羅英華
(湖南婁底南方新材料科技有限公司,湖南 婁底 417000)
我公司中心站是一家年產(chǎn)能 105 萬方,共計 3 條混凝土生產(chǎn)線的攪拌站。中心站成立于 2006 年,其中120 生產(chǎn)線(2 方機(jī))為雙線,180 生產(chǎn)線(3 方機(jī))為單線,于 2018 年進(jìn)行了就地環(huán)保升級改造,2019 年再投資 24.6 萬元進(jìn)行集中控制室升級改造。
(1)操作系統(tǒng)問題。原 2 方機(jī)雙線為“工控機(jī)+板卡”控制方式,因控制系統(tǒng)過于落后、問題不斷、市場不再生產(chǎn)該控制板卡等原因,于 2017 年改造為“工控機(jī)+PLC”方式,并將工控操作系統(tǒng)升級;3 方機(jī)單線為另一家企業(yè)產(chǎn)品,操作系統(tǒng)版本過低,存在配料慢、誤差大(下料多了不扣秤、少了不補(bǔ)償)等問題。
(2)實際產(chǎn)能低、操作環(huán)境較差。攪拌站盡管有3 條生產(chǎn)線,但主機(jī)設(shè)備已運行 10 多年,老化嚴(yán)重,實際每盤最大生產(chǎn)量:2 方機(jī)為 1.8方,3 方機(jī)為 2.5方,折算成實際年產(chǎn)能相當(dāng)于 2 條 3 方機(jī)生產(chǎn)線;又因3 條生產(chǎn)線有兩個現(xiàn)場操作室,生產(chǎn)量稍大時,生產(chǎn)人員需要在兩個操作室之間來回操作;生產(chǎn)時現(xiàn)場操作室普遍存在一定的噪音、粉塵、震動污染。
集中控制應(yīng)涵蓋調(diào)度、操作、質(zhì)檢、視頻監(jiān)控等主要功能,實現(xiàn)生產(chǎn)集中指揮、資源共享、智能高效、綠色環(huán)保等目的;考慮到中心站集中控制室為老企業(yè)的技改項目,還要做到因地制宜、方便實用、節(jié)約費用等要求。
(1)集中控制室位置確定。方案一:在廠門口的收發(fā)室旁新建;方案二:將攪拌樓東邊原有的活動室改造成集中控制室。方案一的優(yōu)點是而靠近廠門口,方便攪拌車收發(fā)送貨單,便于對進(jìn)廠原材料及出廠混凝土檢驗,還可以將收發(fā)室納入到集中控制室內(nèi),缺點是要增加土建費用;方案二的優(yōu)點是節(jié)約土建費用,缺點是遠(yuǎn)離廠門口,且離最遠(yuǎn)的生產(chǎn)線 85 米,不利于攪拌車送貨單傳遞。權(quán)衡利弊,我們選擇了方案一的新建方案。
(2)項目分別建設(shè)。集中控制室一般是委托外單位打包建設(shè),我們通過與幾家建設(shè)單位溝通,但對方都要求將 3 條生產(chǎn)線操作系統(tǒng)統(tǒng)一升級成他們的系統(tǒng)。經(jīng)反復(fù)考慮,我們放棄了這種方式。主要原因:一是打包升級費用相對較高;二是 1#、2# 線已經(jīng)升級,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、配料快且準(zhǔn)確,操作員已非常熟練,如果將3 條線的系統(tǒng)推倒重來,勢必造成浪費;三是有些公司打包產(chǎn)品存在兼容性差、無法定制化選配等問題。最終我們采用分別建設(shè)方案:1)保留 1#、2# 線原有系統(tǒng),只升級 3# 線系統(tǒng);2)系統(tǒng)整體遷移到集中控制室;3)可視化平臺建設(shè);4)附屬項目建設(shè)。結(jié)果證明這種方式更靈活,達(dá)到了快速高效、節(jié)約建設(shè)費用的目的。
(3)堅持實用原則。原方案中的攪拌機(jī)內(nèi)窺裝置、車輛調(diào)度系統(tǒng)未實施。內(nèi)窺裝置的優(yōu)點是能很好地替代傳統(tǒng)的看料臺,改變其環(huán)境污染、效率低、存在安全隱患等缺點,但目前內(nèi)窺裝置不是很成熟,加上攪拌機(jī)內(nèi)工況復(fù)雜,已改造企業(yè)效果有好有壞;而車輛調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)與司機(jī)休息室配套。我們將這套兩系統(tǒng)都預(yù)留了接口,待時機(jī)成熟時再上不遲。
