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M310機組閉式冷卻水泵前置濾網(wǎng)壓差高事件分析處理

2020-11-26 17:32王詩林
商品與質(zhì)量 2020年5期
關鍵詞:測量點閉式濾網(wǎng)

王詩林

福建福清核電有限公司 福建福清 350318

閉式冷卻水系統(tǒng)為汽輪機輔助設備冷卻器、發(fā)電機輔助冷卻器、給水泵輔助冷卻器等輔助設備的冷卻器提供冷卻水,即為常規(guī)島提供持續(xù)冷源。本文對閉冷泵前置濾網(wǎng)壓差高進行原因分析,對本次事件發(fā)現(xiàn)的問題進行經(jīng)驗反饋總結,以作同行電廠參考。

1 閉式冷卻水泵前置濾網(wǎng)壓差高事件概述與原因分析

2017年5 月4 日,發(fā)現(xiàn)不定期閃發(fā)3SRI005KA:閉式冷卻水泵B 入口濾網(wǎng)差壓高報警(報警值30KPa,對比1號機組壓差僅在8KPa左右),現(xiàn)場查看B列就地壓力表壓力真實高。將3SRI201PO切換至3SRI101PO運行,切換后不久同樣不定期閃發(fā)3SRI004KA:閉式冷卻水泵A入口濾網(wǎng)差壓高報警,現(xiàn)場查看A列就地壓力表真實高,經(jīng)對比各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)B列情況略微好于A列。對3SRI001FI閉式冷卻水泵前置濾網(wǎng)進行解體清洗工作,經(jīng)解體檢查未發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)中有雜質(zhì),回裝后首次投用過濾器壓差20KPa,解體清洗無較大效果。

1.1 過濾器壓差高報警原因排查與分析

根據(jù)入口濾網(wǎng)壓差高報警情況,維修人員對A列過濾器進行解體清洗工作,清洗檢查結果發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)中有少許雜質(zhì)。完成濾網(wǎng)清洗,完成回裝工作后,該濾網(wǎng)壓差表讀數(shù)仍在24~26kPa之間波動[1]。

1.2 過濾器壓差高報警原因排查

過濾器壓差的高報警為瞬發(fā)高報警,且當過濾器壓差出現(xiàn)高報警時,經(jīng)查詢數(shù)據(jù)對應常規(guī)島閉路冷卻系統(tǒng)流量未發(fā)生變化,因此過濾器的壓差高報警并不是由系統(tǒng)流量變化引起的,排除流量變化引起壓差高報警。

根據(jù)過濾器壓差高報警后過濾器的解體檢查清洗,從清洗、檢查結果分析,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)中幾乎無雜質(zhì),堵塞網(wǎng)孔數(shù)約20/200000,比例為0.01% ,因此排除濾網(wǎng)堵塞導致壓差高報警的可能性。

鑒于過濾器壓差高報警為瞬時高報警,并且以后正常運行狀態(tài)下過濾器壓差并未再出現(xiàn)過類似高報警,因此可以判斷此次高報警為偶發(fā)事件;結合以上分析,出現(xiàn)高報警偶發(fā)事件可能原因為:

由于常規(guī)島閉路冷卻系統(tǒng)為低壓系統(tǒng),過濾器壓差的高報警可能源于常規(guī)島閉路冷卻系統(tǒng)中可能出現(xiàn)局部氣穴通過過濾器進出接管測壓口位置時,氣液密度差導致的過濾器壓差出現(xiàn)突然升高。

