朱培春,李明榮
(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南昆明 650113)
隨著國家對環(huán)保要求越來越嚴(yán),硫酸生產(chǎn)裝置增加尾氣脫硫系統(tǒng)已成為行業(yè)降低尾氣排放的有效方法。在氨法尾氣脫硫系統(tǒng)中,隨著使用年限的增加,填料層被硫酸銨結(jié)晶物堵塞造成系統(tǒng)阻力上升。硫酸裝置系統(tǒng)阻力上升,是影響硫酸裝置長周期、高負(fù)荷運行的關(guān)鍵問題。阻力上升不僅增加了硫酸裝置的運行成本,同時也增加硫酸裝置的運行能耗。根據(jù)云南三環(huán)中化化肥有限公司2 套800 kt/a 硫酸裝置尾氣脫硫系統(tǒng)運行阻力上升原因分析,結(jié)合生產(chǎn)實踐,技術(shù)人員采用鍋爐定排水作為沖洗水,使用酸洗填料層的方法來降低尾氣脫硫塔的阻力。
硫酸裝置尾氣脫硫系統(tǒng)在2013 年8 月建成投用,主要承擔(dān)2 套800 kt/a 硫酸裝置的尾氣脫硫任務(wù)。該系統(tǒng)采用氨法脫硫工藝,即SO2與氨水(NH4OH)反應(yīng)生成亞硫酸氫氨(NH4HSO3),再進(jìn)入氧化塔中進(jìn)一步氧化生成硫酸銨[(NH4)2SO4]。尾氣脫硫工藝流程見圖1。
尾氣脫硫塔是尾氣脫硫的核心設(shè)備,采用塔槽一體結(jié)構(gòu),下層為脫硫循環(huán)槽,中層為SO2吸收段,上層為除霧段。尾氣脫硫塔內(nèi)尾氣中SO2與脫硫液逆向接觸在填料層被除去,脫硫后氣體經(jīng)頂部電除霧器除霧后送入煙囪排放。除霧器頂部采用工藝水對填料層進(jìn)行自動沖洗。吸收段采用聚丙烯(PP)材質(zhì)波紋填料。
公司2 套800 kt/a 硫酸裝置共用1 套尾氣脫硫塔。尾氣脫硫塔阻力上升后需要對2 套硫酸裝置進(jìn)行停車處理,且填料更換消耗時間長,對系統(tǒng)整體運行影響較大。近年來尾氣脫硫塔運行中阻力變化情況見表1。
圖1 尾氣脫硫工藝流程
表1 尾氣脫硫塔運行中阻力變化情況
由表1 可知:尾氣脫硫塔投用至今阻力不斷上升,最高為3.70 kPa。
使用過程中,尾氣脫硫塔阻力上升主要原因有:①尾氣脫硫塔沖洗水采用工藝水,工藝水水質(zhì)較差,含有部分淤泥,進(jìn)入系統(tǒng)后易造成填料層或分液器孔板堵塞;②脫硫液不斷濃縮形成結(jié)晶物,結(jié)晶物附著在填料層的孔板中,使氣路堵塞造成整體填料層阻力上升。硫酸銨晶體無法通過加大循環(huán)量來進(jìn)行清洗,隨著運行時間延長,被堵塞的空洞逐漸增多,由點即面對整個填料層的吸收影響較大,系統(tǒng)阻力不斷增加。脫硫系統(tǒng)需加大風(fēng)機(jī)風(fēng)壓才能保證高負(fù)荷運行,增加了運行成本。
2018 年尾氣脫硫循環(huán)泵出口流量逐步下降。技術(shù)人員對尾氣脫硫泵進(jìn)口濾板進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)濾板表面附著大量呈淡黃色結(jié)晶物,濾板孔洞被嚴(yán)重堵塞。對結(jié)晶物進(jìn)行化學(xué)分析,分析結(jié)果見表2。
由表2 可見:結(jié)垢物主要成分是硫酸銨,同時含有大量鈣鎂鐵離子。這說明在結(jié)垢物的組成中除硫酸銨有貢獻(xiàn)外,工藝水中雜質(zhì)對結(jié)垢物的組成也有貢獻(xiàn)。2018 年2 套硫酸裝置同時停車,對尾氣脫硫塔進(jìn)行檢查,在填料層中發(fā)現(xiàn)淡黃色的硫酸銨顆粒附著在填料層上。
表2 尾氣脫硫塔內(nèi)結(jié)晶物分析結(jié)果 w/%
尾氣脫硫塔中脫硫液在循環(huán)過程中逐漸被氧化形成硫酸銨結(jié)晶物,在經(jīng)過尾氣脫硫循環(huán)泵進(jìn)口濾板和尾氣脫硫塔內(nèi)填料層時附著在孔洞上,當(dāng)晶體逐漸變大形成顆粒物,最終堵塞孔洞造成脫硫循環(huán)泵出口流量下降、尾氣脫硫塔阻力上升。脫硫循環(huán)液流量下降后影響脫硫效果,且泵負(fù)荷過大出現(xiàn)震動情況;脫硫塔阻力上升使整個系統(tǒng)運行成本增加,同時對玻璃鋼材質(zhì)的尾氣脫硫塔存在較大的安全隱患。
