鄧博文,張 瑩,王志超
(西北民族大學(xué)化工學(xué)院,甘肅 蘭州 730030)
異戊烷具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,可用作提高汽油辛烷值的添加劑、聚乙烯生產(chǎn)中催化劑的溶劑以及生產(chǎn)異戊二烯和異戊醇的重要原材料。異戊烷的主要來源是輕石腦油、重整拔頭油、重質(zhì)烴裂解過程中的碳五餾分[1]。碳五餾分中的異戊烷含量依賴其來源,如重整拔頭油中正戊烷含量為65%~70%,異戊烷為15%~20%,而重質(zhì)烴裂解碳五中,異戊烷和異戊烯含量為40%~80%[2]?;旌陷p石腦油中,辛烷值含量極高的異戊烷達(dá)到了28.22%,辛烷值含量較低的正戊烷含量為37.79%。
由于正戊烷、異戊烷兩者的相對(duì)揮發(fā)度較小,使得在從碳五餾分中回收利用異戊烷的過程中,異戊烷分離塔的能耗較大,熱效率較低[3-5]。熱泵精餾技術(shù)對(duì)工作介質(zhì)進(jìn)行壓縮、升壓、升溫,使其能質(zhì)得到提高,并作為再沸器熱源,從而有效節(jié)省熱能源,降低冷凝器的熱負(fù)荷。依據(jù)熱泵消耗外界能量的不同,熱泵精餾可分為蒸汽壓縮式和蒸汽噴射式2 種[6-7]。
目前異戊烷分離塔的節(jié)能研究,大多數(shù)都是進(jìn)行工藝參數(shù)的優(yōu)化,對(duì)精餾方式的改造卻少有提及。本文以某煉油廠碳五餾分分離過程中的異戊烷分離塔為研究對(duì)象,通過流程模擬,考察熱泵精餾技術(shù)對(duì)異戊烷分離過程能耗的影響,為異戊烷分離塔的節(jié)能設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
某煉油廠規(guī)劃原油加工能力8.0 Mt·a-1,生產(chǎn)混合輕石腦油183.5 kt·a-1。原料分別為600 kt·a-1連續(xù)重整裝置的拔頭油、戊烷油、半再生重整裝置的拔頭油、戊烷油、柴油加氫改質(zhì)裝置的輕石腦油[4]?;旌陷p石腦油的組成如表1 所示。
表1 混合輕石腦油組成Table 1 Composition of mixed light naphtha
圖1 常規(guī)精餾工藝流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of conventional distillation process
1.2.1 改造前工藝流程
改造前的工藝流程如圖1 所示。輕石腦油原料進(jìn)入異戊烷分離塔后,塔頂輕組分經(jīng)冷凝器冷卻后進(jìn)入異戊烷回流罐,一部分由異戊烷回流罐返回塔頂,另一部分作為產(chǎn)品送至罐區(qū)。塔底C5餾分經(jīng)再沸器汽化后,一部分返回塔底,另一部分送往下一工段進(jìn)行處理。
1.2.2 改造后工藝流程
改造后的工藝流程如圖2 所示。輕石腦油經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入異戊烷分離塔,塔頂氣體經(jīng)壓縮機(jī)升壓后,與塔底物料進(jìn)行換熱。塔頂物料經(jīng)節(jié)流冷卻,進(jìn)入回流罐,一部分送回塔頂,一部分作為產(chǎn)品送至罐區(qū)。塔底物料中的一部分送至下一工段,其余部分返回塔釜。
圖2 熱泵精餾工藝流程示意圖Fig. 2 Schematic diagram of heat pump rectification process
2.1.1 工藝參數(shù)
在對(duì)采用嚴(yán)格模型的流程模擬過程進(jìn)行計(jì)算之前,需要通過捷算法,計(jì)算出完成分離任務(wù)所需的最小理論板數(shù)和最小回流比。異戊烷分離塔的進(jìn)料溫度、組成、流量等設(shè)計(jì)變量如表2 所示。由于異戊烷分離塔的進(jìn)料組成十分復(fù)雜,為了便于計(jì)算,分別選取異戊烷、正戊烷為輕、重關(guān)鍵組分。分離任務(wù)為塔頂輕異戊烷的回收率為99%,塔釜產(chǎn)品正戊烷的回收率為99.9%。通過DSTWU 模塊進(jìn)行簡捷計(jì)算的結(jié)果,和采用RadFrac 模塊進(jìn)行計(jì)算的過程中所采用的參數(shù)如表3 所示。
表2 DSTWU 模塊的設(shè)計(jì)變量Table 2 Design variables of DSTWU module