經(jīng)查詢歷史維修數(shù)據(jù),該濾網(wǎng)上一次清洗A列過濾器上一次清洗之后至今壓差趨勢,濾網(wǎng)自上次清洗之后,首次投用,壓差仍是20KPA左右( 1號機組壓差僅在8KPa左右),因此懷疑3/4號機組的3SRI001/2FI類型是否與1/2號機組不同。經(jīng)咨詢廠家(1/2號機組制造商為上海利安潤滑設備制造有限公司,3/4號機組制造商為上海華爾德電站閥門有限公司),兩者在過濾精度確有不同(1號機為40目(0.42mm),2號機為3mm)。在滿足相同的運行工況下,精度越高的過濾器壓差則越低。并且1/2號機組A/B列過濾器SRI001/002FI已經(jīng)運行兩次大修周期,無清洗檢查工作;3SRI001/002FI在2016年11月和8月分別打開清洗過兩次(堵塞物量極少)[2]。

由上述初步分析3/4號閉式冷卻水泵A/B前置過濾器濾網(wǎng)3SRI001/002FI壓差持續(xù)高位、閃發(fā)報警的原因為過濾器結構設計與報警值不匹配,過濾器本身壓降較大而報警值設置較低,導致頻繁發(fā)生報警。

1.3 過濾器測量壓差偏高原因分析總結及處理措施

根據(jù)數(shù)據(jù)計算,提升壓降ΔPz為7.26kPa、加速壓降ΔPA為-2.997kPa、摩擦阻力壓降ΔPF為0.36kPa、過濾器進出口接管局部壓降ΔPM為2.12kPa、濾網(wǎng)局部壓降ΔP濾網(wǎng)為6.0kPa、總壓降ΔP為12.737kPa。

1.4 直接原因

由上述初步分析3/4號閉式冷卻水泵A/B前置過濾器濾網(wǎng)3SRI001/002FI壓差持續(xù)高位、閃發(fā)報警的原因為過濾器結構設計與報警值不匹配,過濾器本身壓降較大而報警值設置較低,導致頻繁發(fā)生報警。

1.5 根本原因

(1)壓差傳感器測量值未進行測量點高差修正;

(2)過濾器結構和壓差測量點的布置導致的壓損占比較大。

1.6 偶發(fā)原因

過濾器壓差的高報警可能源于常規(guī)島閉路冷卻系統(tǒng)中可能出現(xiàn)局部氣穴通過過濾器進出接管測壓口位置時,氣液密度差導致的過濾器壓差出現(xiàn)突然升高[3]。

1.7 閉式冷卻水泵前置過濾器壓差高報警處理措施

(1)對壓差傳感器測量值進行測量點高差修正,消除測量點高差的影響;

(2)變更過濾器內(nèi)部濾網(wǎng)結構,降低流體流經(jīng)濾網(wǎng)的壓降。

1.8 據(jù)過濾器測量壓差偏高原因分析,可能的改進措施如下

(1)對壓差傳感器測量值進行測量點高差修正,消除測量點高差的影響;

(2)增大過濾器出口接管管徑,與過濾器進口接管管徑一致,消除加速壓降的影響;

(3)變更過濾器進出口接管布置方位,使之在同一水平面上。消除提升壓降的影響;

(4)變更濾網(wǎng)結構,降低流體流經(jīng)濾網(wǎng)的壓降。

經(jīng)評估認為修改濾網(wǎng)結構的方案最為實際,根據(jù)上述計算各壓差值數(shù)據(jù)看出,流體流經(jīng)濾網(wǎng)的壓降在過濾器總壓降中占比為49%,對濾網(wǎng)進行換型,可解決壓差高的問題,同時減少現(xiàn)場維修人員工作量以及節(jié)約成本方面也較更改過濾器進出口接管和管徑的方式更加可行,因此選擇設計新型濾網(wǎng)為最優(yōu)方案。

2 結語

核電廠運行期間常規(guī)島閉式冷卻水系統(tǒng)不可用,導致冷源喪失是非常嚴重的問題,嚴重影響機組正常功率運行,本文通過對本次事件進行分析、總結,形成經(jīng)驗反饋,供其他電廠進行參考,達到經(jīng)驗交流的目的,對保證核電機組安全運行有著深遠的意義,對保障核安全有著積極作用。

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