孫 夢,倪汝冰,布曉萌,馬千里,江德明
(國網(wǎng)上海市電力公司檢修公司,上海 200063)
高壓直流輸電具有造價低、線損小、傳輸距離遠、調(diào)控方便等優(yōu)勢[1],在我國近30年發(fā)展迅速。作為直流輸電系統(tǒng)的核心設(shè)備,換流閥運行時會產(chǎn)生高熱量,使閥體內(nèi)各元件溫度急劇上升,因此閥水冷系統(tǒng)對換流閥的穩(wěn)定運行意義重大。閥水冷系統(tǒng)是一個密閉的循環(huán)系統(tǒng),通過冷卻液的不斷流動帶走閥體內(nèi)各元件由于消耗功率產(chǎn)生的熱量[2-3],結(jié)合A站一起主泵切換隱患引起的直流閉鎖事件,對水冷控制系統(tǒng)中自動模式和手動模式原理進行分析,并排查出手動切泵模式下的邏輯設(shè)計缺陷,該缺陷直接導(dǎo)致本次直流閉鎖事故,對其他換流站水冷控制系統(tǒng)有隱患排查指導(dǎo)作用。
直流雙極全壓500 kV大地回線方式運行,雙極功率為720 MW。交流濾波器組DA12,DA13,DA14,DA25正常運行,四臺直流濾波器正常運行。極1泵一運行、泵二備用,極2泵一運行、泵二備用。
某年2月15日,A站極1內(nèi)冷水主泵的泵1自動切換至泵2(邏輯圖見圖1),因泵2故障未切換成功,泵1繼續(xù)運行;泵2故障10 s后復(fù)歸。現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常。2月17日16:11,檢修人員就地將極1內(nèi)冷水泵2切至手動啟動,泵2啟動正常,雙泵同時運行2 s后將泵2手動停運,并將控制方式切至自動模式。2月17日16:21:54,運行人員在OWS界面將主泵控制模式由自動改為手動,進行極1主泵從泵1切至泵2操作,OWS報泵2故障、控制故障,泵2未能啟動成功,泵1停運,3 s后運行人員立即將控制模式改回自動,1 s后泵一啟動,6.5 s時主水流量低保護動作,極1 ESOF出現(xiàn),極1閉鎖。功率由極2轉(zhuǎn)帶,雙極輸送功率由720 MW降為極2輸送580 MW,損失140 MW。
A站水冷控制系統(tǒng)(CCP)設(shè)計原理可以分為自動控制和手動控制兩類。
2.1.1 自動控制
(1)非故障狀態(tài)下的自動切泵。假設(shè)當前運行工況為泵1運行,定期切泵需要切換至泵2。在自動控制模式下,正常切泵邏輯如下:E1P1_ON(泵1運行)、E1P2_NOT_FLR(泵2無故障)、PERIOD_PULSE(周期切泵)三條信號,通過選擇器SP21,分為兩路分別至RS觸發(fā)器S1TAR和S2TAR。至S1TAR這一路,由于RS觸發(fā)器下節(jié)點RET11信號為“1”,所以出口為“0”,A27_4_PUMP1_OFF_ORD(PUBLIC)(停運泵一)信號為“1”,即至S1TAR這一路的信號將泵一停運。至S2TAR這一路,RS觸發(fā)器S2TAR出口為“1”,START_P2_ORD(PUBLIC)(啟動泵二)信號為“1”,該信號將泵二運行。
(2)故障狀態(tài)下的自動切泵。同樣假設(shè)當前運行工況為:泵1運行,定期切泵需要切換至泵2。泵1正常,泵2有故障(邏輯圖見圖2)。