表3 DSTWU 模塊計(jì)算結(jié)果和RadFrac 模塊的參數(shù)Table 3 Calculation results of DSTWU module and parameters of RadFrac model
2.1.2 RadFrac 模擬結(jié)果
在滿足異戊烷分離精度的前提條件下,采用嚴(yán)格模型對(duì)常規(guī)精餾過程的異戊烷分離塔進(jìn)行計(jì)算,得到的能量衡算結(jié)果如表4 所示。鑒于塔頂冷凝器與塔釜再沸器的熱負(fù)荷較大,而塔頂和塔釜之間的溫差較小,塔頂產(chǎn)品異戊烷本身可以作為熱泵的工作介質(zhì),因此異戊烷分離塔的常規(guī)精餾過程,適宜采用熱泵精餾過程進(jìn)行節(jié)能改造。
表4 常規(guī)精餾過程的熱負(fù)荷Table 4 Heat loads of conventional distillation processes
采用熱泵精餾技術(shù)對(duì)異戊烷分離塔進(jìn)行流程模擬過程中所使用的參數(shù)如表5 所示。在滿足異戊烷分離精度的前提條件下,針對(duì)熱泵精餾過程,采用嚴(yán)格模型對(duì)異戊烷分離塔進(jìn)行計(jì)算,得到的能量衡算結(jié)果如表6 所示。
表5 熱泵精餾過程的主要工藝參數(shù)Table 5 Main process parameters of heat pump rectification process
表6 熱泵精餾過程的熱負(fù)荷Table 6 Heat loads of the heat pump rectification process
2.3.1 能耗對(duì)比
在滿足分離任務(wù)的前提條件下,針對(duì)異戊烷分離塔采用嚴(yán)格模型,分別對(duì)常規(guī)精餾和熱泵精餾進(jìn)行了流程模擬。2 種不同精餾過程的能耗計(jì)算結(jié)果如圖3 所示。
圖3 常規(guī)精餾過程與熱泵精餾過程的能量消耗Fig 3 the energy consumption of the rectification process and the heat pump rectification process
經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn),異戊烷精餾塔在2 種不同的精餾過程中的能量消耗具有顯著的差異。相對(duì)于普通精餾技術(shù),熱泵精餾技術(shù)可節(jié)省冷能耗84.53%,熱能耗100%,總能耗降低了69.98%,節(jié)能效果十分顯著。
2.3.2 經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比
異戊烷分離塔采用普通精餾和熱泵精餾兩種不同工藝的總費(fèi)用列于表7。其中冷卻水按照0.4元·t-1、低壓蒸汽200元·t-1、電費(fèi)0.8元·(kW·h)-1[8]進(jìn)行估算。
與普通精餾相比,熱泵精餾過程不需要設(shè)置塔頂冷凝器,但是為了實(shí)現(xiàn)較低溫度的塔頂向較高溫度的再沸器的熱量傳遞,需要增設(shè)壓縮機(jī)。綜合考慮投資費(fèi)用和操作費(fèi)用,雖然熱泵精餾比普通精餾的設(shè)備投資費(fèi)用增加了人民幣300 萬元,但是熱泵精餾技術(shù)每年可節(jié)省能耗費(fèi)用人民幣1581.4 萬元,因此,采用熱泵精餾技術(shù),可顯著提高異戊烷分離過程的經(jīng)濟(jì)效益。
表7 普通精餾和熱泵精餾的總費(fèi)用對(duì)比Table 7 Comparison of overall cost of conventional and heat pump distillations
1)本文通過流程模擬,考察了熱泵精餾技術(shù)在異戊烷分離過程中應(yīng)用的可行性。結(jié)果表明,在完成分離任務(wù)的前提條件下,熱泵精餾技術(shù)能夠顯著降低異戊烷分離過程的能耗。
2)異戊烷分離過程采用熱泵精餾技術(shù),設(shè)備投資費(fèi)用會(huì)增加,但也能夠顯著降低操作費(fèi)用。相較于普通精餾,熱泵精餾技術(shù)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和應(yīng)用前景。