閻志中,劉月華,劉守軍,3*,楊 頌,3
(1.太原理工大學(xué)山西太原理工資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,山西 太原 030024; 2.太原理工大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,山西 太原 030024; 3.山西省民用潔凈燃料工程研究中心,山西 太原 030024)
我國一次能源消費構(gòu)成中煤炭約占70%,而由于我國“富煤、貧油、少氣”特殊的一次能源稟賦結(jié)構(gòu),使煤炭目前乃至未來很長的一段時間內(nèi)仍是我國生產(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一[1]。煤炭作為一次能源,其直接或間接燃燒是必不可少的過程,而大量燃煤,特別是劣質(zhì)煤的直接燃燒所排放的粉塵、二氧化硫、氮氧化物等對大氣環(huán)境造成了嚴重的危害。作為能源消費大戶和重要的大氣污染源的燃煤工業(yè)鍋爐是我國節(jié)能和減排領(lǐng)域關(guān)注的重點[2]。
以工業(yè)潔凈型煤為代表的煤基潔凈燃料是解決煤煙型大氣環(huán)境污染治理的重要方法之一。工業(yè)型煤可以有效地降低鍋爐燃煤對大氣環(huán)境的污染。在此過程中,對于硫氧化物的控制是需要解決的關(guān)鍵問題之一。在目前的研究中,不同的鈣基固硫劑由于其具有固硫效率高、廉價易得等特點,得到了廣泛的關(guān)注。賈瑜等[3]討論在鈣基固硫劑的基礎(chǔ)上,配入不同比例的Na、Fe、Al等不同元素的化合物,可以對潔凈型煤固硫率的提升有促進作用。耿曼等[4]選取Na2CO3和蛭石作為改性劑,復(fù)合鈣基固硫劑,可以在燃料溫度950 ℃下得到85%的高固硫率。
另一方面,原潔凈型煤體系原料以無煙煤為主,而無煙煤分布不廣泛且資源存儲量少,嚴重制約潔凈型煤的發(fā)展[5-7]。然而,我國賦存大量低階煤,因而,本文以低階煙煤為原料來進行工業(yè)潔凈型煤的開發(fā),為生產(chǎn)出適用于工業(yè)鏈條爐燃用的工業(yè)潔凈型煤提供支持。
1.1.1 實驗樣品
實驗樣品為山西保德長焰煤,其相關(guān)煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)詳見表1。
表1 保德長焰煤相關(guān)煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
1.1.2 添加劑種類
實驗過程所用的主要化學(xué)試劑的規(guī)格及生產(chǎn)廠家如第2頁表2所示。
1.2.1 原煤破碎過程
實驗煤樣制備過程如第2頁圖1所示,首先,煤樣經(jīng)鄂式破碎機進行初步破碎,再經(jīng)制錘式破碎機錘破,直至篩分得到3 mm以下的煤樣,得到實驗樣品。
再將破碎得到的樣品進行縮分和制樣(通過制樣機),最終制成<178 μm占90%的分析樣品。
表2 實驗用添加劑規(guī)格及廠家
圖1 原煤破碎實驗流程圖
1.2.2 混煤固硫?qū)嶒灹鞒?/p>
混煤固硫?qū)嶒炦^程如圖2所示,由制備得到的0.2 mm以下粒度的煤樣10 g與一定量添加劑混合攪拌均勻。然后取適量煤樣于1 000 ℃燒灰,得到定量灰分,然后在定硫儀上進行煤和灰的定硫,進一步計算固硫率。
具體實驗流程圖詳見圖2,將原煤與添加劑混合后進行測試,其固硫率計算方法見公式(1)。
Rs(%)=A*S1/S2
(1)
其中,Rs為固硫率,%;A為煤種灰分率,%;S1為灰中硫,%;S2為煤中硫,%。
