趙振輝,伯紹毅,章陸陸,陳 洲,陳寒松
(1.浙江師范大學(xué)行知學(xué)院,浙江金華321000;2.中節(jié)能萬潤股份有限公司,山東煙臺264006)
浙江某中藥公司負責各類中藥飲片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。廢水主要來自生產(chǎn)車間,在藥材洗泡、蒸煮炮制等過程中產(chǎn)生,其主要包括中草藥材洗滌水、蒸煮冷凝廢水等。廢水中有機污染物種類復(fù)雜,含大量藥渣漂浮物,水質(zhì)色度高〔1〕,其中生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含苯環(huán)類蒸煮殘液是較難處理的工業(yè)廢水之一〔2〕,出水水質(zhì)難以達到排放要求,若直接排放將對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大的負面影響。本工程采用滾筒篩網(wǎng)—鐵碳微電解—催化氧化—A/O生化聯(lián)合工藝處理該廢水,出水指標均達到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21906—2008)的要求。本案例可為同類型中藥生產(chǎn)廢水的處理提供參考。
工程設(shè)計處理規(guī)模為350 m3/d,要求設(shè)計出水達到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21906—2008)中的規(guī)定。實際進水水質(zhì)和設(shè)計出水水質(zhì)見表1。
表1 實際進水水質(zhì)和設(shè)計出水水質(zhì)
由于該廢水含有藥物殘渣,色度與有機物濃度均較高,宜采用物化預(yù)處理與生物處理相結(jié)合的處理工藝。同時廢水BOD5/CODCr=0.19,可生化性較差,因此采用鐵碳微電解—催化氧化工藝對難降解性有機污染物進行預(yù)處理,提高廢水的可生化性。工藝流程見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程
由圖1可知,生產(chǎn)廢水首先經(jīng)過滾筒篩網(wǎng)去除其中的藥渣后進入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)廢水水量,均勻水質(zhì)。調(diào)節(jié)池廢水由泵提升至鐵碳反應(yīng)器,調(diào)節(jié)pH至3.0左右,使鐵碳填料在酸性充氧條件下發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),從而產(chǎn)生新生態(tài)的[H]和[O]〔3〕,使有機污染物發(fā)生氧化還原作用,從而消除廢水色度,降低部分CODCr。鐵碳反應(yīng)出水自流進入催化氧化池,通過ORP在線儀自動加入H2O2,利用鐵碳微電解產(chǎn)生的Fe2+作為催化劑,使反應(yīng)體系產(chǎn)生具有強氧化能力的·OH和O2·,對廢水中的帶環(huán)污染物進行開環(huán),使大分子有機物進一步斷鏈形成小分子物質(zhì),提高廢水的可生化性〔4〕。
催化氧化出水進入pH回調(diào)池,利用pH在線儀自動加入堿液,調(diào)整廢水pH至8.5,去除多余鐵離子,再加入PAM進行絮凝,加速固液分離〔5〕。上清液在還原池中加入焦亞硫酸鈉,消除催化氧化單元殘留的自由基對后續(xù)生化菌種的活性抑制作用。
還原池出水進入A/O生化池,該池分為缺氧區(qū)和好氧區(qū),廢水在缺氧區(qū)通過水解酸化作用,可改善物化處理出水的理化性質(zhì),使其更好地適應(yīng)好氧生物處理〔6〕。生化池內(nèi)設(shè)置有彈性填料,能使廢水處理微生物附著于填料上形成生物膜,提升降解菌的生物量,促進有機污染物的吸收轉(zhuǎn)化效果,最終被礦化成水和二氧化碳,少部分同化為生物膜物質(zhì)。同時通過對生化好氧區(qū)出水的回流,使氨氮進行好氧硝化及缺氧反硝化,最終被轉(zhuǎn)化成氮氣〔7〕。A/O生化池出水自流進入二沉池,廢水中老化脫落的生物膜及其他的一些懸浮物質(zhì)經(jīng)沉淀被分離,上清液達標排放。沉淀池污泥收集進入集泥池,定期用泵打入壓濾機脫水,干泥進行無害化處理。
(1)調(diào)節(jié)池。1座,設(shè)計尺寸為4.0 m×6.0 m×4.0 m,設(shè)計停留時間為6 h,有效容積為89 m3。設(shè)置潛污泵2臺(1用1備),單臺流量15 m3/h,揚程10 m,功率1.5 kW。
(2)鐵碳反應(yīng)器。1座,設(shè)計尺寸為D 2.5 m×3.0 m,采用碳鋼襯塑材質(zhì)。反應(yīng)器內(nèi)裝填50%的鐵碳填料,填料粒徑25~30 mm,設(shè)置pH在線儀1套,硫酸自動加藥裝置1套。
(3)催化氧化池。1座,設(shè)計尺寸為2.5 m×2.5 m×3.0 m,有效容積16 m,反應(yīng)時間1.1 h。設(shè)置pH在線儀1套,ORP在線儀1套,攪拌系統(tǒng)1套,雙氧水自動加藥裝置1套。
