蔡國輝 袁鑫
福建福清核電有限公司 福建福清 350318
福清核電3號機(jī)組運行期間,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)部分常規(guī)島手動截止閥內(nèi)漏,并在商運前集中消缺窗口解體研磨14臺手動截止閥(均為同一廠家,且該14臺閥門均成對串聯(lián)布置,兩道閥門均內(nèi)漏失效),發(fā)現(xiàn)閥座與閥芯密封面存在不同程度的損傷,尤其是閥座存在不可修復(fù)的缺陷。經(jīng)過評估認(rèn)為該廠家制造閥門質(zhì)量可能存在問題,并對該廠家閥門進(jìn)行內(nèi)漏排查,通過紅外點溫槍對閥門進(jìn)出口進(jìn)行測溫,對溫度進(jìn)行分析,根據(jù)前期檢修排查經(jīng)驗,若閥門不存在內(nèi)漏,則疏水閥下游管道溫度基本等于常溫,部分管道返汽除外[1]。經(jīng)過范圍排查發(fā)現(xiàn)AHP、ABP、CEX、VVP、APA、CVI等系統(tǒng)排向SEK放水管道的疏水閥存在內(nèi)漏現(xiàn)象,內(nèi)漏數(shù)量為86臺,后利用相關(guān)檢修窗口進(jìn)行切割更換,啟機(jī)之后,發(fā)現(xiàn)VVP/ABP/CEX等12個閥門存在內(nèi)漏,并經(jīng)開關(guān)沖洗無效。此外,4號機(jī)組商運以來,APD/AHP/APA/GCT等系統(tǒng)26個閥門出現(xiàn)內(nèi)漏,機(jī)組運行期間通過采取帶壓堵漏方式處理。機(jī)組運行期間二回路系統(tǒng)疏水閥持續(xù)內(nèi)漏主要存在以下風(fēng)險:
(1)造成機(jī)組熱量損失、降低機(jī)組熱效率(部分設(shè)備布置在二回路主管道上);
(2)部分閥門下游為SEK集水箱(即對空),高溫蒸汽外泄有危害人身安全的風(fēng)險。
通過對其中一個缺陷較大的閥門(7A高加手動疏水閥)進(jìn)行失效分析,檢查方面包括:宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相檢查、硬度試驗、表面微觀形貌分析,相關(guān)結(jié)果如下:
(1)從閥門選型來看,截止閥型號為J61H-160,該閥門為手動高壓對焊截止閥,應(yīng)用于工作介質(zhì)為水和蒸汽,最高介質(zhì)溫度為425℃,公稱壓力為16Mpa的場合,閥門選型滿足電廠高加系統(tǒng)疏水閥的工況要求;截止閥閥瓣材料選用馬氏體不銹鋼F6a,閥座材料選用碳鋼A105并堆焊不銹鋼耐磨層D507,從閥門材質(zhì)選擇來看,符合截止閥通用選材要求[2]。
(2)理化檢驗結(jié)果分析得知,閥座材料的化學(xué)成分滿足標(biāo)準(zhǔn)ASTM A105/A105M-2014對其化學(xué)成分要求,金相組織正常,硬度分布均勻且滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;閥瓣材料除碳含量超標(biāo)外,其余元素滿足標(biāo)準(zhǔn)ASTM A182/A182-2016對其化學(xué)成分要求。碳含量的增加,相應(yīng)的提高了馬氏體不銹鋼的強(qiáng)度和硬度。硬度測試結(jié)果已經(jīng)表明,雖然閥瓣母材的硬度分布均勻,但已經(jīng)超過ASTM A182/A182M-2016標(biāo)準(zhǔn)對F6a鋼的硬度要求。在閥門閉合過程中,由于閥瓣密封面硬度明顯高于閥座密封面,容易引發(fā)閥座密封面損傷。從閥座堆焊質(zhì)量分析得知,堆焊層截面形貌近似三角形,堆焊層尺寸明顯低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商要求,導(dǎo)致部分閥座基體金屬承擔(dān)密封作用。
