張 晉
(山西晉煤集團 趙莊二號井, 山西 長治 047100)
鄰近采空區(qū)的接續(xù)工作面回采期間,其沿空側(cè)的巷道受側(cè)向支承應(yīng)力和超前支承應(yīng)力疊加影響,本身圍巖應(yīng)力環(huán)境較差,此時受回采擾動形成的劇烈動載擾動影響,極易在沿空巷道超前段范圍內(nèi)發(fā)生嚴重的礦壓動力顯現(xiàn)[1-2]. 以往常采用煤層注水、切頂爆破、卸壓爆破、鉆孔卸壓等卸壓方法[3],并對巷道圍巖采取補強加固措施,雖然在一定程度上能夠起到對沿空側(cè)巷道圍巖應(yīng)力的轉(zhuǎn)移和圍巖結(jié)構(gòu)的加固效果,但也存在施工工程量大、經(jīng)濟成本高、對瓦斯?jié)舛纫罂量痰葐栴}。
基于此,提出了在沿空側(cè)護巷寬煤柱體內(nèi)開挖巷道的卸壓方式,該方法能夠在一定程度上提高煤炭資源的采出率,但是對于其卸壓機理以及最優(yōu)開挖位置的研究還較少。
晉煤集團某煤礦井田東西走向長為20.6 km,南北傾向長為6.4 km,井田內(nèi)煤層預(yù)計可開采儲量高達6 524.6 Mt,設(shè)計開采能力為120 Mt/a,預(yù)計礦井服務(wù)年限為54年。目前,井田內(nèi)主要開采北翼二采區(qū),采區(qū)內(nèi)N2101首采工作面已經(jīng)開采完畢,其鄰近的N2102工作面做為接續(xù)面正處于回采階段。二采區(qū)內(nèi)主采2#煤層平均厚度為8.9 m,平均傾角為11°,開采高度為4.5 m,采用綜采放頂煤的開采工藝,采放比為1∶1. N2102工作面回采期間,與鄰近的N2101采空區(qū)之間留設(shè)有寬度為20 m的保護煤柱體,以保護N2102工作面回采期間沿空側(cè)N2102回風(fēng)平巷圍巖結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。北翼二采區(qū)內(nèi)各工作面的平面位置關(guān)系情況見圖1.
圖1 二采區(qū)內(nèi)工作面平面位置關(guān)系圖
由圖1可知,當N2102工作面采掘期間,在沿空側(cè)尺寸為寬5.0 m×高3.5 m的回風(fēng)平巷內(nèi)設(shè)置了3個間隔50 m的礦壓觀測站點,對回采動壓擾動影響下沿空巷道圍巖的穩(wěn)定性及礦壓顯現(xiàn)規(guī)律進行監(jiān)測。觀測站處布置十字測點[4]進行巷道圍巖移近量監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見圖2.
圖2 N2102工作面采掘期間回風(fēng)平巷礦壓監(jiān)測圖
由圖2b)可知,在N2102工作面掘進期間,回風(fēng)平巷圍巖在掘出后45 d時變形量趨于穩(wěn)定,此時巷道頂板下沉量為168 mm,底鼓量為20 mm,煤柱幫移近量為111 mm,實體煤幫移近量為82 mm. 可見此時巷道頂板和煤柱幫移近量相對較大,但變形量還在可控范圍之內(nèi)。由圖2c)可知,在N2102工作面回采期間,回風(fēng)平巷圍巖在超前工作面80 m位置處變形量開始增大,隨著工作面的進一步回采推進,回風(fēng)平巷圍巖在超前工作面25 m位置處變形量急劇增加,直至工作面回采推進過礦壓觀測站為止。此時巷道頂板下沉量為891 mm,底鼓量為94 mm,煤柱幫移近量為598 mm,實體煤幫移近量為350 mm. 可見此時巷道圍巖發(fā)生了較大變形,甚至局部發(fā)生冒頂、嚴重底鼓以及幫部內(nèi)擠變形嚴重等礦壓顯現(xiàn),嚴重阻礙了回風(fēng)平巷的通風(fēng)以及其他生產(chǎn)相關(guān)的作業(yè)?;夭善陂g現(xiàn)場礦壓觀測情況見圖3,可見回風(fēng)平巷圍巖破壞情況對于工作面安全開采影響嚴重。
圖3 回風(fēng)平巷現(xiàn)場礦壓顯現(xiàn)情況圖
綜上分析可知,N2102工作面沿空側(cè)的回風(fēng)平巷圍巖應(yīng)力環(huán)境較差,巷道掘進期間因未受到動壓擾動影響,巷道整體礦壓顯現(xiàn)良好。而當N2102工作面回采時,受工作面劇烈回采擾動影響,原本應(yīng)力環(huán)境較差的回風(fēng)平巷礦壓顯現(xiàn)嚴重,因此有必要針對沿空側(cè)的回風(fēng)平巷進行卸壓治理。
