景國泉,彭小金,許效楠(中國中材國際工程股份有限公司(南京),江蘇 南京 211100)
某項目粉磨站采用的是輥壓機(jī)半終粉磨系統(tǒng),其中水泥磨為Φ5m×15m管磨機(jī),裝機(jī)功率:6 000 kW,主減速機(jī)為行星減速機(jī),傳動部分減速機(jī)、齒形聯(lián)軸器及輔傳等為國外公司產(chǎn)品。水泥粉磨系統(tǒng)正常生產(chǎn)僅約1個月,即發(fā)現(xiàn)水泥磨出料端滑履的減速機(jī)側(cè)的銅夾板磨損,磨機(jī)存在向減速機(jī)方向串動的問題?,F(xiàn)場對該問題進(jìn)行了整改,對磨機(jī)本體及傳動系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,但重新運(yùn)行約3個月后,檢查發(fā)現(xiàn)水泥磨本體再次向減速機(jī)方向串動,存在安全隱患,不得不再次停機(jī)處理。
經(jīng)現(xiàn)場初步檢查,磨機(jī)本體的滑動端兩側(cè)的銅夾板均未有過度的磨損,表明目前滑動端是可以靈活滑動的。同時對比原始安裝和現(xiàn)場初次整改時數(shù)據(jù),兩次找正數(shù)據(jù)差距過大,初步判斷減速機(jī)與磨機(jī)可能存在不均勻沉降等,導(dǎo)致上述兩次的數(shù)據(jù)偏差較大,從而造成磨機(jī)的軸向串動,因此現(xiàn)場進(jìn)行進(jìn)一步檢查,以便明確問題原因。
首先對磨機(jī)基礎(chǔ)沉降監(jiān)測點標(biāo)高和磨機(jī)兩端高差進(jìn)行了復(fù)測,測量發(fā)現(xiàn)磨機(jī)本體和減速機(jī)的基礎(chǔ)可能存在不均勻沉降的情況,磨機(jī)本體兩端基礎(chǔ)均是內(nèi)側(cè)低。拆卸水泥磨兩端滑履罩的頂部,通過水準(zhǔn)儀測量磨機(jī)兩端滑履的高差數(shù)據(jù),磨機(jī)的出料端低于進(jìn)料端約0.6 mm。
圖1 水泥磨基礎(chǔ)沉降監(jiān)測點標(biāo)高復(fù)測數(shù)據(jù)
圖2 水泥磨進(jìn)出料端滑履高差復(fù)測數(shù)據(jù)
制作檢測支架,用螺栓連接在磨機(jī)的傳動接管端部,對減速機(jī)的輸出軸進(jìn)行打表,測量結(jié)果見圖3,已超出了水泥機(jī)械的安裝規(guī)范要求。
圖3 磨機(jī)本體與減速機(jī)同軸度檢查數(shù)據(jù)
經(jīng)以上檢查,發(fā)現(xiàn)該水泥磨已失位,因此必須確認(rèn)磨機(jī)本體滑履底板的位置是否發(fā)生變化,以便確定后續(xù)處理方案?,F(xiàn)場將磨內(nèi)鋼球全部倒出,并制作頂磨工具,將水泥磨頂起,拆卸磨機(jī)底部滑履處的滑履罩、滑履軸承等,對磨機(jī)的底板標(biāo)高進(jìn)行復(fù)測,該磨機(jī)進(jìn)料端#1、#2滑履為滑動端,出料端#3滑履為滑動端,#4滑履為固定端,為保證測量準(zhǔn)確性,每個滑履上選擇3個點測量,且共進(jìn)行了三次測量,測量位置見圖4。對照前次整改時磨機(jī)本體底板的測量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)變化較大,說明磨機(jī)底板標(biāo)高等發(fā)生了變化,磨機(jī)基礎(chǔ)存在不均勻變化的情況。為方便對比,將數(shù)據(jù)進(jìn)行列表,列表時將進(jìn)料端的1-1、1-2、1-3的數(shù)據(jù)設(shè)為基準(zhǔn)0點(數(shù)據(jù)為絕對值)。
圖4 磨機(jī)滑履底板標(biāo)高測量點示意圖
(1)磨機(jī)本體向減速機(jī)方向串動了約6 mm。
(2)出料端固定滑履的減速機(jī)側(cè)的12 mm聚四氟乙烯板被磨掉了約6 mm。
(3)出料端活動滑履的減速機(jī)側(cè)增加的12 mm聚四氟乙烯板也被磨掉了約3 mm。
表1 磨機(jī)滑履底板標(biāo)高測量數(shù)據(jù)
經(jīng)現(xiàn)場檢查,結(jié)合測量數(shù)據(jù)及安裝規(guī)范等,分析導(dǎo)致水泥磨軸向串動的主要原因有:
