劉曉峰 王少波,2
(1.重慶鋼鐵股份有限公司; 2. 寶山鋼鐵股份有限公司)
高效、低成本生產(chǎn)潔凈鋼是鋼鐵企業(yè)永恒的追求。重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱重慶鋼鐵)是國(guó)內(nèi)重要的中厚板生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品主要銷往川渝云貴等西部地區(qū),市場(chǎng)占有率高。2019年,隨著原材料價(jià)格上揚(yáng),鋼材市場(chǎng)價(jià)格一路震蕩,企業(yè)利潤(rùn)縮水明顯。資料顯示[1],氫對(duì)中厚板的內(nèi)部裂紋影響很大,鋼中氫含量高時(shí),厚板的超聲波探傷不合格率顯著增加。德國(guó)Dilligen鋼廠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中厚板,氫含量要求控制在2.5×10-6以下;日本的鋼鐵公司生產(chǎn)管線用高強(qiáng)度厚板,氫含量要求低于1.5×10-6。重慶鋼鐵處于亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū),緊鄰長(zhǎng)江建廠,空氣相對(duì)濕度大(70%~80%),煉鋼用原輔材料水分含量高,未經(jīng)真空脫氣處理的鋼水w(H)=(4.0~5.5)×10-6。基于此,重慶鋼鐵中厚板鋼種的煉鋼生產(chǎn)工藝流程主要采用KR→210 t BOF→LF→RH→CC(簡(jiǎn)稱LF→RH工藝)。資料顯示[2],國(guó)內(nèi)外高水平轉(zhuǎn)爐鋼廠爐外精煉采用LF工藝的呈現(xiàn)減少趨勢(shì),如浦項(xiàng)鋼鐵公司浦項(xiàng)制鐵所第二煉鋼廠,只有在生產(chǎn)w(S)<0.002%的厚板鋼種時(shí)才采用LF精煉方法,寶鋼、馬鋼四鋼軋廠等也只在生產(chǎn)w(S)<0.003%鋼種時(shí)采用LF,而大量低硫、超低硫鋼種則采用成本較低的鋼包吹氬加頂渣或直接采用RH(必要時(shí)加PB)精煉工藝。首鋼[3]內(nèi)控w(S)≥0.008%且要求進(jìn)行RH真空處理的常規(guī)中厚板品種采用冶煉成本較低的鐵水脫硫→轉(zhuǎn)爐冶煉→RH精煉→板坯連鑄工藝生產(chǎn),效果較好。對(duì)重慶鋼鐵LF→RH工藝冶煉中厚板現(xiàn)狀進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),兩個(gè)生產(chǎn)量最大的普通中厚板鋼種均存在質(zhì)量過剩和生產(chǎn)成本較高的問題。為此,在梳理公司中厚板鋼種冶煉現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,試驗(yàn)推行普通中厚板KR→BOF→RH→CC冶煉工藝,取得了良好的生產(chǎn)實(shí)踐效果。
2019年1~6月,重慶鋼鐵煉鋼廠累計(jì)生產(chǎn)中厚板鋼種106.93萬噸,采用LF→RH工藝?yán)塾?jì)生產(chǎn)58.60萬噸,占總生產(chǎn)量的54.80%。在采用LF→RH工藝的鋼種中,按生產(chǎn)量排序,煉鋼牌號(hào)排在前4位的依次是ADQ228、BFT003、BDQ202和CDQ223。ADQ228和BFT003兩個(gè)普通中厚板鋼種生產(chǎn)量達(dá)到26.84萬噸,占LF→RH工藝生產(chǎn)量的45.80%,具體見表1。
按照重慶鋼鐵“一鋼多級(jí)”鋼-軋牌號(hào)對(duì)應(yīng)規(guī)則,ADQ228軋制厚度為12~35 mm的Q355普通低合金鋼板,BFT003軋制厚度為30~60 mm的Q235普通碳素鋼板,BDQ202軋制厚度為35~63 mm的Q355優(yōu)質(zhì)低合金鋼板,CDQ223軋制厚度≤40 mm的Q345特優(yōu)低合金鋼板。
1.3.1 硫含量
鋼中硫?qū)︿撆骱弯摪遒|(zhì)量控制的影響較大,絕大多數(shù)中厚板鋼種對(duì)硫含量控制有著非常嚴(yán)格的要求。重慶鋼鐵中厚板冶煉采用LF→RH工藝,ADQ228、BFT003、BDQ202和CDQ223的 硫 含量控制水平如圖1所示。采用統(tǒng)計(jì)學(xué)理論,對(duì)四個(gè)鋼種的硫含量過程控制能力指數(shù)(Cp)進(jìn)行分析,ADQ228和BFT003的Cp分別為2.00和1.89,Cp≥1.67,處于A+等級(jí),存在能力過剩,具有降本潛力;BDQ202和CDQ223的Cp分別為1.52和1.37,1.33≤Cp<1.67,處于A等級(jí),控制狀態(tài)良好,維持現(xiàn)狀。
圖1 四個(gè)鋼種的硫含量控制水平
1.3.2 全氧和氣體含量
