關(guān)海英
摘? 要? 文章主要在對WK-4電動挖掘機鏟桿受力情況進行分析的基礎(chǔ)上,運用ANSYS軟件對鏟桿的應(yīng)力與應(yīng)變進行計算分析,得出鏟桿失效的主要原因,并提出修復(fù)改進方案。
關(guān)鍵詞 電動挖掘機? 底架梁? 受力
1 前言
分析水廠鐵礦是國內(nèi)特大型(大于2000萬t/a)露天磁鐵礦,每年礦巖采剝總量達5000萬t以上。正常情況下采用礦車(TEREX85t、貝拉斯130 t電動輪和SGA170礦車)與輸送帶組成半連續(xù)式運輸。采掘車間裝卸礦巖石的工作則由11臺電動挖掘機完成,其中WK-10B(10m3)型電動挖掘機10臺,美國P&H2300(16.8 m3)一臺,少量WK-4型(4m3)電動挖掘機只是作為輔助設(shè)備。
目前電鏟的發(fā)展趨勢是大型化、自動化,主流設(shè)備斗容已發(fā)展到10 m3、16.8 m3甚至更大規(guī)格。但是,在某些小規(guī)模礦山,四立電鏟應(yīng)用還是比較普遍,并且撫挖的主流產(chǎn)品還是四立鏟。干選車間現(xiàn)在就是應(yīng)用了四臺WK-4鏟,配合77t礦車進行生產(chǎn)。
在使用過程中,由于自重、長期作業(yè)產(chǎn)生的疲勞,以及由于爆破質(zhì)量差、底板不平等原因造成作業(yè)過程中的沖擊負荷,經(jīng)常導(dǎo)致起重臂、轉(zhuǎn)臺及底架梁、鏟具等結(jié)構(gòu)部件產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致部件失效,造成巨大的備件及停機損失。
由于電動挖掘機在礦山的應(yīng)用已達百年以上,其自身的改進還在不斷進行之中,除生產(chǎn)廠家外,各礦山企業(yè)也在不斷摸索、完善和改進設(shè)備。根據(jù)《礦山機械》等期刊發(fā)表的論文看,各用戶就推壓機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)及鏟桿等部件和機構(gòu)在進行研究和完善。本課題主要是對鏟桿進行力學(xué)分析,應(yīng)用ANSYS有限元軟件模擬鏟桿的應(yīng)力與應(yīng)變,得出鏟桿失效的原因。
2? WK-4型電動挖掘機
2.1 WK-4電鏟概述
WK-4電鏟的主要組成有工作裝置、回轉(zhuǎn)裝置和履帶行走裝置三大部分組成。它的作業(yè)循環(huán)是:挖掘,滿斗提升回轉(zhuǎn),卸載,空斗返回。
WK-4電鏟挖掘物料的過程是:當電鏟作業(yè)時,機器靠近掌子面,鏟斗的挖掘點位于推壓機構(gòu)的正下方的工作面底部,斗前面與工作面的交角為45°。鏟斗通過提升鋼絲繩和推壓機構(gòu)的聯(lián)合作用,使其作自下而上的弧形曲線運動,使斗刃在切入物料的過程中,把一層物料切削下來。
WK-4電鏟的運動軌跡是一條復(fù)雜的曲線,它決定于物料的性質(zhì)和狀態(tài),鏟斗切削的狀態(tài)以及鏟斗提升和推壓的速度。在理想狀態(tài)下,斗齒挖掘的軌跡的開始段近乎水平面,而后,要求斗桿以較大的速度外伸和以較大的速度提升。隨著鏟斗的舉升,推壓速度下降,待斗齒處于與推壓機構(gòu)同一水平高度時,推壓速度降為零。鏟斗的提升繩拉力幾乎保持一個定值。所以,斗齒的運動中的后一段軌跡是一段圓弧形曲線。
2.2? WK-4電鏟主要參數(shù)
鏟斗容量 4(4.6)?????? 動臂傾角45°???? ?動臂長度 10.5m?????? 鏟桿長度 7.29m
推壓型式? 齒輪―齒條式????? 工作重量(含配重) 205T???? 履帶寬 0.9m? ????回轉(zhuǎn)速度 3-3.5 r/min
爬坡度? 12°?????? 提升速0.885m/s??????? 推壓速度 0.56 m/s?????????? 推壓速度 0.56 m/s
電源電壓 3000 V或6000 V?? ?最大挖掘半徑14.4 m??? 最大挖掘高度 10.1 m???? 最大挖掘深度 2.92 m
最大卸載半徑12.65 m??? 最大卸載高度 6.3 m??????? 機棚高度 5.475 m ?????????回轉(zhuǎn)臺高度 2.365 m
