范文生,王 眾
(1.山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司, 山西 太原 030024; 2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院, 江蘇 徐州 221116)
隨著開(kāi)采強(qiáng)度和深度的增加,礦井地應(yīng)力水平增加,巷道掘進(jìn)后圍巖破碎程度愈發(fā)嚴(yán)重,尤其受到斷層和采動(dòng)應(yīng)力的影響,巷道的支護(hù)和保持長(zhǎng)期穩(wěn)定難度急劇增加[1,2]. 破碎頂板松散不具備自穩(wěn)能力,巷道開(kāi)挖后容易造成失穩(wěn)、冒頂?shù)仁鹿蔥3,4].
注漿技術(shù)應(yīng)用于煤礦破碎圍巖巷道維護(hù),能夠有效控制圍巖變形,顯著改善支護(hù)效果,成為一種極具潛力的巷道圍巖控制技術(shù)[5,6]. 大量的工程實(shí)踐表明,高強(qiáng)度的錨索將破碎圍巖懸掛在深部穩(wěn)定巖層中,或者采用金屬支架來(lái)控制破碎頂板也能起到一定的控制作用[7],但這種被動(dòng)支護(hù)方式并不能適應(yīng)破碎頂板的長(zhǎng)期大變形。注漿加固不但提高巖體的強(qiáng)度,而且還能提高錨桿本身的力學(xué)性能,改善普通錨桿的受力狀態(tài),使錨桿工作特性適應(yīng)圍巖變形規(guī)律,錨桿能及時(shí)向圍巖提供支護(hù)阻力。錨桿和注漿共同作用可提高圍巖結(jié)構(gòu)的整體性及其力學(xué)性能。漿液在裂隙中充填,固結(jié)后封閉裂隙,阻止圍巖因風(fēng)化而強(qiáng)度降低[8]. 注漿作為一種主動(dòng)支護(hù)手段,注漿后將松散巖石膠結(jié)成整體,提高了巖體的內(nèi)聚力和內(nèi)摩擦角,使巖體本身成為支護(hù)結(jié)構(gòu),參與巷道變形與穩(wěn)定過(guò)程,控制圍巖變形效果良好。
以某礦6223-2工作面破碎頂板為工程背景,采用數(shù)值模擬方法分析注漿加固對(duì)破碎頂板的機(jī)理,提出注漿方案并進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)證明注漿的有效性。
某礦二層采用分層放頂煤開(kāi)采技術(shù),分層間巷道采用重疊布置方式,上分層6223-1工作面已開(kāi)采完畢1年左右,下分層6223-2工作面正在回采,埋深約800 m,該工作面進(jìn)風(fēng)巷從施工巷口往西約200 m,由于采用木棚被動(dòng)支護(hù),護(hù)頂效果差,頂煤破碎、冒落后,進(jìn)風(fēng)巷頂板為上分層冒落的矸石,巷道變形嚴(yán)重。在該范圍內(nèi)工作面有一斜穿正斷層F4,落差6~10 m. 為實(shí)現(xiàn)工作面安全高效開(kāi)采,對(duì)工作面破碎頂板和進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)行注漿固化,見(jiàn)圖1.
圖1 6223-2工作面示意圖
用鉆孔窺視儀觀察6223-2工作面進(jìn)風(fēng)巷圍巖淺部煤體的破碎情況,見(jiàn)圖2. 由圖2可知,圍巖淺部的煤體非常破碎,裂隙發(fā)育,大量的環(huán)向裂隙和軸向裂隙交錯(cuò)縱橫,部分地方還出現(xiàn)了塌孔、空洞的現(xiàn)象,對(duì)進(jìn)風(fēng)巷的穩(wěn)定有很大影響。通過(guò)注漿可以充填塌孔、空洞,有效地膠結(jié)破碎煤體,改善圍巖結(jié)構(gòu),提高圍巖的整體性和力學(xué)參數(shù)。
圖2 進(jìn)風(fēng)巷淺部圍巖煤體破碎情況圖
建立UDEC數(shù)值模型,數(shù)值模擬中主要是改變煤體周圍的力學(xué)參數(shù),實(shí)現(xiàn)注漿后的圍巖應(yīng)力狀態(tài)改變。為了更加真實(shí)的模擬變化情況,在實(shí)驗(yàn)室做注漿固結(jié)體的實(shí)驗(yàn),以確定注漿后煤巖體力學(xué)參數(shù)的提高量。這里僅考慮煤體的力學(xué)參數(shù)變化,即僅作煤體在加固后的實(shí)驗(yàn),加固前后煤體力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1. 分析注漿前后巷道圍巖應(yīng)力分布特征,見(jiàn)圖3. 由圖3可知,注漿改善了進(jìn)風(fēng)巷圍巖周圍的應(yīng)力狀況,注漿前斷層附近應(yīng)力最大為45 MPa,靠近斷層側(cè)巷幫的應(yīng)力降低區(qū)寬度為4 m,頂板和右?guī)图s為2 m,底板為4 m. 