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汽車空調(diào)壓縮機(jī)離合器燒蝕問題的故障排查

2020-11-11 10:41栗順佟林董向力趙萌黃博
汽車與駕駛維修(維修版) 2020年10期
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī)汽車

栗順 佟林 董向力 趙萌 黃博

摘要:電磁離合器是汽車空調(diào)壓縮機(jī)的關(guān)鍵部件,壓縮機(jī)電磁離合器燒蝕的故障率較高。本文針對(duì)某車型開發(fā)過程中出現(xiàn)的壓縮機(jī)離合器頻繁吸合斷開導(dǎo)致燒蝕問題,進(jìn)行了故障件拆解、原因分析、解決方案制定及效果驗(yàn)證等過程的總結(jié),分享了一種壓縮機(jī)離合器燒蝕問題排查的思路及方法。

關(guān)鍵詞:汽車;壓縮機(jī);電磁離合器;燒蝕

中圖分類號(hào):U463 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

0引言

空調(diào)系統(tǒng)的核心部件有:蒸發(fā)器、壓縮機(jī)、冷凝器和膨脹閥等,通過管路連接組成制冷循環(huán)回路。制冷劑在系統(tǒng)中循環(huán),通過氣液相態(tài)變化、能量吸收和釋放,實(shí)現(xiàn)熱量的轉(zhuǎn)移,達(dá)到制冷目的。

壓縮機(jī)作為空調(diào)制冷系統(tǒng)的心臟,擔(dān)當(dāng)制冷系統(tǒng)冷媒壓縮和驅(qū)動(dòng)運(yùn)輸?shù)闹厝?,壓縮機(jī)不工作就無法實(shí)現(xiàn)制冷。壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)低溫低壓制冷劑向高溫高壓制冷劑的轉(zhuǎn)換,工作環(huán)境相對(duì)惡劣,是汽車空調(diào)系統(tǒng)中最大的運(yùn)動(dòng)部件,其可靠運(yùn)行保證了汽車空調(diào)制冷功能得以實(shí)現(xiàn)。

傳統(tǒng)車空調(diào)壓縮機(jī)由發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸通過輪系驅(qū)動(dòng),動(dòng)力傳遞的核心部件為電磁離合器。離合器吸合,將發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶輪的扭矩傳遞給壓縮機(jī),實(shí)現(xiàn)空調(diào)制冷。電磁離合器一旦燒毀,將導(dǎo)致壓縮機(jī)不能工作。根據(jù)目前汽車空調(diào)使用情況來看,壓縮機(jī)電磁離合器燒損的故障率較高,在壓縮機(jī)故障中占有較大的比例。

當(dāng)要求壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),離合器的電磁線圈通電,電磁力使離合器輪轂與壓縮機(jī)軸結(jié)合;當(dāng)電磁線圈的電流通路斷開時(shí),離合器與壓縮機(jī)分離。目前市場(chǎng)上主流的電磁離合器有2種:彈簧鋼片式及橡膠吸盤式。相比彈簧鋼片式離合器,橡膠吸盤式離合器的吸合噪聲可降低10dB左右,在市場(chǎng)上已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。

壓縮機(jī)離合器工作電氣原理由空調(diào)面板A/C開關(guān)、三態(tài)壓力開關(guān)、ECU、空調(diào)繼電器和壓縮機(jī)離合器幾部分組成。按下空調(diào)控制面板A/C開關(guān),經(jīng)三態(tài)壓力開關(guān)向ECU發(fā)出請(qǐng)求信號(hào),ECU根據(jù)整車狀態(tài)進(jìn)行判斷分析,當(dāng)滿足設(shè)定條件則輸出低電平,空調(diào)繼電器控制回路接通,離合器動(dòng)作吸合(圖1)。

為了防止異常工況對(duì)壓縮機(jī)的損傷,空調(diào)系統(tǒng)普遍通過壓力開關(guān)或壓力傳感器進(jìn)行壓力保護(hù)。當(dāng)系統(tǒng)壓力值超過高壓上限(一般為3.14 MPa)或低于低壓下限(一般為0.20 MPa)時(shí),電磁離合器會(huì)切斷,壓縮機(jī)停止工作。為了防止壓縮機(jī)電磁離合器頻繁吸斷,在高低壓保護(hù)值附近會(huì)設(shè)置緩沖區(qū)間,以高壓保護(hù)點(diǎn)為例,當(dāng)壓力升高至3.14 MPa時(shí),電磁離合器切斷;當(dāng)壓力降低至2.55 MPa時(shí),電磁離合器吸合,中間的緩沖區(qū)為0.59 MPa。

本文針對(duì)某車型開發(fā)過程中出現(xiàn)的壓縮機(jī)離合器頻繁吸合斷開導(dǎo)致燒蝕問題,進(jìn)行了故障件拆解、原因分析、解決方案制定及效果驗(yàn)證等過程的總結(jié)。

1故障件拆解

本文針對(duì)某車型開發(fā)過程中,3臺(tái)離合器燒蝕故障件進(jìn)行了檢測(cè)及拆解。結(jié)果表明:主機(jī)空轉(zhuǎn)正常,吸排氣壓力正常;線圈通電正常,吸盤不吸合;氣密性檢測(cè)無泄漏;外觀檢測(cè)離合器表面高溫?zé)g;吸盤與皮帶輪接觸面有明顯打滑痕跡,皮帶輪軸承損壞,線圈表面環(huán)氧樹脂燒毀(圖2)。

