文∕熊蘊遠(yuǎn)
地鐵作為現(xiàn)代都市出行的重要交通工具,其安全、高效、便捷的運營模式,給人們的日常生活帶來了諸多便利。作為地鐵運營的一個關(guān)鍵指標(biāo),電客列車停站精度一直備受國內(nèi)各地鐵運營單位的關(guān)注。針對影響沖標(biāo)/欠標(biāo)事件發(fā)生不同的條件,國內(nèi)已有不少文獻(xiàn)從運行指標(biāo)、解決方法等各方面提出了一些可行有效地方法:文獻(xiàn)[1]詳細(xì)定義了地鐵ATO 系統(tǒng)性能評價的量化指標(biāo)體系;文獻(xiàn)[2]從設(shè)計角度論述了制約電客列車ATO 對標(biāo)精度的因素;文獻(xiàn)[3]詳細(xì)描述了電空轉(zhuǎn)換微機控制模型,并提出應(yīng)對雨天空轉(zhuǎn)/打滑閘瓦的選型標(biāo)準(zhǔn)、電制動過程中黏著限值的設(shè)定等方法;文獻(xiàn)[4]從ATO 對標(biāo)和制動原理及影響ATO 控制精度的因素,對廣州地鐵3 號線對標(biāo)不準(zhǔn)問題進(jìn)行了分析;文獻(xiàn)[5]描述了ATO 停車原理,并著重對制動過程中的電空轉(zhuǎn)換進(jìn)行了分析,說明了廣州地鐵5 號線對標(biāo)不準(zhǔn)的原因;文獻(xiàn)[6]針對沈陽1 號線電空制動存在問題和解決措施提出了建議。
本文針對2016年至2017年某地鐵線路頻繁發(fā)生沖/欠標(biāo)事件,未滿足信號系統(tǒng)要求停站精度±0.5m 不低于99.9998%標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行調(diào)查。在排除雨天空轉(zhuǎn)/打滑因素、信號系統(tǒng)傳感器精度問題,列車電制動和電空轉(zhuǎn)化過程不平順等影響因素的基礎(chǔ)上,最終把問題鎖定在ATO 的一個開環(huán)校正環(huán)節(jié)。
ATO 模式下列車的停車過程,按照文獻(xiàn)[5]的描述:是列車實際速度跟蹤一條恒定制動率的推薦速度曲線的過程。ATO 系統(tǒng)根據(jù)實時反饋的列車實際速度和列車位置信息,計算實際速度和推薦速度之間的差值,得出所需的制動指令值,傳送給列車。列車根據(jù)制動指令值,計算所需的總制動力,根據(jù)情況由電制動執(zhí)行,或者空氣制動執(zhí)行,或者兩者都有。如果列車實際速度曲線能夠與該速度曲線完全重合,則列車將完美的實現(xiàn)對標(biāo)停車。但實際上,列車受速度檢測誤差、列車位置誤差、制動力誤差、輪對打滑等因素的影響,時刻都可能造成實際速度曲線偏離推薦速度曲線,此時ATO 系統(tǒng)會通過實際速度與推薦速度的差值,增加或減少制動力進(jìn)行調(diào)整,使實際速度不斷地跟蹤推薦速度,直到列車速度為零。如果列車實際速度未能很好地跟蹤推薦速度,造成列車停車后與服務(wù)停車點SSP 有一定差值,則出現(xiàn)列車沖/欠標(biāo)現(xiàn)象。
實際控制時,由于速度變化緩慢,因此控制量選取的是列車的加速度。在列車行進(jìn)的每一個特定點位,都有一個精確的加速度位置與之對應(yīng)。其控制框圖,如圖1 所示。
圖1 列車加速度控制示意圖
從上圖幾個影響停站精度的關(guān)鍵因素入手,下文將分3 個環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查分析和優(yōu)化調(diào)整:(1)對雨天空/打滑因素、信號系統(tǒng)傳感器精度問題,列車電制動不平順問題的調(diào)查和分析;(2)對電空轉(zhuǎn)換不平順問題的調(diào)查分析;(3)對ATO 輸出級位與車輛接收級位不一致(開環(huán)校正環(huán)節(jié))問題的調(diào)查分析。