(4)pH回調(diào)池。1座,設(shè)計尺寸為1.5 m×1.5 m×3.0 m,有效容積5.6 m,反應(yīng)時間0.4 h。設(shè)置pH在線儀1套,攪拌系統(tǒng)1套,堿液及PAM自動加藥裝置各1套。
(5)還原池。1座,設(shè)計尺寸1.5 m×1.5 m×3.0 m,有效容積5.6 m3,反應(yīng)時間0.4 h。設(shè)置ORP在線儀1套,攪拌系統(tǒng)1套,焦亞硫酸鈉自動加藥裝置1套。
(6)一沉池。1座,設(shè)計尺寸為8.0 m×4.0 m×4.0 m,有效過流面積為28 m2,表面負荷為0.52 m3/(m2·h)。沉淀區(qū)設(shè)置蜂窩斜板28 m2。
(7)A/O生化池。1座,A區(qū)設(shè)計尺寸為8.0 m×2.5 m×4.0 m,1格,停留時間為5 h,有效容積為74 m3。池內(nèi)設(shè)置彈性填料37 m3,旋混曝氣器20個,單個曝氣器充氧量1.5~2 m3/h,服務(wù)面積約1.0 m2。O區(qū)設(shè)計尺寸為8.0 m×5.0 m×4.0 m,2格,停留時間20 h,有效容積為296 m3,容積負荷為1.4 kgCODCr/(m3·d)。池內(nèi)設(shè)置彈性填料296 m3,曝氣器160個,單個曝氣器充氧量1.5~2 m3/h,服務(wù)面積約0.5 m2。設(shè)置三葉羅茨風(fēng)機2臺(1用1備),單臺風(fēng)量4.5 m3/min,風(fēng)壓39.2 kPa,功率5.5 kW;硝化液回流泵2臺(1用1備),單臺流量30 m3/h,揚程8 m,功率2.2 kW。
(8)二沉池。1座,設(shè)計尺寸為8.0 m×4.0 m×4.0 m,有效過流面積為28 m2,表面負荷為0.52 m3/(m2·h)。設(shè)置污泥回流泵1臺,流量15 m3/h,揚程10 m,功率1.5 kW。
(9)集泥池。1座,設(shè)計尺寸為3.0 m×2.0 m×4.0 m,采用地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)置板框壓濾機1臺,過濾面積為15 m2,配套污泥泵1臺,流量3.2 m3/h,揚程50 m,功率2.2 kW。
本工程于2017年11月竣工并進入調(diào)試階段,經(jīng)4個月的試運行,系統(tǒng)運行達到正常穩(wěn)定,各項出水指標均達到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21906—2008)的要求。目前工程實際進水水量300~320 m3/d。當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站多次對出水水質(zhì)進行監(jiān)測,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到設(shè)計標準,監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2 出水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
由表2可知,鐵碳微電解對脫色效果非常顯著,而對CODCr去除效果僅為27%~29%左右,但在后續(xù)催化氧化的作用下,CODCr去除率可達60%以上,其出水BOD5/CODCr穩(wěn)定在0.4左右,說明物化預(yù)處理單元有效增強了廢水的可生化性能,可保障后續(xù)A/O生化的正常運行。基于物化預(yù)處理的功能,A/O生化單元的CODCr和BOD5的去除率可控制在90%以上,NH3-N去除率在60%以上,所有出水指標穩(wěn)定達標。因此,鐵碳微電解—催化氧化預(yù)處理與A/O生化單元的聯(lián)合應(yīng)用非常適合于該中藥生產(chǎn)廢水的達標處理。
本項目總投資約為200萬元,其中土建投資為80萬元,設(shè)備材料及運輸安裝費用為120萬元。廢水處理成本為3.27元/m3,其中電費1.1元/m3,藥劑費1.60元/m3,人工費0.57元/m3。
本工程采用滾筒篩網(wǎng)—鐵碳微電解—催化氧化—A/O生化聯(lián)合工藝處理中藥生產(chǎn)廢水,出水各項指標均穩(wěn)定達到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21906—2008)的要求。
本工程采用鐵碳微電解—催化氧化工藝聯(lián)用,利用鐵碳微電解產(chǎn)生的新生態(tài)Fe2+作為催化劑,形成Fenton氧化體系,可減少藥劑的使用,同時提高難降解有機物的開環(huán)斷鏈效果,增強廢水的可生化性,為后續(xù)A/O生化單元的進一步降解提供保障。該工藝運行穩(wěn)定,成本較低,對制藥工業(yè)廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計具有借鑒作用。