ADQ228、BFT003、BDQ202和CDQ223各取4爐中間包鋼水樣,檢測(cè)鋼中的w(O)和w(N)。分析w(O)和w(N)的氣體樣為截取“球拍樣”致密圓柱部分,加工成直徑為5 mm圓柱試樣,供LECO TC-400氧/氮分析儀測(cè)定。采用Hydris system定氫系統(tǒng)在連鑄中間包測(cè)定鋼水中的氫含量,各檢測(cè)1爐。四個(gè)鋼種的全氧和氣體含量控制水平如圖2所示。
圖2 四個(gè)鋼種的全氧和氣體含量控制水平
從圖2可以看出,ADQ228、BFT003、BDQ202和CDQ223的平均w(O)<40.00×10-6,最低為25.50×10-6;平 均w(N)<36.00×10-6,最 低 為30.00×10-6;w(H)=1.52(1.30~1.90)×10-6。隨 著 鋼種質(zhì)量等級(jí)的提高,w(O)呈遞減趨勢(shì),w(N)呈遞增趨勢(shì),w(H)基本相當(dāng)。
基于以上分析,提出了在生產(chǎn)量最大的兩個(gè)普通中厚板鋼種上試驗(yàn)推行KR→BOF→RH→CC生產(chǎn)工藝(以下簡(jiǎn)稱單RH工藝),從而降低生產(chǎn)成本。
單RH工藝與LF→RH工藝最大的區(qū)別就是取消了LF精煉工序。根據(jù)LF精煉功能,需重新優(yōu)化配置煉鋼裝備工藝功能,將LF的溫度補(bǔ)償、白渣精煉、強(qiáng)攪拌等冶金措施分解至KR預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐冶煉、爐后吹氬、RH真空精煉等多個(gè)環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn)。
2019年5月,開始BFT003和ADQ228的KR→BOF→RH→CC工藝工業(yè)試驗(yàn)。因ADQ228合金含量較高且含有Ti成分,試驗(yàn)先在BFT003開展,隨后再在ADQ228進(jìn)行,分別試驗(yàn)生產(chǎn)了61爐和44爐。鋼水硫含量的控制環(huán)節(jié)主要有:KR鐵水脫硫采用深脫硫模式,入轉(zhuǎn)爐鐵水w(S)≤0.005%;在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,根據(jù)終點(diǎn)氧含量加鋁丸預(yù)脫氧,加精煉石灰和稠渣劑預(yù)造渣,全程吹氬氣攪拌渣洗脫硫;轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束,鋼包加鋁粒進(jìn)行頂渣脫氧改質(zhì);在CAS精煉過程中,大流量吹氬攪拌3 min。進(jìn)RH鋼水目標(biāo)w(S)≤0.015%。溫度及生產(chǎn)節(jié)奏控制環(huán)節(jié)主要有:轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度按T終≥1 640 ℃,出鋼過程溫降?T出=40 ℃;CAS過程溫降?TCAS=10 ℃,時(shí)間為8 min;RH本處理模式,過程溫降?TRH=40 ℃,周期25 min,鋼水循環(huán)時(shí)間為12~15 min,純循環(huán)時(shí)間≥5 min;中間包鋼水平均過熱度?T過=23 ℃。其他工藝控制要求:ADQ228鋼種的鋼水到CAS喂高牌號(hào)鈦鐵線,RH喂硅鈣線鈣處理。澆注工藝要求不變。
試驗(yàn)后,對(duì)照試驗(yàn)方案和試驗(yàn)數(shù)據(jù),從轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制、RH過程溫降和脫氣時(shí)間、鋼水硫含量控制、全氧和氣體含量等幾個(gè)方面對(duì)BFT003和ADQ228單RH工藝進(jìn)行了分析評(píng)估。
2.2.1 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制
取消LF精煉環(huán)節(jié),冶煉過程的鋼水溫降損失主要由轉(zhuǎn)爐冶煉環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)償,其次為RH進(jìn)行OB升溫。在當(dāng)前較低鐵水消耗情況下,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度對(duì)冶煉操作和鋼水質(zhì)量均會(huì)產(chǎn)生較大影響。不同生產(chǎn)工藝下BFT003和ADQ228轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水溫度和氧含量情況如圖3所示。
圖3 不同生產(chǎn)工藝下兩種鋼種的轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水溫度和氧含量
從圖3可以看出,兩個(gè)鋼種在同期鐵水消耗平均值為860~870 kg/t的條件下,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水平均溫度分別為1 641.08 ℃和1 652.34 ℃,與同期的LF→RH工藝相比,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水平均溫度分別提高了30.86 ℃和42.58 ℃,氧含量分別提高了120.36×10-6和229.85×10-6??傮w來看,試驗(yàn)工藝和兩個(gè)鋼種轉(zhuǎn)爐冶煉工藝有沖擊,但可承受。