履帶對地平均壓力2.4 kg/cm2?????? 行走速度 0.42 km/h(最大行走速度為7.83 km/h)。
平衡重30—36T(30T適合4m3電鏟,36T適合4.6m3電鏟)。
最大提升力50.8T(最大提升速度下的提升力為17.1T)。
最大推壓力22.2T(最大推壓速度下的推壓力為8.3T)。
3 鏟桿受力分析
3.1 最大推壓力計算
1)? 推壓機構(gòu)電機調(diào)速特性
電鏟用于鏟裝礦巖,其工作條件非常惡劣,特別是在爆破不好的情況下挖根作業(yè),經(jīng)常出現(xiàn)過大的沖擊載荷,甚至堵轉(zhuǎn)。因此,電鏟對電氣傳動系統(tǒng)就有較高的要求:要求電氣傳動系統(tǒng)的機械特性曲線的包絡(luò)面積大,有足夠大的有功功率;要求有良好的調(diào)速性能,能四象限運行,能快速地進行加(減)速和反轉(zhuǎn),動態(tài)響應(yīng)速度快;要求系統(tǒng)制動性能好,并能回收能量;要求系統(tǒng)運行可靠,維修方便等。
由于電鏟對電氣傳動系統(tǒng)的這些特殊要求,所以,國產(chǎn)電鏟目前應(yīng)用的電氣傳動系統(tǒng)主要還是直流傳動系統(tǒng)。例如:WK-4、WK-10等型號的電鏟都是采用直流發(fā)電機-直流電動機系統(tǒng)(簡稱機組系統(tǒng)、G―M系統(tǒng));從美國Harnischfeger公司引進制造的P&H-2300XP和P&H-2800XP型電鏟則是采用晶閘管變流器-直流電動機系統(tǒng)(簡稱晶閘管直流系統(tǒng))。雖然后者比前者技術(shù)先進,效率也有所提高,但這兩種系統(tǒng)都還存在直流電機固有的缺點,直流發(fā)電機組存在整流換向器,碳刷與整流子的旋轉(zhuǎn)接觸導(dǎo)致易損與故障率高,又因為機組體積大,重量重,使得維修更換困難,費用高,周期長,影響生產(chǎn)率。
隨著技術(shù)進步出現(xiàn)了變頻器-鼠籠型電動機系統(tǒng)(簡稱交流變頻調(diào)速系統(tǒng)),這是交流化的電鏟電氣傳動系統(tǒng)。
舉例:高壓交流電由電纜經(jīng)集電環(huán)引入電鏟,由主變壓器將6 kV變?yōu)榈蛪?75 V,由整流器將交流變?yōu)橹绷鳎?jīng)濾波后送入公共直流母線。在直流母線上有4臺容量為750 kVA的逆變器,分別驅(qū)動提升電動機,回轉(zhuǎn)電動機和推壓電動機。當某工作機構(gòu)處于再生制動工作時,逆變器將再生制動能量反饋到公共直流母線上,可供其它工作機構(gòu)使用,使能量得到充分利用。使用不完的制動能量,可以通過制動電阻消耗掉。
實踐證明,交流變頻調(diào)速電鏟和前兩種直流調(diào)速電鏟相比,具有節(jié)約電能、調(diào)速性能好、可靠性高、維護量小、生產(chǎn)效率高、功率因數(shù)高(0.95以上)等優(yōu)點,是公認的電鏟電氣傳動系統(tǒng)的發(fā)展方向。
2) 極限推壓力計算
總傳動比i=122/22 × 110/16=38
已知電機轉(zhuǎn)速n=1150 r/min
推壓小齒輪轉(zhuǎn)速 n=1150/38≈30 r/min
推壓電機功率P=54 kW
按齒輪(一對)效率99%軸承(一對)效率99%
推壓小齒輪上功率P=54×0.99×0.99×0.99×0.99=52 kW
推壓小齒輪轉(zhuǎn)矩T=9550P/n=9550×52/30 =16553 N.m=16.553 kN.m
推壓小齒輪分度圓直徑df=z×m=14×24=336 mm
推壓小齒輪圓周力F=2T/D=2×16.553/0.336≈ 98.5 kN≈10t,該值為速度最大,推壓力最小的情況。
本計算未考慮推壓齒輪兩側(cè)扶柄子的摩擦力,與廠家提供值基本接近。
最大推壓力按廠家提供的22.2 t計算。
3.2 鏟桿失效原因分析
1) 鏟桿結(jié)構(gòu)
鏟桿本體為箱式結(jié)構(gòu),材質(zhì)為15 MnV。在鏟桿下平面,采用焊接工藝將齒條焊接牢固。齒條由ZG35直接鑄造而成,每段15個齒,模數(shù)14。(如圖4所示)