注漿后斷層附近應(yīng)力降低為4 MPa,靠近斷層側(cè)巷幫的應(yīng)力降低區(qū)寬度為2.5 m,頂板和右?guī)图s為2.4 m,底板為2.2 m. 注漿提高煤體強(qiáng)度使巷道周圍巖體由原來(lái)的低應(yīng)力狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邞?yīng)力狀態(tài),應(yīng)力降低區(qū)明顯減小,尤其是在斷層附近,應(yīng)力峰值降低11%.可見(jiàn),注漿加固可以提高斷層附近處進(jìn)風(fēng)巷圍巖的承載能力,抑制進(jìn)風(fēng)巷圍巖變形的后續(xù)變形和破壞,增強(qiáng)進(jìn)風(fēng)巷的圍巖穩(wěn)定性。
表1 注漿前后煤體力學(xué)參數(shù)表
注漿加固前后進(jìn)風(fēng)巷塑性區(qū)分布特征見(jiàn)圖4. 由圖4可知,注漿后進(jìn)風(fēng)巷圍巖的塑性區(qū)分布發(fā)生了明顯的變化,左幫和頂板的肩角處塑性區(qū)從9 m減小到2 m,巷道靠近斷層側(cè)左幫的變形量由1 000 mm降低到400 mm,效果明顯。對(duì)于6223-2工作面進(jìn)風(fēng)巷來(lái)說(shuō),注漿加固參與圍巖的變形與穩(wěn)定過(guò)程主要起兩個(gè)作用:直接加固巖體形成承載能力,抑制圍巖破壞區(qū)的后續(xù)發(fā)展。
1) 滯后注漿時(shí)間。
注漿主要是低圍壓條件下宏觀裂隙內(nèi)的滲透注漿,滲透系數(shù)隨巷道開(kāi)挖處于變動(dòng)之中,主要受裂隙張開(kāi)度和密度控制,并在某一時(shí)刻達(dá)到最大限度,因而存在一個(gè)有利于注漿的時(shí)機(jī),6223-2工作面進(jìn)風(fēng)巷在掘進(jìn)時(shí)巷道變形量已經(jīng)很大,當(dāng)圍巖變形趨于穩(wěn)定時(shí),裂隙的發(fā)育也基本停止,圍巖內(nèi)部的結(jié)構(gòu)基本不再有大的變化,這時(shí)注漿漿液能夠充分滲透到宏觀裂隙區(qū),在時(shí)間上和空間上都較為有利。根據(jù)某礦的礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù)可知,進(jìn)風(fēng)巷掘進(jìn)后60天左右圍巖變形達(dá)到穩(wěn)定,所以滯后注漿時(shí)間確定為滯后掘進(jìn)迎頭60天。
圖4 注漿前后進(jìn)風(fēng)巷塑性區(qū)分布圖
2) 注漿孔深度。
圍巖松動(dòng)圈的最大半徑R按修正的芬納公式計(jì)算[9]:
(1)
式中:
P—巷道所受地應(yīng)力,MPa;
φ—內(nèi)摩擦角,(°);
C—巖石的黏結(jié)力,MPa;
r—主巷碹拱半徑,m;
Ps—支護(hù)反力,MPa,注漿時(shí)取0.
不考慮支護(hù)反力,可以最大程度地評(píng)估巷道的松動(dòng)圈半徑,在選取注漿孔深度時(shí)保留有足夠的富余系數(shù),確保注漿能夠大范圍地加固破碎圍巖。
根據(jù)試驗(yàn)巷道的參數(shù),在計(jì)算時(shí)巷道按無(wú)支護(hù)的情況來(lái)處理,也就是Ps=0.6223-2工作面煤層巷道埋深800 m,壓力P=20 MPa,內(nèi)摩擦角φ為24°,黏結(jié)力C=1 MPa,巷道半徑取2 m,則計(jì)算出R=2.9 m. 因此,取注漿鉆孔的深度為3 m.
3) 注漿壓力。
巖體有明顯的裂隙時(shí),注漿壓力一般不超過(guò)2 MPa,圍巖裂隙發(fā)育嚴(yán)重破碎時(shí)一般不超過(guò)1 MPa,裂隙開(kāi)度較小時(shí)可采用1~2 MPa. 由于6223-2工作面進(jìn)風(fēng)巷的煤體較破碎,注漿壓力不宜過(guò)大,同時(shí),壓力過(guò)小漿液難以保障擴(kuò)散效果,因此確定注漿壓力為1~2 MPa.
根據(jù)文獻(xiàn)[10]給出的漿液擴(kuò)散半徑計(jì)算公式可知,當(dāng)注漿壓力為0.5 MPa時(shí),擴(kuò)散半徑為0.53 m;當(dāng)注漿壓力為1~2 MPa時(shí),擴(kuò)散半徑為1.06~2.12 m.
4) 注漿管。
采用DN15鋼管制作,注漿管長(zhǎng)2 000 mm,內(nèi)徑10 mm,壁厚2.5 mm,端頭加工30 mm外螺紋,注漿管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)見(jiàn)圖5.
