高 峰,程 芳,胡 軍,陳騰飛,趙眾從
(1.中國石油長慶油田分公司西安長慶化工集團(tuán)有限公司,陜西西安710018;2.長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢430100)
近年來長慶油田為滿足體積壓裂改造工藝要求,緩解壓后返排液的排放壓力,開發(fā)了具備低傷害、易返排、可回收、低成本等特點(diǎn)的壓裂液體系。該類壓裂液的稠化劑是一種疏水締合聚合物,由于接枝了抗鹽基團(tuán),與常規(guī)聚丙烯酰胺相比其抗鹽性能顯著提高,在壓裂返排液回收再利用上取得了良好效果。但在現(xiàn)場施工中,隨著壓后返排液返排時(shí)間的延長,返排液中總?cè)芙夤腆w、氯根、金屬離子(鈣、鎂、鋇、鍶等)的含量不斷增高,尤其是在產(chǎn)出水階段,由于與地層接觸時(shí)間長,返排液礦化度往往超過100 g/L〔1〕。此時(shí),壓裂液稠化劑表現(xiàn)出起黏速率慢甚至不起黏,導(dǎo)致壓裂液無法滿足施工要求。某些井組雖采用了返排液與高濃度基液按一定比例混摻的模式,但局限性強(qiáng):高濃度基液黏度大,混砂車吸入困難;混摻工藝返排液利用率相對(duì)較低,井場返排液無法完全回用。
疏水締合聚合物溶解時(shí)會(huì)發(fā)生電離現(xiàn)象,分子鏈上產(chǎn)生羧基負(fù)離子,由于同極相斥,鄰近的羧基之間是相互靜電排斥的,這有利于大分子鏈的展開。當(dāng)溶液的礦化度增加時(shí),大分子鏈上帶同種電荷的羧基排斥作用減弱,使得分子展開時(shí)間更長,即延長了溶脹時(shí)間。同時(shí)阻礙了分子鏈相互締合形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使溶液黏度降低。另一方面,溶液中疏水締合聚合物以分子內(nèi)締合為主,高礦化度時(shí),溶劑極性變強(qiáng),分子鏈完全舒展開來的時(shí)間延長,故使得疏水締合聚合物的溶解時(shí)間延長〔2〕。
疏水締合聚合物在溶解過程的同時(shí)也要克服分子鏈間—CONH2的氫鍵締合作用〔3-4〕,在不破壞分子結(jié)構(gòu)的限定范圍內(nèi),適當(dāng)增加攪拌速率和升高溶液溫度有利于克服分子鏈間—CONH2的氫鍵締合,提高疏水締合聚合物在鹽水中的溶解性。但受施工設(shè)備以及天氣環(huán)境的制約,在施工現(xiàn)場很難實(shí)現(xiàn),因此仍需從分析返排液中離子種類和含量的基礎(chǔ)上開發(fā)降低離子影響的處理劑,以滿足高礦化度返排液的回用要求。
2.1.1 離子含量測定
由于不同區(qū)塊地質(zhì)條件差異等原因,在某些水質(zhì)指標(biāo)上存在著較大差別,即便是在同一井場,不同井的壓裂返排液也存在著一定的差別〔1〕,給返排液回用帶來一定困難。為確定影響疏水締合聚合物起黏速率的離子類型,實(shí)驗(yàn)中分別在長慶油田氣區(qū)的靖邊氣田、神木氣田、蘇里格氣田選取了7個(gè)高礦化度返排液水樣,采用原子吸收法測定了鈉、鈣、鎂、鐵、鋇、鋁、錳等7種金屬元素的可濾態(tài)含量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 7個(gè)無法回收利用的返排液水樣可濾態(tài)金屬元素含量 mg/L
由表1可知,7個(gè)返排液水樣中Fe、Ca、Mg、Na四種金屬元素含量較大,與相應(yīng)區(qū)塊的新鮮配液水相比,F(xiàn)e3+含量高8~20倍、Ca2+含量高10~35倍、Mg2+含量高2~25倍、Na+含量高3~14倍,而Mn2+、Al3+、Ba2+含量低,與相應(yīng)區(qū)塊的新鮮配液水含量基本相當(dāng)。
2.1.2 無機(jī)鹽離子對(duì)起黏速率影響