(1)磨機(jī)底板標(biāo)高差過大。磨機(jī)底板標(biāo)高的測量數(shù)據(jù)表明:磨機(jī)底板不能滿足磨機(jī)的安裝規(guī)范要求,且數(shù)據(jù)與圖1中磨機(jī)基礎(chǔ)沉降點標(biāo)高數(shù)據(jù)的沉降方向基本一致。
(2)磨機(jī)兩端存在高差。磨機(jī)兩端滑履的高差,出料端(傳動側(cè))低于進(jìn)料端0.6 mm,因此磨機(jī)整體向傳動側(cè)方向串動,可解釋為本次磨機(jī)兩端都有一定的沉降所造成的。
(3)磨機(jī)本體與減速機(jī)不同心,存在高差,與建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《JCJ 03—90水泥工廠機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》的要求“同軸度不大于0.4”相比超差嚴(yán)重。
綜合以上情況和現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),結(jié)合前期的《減速機(jī)安裝報告》、《水泥磨服務(wù)報告》等,分析認(rèn)為水泥磨基礎(chǔ)的不均勻沉降引起設(shè)備安裝基準(zhǔn)變化,從而使磨機(jī)本體承受了一定的軸向力,是磨機(jī)軸向串動問題發(fā)生的主要原因。
(1)水泥磨本體整改調(diào)平。針對水泥磨兩端存在高差和磨機(jī)底板標(biāo)高差過大問題,最好的辦法是打掉磨機(jī)底板的二次澆注層,重新制作沙墩,重新調(diào)整磨機(jī)底板到規(guī)范要求,但該方法工期長、工作量大,影響業(yè)主的生產(chǎn)恢復(fù)時間。因此,經(jīng)現(xiàn)場討論后,采用在磨機(jī)滑履處的球體座和凹球體之間墊不銹鋼板的方法,找平磨機(jī)。除沒有問題的進(jìn)料端#1滑履軸瓦外,#2、#3、#4號滑履軸瓦都墊,在保證底板標(biāo)高差的同時保證磨機(jī)的兩端高差。先墊平進(jìn)料端的2號滑履軸瓦,再試墊出料端的#3、#4滑履軸瓦。
(2)磨機(jī)本體與減速機(jī)不同心、高差問題。針對該問題,由于涉及到國外品牌的減速機(jī),因此與業(yè)主溝通,聯(lián)系該公司派工程師到現(xiàn)場指導(dǎo)減速機(jī)與磨機(jī)的找正。
(1)經(jīng)過兩次頂磨試墊,將磨機(jī)進(jìn)出料兩端墊平,磨機(jī)進(jìn)出料兩端高差為0。各滑履處增加的不銹鋼板厚度及磨機(jī)墊平后的進(jìn)出料高差測量數(shù)據(jù)見表2。
表2 磨機(jī)本體墊平數(shù)據(jù)
(2)現(xiàn)場檢查測量發(fā)現(xiàn),減速機(jī)低于磨機(jī)2.30mm,表明減速機(jī)與磨機(jī)存在高差,從而在運(yùn)行時會產(chǎn)生一定的軸向力,也導(dǎo)致磨機(jī)本體向減速機(jī)方向串動。經(jīng)減速機(jī)廠家工程師指導(dǎo),通過減速機(jī)底座增加墊片,現(xiàn)場找正后,減速機(jī)高于水泥磨本體約0.25 mm,滿足驗收規(guī)范的要求。
通過測量與分析,減速機(jī)與磨機(jī)本體存在高差以及磨機(jī)本體失去安裝基準(zhǔn)是造成磨機(jī)本體向減速機(jī)串動的主要原因,通過本次現(xiàn)場整改,該水泥磨順利恢復(fù)運(yùn)行,未再出現(xiàn)問題,保證了業(yè)主的正常生產(chǎn)。
由于大型管磨機(jī)一般采用行星減速機(jī)和齒形聯(lián)軸器,不同于國內(nèi)大多中小型中心傳動磨機(jī)采用圓柱齒輪減速機(jī)和膜片聯(lián)軸器,因此,在現(xiàn)場安裝時,不能完全套用國內(nèi)的要求和打表找正方法,行星減速機(jī)配套的磨機(jī)的安裝要求必須更高,建議磨機(jī)本體的進(jìn)出料端盡量水平,減速機(jī)與磨機(jī)的同軸度要求也必須達(dá)到規(guī)范要求,同時需減速機(jī)廠家工程師指導(dǎo)安裝。