2.2.2 RH過程溫降和脫氣時(shí)間
RH真空本處理時(shí)間在12 min以上,脫氫率在50%左右,處理后的鋼水w(H)≤2.5×10-6。RH真空處理時(shí)間越短,生產(chǎn)效率越高,生產(chǎn)成本越低。試驗(yàn)爐次RH過程溫降和真空脫氣時(shí)間控制情況分別如圖4、圖5所示。
圖4 試驗(yàn)爐次RH過程溫降
圖5 試驗(yàn)爐次RH真空脫氣時(shí)間
從圖4、5可以看出,試驗(yàn)爐次RH采用本處理模式,真空處理過程的溫度損失在20~57 ℃之間,平均溫降為35.08 ℃,與同期LF→RH工藝的30.29 ℃相比增加了4.79 ℃,主要原因?yàn)閮煞N工藝狀態(tài)下鋼包蓄熱效果存在差異。RH過程OB率為14.95%。RH真空脫氣時(shí)間在12~44 min之間,平均為21.01 min/爐,與同期LF→RH工藝的27.29 min縮短6.28 min,與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)的12~15 min仍有較大差距。
2.2.3 硫含量控制
試驗(yàn)爐次鋼種冶煉過程w(S)控制情況如圖6所示。
圖6 試驗(yàn)爐次鋼種冶煉過程w(S)控制情況
從圖6可以看出,入爐鐵水硫含量在0.001%~0.011%之間,平均w(S)≤0.005%,KR脫硫工藝的穩(wěn)定性有待加強(qiáng)。兩個(gè)鋼種的平均轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)分別為0.016%和0.015%,轉(zhuǎn)爐平均回硫量為0.011%。轉(zhuǎn)爐回硫量較高,一方面是因?yàn)?60~870 kg/ t的鐵水消耗較低,廢鋼比例較高,質(zhì)量較差;另一方面是因?yàn)槭褂昧撕蛄窟_(dá)到0.050%~0.090%的冶金石灰。CAS出站w(S)分別為0.011%和0.010%,轉(zhuǎn)爐出鋼渣洗脫硫率分別達(dá)到了31.25%和33.33%,渣洗效果較好。BFT003和ADQ228鋼種中間包鋼水的平均w(S)分別為0.010%和0.009%,Cp分別為1.35和1.40,1.33≤Cp<1.67,處于A等級(jí),控制狀態(tài)良好。
2.2.4 全氧和氣體含量
試驗(yàn)各取4爐次中間包鋼水氣體樣,檢測(cè)w(O)和w(N)。用Hydris system定氫系統(tǒng)在連鑄中間包測(cè)定鋼水w(H)。試驗(yàn)爐次的鋼水全氧和氣體含量控制水平如圖7所示。
圖7 試驗(yàn)爐次鋼種w(O)、w(N)和w(H)控制水平
從圖7可以看出,與圖2的LF→RH工藝結(jié)果相比,試驗(yàn)爐次的平均w(O)基本相當(dāng),w(N)略低,w(H)增高了0.43×10-6。
單RH工藝與同期LF→RH工藝相比,KR脫硫和轉(zhuǎn)爐冶煉成本均有所增加,RH真空精煉成本視為相當(dāng);RK脫硫增加成本5.35元/噸,轉(zhuǎn)爐冶煉增加成本18.25元/噸,LF成本減少了57.71元/噸,合計(jì)降低冶煉成本34.11元/噸。
2019年5月,重慶鋼鐵開始BFT003和ADQ228單RH工藝工業(yè)試驗(yàn)。7月,普通中厚板鋼種單RH工藝擴(kuò)大生產(chǎn)應(yīng)用,2020年累計(jì)生產(chǎn)3.16萬噸。單RH工藝生產(chǎn)的鋼坯經(jīng)過4 100 mm中厚板軋機(jī)軋制,鋼板理化指標(biāo)滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,未發(fā)生質(zhì)量異議。
(1)針對(duì)重慶鋼鐵生產(chǎn)量最高的兩個(gè)普通中厚板鋼種存在的問題,試驗(yàn)開發(fā)了普通中厚板KR→BOF→RH→CC低成本生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)了批量大生產(chǎn)。
(2)單RH工藝與LF→RH工藝相比,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水溫度提高了30.86 ℃和42.58 ℃,氧含量提高了120.36×10-6和229.85×10-6。
(3)單RH真空處理過程溫降為35.08 ℃,與LF→RH工藝相比增加了0.79 ℃;RH真空脫氣時(shí)間21.01 min/爐,比LF→RH工藝縮短了6.28 min。
(4)單RH生產(chǎn)的兩個(gè)普通中厚板鋼種,中間包鋼水w(S)分別為0.010%和0.009%,全氧、氮和氫含量波動(dòng)不大。(5)單RH與LF→RH工藝相比,冶煉成本降低了34.11元/噸。