根據(jù)離子含量測定結(jié)果,Mn2+、Al3+、Ba2+含量低,對(duì)疏水締合聚合物起黏影響小,而Na+屬于活潑離子,較難用化學(xué)方法去除,且按前期實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),Na+質(zhì)量濃度低于2 000 mg/L時(shí),溶脹15 min后疏水締合聚合物的黏度基本完全釋放。Fe3+、Ca2+、Mg2+屬高價(jià)金屬離子,且含量高,需根據(jù)測定含量對(duì)其影響程度進(jìn)行分析。
按表1中Ca2+、Mg2+、Fe3+最大含量用去離子水配制礦化水水樣,即Ca2+692 mg/L、Mg2+123 mg/L、Fe3+58.3 mg/L的3組礦化水水樣,加上以去離子水為空白的水樣共4組,測定30℃恒溫條件下疏水締合聚合物在水樣中的黏度,結(jié)果如圖1所示。
圖1 疏水締合聚合物在不同礦化水中黏度曲線
由圖1可知,在返排液已知的離子種類及含量的情況下,Ca2+對(duì)疏水締合聚合物起黏速率影響最大,限制了黏度的釋放;Mg2+影響較小,恒溫15 min后黏度完全釋放;Fe3+質(zhì)量濃度在58.3 mg/L時(shí)未對(duì)起黏速率造成影響。因此,通過絡(luò)合游離的Ca2+是解決返排液回收再利用時(shí)疏水締合聚合物起黏速率慢甚至不起黏的有效途徑。
2.2.1 處理劑開發(fā)及作用機(jī)理
處理劑以羥基亞乙基二膦酸四鈉(HEDP·Na4)、聚天冬氨酸(PASP)為螯合劑,以三乙醇胺為穩(wěn)定劑復(fù)合而成,其螯合劑分子上具有多個(gè)可提供配位孤對(duì)電子的原子,絡(luò)合容量高、絡(luò)合穩(wěn)定常數(shù)大,Ca2+被絡(luò)合后形成穩(wěn)定的水溶性螯合物,從而消除Ca2+對(duì)疏水締合聚合物溶脹起黏的影響。
2.2.2 處理劑加量確定
為確定處理劑現(xiàn)場使用加量,實(shí)驗(yàn)中在去離子水中加入一定量CaCl2,配成Ca2+質(zhì)量濃度為1 000 mg/L的水溶液,移取10份100 mL該水溶液,分別加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%的處理劑,攪勻靜置5 min,用EDTA滴定游離的Ca2+含量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 處理劑加量對(duì)Ca2+絡(luò)合量的影響
由圖2可以看出,處理劑降低水中Ca2+含量的效果非常明顯,Ca2+絡(luò)合量(y,mg/L)與處理劑投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)(x,%)成線性關(guān)系,擬合方程為:y=1 105.8x+0.909 1。
在返排液回收再利用過程中,通過分析返排液中Ca2+含量,再根據(jù)擬合方程進(jìn)行計(jì)算便可確定處理劑的加量。
2.3.1 對(duì)起黏速率的作用效果
根據(jù)表1中7個(gè)水樣Ca2+的含量,用擬合方程計(jì)算出相應(yīng)的處理劑理論加量,測定30℃恒溫條件下加入處理劑前后疏水締合聚合物在返排液中不同靜置時(shí)間的黏度,結(jié)果如表2所示。
表2 處理劑對(duì)起黏速率的作用效果
通過測定加入處理劑前后疏水締合聚合物在返排液中不同恒溫時(shí)間的黏度可知,加入理論量的處理劑后返排液中游離的Ca2+含量明顯降低,對(duì)疏水締合聚合物在水中起黏的抑制作用減小,用返排液配制的基液恒溫30 min后黏度達(dá)到50 mPa·s左右,黏度釋放率達(dá)到60%以上。
2.3.2 對(duì)耐溫耐剪切的作用效果
疏水締合物壓裂液體系以表面活性劑為交聯(lián)劑,與疏水締合聚合物中的疏水側(cè)鏈進(jìn)行作用:表面活性劑吸附于稠化劑的疏水微區(qū),與疏水側(cè)鏈一起形成混合膠束,形了更稠密、更大規(guī)模的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),使體系黏度迅速上升。Ca2+含量較大時(shí)不僅影響了疏水締合聚合物的起黏溶脹,而且會(huì)屏蔽疏水微區(qū),阻礙交聯(lián)劑與疏水側(cè)鏈作用。
