陳曉珊 佟夢晗, 修世超
(1.華晨寶馬汽車有限公司 沈陽110043;2.東北大學機械工程與自動化學院 沈陽110819)
鯊魚鰭天線罩的發(fā)明者是一位澳大利亞的飛機維修工程師,在維修飛機的時候獲得靈感,把飛機上的擾流板移植到了汽車上,獲得了成功,并注冊了專利[1]。BMW 是第一個購買了“鯊魚鰭”專利的汽車品牌,并將其成功地應(yīng)用在汽車設(shè)計當中。其天線罩的裝配方式為涂膠(如圖1、圖2所示)后粘貼固定于指定位置。其所采用的粘接劑產(chǎn)品為:Sikaflex?-250 DB-2,其有兩種組成部分,分別為1,6-二異氰酸根合己烷的均聚物,其化學式為:(C8H12N2O2)x;二苯基甲烷-4,4'-二異氰酸酯,其化學式為:C15H10N2O2。外觀為糊狀物,黑色,無臭。其涂膠應(yīng)同時滿足膠量標準及位置標準,如涂膠質(zhì)量有偏差,則產(chǎn)品車可能出現(xiàn)漏水、膠溢出等質(zhì)量問題[2]。
圖1 天線罩涂膠樣板
圖2 人工天線罩涂膠
豪華乘用車的組成零件較多,所以總裝工廠的工藝步驟也數(shù)量繁多,因此工廠希望將盡量多的工藝過程安排在有限的線體空間內(nèi)。如采用傳統(tǒng)機器人來進行天線罩涂膠,根據(jù)工廠的安全要求,需要將機器人工作站放置在防護欄內(nèi),且機器人的活動范圍距防護欄應(yīng)有足夠的安全距離[3]。這就導(dǎo)致了機器人工作站占地面積較大,且防護欄會阻斷線旁通行,為整體工藝規(guī)劃增添不必要的負擔[4]。所以天線罩涂膠大多采用人工操作的方式,如圖2所示,采用氣動定量泵,使膠通過匹配的導(dǎo)流管,形成具有穩(wěn)定橫截面的條狀膠,然后人工將其粘貼到天線罩的接合面。為了保證膠面質(zhì)量,此工位操作者需要進行嚴格的培訓,需要進行一定的投入(如培訓師、練習用膠等)。并且由于此項操作需要一定的技能,操作者較難更換。即使由熟練操作者穩(wěn)定地進行工作,也有可能出現(xiàn)較差質(zhì)量的膠面,這可能會導(dǎo)致返修,而產(chǎn)生額外成本[5]。
人機協(xié)作涂膠項目如圖3所示,由膠泵單元(如圖4所示)和涂膠單元(如圖5所示)組成。粘接劑經(jīng)過氣動壓力系統(tǒng)進行加壓,從膠桶中抽出,然后由加熱器進行一次加熱,降低粘度,增強流動性能,然后進入膠管進行輸送。膠管內(nèi)有加熱絲,外壁包裹隔熱材料,進而保證粘接劑在膠管內(nèi)的溫度。輸送系統(tǒng)最終將膠輸送至涂膠單元中并進行人機協(xié)作涂膠作業(yè),如圖6所示。
圖3 項目總圖
圖4 膠泵單元
圖5 涂膠單元
圖6 人機協(xié)作涂膠
在天線罩安裝工位,待裝配的天線罩會被物流按照訂單順序進行排序并運送到存儲區(qū),操作者按順序拾取,并將指定型號的零件放置在位于等待位的天線罩夾具內(nèi)。夾具如圖7所示,由結(jié)構(gòu)件、夾具A、夾具B、安全傳感器組成。此夾具當前狀態(tài)可兼容兩個型號的天線罩,最多可兼容4種,分別位于夾具的4個側(cè)面。
操作者在放置天線罩之后,觸發(fā)如圖8所示的確認按鍵,IIWA會將當前零件移動到條碼掃描位置,由如圖8所示的條碼掃描儀掃描如圖9所示零件內(nèi)的條碼,進而對零件進行檢測,并與 IPS—L系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對,判斷其是否為待涂膠零件,防止操作者放置錯誤。如天線罩內(nèi)部的條碼粘貼位置有誤或其他原因?qū)е聼o法掃描,操作者也可使用如圖 9所示的備用手持式掃描槍對零件上的條碼進行掃描來繼續(xù)進行操作。
