孫黎明,王 姣
(1.開灤股份節(jié)能環(huán)保部,河北 唐山 063000;2.河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北 唐山 063004)
焦化廢水含有酚類、氰化物、苯系物、多環(huán)芳烴、重金屬離子等,是一種高濃度難降解的有毒工業(yè)廢水[1],對(duì)生態(tài)環(huán)境和人體健康帶來很大危害。隨著“水十條”實(shí)施,國家對(duì)廢水排放管控日趨嚴(yán)格,焦化廢水實(shí)現(xiàn)資源化利用和“零排放”已成為當(dāng)下水處理研究的主要方向[2]。
本文針對(duì)河北某焦化企業(yè)生物出水進(jìn)行深度處理,出水滿足《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50335-2002)后回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng),最終實(shí)現(xiàn)廢水“零排放”。
該企業(yè)生物處理采用A2/O工藝,出水滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8979-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)入深度處理工段,處理后出水滿足《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50335-2002)后回用于循環(huán)冷卻水。生物處理水質(zhì)及再生水用作循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
表1 生物處理段出水水質(zhì)及循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
由表1可知,生物處理出水COD較高,且B/C為0.067,廢水可生化性差,可采用高級(jí)氧化法去除難降解有機(jī)物后,再通過超濾和納濾雙膜法降低其氯離子濃度及總硬度,從而滿足標(biāo)準(zhǔn)后回用。
臭氧催化氧化技術(shù)是指臭氧在催化劑的作用下,快速分解產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化能力的羥基自由基,將廢水中的難降解有機(jī)物氧化降解[3]。該法無選擇性去除難降解污染物,反應(yīng)速度快,無二次污染,因此本工程選取臭氧催化氧化法為高級(jí)氧化工藝降低難降解有機(jī)物濃度,去除酚、氰等毒性物質(zhì),降低后續(xù)膜處理工序負(fù)荷,減少膜污染,節(jié)約成本。工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水深度處理工藝流程
臭氧催化氧化單元可進(jìn)一步降低污水中的COD濃度,該單元設(shè)置2座臭氧催化反應(yīng)塔,單塔有效容積120 m3,臭氧接觸反應(yīng)時(shí)間為0.5 h,投加量55 mg/L。采用氧化鋁基催化劑,粒徑3~5 mm,比表面積≥230 m2/g。
氧化穩(wěn)定池為半地下式有蓋鋼筋混凝土矩形結(jié)構(gòu),氧化穩(wěn)定時(shí)間為2 h,可釋放臭氧催化氧化出水中的臭氧,緩沖水量,為下一步砂濾單元提供穩(wěn)定供水。氧化穩(wěn)定池內(nèi)設(shè)置擋流板,使水流呈推流式行進(jìn),自流進(jìn)入后續(xù)砂濾裝置。
本工程設(shè)置砂濾裝置2套,用于去除前續(xù)工段出水中攜帶的懸浮物。采用直徑為40 mm的高效纖維球?yàn)檫^濾介質(zhì),壓差增大到一定程度時(shí),利用纖維球?qū)痈邇?nèi)二層攪拌裝置對(duì)其清洗。
超濾系統(tǒng)主要去除水中的懸浮物和膠體。采用PVDF中空纖維膜,具有抗污染性強(qiáng),使用壽命長的特點(diǎn)。系統(tǒng)采用錯(cuò)流過濾方式,當(dāng)膜壓差達(dá)到設(shè)定值時(shí),反清洗單元自動(dòng)啟動(dòng),從而保證超濾效果,延長超濾膜使用壽命。
納濾裝置核心元件為美國GE公司DK8040F納濾膜,該膜特有三層復(fù)合結(jié)構(gòu),對(duì)多價(jià)離子有較好的去除效果,操作壓力為0.5~2.8 MPa,膜通量范圍15~27 L/m2·h。
項(xiàng)目于2019年11月開始試運(yùn)行,試運(yùn)行期間深度處理系統(tǒng)COD去除效果如圖2所示。
圖2 深度處理系統(tǒng)對(duì)COD去除效果
由圖2可知,試運(yùn)行期間,系統(tǒng)進(jìn)水COD濃度為121~180 mg/L,臭氧氧化段出水COD濃度隨進(jìn)水COD濃度變化在62~90 mg/L波動(dòng),去除率最高可達(dá)50.39%,平均去除率為47.22%,由此可見,臭氧催化氧化段對(duì)COD有較好的去除效果,降低了后續(xù)膜處理工段的有機(jī)負(fù)荷。深度處理系統(tǒng)出水COD濃度基本小于60 mg/L,最低為21 mg/L,平均去除率為72.32%,去除率最高達(dá)83.72%,穩(wěn)定滿足《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50335-2002)循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)要求。
圖3 深度處理系統(tǒng)對(duì)總硬度去除效果
試運(yùn)行期間深度處理系統(tǒng)對(duì)總硬度去除效果如圖3所示。由圖3可知,進(jìn)水總硬度為450~583 mg/L,深度處理系統(tǒng)出水總硬度均低于100 mg/L,去除率最高達(dá)91.15%,平均去除率為87.25%。良好的去除效果主要是由于納濾系統(tǒng)對(duì)于粒徑大于1nm污染物的截留作用及荷電性,對(duì)于Ca2+、Mg2+等多價(jià)離子被阻止或吸附,從而使出水得到凈化。
圖4 深度處理系統(tǒng)對(duì)Cl-去除效果
試運(yùn)行期間深度處理系統(tǒng)對(duì)Cl-去除效果如圖4所示。由圖4可知,處理后出水Cl-濃度為218-257 mg/L,平均去除率約為25.60%,基本滿足循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)要求。對(duì)Cl-去除率較低主要是由于道南效應(yīng),納濾對(duì)無機(jī)離子的去除效果與離子的電荷數(shù)有關(guān),對(duì)單價(jià)離子截留率較低。
⑴臭氧催化氧化工藝對(duì)焦化廢水中難降解有機(jī)物有較好的去除效果,該工段出水COD濃度為62-90 mg/L,平均去除率為47.22%,降低了后續(xù)雙膜法的有機(jī)負(fù)荷。
⑵超濾-納濾組合工藝對(duì)總硬度去除效果較好,出水總硬度低于100 mg/L,平均去除率為87.25%;對(duì)氯離子平均去除率約為25.60%,出水Cl-濃度為218~257 mg/L。
⑶“臭氧催化氧化+超濾+納濾”處理工藝對(duì)焦化廢水生物出水有較好的處理效果,出水滿足滿足《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50335-2002)循環(huán)補(bǔ)充水水質(zhì)要求。