圖2 實驗流程圖
1.2.3 TG-MS表征分析
采用瑞士梅特勒-托利多公司生產(chǎn)的TGA3+型TG-MS分析儀用于測試潔凈燃料燃燒過程中污染物釋放規(guī)律,具體操作條件為:從常溫升至1 250 ℃,升溫速率為10 ℃/min,以100 mL/min的空氣作為載氣。
2.1.1 單鈣基固硫劑固硫?qū)嶒?/p>
圖3是不同助劑、不同鈣硫比下的實驗結(jié)果。由圖3可以看出,三種固硫劑隨鈣硫比的增加,其固硫效率穩(wěn)步升高,但其具體固硫率卻不盡相同。CaCO3的固硫率最低(15%~20%),Ca(OH)2的固硫率最佳(50%~75%),CaO固硫率居中(49%~60%)。造成這一現(xiàn)象的原因可能是與燃燒溫度及其固硫反應(yīng)不同所導(dǎo)致[8]。CaCO3本身在低溫下固硫效率較差,只有在高溫下分解為CaO才能有較好的固硫效果[9-10],因此導(dǎo)致其在低溫下固硫率低。CaO有較好的固硫效果,然而其固硫產(chǎn)物為CaSO4,隨著固硫深度的增加,新生成的CaSO4會阻礙CaO與SO2的接觸,限制了固硫率的進一步提升。Ca(OH)2在較低溫度(500 ℃左右)下即可有較好的固硫效果,這與煤燃燒產(chǎn)生SO2的溫度區(qū)域較為匹配,因此具有較好的固硫效果。
表3列出了各煤樣煤和灰中硫及灰分含量信息。
圖3 單鈣基不同Ca/S下的固硫?qū)嶒灲Y(jié)果
表3 煤樣中煤和灰中硫及灰分情況
2.1.2 添加復(fù)合助劑下鈣基固硫劑的固硫?qū)嶒?/p>
在傳統(tǒng)鈣基固硫率的基礎(chǔ)上,引入復(fù)合助劑即可大大改善潔凈型煤的固硫效率。因此,我們以CaO為主固硫劑,在Ca/S=2.0的條件下,通過添加11種不同類型助劑進行調(diào)配,考察其對固硫率的影響,具體結(jié)果如圖4和表4所示。
圖4 不同添加劑下復(fù)合鈣基固硫劑的固硫結(jié)果
從圖4中可知,引入復(fù)合助劑對固硫率的提升效果不盡相同,其中以SiO2的促進效率最高,由原來的52.1%提升至68.3%。堿金屬氯化物(NaCl、KCl)對其也有一定效果[11-13],提升了8%左右。而Na2CO3、Al2O3、Fe3O4的引入降低了固硫效率??赡芷湟雽aSO4產(chǎn)物的形成有一定阻礙作用。
表4 不同助劑下鈣基固硫劑的型煤及灰中硫分含量
由圖5可知,煤樣(B)與引入復(fù)合固硫劑后潔凈型煤(M)的最大失重峰t3均在508 ℃,而在燃燒過程中含氮物質(zhì)(HCN、NH3、NOx)的排放規(guī)律類似。加入固硫劑后,NH3的釋放溫度提高了8 ℃,而NO2和NO的釋放溫度則略有降低,含氮物的整體排放趨勢基本一致。說明固硫劑對含氮物質(zhì)影響不大[14-15]。然而含硫氣態(tài)物質(zhì)雖然產(chǎn)物類似(SO2、COS),但SO2排放規(guī)律有較大的差異。其中,原煤中SO2峰高較強且尖銳,而加入固硫劑后SO2排放濃度和強度均有較大幅度下降。說明固硫劑的引入對提升潔凈型煤的固硫效率有促進作用。
圖5 煤樣(B)與引入復(fù)合固硫劑后潔凈型煤(M)的TG-MS曲線
1) 不同鈣硫比下,不同單鈣基固硫劑均有一定的固硫效果。其中CaCO3的固硫效果最差,固硫率在15%~20%之間,Ca(OH)2在固硫效果最好,固硫率在50%~75%,CaO居中。
2) 助催化劑中,以SiO2對固硫率的提升最佳,達到69.1%,比下單鈣基下固硫率升高了17%。
3) 加入固硫劑后,含氮物的整體排放趨勢基本一致。含硫氣態(tài)物質(zhì)差異較大,固硫劑的引入對提升潔凈型煤的固硫效率有促進作用。