(4)集中控制室土建。根據(jù)總部對 3 條線集中控制室面積控制要求,確定實空為長 7m、寬 5m、高3.5m,共計 1 層。做法:上下圈梁、4 個構(gòu)造柱、磚混結(jié)構(gòu)、頂板為混凝土現(xiàn)澆;前面安裝鋼化玻璃,開有司機(jī)取票小窗;后面安裝平開窗,吊頂、鋪設(shè)防靜電地板,內(nèi)外簡易裝修。從集中控制室到攪拌現(xiàn)場開挖 70m電纜溝,多芯電纜外套 PE 套管,扎鋼筋籠,就位后澆筑 C35 混凝土。為防止新澆混凝土被重車壓壞,在養(yǎng)護(hù)期鋪設(shè) 20mm 厚鋼板作為臨時通道。
圖1 和圖2 分別為集中控制室的外觀圖和內(nèi)部布置圖。
圖1 集中控制室外觀圖
圖2 集中控制室內(nèi)部布置圖
(5)改造費用。集中控制室改造共計花費 24.6 萬元,明細(xì)見表1。
(1)造價低、效果好。項目建設(shè)充分利用了原有軟件、硬件,上位機(jī)、下位機(jī)、顯示器、操作系統(tǒng)、現(xiàn)場儀表只要能利用的都不更換,土建方面主要控制建筑面積。集中控制室改造后,明顯提高了工作效率:技改前,日產(chǎn) 1000 方的任務(wù)都難以完成的;技改后,在攪拌主機(jī)未更換、人員未增加的情況下,可以輕松達(dá)日產(chǎn)3000 方的生產(chǎn)量。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量改善。3# 線操作系統(tǒng)升級后,配料精準(zhǔn),效率高,產(chǎn)品質(zhì)量改善,工地投訴明顯減少。
(3)工作環(huán)境好、企業(yè)形象提高。
中控系統(tǒng)改造升級后,總體運行平穩(wěn),但調(diào)試期出現(xiàn)過以下問題:
(1)待料斗卸料門的偶發(fā)性不對應(yīng)問題。中控顯示待料斗卸料門關(guān)閉但現(xiàn)場是開啟狀況,或者相反,造成嚴(yán)重后果:攪拌機(jī)頭盤料還在攪拌,第二盤直接卸到攪拌機(jī)中,造成悶機(jī);或者攪拌機(jī)內(nèi)沒有砂石,但待料斗中出現(xiàn) 2 盤砂石將斜皮帶頂停,問題的關(guān)鍵是偶發(fā)現(xiàn)象,沒有規(guī)律。現(xiàn)場檢查氣壓、卸料門執(zhí)行器、限位開關(guān)等,但都正常;檢查程序才發(fā)現(xiàn)癥結(jié):首先程序聯(lián)鎖沒有錯,是確認(rèn)待料斗卸料門關(guān)閉才進(jìn)行下一盤料的配料及輸送,問題出在確認(rèn)方式:不是以現(xiàn)場限位開關(guān)信號為依據(jù),而是以輸出電流及時間作為依據(jù)的。如:系統(tǒng)發(fā)出待料斗卸料門關(guān)閉指令,又有執(zhí)行器的電流輸出反饋,但現(xiàn)場卸料門被卡住沒有關(guān)閉或處于半關(guān)閉狀態(tài),一定時間后工控機(jī)即默認(rèn)已關(guān)閉卸料門,程序開始配料、輸送,造成兩盤料進(jìn)入攪拌機(jī)。處理措施:修改程序,選擇以現(xiàn)場限位開關(guān)信號為確認(rèn)依據(jù),問題得以解決。為了更保險,我們在待料斗卸料門位置、斜皮帶出料口加裝視屏鏡頭進(jìn)行監(jiān)控。
表1 婁底南方新材料集中控制室改造費用明細(xì)
(2)漿水準(zhǔn)確計量問題。環(huán)保技改時,砂石分離及漿水處理廠家自帶有漿水計量系統(tǒng),但其計量系統(tǒng)實際是一個時間繼電裝置,漿水的用量是通過調(diào)整漿水泵的運行時間控制的,但漿水濃度、管道的部分堵塞都會影響漿水計量準(zhǔn)確性。處理措施:去掉時間繼電裝置,將漿水泵起停信號線接入弱電柜,修改中控程序,加入漿水計量點,并與生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)對接,這樣漿水無論是單獨計量還是與清水疊加計量,都可以保障漿水、清水的計量準(zhǔn)確。