在自動控制模式下,故障切泵邏輯如下:同理,三條信號E1P1_ON(泵1運行)、E1P2_NOT_FLR(泵2無故障)、PERIOD_PULSE(周期切泵)通過選擇器SP21出口,分別至RS觸發(fā)器S1TAR和S2TAR。至S1TAR這一路,出口A27_4_PUMP1_OFF_ORD(PUBLIC)(停運泵一)信號為“1”,發(fā)出泵一停運信號,但該信號在發(fā)出后7 s才執(zhí)行。至S2TAR這一路,出口START_P2_ORD(PUBLIC)(啟動泵二)信號為“1”,應(yīng)該啟動泵二。但由于泵二故障,并不能啟動運行。在S2TAR的出口的另一條路,具有一個5 s延時的展寬。初始情況默認泵二正常,NOT_STP2維持5 s信號“0”,5 s后,信號變?yōu)椤?”。而此時已知泵二故障,即P2_FLR為“1”,所以SET_P1出口信號為“1”,與門出口至選擇器SP11出口信號為“1”。故一路至S1TAR,啟動泵一;另一路至S2TAR,出口為“0”,停運泵二。該判別的過程均在5 s展寬后,7 s泵一停運之前發(fā)生。所以在泵一正常,泵二故障狀態(tài)下的自動切泵,系統(tǒng)判別出泵二的故障狀態(tài),使得泵一繼續(xù)運行,泵二不會投入。
2.1.2 手動控制
非故障狀態(tài)下的手動切泵。假設(shè)當前運行工況為泵1運行,手動切泵需要切換至泵2(邏輯圖見圖3)。
(1)若泵一,泵二均為正常狀態(tài),無故障,則運行路徑為:MAN_P2_ON(手動控制泵二)指令分別通到兩個選擇器SP21及SP11。選擇器出口至兩個RS觸發(fā)器。其中S1TAR這一路,A27_4_PUMP1_OFF_ORD(PUBLIC)(停運泵一)信號為“1”,即停運泵一。S2TAR這一路,START_P2_ORD(PUBLIC)(啟動泵二)信號為“1”。綜上可知,在泵一、泵二均處于正常狀態(tài)的情況下,手動切泵與無故障情況下的自動切泵結(jié)果一樣。
(2)若泵一正常,泵二有故障,則運行路徑如下。初始路徑同樣按照無故障情況運行,結(jié)果會發(fā)出兩條指令:A27_4_PUMP1_OFF_ORD(PUBLIC)(停運泵一)信號為“1”,即停運泵一;START_P2_ORD(PUBLIC)(啟動泵二)信號為“1”,即啟動泵二。系統(tǒng)會在指令發(fā)出7 s后,執(zhí)行停運泵一的指令。由于泵二故障,啟動泵二的指令并不能成功啟動泵二。在該情況下,可以判斷泵二故障狀態(tài),并反饋至選擇器SP11,由于選擇器的上節(jié)點MAN_P_SW(手動控制選擇器)指令為“1”,因此選擇器在手動切泵模式下一直選擇上面一路,即MP1和MP2,泵二故障狀態(tài)不能被反饋到運行路徑中,即選擇器SP11相當于失效狀態(tài)。故最終結(jié)果泵一退出運行,泵二未成功啟動,主循環(huán)水流量低,直流發(fā)生閉鎖。
從原理介紹可知,導(dǎo)致此次極一“主循環(huán)水流量低”、“水冷ESOF出現(xiàn)”、“極1閉鎖”等信號的直接原因為:A站CCP主泵切換邏輯設(shè)計缺陷。手動切泵模式下,一旦切換泵不能成功啟動,停運的泵不會重新啟動,從而導(dǎo)致主水流量迅速下降,主水流量低保護動作,造成極閉鎖。
極一此次閉鎖事件發(fā)生,整體水冷控制系統(tǒng)切泵邏輯隱患排查結(jié)果可知,設(shè)計方面的缺陷是導(dǎo)致此次閉鎖事故的直接原因。手動切泵模式下,忽略判別泵的狀態(tài)而直接切泵,這使得故障泵的狀態(tài)不能被反饋至系統(tǒng)中,從而引起正常運行泵退出、故障泵投入失敗、主水流量低、直流閉鎖等連鎖反應(yīng)。
(1)手動切泵邏輯下,故障泵狀態(tài)不能反饋至系統(tǒng)中,選擇器失效。建議修改程序,將手動切泵邏輯缺少的判別故障泵狀態(tài)條件進行補充,可以與自動切泵邏輯設(shè)計一致。
(2)本站內(nèi)冷水控制系統(tǒng)主泵手動切泵邏輯隱患可作為隱患排查案例,對其他換流站水冷控制系統(tǒng)有隱患排查指導(dǎo)作用。建議不同廠家根據(jù)此事故,排查類似設(shè)計隱患。