圖7 天線罩夾具
圖8 條碼掃描儀
圖9 備用條碼掃描槍
在確認零件放置正確后,協(xié)作機器人IIWA會移動夾具,使天線罩相對涂膠嘴進行運動,從而使膠涂在天線罩表面,如圖10所示。涂膠結(jié)束后,操作者再將其粘貼至指定位置,完成操作。
圖10 天線罩自動涂膠
通過與傳統(tǒng)工業(yè)機器人涂膠將術(shù)和工藝的對比分析,證明人機協(xié)作涂膠新技術(shù)的技術(shù)性能有了很大的提升。
由于本項目采用人機協(xié)作機器人,并且符合相關(guān)的安全標準及規(guī)范,所以無需防護裝置。其可直接放置于線旁進行作業(yè),結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,且現(xiàn)場通行無阻隔,更便于工藝規(guī)劃及現(xiàn)場管理。
由于人機協(xié)作涂膠的天線罩拾取及放置工作由操作者來完成,其工藝節(jié)拍時間應(yīng)少于單臺傳統(tǒng)機器人涂膠的理論時間(由于本工廠未采用過傳統(tǒng)機器人涂膠,所以無法統(tǒng)計準確節(jié)拍時間),其對線體總節(jié)拍的限制性更小。
3.2.1 高度的質(zhì)量穩(wěn)定性
該工藝不同于手動涂膠,機器人自動涂膠可精確控制涂膠軌跡,通過模擬分析及仿真(如圖 11所示),最終確認最佳涂膠軌跡。由于機器人具有高度的重復(fù)精度,所以該工藝過程可保證天線罩涂膠的高度一致性,從而確保天線罩粘接的質(zhì)量。
圖11 涂膠路徑模擬
3.2.2 優(yōu)化人機工程學
傳統(tǒng)手動涂膠需要將天線罩放置于適當高度的工裝上,手持膠槍,并低頭目視涂膠過程,如圖 2所示。操作者長時間手持重物會對其手臂來成一定的負擔,低頭動作需要頸部彎曲,長時間保持此姿勢同樣會為操作者帶來一定的不適感[6]。
采用人機協(xié)作涂膠,操作者只需要以站立姿勢將天線罩放置于位于等待位的裝卡工具上,如圖 6所示,其涂膠過程由機器人自動完成,所以具有更加優(yōu)化的人機工程。
3.2.3 節(jié)拍優(yōu)化
在之前的人工操作期間,經(jīng)實測操作者的平均工作速度,并進行統(tǒng)計,最終給成產(chǎn)部門批準的操作時間為52.6 s。而協(xié)作機器人涂膠實測速度均(包括操作者動作)值為21.2 s。
3.2.4 節(jié)省成本
雖然人工涂膠工藝與協(xié)作機器人涂膠工藝采用相同的粘接劑,但手持式膠槍使用小包裝的產(chǎn)品,如圖12所示,其容量為300ml。協(xié)作機器人涂膠采用的式大型桶式包裝,如圖13所示,容量為23L。
圖12 小包裝粘接劑
圖13 大包裝桶式粘接劑
粘貼工藝成本評估如表1所示,其中每臺車所需成本為除人工以外的綜合成本評估,并不僅限于粘接劑產(chǎn)品價格本身,得到結(jié)果為每年節(jié)約33850歐元。成本控制是制造業(yè)的根本,節(jié)約百分比高達72%,此節(jié)約比例以及年化節(jié)約成本均非常顯著,如表1所示。
表1 天線罩涂膠粘接劑成本核算
人機協(xié)作技術(shù)作為工藝4.0的重要組成部分,其為制造業(yè)帶來了更多的解決方案,用以提升效率、安全性、人機工程以及經(jīng)濟性等,其或可幫助企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)流程及工業(yè)過程,是今后汽車總裝技術(shù)重點發(fā)展方向之一。積極嘗試新技術(shù)、新思路,并享受其帶來的便利,以此促進全球工業(yè)能力的提高。