王立春
(哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
WB12K-120×4000卷板機為四輥卷板機,上、下輥為主動輥,上輥位置固定,下輥和側(cè)輥可升降移動,輥子的轉(zhuǎn)動和升降移動都是由液壓傳動實現(xiàn)。設(shè)備于2015年安裝并投入生產(chǎn),經(jīng)過數(shù)年使用,卷板精度下降,弧板卷制垂直度已無法滿足工藝要求。公司決定對其進行詳細(xì)檢測,分析精度下降的具體原因,并制定合理的修復(fù)方案。
WB12K-120×4000卷板機卷制圓筒會出現(xiàn)錯口,即卷制合口發(fā)生錯邊;卷制弧板同樣會出現(xiàn)大小口,即弧板兩側(cè)弧度不一樣。不同尺寸參數(shù)板料的錯邊和大小口數(shù)值都不相同,但卷制精度都超過了工藝要求。
根據(jù)對其加工過程中進行的跟蹤調(diào)研,發(fā)現(xiàn)WB12K-120×4000卷板機在卷制過程中上、下輥左右側(cè)壓力不平衡。即在卷制上下輥加壓過程中,電動機側(cè)下輥液壓缸壓力低于倒頭架側(cè)液壓缸壓力,具體數(shù)值相差約為2 MPa,超過了正常經(jīng)驗值(0.5 MPa)。設(shè)備簡圖如圖1所示。
圖1 WB12K-120×4000卷板機設(shè)備簡圖
經(jīng)重新校平上下輥平行度,并檢查了液壓系統(tǒng)后,電動機側(cè)壓力仍低于倒頭架側(cè)壓力,所以推斷在加壓過程中上下輥相對位移發(fā)生了變化。設(shè)備下輥位置由巴魯夫位移傳感器進行閉環(huán)反饋控制,經(jīng)檢查位移傳感器連接可靠、性能穩(wěn)定,可以排除下輥位置發(fā)生變化的情況。于是對上輥空間位置進行檢測,檢測時分別在左右兩側(cè)立柱與上輥、左倒頭架連接銷軸處、右立柱上下架連接處安置了四塊百分表,然后由小到大在上、下輥處加壓,觀測百分表數(shù)值變化,記錄數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 卷板機上輥位移檢測記錄表 單位:mm
續(xù)表1 卷板機上輥位移檢測記錄表 單位:mm
從表中可以看出:倒頭架側(cè)雖然間隙較大、合計近3 mm,但在加壓開始后其間隙就已頂死,加壓過程中位移沒有發(fā)生變化;而電動機側(cè)在加壓過程中數(shù)值變化較大,上輥與立柱上架最大值達(dá)到1.43 mm,大大超過了上輥軸承游隙0.50 mm,在位移1.43 mm時,上輥軸徑頂在了軸承蓋板內(nèi)側(cè)而無法移動。此數(shù)據(jù)說明上輥電動機側(cè)軸承精度超標(biāo),在加壓過程中不穩(wěn)定,需要進行更換。
從表中還可以看出:立柱上下架在加壓過程中一直發(fā)生彈性變形,在壓力超過6 MPa后,變形量急劇增大,直接影響了卷板精度。
根據(jù)檢測結(jié)果分析,可以斷定卷板機卷板精度下降是由兩方面因素綜合引起的,即:上輥電動機側(cè)軸承損壞,失去精度;右立柱機架剛度不足,彈性變形量過大。
上輥電動機側(cè)軸承為調(diào)心滾子軸承,其游隙超差,在上輥加壓轉(zhuǎn)動過程中,軸承下方的滾子由于間隙過大無法轉(zhuǎn)動,需要靠上方滾子轉(zhuǎn)到下方推擠形成循環(huán),這樣就會在卷制厚板過程中會發(fā)出滾子擠壓的異響。根據(jù)設(shè)備使用情況推斷,軸承損壞原因有如下兩個方面:
(1) 設(shè)備在卷制厚長板料時,工藝要求起邊處先卷制成型,再根據(jù)設(shè)備輥子位置對板料一次卷制成型。這樣板料的自重和長度方向長力矩對設(shè)備上下輥施加了一個很大的力,從而造成超載,損壞軸承。
(2) 設(shè)備此軸承處沒有設(shè)計專門的潤滑孔,潤滑脂加注極其困難,從而造成軸承潤滑保養(yǎng)不當(dāng),加速了軸承的損壞。
右立柱機架剛性不足,卷制加壓時彈性變形量過大,根據(jù)現(xiàn)象分析也有兩個原因:
(1) 立柱由上、下架通過兩側(cè)銷軸連接組成,機架中間位置受力大,但是剛度較兩側(cè)差,同時立柱原始設(shè)計剛度系數(shù)較小、剛度保持性差。
(2) 由于不科學(xué)的卷制工藝,立柱受力大,在長期載荷受力下會產(chǎn)生塑性變形,從而降低立柱剛度、增大彈性變形量。
通過上述原因分析發(fā)現(xiàn),更換上輥調(diào)心滾子軸承不能徹底解決問題,需要對設(shè)備結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,具體方案如下:
(1) 電動機側(cè)立柱上方布置加強筋,增加立柱剛度。加強筋焊接在立柱上方,焊接步驟、次序、溫度、時間須充分考慮焊接梁體的變形。其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 立柱加強筋簡圖
(2) 對軸承前后側(cè)蓋板進行改造,加裝潤滑脂加注孔,方便軸承前后都能加注潤滑脂,解決軸承加壓后異響問題。制定相應(yīng)“設(shè)備潤滑保養(yǎng)規(guī)范”,合理使用和維護設(shè)備。
(3) 在扭力座處加工四個工藝孔,方便軸承拆卸安裝。
另外,根據(jù)加工產(chǎn)品工藝要求,優(yōu)化板料的卷制工藝,避免過長過重板料卷制起邊時由于自身重量搖晃對設(shè)備上下輥施加破壞力。
WB12K-120×4000卷板機在結(jié)構(gòu)優(yōu)化后對其重新進行加壓測試,上下輥位移變化量均在允許的偏差范圍內(nèi)。設(shè)備重新投入使用后,卷制不同規(guī)格的板材都可以達(dá)到較高的卷制精度,恢復(fù)了設(shè)備的正常使用功能。此次精度恢復(fù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了非常好的效果,其設(shè)備精度檢測方法和結(jié)構(gòu)優(yōu)化方式為卷板機設(shè)備操作使用和維修維護積累了寶貴的實踐經(jīng)驗,對卷板機設(shè)備設(shè)計制造有著積極的現(xiàn)實意義。