2原因分析

通過故障件拆解分析及功能測(cè)試,判斷離合器燒蝕為打滑燒蝕。在40℃、1000W光照的環(huán)境艙中進(jìn)行怠速開空調(diào)試驗(yàn),全程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)壓力變化。模擬25 min左右,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)高壓達(dá)到保護(hù)點(diǎn),并在3.10 MPa左右頻繁跳動(dòng),同時(shí)聽到壓縮機(jī)打滑的聲音。打開發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)頻繁吸合,頻率接近1次/s,壓縮機(jī)離合器吸盤接近打滑狀態(tài),聞到較濃烈的橡膠燒焦味。

通過上述環(huán)境模擬問題復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),可以發(fā)現(xiàn)2個(gè)問題。

(1)系統(tǒng)壓力異常。在40℃、1000 W光照的環(huán)境條件下,怠速空調(diào)系統(tǒng)高壓一般不會(huì)超過2.50 MPa。本試驗(yàn)中,系統(tǒng)高壓達(dá)到保護(hù)值,不正常。

(2)壓力開關(guān)高壓保護(hù)異常。正常的高壓保護(hù)是有緩沖區(qū)間的,一般為0.59 MPa,緩沖區(qū)間設(shè)定的意義在于避免壓縮機(jī)頻繁吸合斷開。本試驗(yàn)中壓力表顯示,在高壓保護(hù)點(diǎn)附近,緩沖區(qū)間僅為0.10 MPa,導(dǎo)致壓縮機(jī)以近乎打滑的狀態(tài)頻繁吸合斷開,離合器吸盤溫度過高,發(fā)出焦糊味,如繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),將導(dǎo)致其燒蝕。

系統(tǒng)出現(xiàn)高壓,其原因排查如下。

(1)一輪路試車未裝配導(dǎo)風(fēng)板和前端框架上蓋板,影響前端散熱,導(dǎo)致空調(diào)壓力偏高。

(2)發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)EMS未體現(xiàn)空調(diào)中壓啟動(dòng)風(fēng)扇高速轉(zhuǎn)的策略,使散熱器風(fēng)扇一直處于低速狀態(tài),影響前端散熱,導(dǎo)致空調(diào)壓力偏高。

壓力開關(guān)頻繁通斷原因排查:

(1)隨機(jī)抽取10只壓力開關(guān),在2.40~3.50 MPa下往復(fù)測(cè)試5min(表1)。

(2)測(cè)量高壓緩沖區(qū)間:0.50~0.65 MPa。

(3)在2.40~3.50 MPa下往復(fù)5 min。

(4)再次測(cè)量高壓緩沖區(qū)間:0.40-0.45 MPa,與承壓前相比,緩沖區(qū)間最多衰減0.20 MPa。

(5)對(duì)標(biāo)KD件,高壓緩沖區(qū)間最多衰減0.10 MPa。

經(jīng)分析,在持續(xù)高壓下,內(nèi)部高壓膜片變形,高壓緩沖區(qū)間衰減,最高可達(dá)0.20 MPa,緩沖區(qū)間設(shè)定范圍為0.39~0.79 MPa,衰減后為0.19~0.59 MPa,緩沖區(qū)間過窄,導(dǎo)致其頻繁通斷。高壓膜片在高壓作用下,有發(fā)生變形的特征,變形量大小與膜片材料及加工精度決定。目前國產(chǎn)的膜片材料加工精度較進(jìn)口的KD件差(國內(nèi)公差為0.05,進(jìn)口KD件為0.02)。

3解決措施

(1)裝配導(dǎo)風(fēng)板和前端框架上蓋板,提升前端進(jìn)風(fēng)量,改善散熱效果。

(2)EMS程序更新,體現(xiàn)空調(diào)中壓啟動(dòng)風(fēng)扇高速轉(zhuǎn)的策略。

(3)高壓緩沖區(qū)間由0.57~0.61 MPa,變?yōu)?.60~0.75 MPa。

①對(duì)應(yīng)膜片成型高度控制范圍由(0.85±0.05)mm變?yōu)椋?.87±0.03)mm。

②膜片來件進(jìn)行尺寸篩選,并分為2擋:0.84~0.87 mm;0.87~0.90 mm。

③每批次來件之前,進(jìn)行膜片選配試驗(yàn)(如2個(gè)薄片+1個(gè)厚片),測(cè)試動(dòng)作值是否滿足要求。

④生產(chǎn)過程中,在壓力開關(guān)殼體鉚接前,進(jìn)行壓力測(cè)試,若不合格,重新選配膜片。

⑤生產(chǎn)后,進(jìn)行壓力開關(guān)動(dòng)作值100%檢驗(yàn),高壓緩沖區(qū)間不滿足0.60~0.75 MPa的樣件報(bào)廢處理。

4措施驗(yàn)證

以上措施體現(xiàn)后,在后續(xù)多輪路試及環(huán)境艙驗(yàn)證,均未出現(xiàn)類似失效,措施有效。

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