長慶油田氣區(qū)直井儲(chǔ)層埋藏深度一般在3 000 m左右,溫度約為90℃,實(shí)驗(yàn)中選取靖A井、雙C井和蘇東B井返排液,測定加入處理劑前后壓裂液在90℃、170 s-1連續(xù)剪切60 min后的耐溫耐剪切性能,結(jié)果如圖3、圖4所示。
由圖3可知,由于用返排液配制的基液黏度低,以及Ca2+影響交聯(lián)劑與疏水締合聚合物的交聯(lián)作用,體系耐溫耐剪切性能較差,靖A井返排液配制的凍膠在90℃、170 s-1連續(xù)剪切60 min后黏度僅有30 mPa·s,而雙C井返排液配制的凍膠剪切至42 min時(shí)黏度已低于20 mPa·s,蘇東B井返排液配制的凍膠樣品基液黏度低,不能形成凍膠,無法進(jìn)行耐溫耐剪切性能評(píng)價(jià)。
根據(jù)圖4中的黏溫曲線可以看出,在返排液中加入處理劑后壓裂液的耐溫耐剪切能力明顯增強(qiáng),90℃、170 s-1連續(xù)剪切60 min后靖A井和雙C井返排液配制的壓裂液最終黏度保持在60~70 mPa·s,滿足現(xiàn)場加砂要求,蘇東B井返排液配制的壓裂液最終黏度也達(dá)到40 mPa·s左右,可實(shí)現(xiàn)低砂比加砂。
圖3 未加入處理劑時(shí)基液溶脹2 h后的耐溫耐剪切性能
圖4 加入處理劑時(shí)基液溶脹1 h后的耐溫耐剪切性能
與傳統(tǒng)的處理劑相比,用該技術(shù)處理的返排液不產(chǎn)生額外廢棄物,同時(shí)也不要求復(fù)雜的處理工藝,在連續(xù)混配模式下僅需在施工前測定Ca2+,根據(jù)擬合方程確定處理劑加量,通過連續(xù)混配車的液添泵與返排液混合,使返排液實(shí)現(xiàn)最大利用化,使用流程如圖5所示。
圖5 處理劑現(xiàn)場使用流程
2018年該處理劑完成長慶油田氣田區(qū)域4個(gè)井組的15口井現(xiàn)場應(yīng)用,返排液累計(jì)回收3 933 m3,利用3 876 m3,回收利用率達(dá)到98.6%,應(yīng)用效果達(dá)到預(yù)期目的,表3對(duì)15口井的返排液回收及重復(fù)利用情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
表3 返排液回收及重復(fù)利用液量統(tǒng)計(jì)
以雙XX-XXC2井為例,現(xiàn)場測定暫儲(chǔ)罐中Ca2+質(zhì)量濃度為517.6 mg/L,確定處理劑投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.46%,加入處理劑后重新配制0.35%疏水締合聚合物基液,其溶脹不同時(shí)間后的黏度見圖6。
可以看出,在返排液加入0.46%處理劑后,起黏速率增加明顯,溶脹15 min黏度達(dá)到46.5 mPa·s,滿足了連續(xù)混配的配液工藝要求。施工過程中每隔15 min檢測液體黏度,黏度均滿足要求。在砂質(zhì)量濃度為300 kg/m3階段泵注經(jīng)處理后的返排液配制的壓裂液,施工壓力平穩(wěn),共計(jì)使用返排液超過310 m3。
(1)在返排液已知的離子種類及含量的情況下,Ca2+對(duì)疏水締合聚合物起黏速率影響最大,限制了稠化劑的黏度釋放。
圖6 加入處理劑后疏水締合聚合物在返排液中黏度曲線
(2)處理劑與Ca2+形成穩(wěn)定、水溶性的螯合物,使其鈍化從而消除Ca2+對(duì)稠化劑溶脹起黏的影響,通過解除Ca2+對(duì)疏水締合聚合物疏水微區(qū)的屏蔽,增強(qiáng)了交聯(lián)劑與疏水側(cè)鏈的交聯(lián),提高體系耐溫耐剪切能力。
(3)處理劑在長慶油田氣田區(qū)域現(xiàn)場應(yīng)用15口井,返排液累計(jì)回收3 933 m3,利用3 876 m3,回收利用率達(dá)到98.6%。