾塔進行保養(yǎng)提供經(jīng)驗指導(dǎo)。

關(guān)鍵詞:連續(xù)重整裝置;分餾塔;脫戊烷

1 連續(xù)重整裝置分餾塔腐蝕機理及原因分析

1.1 腐蝕機理

連續(xù)重整裝置脫戊烷分餾塔在進料的過程中存在著少量的鹽和氯離子,這兩種物質(zhì)可以有效結(jié)合生成氯化氨,氯化氨在水解的作用下可在金屬表面生成氨鹽,從而破壞所經(jīng)流表面的硫化鐵鍍膜,進而暴露出相應(yīng)設(shè)備的金屬表面,而新出現(xiàn)的鐵質(zhì)金屬表面會在鹽酸的作用下,和鹽酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氯化亞鐵和氫氣,在此過程中硫化鐵還會和鹽酸產(chǎn)生聯(lián)合作用,包括氯化亞鐵與H2S反應(yīng)生成硫化鐵和鹽酸,鐵進一步和硫化氫反應(yīng)生成硫化鐵,使其反復(fù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)進而使設(shè)備表面的鐵元素被大量融化腐蝕,最終在氨氣的作用下生成氨鹽。即我們在設(shè)備表面所看到的氨鹽和硫化亞鐵相互反應(yīng)所析出的腐蝕物?;谶@一機理進行分析,在連續(xù)重整裝置脫戊烷分餾塔中出現(xiàn)腐蝕的重要原因在于硫元素、氮元素、氯元素等相互反應(yīng),最終生成多種化合物從而嚴(yán)重影響了脫戊烷分餾塔的工作性能和條件。

1.2 腐蝕的原因分析

①經(jīng)過對設(shè)備進行原因查找及腐蝕原因分析,空冷器管束結(jié)構(gòu)后存在堵塞現(xiàn)象非常嚴(yán)重,在本次事故中有大量的空冷器管出現(xiàn)堵塞。而通過詳細檢查,最終也發(fā)現(xiàn)空冷器管束表面和板結(jié)處出現(xiàn)了大量可以目測觀察到的腐蝕孔,而出現(xiàn)的鹽析物質(zhì)通過水浸泡可融化,局部鹽析物中存在有少量的焦粉以及催化劑粉末;

②通過現(xiàn)場查看所生成的腐蝕物主要集中在空冷器的出口以及盡管相處,而出現(xiàn)的腐蝕點分布不均勻,這與連續(xù)重整裝置在工作過程中出現(xiàn)的偏流現(xiàn)象有顯著的關(guān)系,而偏流也進一步導(dǎo)致了設(shè)備運行不同部位所受到的化學(xué)反應(yīng)強度各不相同,這也是導(dǎo)致設(shè)備腐蝕的重要原因之一;

③最后結(jié)合設(shè)備出現(xiàn)的腐蝕物進行化學(xué)檢測與分析,在該腐蝕產(chǎn)物中主要有鐵離子和氯離子,這兩種元素含量較高說明出現(xiàn)腐蝕的原因與這兩種物質(zhì)密切相關(guān)。結(jié)合生產(chǎn)的實際情況和流程進行分析,也不難發(fā)現(xiàn)氯腐蝕是導(dǎo)致脫戊烷塔頂出現(xiàn)腐蝕的重要原因之一;

④除了上述脫戊烷塔自身生產(chǎn)屬性方面的原因之外,在使用過程中沒有按期進行有效保養(yǎng)也是導(dǎo)致設(shè)備嚴(yán)重腐蝕的重要原因。本次所檢測出的不是設(shè)備計劃使用壽命為5年,然而實際使用壽命已達到了7年,因此在生產(chǎn)的過程中沒有按計劃對設(shè)備進行有效保養(yǎng)和檢修,導(dǎo)致設(shè)備在超負荷運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕的現(xiàn)象。

2 連續(xù)重整裝置分餾塔頂腐蝕預(yù)防措施

2.1 針對原材料加強質(zhì)量監(jiān)控

通過上述原因分析導(dǎo)致連續(xù)重整裝置分餾塔頂出現(xiàn)腐蝕的主要原因與原材料質(zhì)量有顯著的關(guān)系,蒸餾塔裝置石腦油、焦化汽油、柴油、加氯改制的混合石腦油這些都是分餾塔物質(zhì)主要的原材料,因此只有做好對這些原材料的有效管控和質(zhì)量監(jiān)督,嚴(yán)格控制原材料中的有害雜質(zhì),進而在加工過程中原材料能夠按照相應(yīng)計劃的標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)備的使用要求和性能進行生產(chǎn)加工,才能夠使設(shè)備的使用性能和狀況進行有效的控制。對于原材料出現(xiàn)異常時應(yīng)能夠做好相應(yīng)的應(yīng)急調(diào)整措施,能夠及時針對分餾塔進行操作條件的改善,盡可能的脫除有害雜質(zhì)從而避免對下游裝置帶來腐蝕隱患。而在進行原材料質(zhì)量監(jiān)控的過程中各元素的含量監(jiān)測是重要的內(nèi)容,例如監(jiān)測氯的含量、氮的含量硫的含量,嚴(yán)格遵照要求控制各元素的配比,這樣才能夠保障設(shè)備按照預(yù)定計劃有效運行。

2.2 控制重整催化劑率的流失

通過上述腐蝕原因進行分析,我們了解到連續(xù)重整裝置分餾塔頂腐蝕的重要化學(xué)元素在于氯元素含量失常,進而因為氯元素和水蒸氣的影響使設(shè)備內(nèi)部發(fā)生化學(xué)變化引起腐蝕。在連續(xù)重整裝置分流的過程中,隨著催化劑的面積不斷下降,而氯元素的流失速度會加快,因此在生產(chǎn)過程中為了維護催化劑的功能需要不斷加入氯的含量,通常情況下催化器的使用周期大約為5年,然而在使用的過程中隨著氯元素的不斷消耗其含量也會不斷的下降,而此時反應(yīng)過程中的水--氯含量失衡,導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)生,產(chǎn)生氨鹽,進而導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)腐蝕。因此我們在進行生產(chǎn)的過程中應(yīng)控制重整催化劑使用過程中流失,通過控制水和氯的動態(tài)平衡,既有效保障催化劑的活性同時也有效提高催化劑的持續(xù)能力,盡可能減少生產(chǎn)過程中氯的注入量,從而有效防止腐蝕的產(chǎn)生。

2.3 做好設(shè)備的常規(guī)檢查和維修保養(yǎng)

在設(shè)備運營的過程中做好設(shè)備的常規(guī)檢查和維修保養(yǎng),也是有效預(yù)防腐蝕的重要原因,通過上述措施分析在嚴(yán)格控制重振生成油中的氯元素含量以后,若在生產(chǎn)檢查過程中發(fā)現(xiàn)脫離機穿透,此時應(yīng)及時做好相應(yīng)的切換或者做好更換脫離距的相關(guān)操作,以有效控制腐蝕現(xiàn)象的加重。此外對于塔頂?shù)墓δ芩浜鬁囟葢?yīng)進行科學(xué)的調(diào)控,嚴(yán)防在溫度太低時導(dǎo)致設(shè)備運行過程中的露點腐蝕現(xiàn)象加強。在設(shè)備運行過程中應(yīng)加強水冷器的檢查,有效巡查循環(huán)水頂部的排空現(xiàn)象,同時控制循環(huán)水流速為9m/s以上。定期針對設(shè)備進行保養(yǎng),及時做好鍍層防護可有效防止腐蝕現(xiàn)象的加重,同時也有效維持生產(chǎn)的正常運行。

參考文獻:

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