回采工作面圍巖應(yīng)力環(huán)境見圖4. 由圖4可知,隨著某一工作面的回采推進,將會在工作面的兩側(cè)和前方煤體內(nèi)形成一定范圍的應(yīng)力升高區(qū)(壓縮區(qū))[5],而當工作面一側(cè)存在鄰近采空區(qū)時,受鄰近采空區(qū)側(cè)向支承應(yīng)力疊加作用,護巷煤柱體內(nèi)的應(yīng)力將會進一步升高,進而導(dǎo)致沿空側(cè)巷道圍巖的應(yīng)力環(huán)境較差。
圖4 回采工作面圍巖應(yīng)力環(huán)境圖
針對工作面回采期間遇到的這一難題,提出了在護巷寬煤柱體內(nèi)開挖巷道進行卸壓的方法,進而將原本寬度較大的煤柱體分割成兩個寬度較小的煤柱體,而卸壓巷的存在也將為原本較高應(yīng)力的轉(zhuǎn)移和釋放提供良好的釋放空間。分割后的兩個寬度較小的煤柱體本身承載能力有限,很容易在較高的集中應(yīng)力作用下發(fā)生塑性變形而將應(yīng)力轉(zhuǎn)移釋放,從而不會在護巷煤柱體內(nèi)形成高應(yīng)力集中區(qū),確保了沿空側(cè)巷道護巷煤柱體內(nèi)應(yīng)力環(huán)境良好。在護巷寬煤柱體內(nèi)開挖卸壓巷前后沿空側(cè)巷道上方頂板破斷結(jié)構(gòu)情況見圖5.
圖5 沿空側(cè)巷道上方頂板破斷結(jié)構(gòu)示意圖
由圖5a)可知,在寬煤柱體內(nèi)開挖巷道前,由于較寬的煤柱體承載能力較高,沿空側(cè)巷道上方頂板破斷后,側(cè)方位斷裂線位置將會位于寬煤柱體上方,導(dǎo)致寬煤柱體所承受的支承應(yīng)力值較大,關(guān)鍵塊B將會對沿空側(cè)巷道頂板形成水平擠壓力,進一步導(dǎo)致沿空巷道頂板煤巖體較為破碎,不利于沿空巷道圍巖結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。由圖5b)可知,在寬煤柱體內(nèi)開挖巷道后,原本較寬的煤柱體將會被分割成兩個寬度較小的煤柱體,此時由于煤柱體本身具有的承載能力減弱,將導(dǎo)致沿空側(cè)巷道上方頂板破斷后,側(cè)方位斷裂線位置轉(zhuǎn)移至實體煤上方,此時沿空側(cè)巷道在關(guān)鍵塊B所形成的砌體梁結(jié)構(gòu)保護下,巷道圍巖整體應(yīng)力環(huán)境良好,圍巖結(jié)果較為穩(wěn)定。
關(guān)于卸壓巷在護巷寬煤柱體內(nèi)的具體開挖位置,可根據(jù)計算模型(圖6)進行分析。
M—卸壓巷高度 d—卸壓巷道寬度 b—沿空側(cè)巷道寬度 Ln—讓壓煤柱體寬度 Lu—支承煤柱體寬度 Lp—加載帶寬度圖6 護巷煤柱內(nèi)卸壓巷布置及應(yīng)力分布示意圖
針對二采區(qū)內(nèi)采掘地質(zhì)條件,以N2103未掘工作面為工程背景進行計算分析。在N2103回風(fēng)平巷的護巷寬煤柱體內(nèi)開挖卸壓巷道,卸壓巷道斷面尺寸初定為寬4 m×高3.1 m,其巷道圍巖支護強度略低于2103回風(fēng)平巷圍巖的支護強度。
關(guān)于卸壓巷道在護巷寬煤柱體內(nèi)的具體開挖位置,計算公式如下:
1) 讓壓煤柱體上的總載荷為:
P=Lpq
(1)
(2)
式中:
q—煤層上覆巖層對煤層的均布載荷,MPa/m,取2.6.
2) 讓壓煤柱體能夠承受的極限載荷為:
(3)
式中:
R—讓壓煤柱體的極限抗壓強度,MPa,室內(nèi)煤樣測試結(jié)果取10.6.
Q=kP
(4)
式中:
k—綜放工作面超前支承應(yīng)力集中系數(shù),取2.8.
聯(lián)立公式(1)—(4)可以求得讓壓煤柱體的寬度Ln=5.21 m,在此取整為5 m. 因此,由理論計算分析可知讓壓煤柱體最合理寬度值為5 m.
為了能夠比較真實地模擬出巖石材料的非均質(zhì)性,采用RFPA軟件進行開挖卸壓巷前后的模擬分析[6]. 根據(jù)現(xiàn)場二采區(qū)內(nèi)地質(zhì)鉆孔勘測結(jié)果以及實驗室對現(xiàn)場煤巖樣取芯測試結(jié)果建立三維數(shù)值模型,煤巖層物理力學(xué)參數(shù)見表1.