最后,在結(jié)論部分給出上述影響因素在地鐵建設(shè)和運營的不同階段應(yīng)如何關(guān)注,如何排查。
2016年底,本文所涉及線路的地鐵信號系統(tǒng)針對頻繁發(fā)生的空轉(zhuǎn)/打滑問題,在增加了雨天模式后,列車定位不準(zhǔn)及由此引發(fā)的緊急停車問題得到了有效抑制。在本文分析過程中,將首先排除空轉(zhuǎn)/打滑引起沖/欠標(biāo)的情況。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)現(xiàn)場技術(shù)人員的描述,隨后發(fā)生的沖/欠標(biāo)事件是由于“車輛制動單元沒有很好地響應(yīng)信號系統(tǒng)給出的制動級位”,并且“減速度在低速時的突變”引起的。
對此,車輛技術(shù)人員首先對列車輪徑和走行部進(jìn)行測量對比,未發(fā)現(xiàn)走行部機械尺寸有明顯異常問題。
圖2 對標(biāo)停車情況下12km/h 時的減速度突變
從2017年某列車停站過程中采集的ATO加速度指令(圖2 中棕色曲線)、實際濾波加速度(綠色曲線)、路況坡道加速度(藍(lán)色曲線)、列車速度(紅色曲線)以及上氣制動情況(紫色曲線)可以看出:當(dāng)列車速度降至12km/h 時,列車的實際濾波加速度與信號系統(tǒng)的加速度指令開始背離,并在列車停穩(wěn)前,形成了振蕩??紤]到動態(tài)停車過程存在各種因素的影響,隨后在試車線進(jìn)行了恒定級位下的制動測試,以重點觀察影響加速度變化的因素,見下圖3。
圖3 固定級位停車情況下12km/h 時的減速度突變
圖3 中(綠色曲線為列車濾波后加速度、紅色曲線為列車速度、粉色曲線為ATO 級位),車速在12km/h 時列車減速度有明顯波動的情況。但該波動引起的原因,是來自外部,還是來自車輛本身,有如下幾個推斷。由于試車線平直,且無其它外部干擾,因此外部影響可以基本排除;而內(nèi)部因素,從減速度曲線突增的情況,可以推測出其直接影響因素有:(1)電制動力偏大;(2)空氣制動預(yù)壓力的施加;(3)信號系統(tǒng)測量誤差。
在分別切除氣制動和電制動進(jìn)行測試后,采用第三方速度采集設(shè)備進(jìn)行比照試驗,基本可以排除第空氣制動預(yù)壓力和信號系統(tǒng)測量誤差的影響。
經(jīng)廠家對電制動程序進(jìn)行了優(yōu)化更新后,列車在固定級位下的制動曲線,有了較明顯的優(yōu)化。
在消除了電制動減速突變帶來的影響后,列車在測試過程中,5km/h~0km/h 階段減速度仍存在較大波動,詳見圖4(曲線顏色說明同圖3):
圖4 固定級位停車情況下5km/h~0km/h 減速度波動
該速度段,列車制動處于電空轉(zhuǎn)換過程。據(jù)設(shè)計文件對電空轉(zhuǎn)換的約定(如圖5 中第1種情況):當(dāng)電制動到達(dá)退出時機(速度v0)時,電制動發(fā)出退出指令,延時⊿t 秒后,開始以-1m/s3的沖擊率退出,同時氣制動開始以1m/s3的沖擊率施加,當(dāng)電制動為零時,氣制動保持此時輸出壓力,直至停車?;诖思s定,是否可對電空轉(zhuǎn)換過程進(jìn)行優(yōu)化,有如下幾種備選方案:
圖5 電空轉(zhuǎn)換方案
圖5 中的左邊三個圖和右邊三個圖,分別代表了兩種電空轉(zhuǎn)換方案。具體為:(1)固定點退出(圖5 中1、2、3 種情況):當(dāng)電制動發(fā)出退出指令,固定延時⊿te+⊿t 后,按=-1m/s3、>-1m/s3或<-1m/s3的沖擊率退出;(2)浮動點退出(圖5 中4、5、6 種情況):在預(yù)估氣制動在經(jīng)過延時⊿ta 后完全施加時列車速度剛好為vt,反推至氣制動剛開始施加⊿te±⊿t 時刻,給電制動發(fā)出退出指令。
