魯慶東 王海珠 胡蓉
摘要:本文簡要介紹基于工業(yè)機器人的自動上瓶機設計,首先選擇了工業(yè)機器人的型號,設計了末端執(zhí)行器,對上甁機進行了程序設計,設計完成后進行了功能驗證和主要參數(shù)實驗,達到了預期目標。
關(guān)鍵詞:上瓶機;工業(yè)機器人
中圖分類號:TH165文獻標識碼:A文章編號:1672-9129(2020)13-0052-01
1灌裝車間工藝流程分析
白酒灌裝工藝流程主要是指白酒生產(chǎn)出來后到最終成為可銷售成品入庫的過程,工藝路線的制定是根據(jù)企業(yè)自身實際情況制定的,但需要有洗瓶,灌裝,質(zhì)檢,壓蓋,風刀去水,貼標,裝盒裝箱,封箱等工藝,經(jīng)過前期調(diào)研,半自動灌裝線工藝流程使用較多,此工藝流程適應瓶型廣,產(chǎn)能適中,自動化程度較高,但人員參與生產(chǎn)程度大。本項目旨在將撿瓶上線工序替換為機器人完成,減少人工。
2工業(yè)機器人選擇
工業(yè)機器人家族中,國際上四大家族(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)的占比較高,發(fā)展時間長,性能較為穩(wěn)定,但價格較國產(chǎn)機器人高,近些年,伴隨國內(nèi)工業(yè)機器人市場的高速增長,國家政策的大力支持,國內(nèi)企業(yè)有了長足的進步,如沈陽新松機器人,廣數(shù)機器人,華數(shù)機器人,埃夫特機器人,埃斯頓機器人等,大多工業(yè)機器人企業(yè)均已上市,充分說明了了機器人企業(yè)的成長。國產(chǎn)機器人的性價比高于國外機器人,在本項目中,機器人作為搬運使用,對精度,穩(wěn)定性要求不高,所以選用國產(chǎn)機器人。
在國內(nèi)機器人中,華數(shù)機器人依托原有的華中數(shù)控系統(tǒng),發(fā)展較快,重慶有兩家分公司,距離較近,售后服務較好,華數(shù)機器人具有許多優(yōu)點。
洗瓶機與輸瓶線距離為100mm左右,瓶高一般在150—400cm之間,加上運動空間,工作半徑在500mm以內(nèi)。查閱華數(shù)機器人工作空間,HSR-JR603最大工作半徑為571.5mm,滿足工作空間需要。
綜上分析,選擇HSR-JR603,在空間上,額定負載上均滿足要求。性價比最優(yōu)。
3末端執(zhí)行器選擇
手工操作是將瓶子拿起,翻轉(zhuǎn)180度后放置到輸瓶線上,因為瓶子在洗瓶機上需要滴水,所以在末端執(zhí)行器(端適器)也采用夾持的方式,白酒瓶主要有圓形瓶和方形瓶,將末端執(zhí)行器設計成快換接頭,根據(jù)瓶型選擇合適的端適器,圓瓶用弧形夾爪,方瓶用直爪去夾持。氣動夾爪作為機器人使用最多的端適器,可以直接選購,省去了單件加工的成本。手爪氣缸選擇內(nèi)夾持氣缸,開閉行程在60-80mm,夾持力小于1kg力,氣缸直徑大于10mm,夾持力都大于1kg力,只需要選擇手爪開閉行程在工作范圍內(nèi)的就行。
4編程與調(diào)試
工業(yè)機器人編程采用示教編程,首先運動到空瓶外側(cè),松爪,運動到夾持點,夾緊,向上抬起,運動到中間點,旋轉(zhuǎn)180度,將空瓶開口向上,運動到輸瓶線上方,放置到輸瓶線,機器人運動到中間點,完成一個周期的運動。
編程如下:
LBL[1]
J JR[2]‘ 運動到到中間點
J JR[3]‘運動到瓶子外側(cè)
DO[18] = ON‘手爪松開
DO[19] = OFF
WAIT TIME 100‘松爪延時
L LR[1] VEL = 200‘直線運動到抓取點
DO[18] = OFF‘手爪夾緊
DO[19] = ON
WAIT TIME 100‘夾緊延時
L LR[2]‘ 將空瓶從洗瓶機中夾起,垂直向上運動到LR[2]點
J JR[2]‘ 運動到到中間點
J JR[4]‘ 旋轉(zhuǎn)180度
J JR[5]‘ 運動到輸瓶線上方
L LR[3]‘直線運動到輸瓶線上的放置點
DO[18] = ON‘手爪松開
DO[19] = OFF
WAIT TIME 100‘松爪延時
GOTO LBL[1]‘循環(huán)執(zhí)行
保存程序,加載程序,首先手動調(diào)試程序,軌跡符合要求,瓶子抓取時穩(wěn)定,運行時瓶子未出現(xiàn)滑動。自動運行程序系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可靠,達到預期目標。
功能測試:
1)瓶型測試。將常見的500ml裝的圓瓶,方瓶,八角瓶等各準備1個,將宜賓本地常見酒瓶各準備1個,共計8個酒瓶進行測試。使用直爪和弧形爪進行測試,各測試5次,觀察有無滑移,夾持是否可靠。
經(jīng)過測試,敘府大曲瓶子直徑逐漸變小,所以在夾持過程出現(xiàn)了輕微滑移,但瓶子沒掉,經(jīng)過增加氣壓,瓶子不再滑移,在使用過程中,在夾爪上增加橡膠或柔性襯墊從而增大摩擦力,部分瓶子增加氣壓使瓶子夾持穩(wěn)定。
2)穩(wěn)定性測試。使用敘府大曲的瓶子,調(diào)整好夾爪位置好進行疲勞測試,按每小時500瓶的速度調(diào)節(jié)上甁機速度,連續(xù)運行8小時,測試上甁機穩(wěn)定性和可靠性,連續(xù)工作后檢查夾爪有無異常,變形,夾持是否穩(wěn)定。經(jīng)過8小時連續(xù)測試,均能穩(wěn)定運行,夾爪無異常,無明顯變形,氣動系統(tǒng)穩(wěn)定。
5結(jié)束語
基于工業(yè)機器人高速自動上甁機經(jīng)過測試,達到設計要求,能穩(wěn)定運行,在生產(chǎn)線上可減少兩名工人,總成本在10萬元以內(nèi),小于兩名工人1年的支出,但自動上甁機設計壽命20年,實際壽命大于10年,大大降低了企業(yè)開支。
參考文獻:
[1]魯慶東.白酒包裝生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)設計:碩士論文
[2]魯慶東 陳琪主編.自動化生產(chǎn)線安裝調(diào)試維護與維修 機械工業(yè)出版社 2015.09
[3]華數(shù)機器人官網(wǎng) https://www.hsrobotics.cn/
作者簡介:魯慶東,男,生于:1983-11,漢族,籍貫:云南魯?shù)?工作單位:宜賓職業(yè)技術(shù)學院,單位省市:四川省宜賓市,單位郵編644003,職稱:講師,碩士學位,研究方向:智能控制,工業(yè)機器人。