表1 煤巖物理力學(xué)參數(shù)表
護巷寬煤柱體內(nèi)開挖卸壓巷的不同位置模擬方案見表2.
表2 卸壓巷道不同布置方案表
對上述9種方案的模擬結(jié)果進行多參量監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見表3.
表3 卸壓巷道不同布置方案監(jiān)測結(jié)果表
由表3可以得到不同方案下沿空側(cè)巷道和卸壓巷道的最大垂直應(yīng)力、應(yīng)力集中系數(shù)和頂?shù)装遄冃瘟孔兓?guī)律,見圖7.
由表3和圖7可知,方案2整體上對于2103回風(fēng)巷道的最大垂直應(yīng)力、應(yīng)力集中系數(shù)和頂?shù)装遄冃瘟扛纳菩Ч顬槊黠@。因此,確定選用方案2為現(xiàn)場工業(yè)性試驗階段的最優(yōu)施工方案,這與理論計算得出的讓壓煤柱體最合理寬度結(jié)果相一致,驗證了模擬結(jié)果的準確性。
圖7 不同卸壓巷道布置方案數(shù)值模擬結(jié)果圖
現(xiàn)場N2103工作面掘進期間,在沿空側(cè)護巷寬煤柱體內(nèi)按照方案2所示開挖卸壓巷道,并對N2103回風(fēng)平巷圍巖采取補強支護加固措施,即在原有錨網(wǎng)索支護的基礎(chǔ)上,對兩幫部錨桿進行替換,改用d20 mm×L2 500 mm的螺紋鋼錨桿,而對于頂板,將原有的錨索改用d17.8 mm×L8 300 mm的鋼絞線錨索,并將每排的數(shù)量增加至3根。
通過在沿空側(cè)N2103回風(fēng)平巷內(nèi)設(shè)置3個間隔50 m的礦壓觀測站點,對回采動壓擾動影響下沿空巷道圍巖的穩(wěn)定性及礦壓顯現(xiàn)規(guī)律進行監(jiān)測。觀測站處同樣布置十字測點進行巷道圍巖移近量監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見圖8.
圖8 N2102工作面采掘期間回風(fēng)平巷礦壓監(jiān)測圖
由圖8a)可知,在N2103工作面掘進期間,回風(fēng)平巷圍巖在掘出后45 d時變形量趨于穩(wěn)定,此時巷道頂板下沉量為156 mm,底鼓量為20 mm,煤柱幫移近量為105 mm,實體煤幫移近量為84 mm. 可見此時巷道圍巖整體變形量較小,與圖2a)監(jiān)測結(jié)果差異不大,這說明在護巷寬煤柱體內(nèi)開挖卸壓巷對于沿空側(cè)巷道掘進期間圍巖的變形影響甚微。由圖8b)可知,在N2103工作面回采期間,回風(fēng)平巷圍巖在超前工作面45 m位置處變形量開始增大,直至工作面回采推進過礦壓觀測站為止。此時巷道頂板下沉量為524 mm,底鼓量為94 mm,煤柱幫移近量為401 mm,實體煤幫移近量為322 mm,與圖2b)監(jiān)測結(jié)果對比可知,頂板和煤柱幫圍巖變形量大幅減小,降幅量分別為41.2%和32.9%.
因此,在N2103回風(fēng)平巷側(cè)的護巷煤柱體內(nèi)合理開挖卸壓巷道,改善了N2103回風(fēng)平巷的圍巖應(yīng)力環(huán)境,避免了N2103工作面回采期間沿空巷道受回采擾動影響而發(fā)生較為嚴重的礦山壓力事故,為后續(xù)工作面的正常接續(xù)開采提供了保障。
1) 沿空側(cè)巷道容易受工作面采動動壓影響而礦壓顯現(xiàn)嚴重,基于此提出了在護巷寬煤柱體內(nèi)開挖巷道卸壓維護沿空側(cè)巷道圍巖結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
2) 理論分析了護巷寬煤柱體內(nèi)開挖巷道能夠致使側(cè)方位斷裂線由煤柱上方轉(zhuǎn)移至實體煤上方,進而致使沿空側(cè)巷道圍巖處于較低的應(yīng)力環(huán)境下;理論計算得到N2103工作面最優(yōu)的讓壓煤柱體寬度為5 m.
3) 采用RFPA軟件數(shù)值模擬了護巷寬煤柱體內(nèi)開挖卸壓巷的9種不同位置,并通過分析不同方案下最大垂直應(yīng)力、應(yīng)力集中系數(shù)和頂?shù)装遄冃瘟康葏⒘?,確定了卸壓巷的位置為與沿空巷道間煤柱寬度為5 m,沿底板掘進。
4) 現(xiàn)場工業(yè)性試驗及礦壓觀測結(jié)果表明,在護巷寬煤柱體內(nèi)實施卸壓巷后,N2103工作面沿空側(cè)回風(fēng)平巷頂板和煤柱幫變形降幅量分別為41.2%和32.9%,巷道圍巖應(yīng)力環(huán)境良好,圍巖穩(wěn)定性較好。