針對脫硫塔阻力上升問題,技術(shù)人員認(rèn)真分析總結(jié),采取了一系列優(yōu)化措施。
硫酸鍋爐定期排污水通常被用作脫鹽水補水或硫酸循環(huán)水進(jìn)行回收。鍋爐排污水與工藝水分析比對情況見表3。
由表3 可見:鍋爐排污水中鈉離子、磷酸根含量較高,排污水電導(dǎo)率、二氧化硅、氯離子、濁度、總硬度均比工藝水低,整體水質(zhì)好于工藝水。采用鍋爐排污水代替工藝水加入尾氣脫硫塔,可使尾氣脫硫塔補水及噴淋水水質(zhì)提高,不容易堵塞噴頭及泵進(jìn)口濾板,減少雜質(zhì)在塔內(nèi)填料的沉積,有利于緩解尾氣脫硫塔阻力上升。
表3 鍋爐排污水和工藝水分析對比
由于公司2 套硫酸裝置共用尾氣脫硫塔,尾氣脫硫塔檢修時間較少,一般情況2~3 年才能有檢修機(jī)會。尾氣脫硫塔運行至2020 年5 月,阻力已上升至3.7 kPa,嚴(yán)重影響系統(tǒng)運行。利用硫酸裝置停車機(jī)會,技術(shù)人員采用低濃度鹽酸對尾氣脫硫塔填料層進(jìn)行清洗。酸洗步驟及方法如下:
1)提前拆除尾氣脫硫塔1.5 m 以下儀表。
2)提前將硫酸銨溶液存入氧化塔、硫酸銨槽,氧化塔、硫酸銨槽液位保持上限,用作開車母液。
3)停車并關(guān)閉尾氣脫硫塔進(jìn)口煙氣閥,停尾氣脫硫泵,并用硫酸銨泵將硫酸銨液送走,待尾氣脫硫塔液位約0.7 m 時停送。
4)開底部排液閥,將尾氣脫硫塔底部硫酸銨液全部排入圍堰內(nèi)。
5)將分液槽、底部硫酸銨液沖干凈后,封孔,并將尾氣脫硫塔內(nèi)液位控制在1.0 m。
6)沖洗完成后,先進(jìn)水提高脫硫塔內(nèi)液位,控制在1.0 m,從底部排液閥加入鹽酸。
7)配置w(HCl)4%~8% 鹽酸,提前聯(lián)系酸車到現(xiàn)場。尾氣脫硫塔截面積為58 m2,液位在1.2 m,需w(HCl)30% 鹽酸9.3 t。
8)配藥時先通過1 臺尾氣脫硫泵運行混合藥劑,進(jìn)完藥劑后2 臺尾氣脫硫泵運行,酸洗循環(huán)時間為4~6 h。
9)清洗過程中,每1 h 取樣分析鹽酸濃度,以便補充藥劑,w(HCl) 不能低于1%。
10)清洗完成后,將廢液排入圍堰內(nèi),排廢液前需在尾氣脫硫塔加氨水中和。
11)廢液至人孔以下,開打人孔檢查較果。
12)廢液排完后,再次檢查、封孔。進(jìn)脫硫母液并調(diào)整液位、pH 值正常,以便開車。
化學(xué)清洗前先對填料層進(jìn)行采樣,以便清洗前后效果對比。
酸洗優(yōu)化后尾氣脫硫裝置阻力變化見表4。
表4 酸洗優(yōu)化后裝置阻力變化情況
由表4 可見:系統(tǒng)阻力最高在4.60 kPa,2019年采用鍋爐排污水代替工藝水對填料層進(jìn)行自動沖洗后,系統(tǒng)阻力降至4.10 kPa ;2020 年采取酸洗填料層的優(yōu)化措施后,系統(tǒng)阻力降至3.20 kPa左右。
通過對尾氣脫硫塔內(nèi)填料進(jìn)行酸洗,相同負(fù)荷下風(fēng)機(jī)蒸汽消耗得到減少。根據(jù)廠家提供的KK&K風(fēng)機(jī)性能特性圖及數(shù)據(jù)表,滿負(fù)荷運行時,系統(tǒng)總阻力降低1 kPa 即KK&K 風(fēng)機(jī)出口壓力降低1 kPa,風(fēng)機(jī)聯(lián)軸節(jié)功率可降低約73 kW/h,降低蒸汽消耗0.98 t/h。
電費按0.35 元/kWh 計算,裝置總阻力降低1 kPa,運行費用可降低約20.4 萬元/a。鍋爐排污水替換工藝水后,裝置阻力下降約0.50 kPa ;酸洗填料后,裝置阻力下降1.00 kPa,運行費用可降低30.6 萬元/a。
技術(shù)人員將硫酸尾氣脫硫塔沖洗水改為鍋爐排污水,解決了工藝水水質(zhì)差的問題。采用低濃度鹽酸尾氣脫硫塔填料進(jìn)行酸洗,可將堵塞填料層的硫酸銨進(jìn)行清除。系統(tǒng)運行時間較短,目前無法確認(rèn)酸洗對尾氣脫硫塔中填料的影響,還需繼續(xù)觀察。從目前運行情況看,低濃度酸洗填料降低了尾氣脫硫塔阻力,可滿足硫酸裝置長周期、高負(fù)荷運行的要求。