圖5 注漿管加工示意圖
5) 注漿工藝。
制漿地點(diǎn)在6223-2工作面施工巷內(nèi),制漿時(shí)加甲料與甲料混合形成甲料漿,加乙料與乙料混合形成乙料漿,需要分別加水?dāng)嚢栎斔?,?223-2工作面施工巷進(jìn)行混合,到達(dá)注漿孔位置后進(jìn)行注漿。甲料和加甲料以質(zhì)量比10∶1按照1.5∶1的水灰比加水混合攪拌后形成甲料漿液。乙料和加乙料以質(zhì)量比10∶1按照1.5∶1的水灰比加水混合攪拌后形成乙料漿液。為防止?jié){液在攪拌、運(yùn)輸過(guò)程中凝結(jié)、堵塞管路和充填泵等設(shè)備,需分別攪拌和泵送甲料漿、乙料漿。在注漿孔位置進(jìn)行混合,高水材料在使用過(guò)程中要求甲料漿和乙料漿必須等量進(jìn)漿、混合均勻,其強(qiáng)度才能達(dá)到最大。因此,漿液輸送應(yīng)采用雙液等量注漿泵。
采用馬麗散封孔。封孔長(zhǎng)度1.0 m. 封孔20 min后,即可進(jìn)行注漿。為了防止串漿,采用間隔打孔、間隔注漿,注漿時(shí)間控制在10 min左右。每班注漿完成后需對(duì)注漿管進(jìn)行清洗,防止注漿管路堵塞,清洗時(shí)直到管路最末端出清水,清洗結(jié)束。
6) 進(jìn)風(fēng)巷注漿孔布置參數(shù)。
鉆孔用綜合扇形布置方式,在進(jìn)風(fēng)巷一側(cè)每隔5 m設(shè)計(jì)兩組綜合布置方式的扇形鉆孔,間隔布置。第一組扇形鉆孔從進(jìn)風(fēng)巷離頂板1 m向工作面內(nèi)頂煤上方水平距離5 m、25 m、30 m依次布置3個(gè)鉆孔進(jìn)行注漿,①號(hào)孔和②號(hào)孔布置在一個(gè)斷面上,③號(hào)孔距①②號(hào)孔0.3 m;第二組扇形孔從回風(fēng)巷離頂板1 m向工作面內(nèi)頂煤上方水平距離15 m、35 m、40 m依次布置3個(gè)鉆孔進(jìn)行注漿,①號(hào)孔和②號(hào)孔布置在一個(gè)斷面上,③號(hào)孔距①②號(hào)孔0.3 m;兩組孔間距為3 m,見(jiàn)圖6.
圖6 進(jìn)風(fēng)巷鉆孔布置示意圖
現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行注漿后,進(jìn)風(fēng)巷淺部圍巖破碎的煤體得到了有效加固,原來(lái)較發(fā)育的裂隙都由高水材料充填,提高了煤巖體的強(qiáng)度。說(shuō)明設(shè)計(jì)的注漿孔深和布置方式是基本符合進(jìn)風(fēng)巷具體條件的,保證了進(jìn)風(fēng)巷圍巖淺部裂隙的加固,形成了承載結(jié)構(gòu),改變了錨桿的受力環(huán)境,保證了工作面在回采時(shí)進(jìn)風(fēng)巷滿足正常的生產(chǎn)需求。
6223-2工作面回采期間注漿段進(jìn)風(fēng)巷圍巖變形曲線見(jiàn)圖7. 由圖7可知,在工作面前方40 m進(jìn)風(fēng)巷受采動(dòng)影響,隨著與工作面距離越近,采動(dòng)影響越劇烈,在工作面附近,進(jìn)風(fēng)巷回采期間頂?shù)装逑鄬?duì)移近總量約497 mm、兩幫相對(duì)移近總量約650 mm. 采用注漿加固和錨桿支護(hù)效果顯著,提高了圍巖自身承載能力,巷道變形量顯著減小,減小了巷道超前維護(hù)難度,減少了巷道返修量,巷道斷面能夠滿足生產(chǎn)要求。
圖7 6223-2工作面進(jìn)風(fēng)巷圍巖變形曲線圖
1) 根據(jù)6223-2工作面頂板及進(jìn)風(fēng)巷圍巖破碎的特點(diǎn),注漿后前斷層附近應(yīng)力最大由45 MPa降低為40 MPa,應(yīng)力峰值降低11%. 靠近斷層側(cè)巷幫降低區(qū)寬度由4 m降低為2.5 m. 注漿能夠有效提高巷道圍巖穩(wěn)定性。
2) 采用理論分析和現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)的方法確定了進(jìn)風(fēng)巷合理的注漿時(shí)間為滯后迎頭60天,注漿孔深度3 m,注漿壓力1~2 MPa, 注漿孔扇形布置。
3) 工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果表明:在工作面前方影響范圍為40 m,回采期間頂?shù)装逑鄬?duì)移近總量約497 mm、兩幫相對(duì)移近總量約650 mm,采用注漿加固和錨桿支護(hù)效果顯著,工作面頂板基本沒(méi)有發(fā)生冒頂,達(dá)到了注漿的預(yù)期效果。