(3)視屏顯示延遲問題。拼接屏的分辨率為1920×1080,能清晰看到下料情況,但實際操作時發(fā)現(xiàn)屏幕顯示與現(xiàn)場實際存在 5 秒左右的延遲,當(dāng)操作員看到下料坍落度過小立即手動關(guān)閉卸料門時,現(xiàn)場往往已堵料。出現(xiàn)的根本原因是網(wǎng)絡(luò)延遲造成的。處理措施:將拼接屏的顯示方式由“清晰度優(yōu)先”改為“時間優(yōu)先”,同時也可以通過提高網(wǎng)速來改善。
(1)調(diào)試階段的全面打點檢查。調(diào)試階段,PLC點位與現(xiàn)場控制點位 100% 對應(yīng),中控與現(xiàn)場點位100% 對應(yīng)。特別是中控與現(xiàn)場的對點工作,千萬不能以包代管,一定要自己檢查。
(2)加強(qiáng)操作員培訓(xùn)?,F(xiàn)場操作時,操作員可以通過聽聲音、看現(xiàn)場、聞氣味、感覺震動去判斷生產(chǎn)是否正常,改為中控后很多操作員一段時間不適應(yīng)。應(yīng)加強(qiáng)對操作員培訓(xùn):遠(yuǎn)程操作更應(yīng)嚴(yán)守安全操作規(guī)程,如生產(chǎn)前一定要與現(xiàn)場人員確認(rèn),生產(chǎn)時保持溝通,操作時集中精神,觀察電流變化、監(jiān)控視屏情況來判斷生產(chǎn)是否正常(圖3)。
圖3 中控監(jiān)控界面
(3)不斷開發(fā)、不斷完善。我們是老企業(yè)的集中控制改造,平皮帶、斜皮帶上缺少速度傳感器,只能通過增加視屏點來加強(qiáng)監(jiān)控;攪拌機(jī)電流在我們的強(qiáng)烈要求下進(jìn)入了中控系統(tǒng),并且設(shè)置了報警提示,當(dāng)電流高于額定值時用紅色報警,最近我們又將空壓機(jī)的遠(yuǎn)程起停接入了中控。操作系統(tǒng)應(yīng)是一個不斷完善的過程,要爭取做到 30kW 以上電機(jī)都能在中控監(jiān)控電流,能設(shè)置報警值、跳停值,并能查詢電流趨勢。如果硬件支持、端口足夠,還應(yīng)監(jiān)控皮帶機(jī)尾輪轉(zhuǎn)速、減速機(jī)的軸承溫度、攪拌機(jī)主軸跳動值等,最終做到減少人為干預(yù),增加自動控制的目的。
(4)系統(tǒng)安全。攪拌操作系統(tǒng)普遍使用 Windows平臺,但微軟公司在 2014 年 4 月 8 日、2020 年 1 月14 日后先后停止 XP 系統(tǒng)、Win7 系統(tǒng)的補(bǔ)丁和安全更新,現(xiàn)在改由 360 等殺毒軟件接替提供安全防護(hù)服務(wù)。為保障系統(tǒng)使用安全,應(yīng)注意:1)嚴(yán)格遵守公司《生產(chǎn)運營信息化操作手冊》規(guī)定,確保集團(tuán)運營管理平臺(GERP)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、工控系統(tǒng)(PCS)三部分的運行安全;2)非受權(quán)人員,禁止在中控電腦上使用各種硬件,如 U 盤、移動硬盤、外接音箱及外接手機(jī)充電等;3)不得在中控電腦上安裝各種非生產(chǎn)軟件,如視屏播放器、音屏播放器、QQ、游戲等;4)關(guān)閉 Windows 自帶的自動升級系統(tǒng)(Windowsupdate),統(tǒng)一安裝 360 安全衛(wèi)士及 360 殺毒軟件,其他殺毒軟件卸載;5)沒有必要則不聯(lián)外網(wǎng)。集中控制室內(nèi)除攪拌車定位系統(tǒng)電腦外,其他生產(chǎn)用工控機(jī)、電腦上的首選 DNS、備用 DNS 都應(yīng)刪除,保障這些電腦只能聯(lián)內(nèi)網(wǎng)不能上外網(wǎng),如有遠(yuǎn)程協(xié)助需要,可由企業(yè)信息專員臨時填上,防范上外網(wǎng)帶來的安全風(fēng)險。
老企業(yè)進(jìn)行的集中控制改造,應(yīng)本著實用、高效、節(jié)約的原則進(jìn)行,不成熟項目不要盲目投入,但要預(yù)留好接口,便于今后再次開發(fā);中控系統(tǒng)升級不是一蹴而就,而應(yīng)是一個長期摸索、不斷開發(fā)、不斷改進(jìn)的過程。