經(jīng)對比,改進(jìn)方案最終選定了第6 種情況,并取⊿te=0.45s,ke=-1.5m/s3。雖然在理論分析時,該方案中制動力有一個較大的疊加峰值,但實際運用效果剛好彌補了圖4 中低速階段減速度變小的情況。
在優(yōu)化了電制動和電空轉(zhuǎn)換過程后,又經(jīng)反復(fù)調(diào)查,基本排除氣制動對恒定級位下列車制動曲線帶來的影響。此時,調(diào)查焦點逐步鎖定在了車載ATC 的控制策略上。
經(jīng)在試車線反復(fù)試驗,發(fā)現(xiàn)ATO 級位與牽引制動級位名稱不一致,并且曲線變化也不完全一致。在不斷深入調(diào)查后,廠家澄清了ATC控制器中的SRD PC MBC 級位是信號系統(tǒng)通過接口直接傳給車輛系統(tǒng)施加制動的最終控制指令。并且在低速時,SRD PC MBC 級位與原始的牽引制動級位相比有一個大的突變(圖6 中紅圈內(nèi))。而正是這個突變造成了“列車實際加速度”(黃色曲線)在黃色箭頭位置的突變。由于車輛系統(tǒng)無法快速響應(yīng)信號指令的變化,導(dǎo)致列車在停車前加速度發(fā)生振蕩。
圖6 問題解決實施步驟
在廠家對SRD 級位優(yōu)化和調(diào)整后,經(jīng)重新辨識列車動態(tài)模型,對ATO 參數(shù)進(jìn)行整定,正線沖欠標(biāo)問題終于得到了有效地解決。
由于信號系統(tǒng)的控制策略是基于把列車制動過程看作是一個一階慣性加純滯后環(huán)節(jié)來處理的,如果電/氣制動以及電空轉(zhuǎn)換過程不滿足這個假設(shè),那么控制器中針對一階慣性環(huán)節(jié)的PI 控制和針對純滯后環(huán)節(jié)的史密斯預(yù)估控制從模型到控制器的設(shè)計將是不準(zhǔn)確地。因此在設(shè)計聯(lián)絡(luò)過程中至列車出廠前,需通過對列車動態(tài)制動特性的嚴(yán)格卡控,來獲得精準(zhǔn)的控制對象模型。在地鐵開通至前新線調(diào)試過程中,還需在試車線進(jìn)行固定制動級位下的停車試驗,以獲得一階慣性環(huán)節(jié)和純滯后環(huán)節(jié)的時間參數(shù),以便用來計算控制器參數(shù)。在地鐵運營過程中,如列車頻繁出現(xiàn)停站不準(zhǔn)的問題,應(yīng)重新進(jìn)行固定制動級位下的停車試驗,以觀察列車的制動曲線是否還嚴(yán)格滿足投運時一階慣性和純滯后的特性以及參數(shù),具備響應(yīng)的平穩(wěn)性。
從整個調(diào)查過程來看,為了查明停車動態(tài)過程中影響制動力平順的因素,首先應(yīng)針對列車靜態(tài)制動過程(固定制動級位下的停車試驗)進(jìn)行試驗和分析,逐步優(yōu)化和排除各種影響制動曲線平穩(wěn)性的因素,最后鎖定影響制動力正常發(fā)揮的因素。
當(dāng)問題因素逐步排出后,再針對查明的結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。從整個問題的解決過程來看,列車在固定制動級位下的靜態(tài)響應(yīng)曲線一定要逐級位進(jìn)行優(yōu)化,其響應(yīng)特性一定要與理論的參考模型趨于一致,這樣才能最終保證列車對動態(tài)制動指令的響應(yīng)有較好的跟隨特性。
同時信號指令在控制過程中不應(yīng)快速大幅度波動,這樣不利于車輛制動系統(tǒng)進(jìn)行平穩(wěn)跟隨。
注意到落實以上幾點問題后,才能保證整個停車過程平穩(wěn)、精確地進(jìn)行。