(3)從內(nèi)漏部位的宏觀檢查和表面微觀形貌分析結(jié)果來看,內(nèi)漏部位堆焊層及其下部基體存在明顯的沖蝕磨損痕跡,沖蝕方向和閥門開啟狀況下內(nèi)部介質(zhì)流動方向一致,即整體上為從下部向上部流動。。閥門密封不嚴(yán)必然會導(dǎo)致介質(zhì)小流量滲漏,這主要取決于閥門的設(shè)計選型和制造工藝。例如,該閥未對泄漏等級做特別規(guī)定,按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13927-2008《工業(yè)閥門 壓力試驗》要求,金屬密封副閥門在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同中沒有特別規(guī)定時按D級要求,即在一個大氣壓力狀態(tài)下允許出現(xiàn)不超過0.1×DNmm3/s的泄漏量。閥瓣或密封面變形也會導(dǎo)致介質(zhì)的小流量滲漏。閥門密封面的損傷也會使其密封不嚴(yán),導(dǎo)致小流量滲漏,這主要取決于閥門的制造、運輸、檢驗、安裝和使用過程。工藝管道中的介質(zhì)如果含有大量的固體雜質(zhì),會使閥門無法完全關(guān)閉,從而不同程度上會有介質(zhì)滲漏。在閥門存在微滲的情況下,由于疏水閥上下游存在較大的壓力差,當(dāng)液體介質(zhì)從密封間隙滲漏時,液體壓力瞬間降低,導(dǎo)致液體沸點迅速降低,從而使部分液體發(fā)生汽化進(jìn)而形成汽液兩相流,發(fā)生“閃蒸”現(xiàn)象,逐漸沖蝕閥瓣和閥座密封面兩側(cè)金屬。隨著時間的延長,密封處金屬不斷缺失,最終形成沖蝕形貌[3]。
通過以上檢測及分析,得出閥門制造質(zhì)量問題是引發(fā)閥門內(nèi)漏的主要原因,主要的制造質(zhì)量問題有:(a)閥座密封面的堆焊層厚度和密封面寬度尺寸不滿足廠家標(biāo)準(zhǔn)要求;(b)閥瓣和閥座密封面硬度差超標(biāo)。可能導(dǎo)致閥門內(nèi)漏的另一個原因,機(jī)組建安期間管道未有效吹掃,以及管道內(nèi)壁銹蝕,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)存在較多的鐵屑、焊渣等雜質(zhì),在系統(tǒng)進(jìn)水后,隨著介質(zhì)流動,部分堆積到疏水排放管道,在疏水閥開啟和關(guān)閉過程中,焊渣或鐵屑等卡在密封面上,導(dǎo)致密封面損傷。
處理建議:(1)嚴(yán)格控制閥門產(chǎn)品質(zhì)量,特別是密封面堆焊質(zhì)量,確保堆焊層尺寸滿足產(chǎn)品設(shè)計要求;(2)對新進(jìn)截止閥的閥座密封面堆焊層進(jìn)行抽檢;(3)提高建安和調(diào)試期間管道異物控制;(4)在機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)水投用前進(jìn)行閥門抽檢解體檢查,及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品并進(jìn)行更換,降低系統(tǒng)投用后再進(jìn)行隔離的檢修成本。
根據(jù)福清核電3號機(jī)組處理缺陷的經(jīng)驗,可將缺陷閥門進(jìn)行分類分級后再排窗口進(jìn)行更換處理:第一級,當(dāng)前已有內(nèi)漏缺陷的閥門;第二級:APA/AHP/ARE系統(tǒng)水側(cè)常關(guān)閥門;第三級:GCT/VVP系統(tǒng)常關(guān)閥門;第四級:APA/AHP/ARE/GCT/VVP常開閥門;第五級:其他系統(tǒng)閥門。通過劃分優(yōu)先級,有效降低處理缺陷的壓力,并在處理過程中合理評估處理的必要性和實施的成本考慮。