推壓齒輪材質(zhì)為ZG35CrMo,質(zhì)量為110 kg,作業(yè)制為每天工作20 h,額定使命壽命為4個月,采用鑄造不加工工藝。模數(shù)為24,齒數(shù)為14,齒寬為137 mm。
2) 齒條安裝工藝
齒條焊固前,必須嚴格確定兩根鏟桿齒條的相對位置,確保與推壓齒輪同步。同時必須控制兩根齒條的平行度與間距。待齒條找正后,采用簡易門架和千斤頂將齒條固定好,控制焊接變形。焊接通常使用506焊條,采用15×15~150×75 mm的階段焊縫。找正方式如圖2所示。
具體要求:裝好的兩鏟桿內(nèi)側(cè)距離為1344 mm,其偏差不得大于±2mm;焊接齒條,以鏟桿聯(lián)接器兩端大花帽螺絲孔公共中心線為基準,與兩根鏟桿上齒條對應(yīng)的某個齒,齒厚公共中心線不平行度不大于1 mm;相對應(yīng)30個齒的對角線長度偏差不得超過5 mm;鏟桿上、下兩個平面長向的直線度在1000 mm長不大于0.5 mm。不平行度不得大于0.2 mm;鏟桿與鏟桿聯(lián)接器的側(cè)面接觸不少于60%。大、小花帽螺絲必須緊固,不許松動;后保險牙與擋鐵和鏟桿的接觸面不小于85%保險牙螺絲必須緊固;鏟桿聯(lián)接器與鏟斗連接處的軸向串動量為3~6 mm;裝配好鏟桿連接器的小花帽螺絲不許碰撞大架子外沿。
3) 推壓齒輪彎曲疲勞強度計算
按實際使用過程中暴露的故障,推壓機構(gòu)失效主要有推壓齒輪斷齒、齒條斷齒和鏟桿下面裂紋(齒條接縫處)等三種。推壓齒輪副為開式齒輪,制造精度較低。對于制造精度較低的齒輪傳動,制造誤差大,實際上多由在齒頂處嚙合的輪齒分擔較多的載荷,為便于計算,通常全部載荷作用于齒項來計算齒根的彎曲強度。
其中? K=KAKv Kβ=1.75×1.07×1.23=2.3
T1=22.2×1000×9.8×336/2=36.6 KN.m
通過上述結(jié)論表明,推壓齒輪強度儲備較大,失效形式主要是磨損后發(fā)生斷齒。因此,要加強在日常使用中的潤滑,確保每個班次加注潤滑脂,延長齒輪使用壽命。
4) 鏟桿受力有限元分析
根據(jù)對鏟桿測繪及結(jié)合部分零件圖,用AUTOCAD繪制裝配圖,然后在ANSYS中建模如圖3所示。
本模型取1000 mm長度的鏟桿,中間500 mm處為兩根齒條的接縫,最大推壓力下作用在接縫中處最邊緣的一根齒,模擬最大推壓力正好作用在過渡區(qū)域的極端情況。
施加約束情況:
因為圖3中鏟桿最下面有鞍形座摩擦接觸,長度為1000 mm,寬度為180 mm,所以整個底面加Uy=0約束。
鏟桿右端面加Ux=0約束 ???????????????????齒輪與齒條嚙合力為108780N
齒條一個齒面的面積為:6503 mm2
則齒面的壓應(yīng)力為:108780/6503=16.728 MPa
將此值加載后求解:最大等效應(yīng)力:876 MPa
后將齒面的壓應(yīng)力減小修改為3.765 Mpa求解:
將此值加載后求解:最大等效應(yīng)力:197 MPa
施加約束如圖4所示:
得到齒條接縫處應(yīng)變云圖如下圖5所示:
4 結(jié)論分析與改進措施
4.1 結(jié)論分析
上述情況模擬的是鏟桿在最大受力的情況下(悶車),推壓齒輪正好與兩根齒條接逢處的最邊緣一根齒嚙合。
由應(yīng)變云圖可以看出,兩根齒條接縫處的應(yīng)力與應(yīng)變與實際情況相符,建模符合實際,在接縫處應(yīng)力比較集中,尤其在齒條與鏟桿接縫處產(chǎn)生較大的應(yīng)力突變。在實際使用過程中,往往都是齒條接縫處下面的鏟桿出現(xiàn)裂紋造成鏟桿失鏟。
4.2 改進措施
由于以往在齒條焊接過程中,只對兩個側(cè)面斷續(xù)焊接,齒條接縫處不用聯(lián)接,因此,在過渡區(qū)域產(chǎn)生了較大的應(yīng)力集中,在ANSYS分析中產(chǎn)生了奇異性。結(jié)合分析結(jié)果,齒條結(jié)構(gòu)可作如下改進:
1)新鏟具第一次采用拼接齒條,則須在焊接工藝上改進。焊接方法如下圖6所示:
如圖6所示,除在齒條兩側(cè)翼面進行焊接外,在拼接處,對靠近鏟斗的前一根齒條的根部預(yù)先處理出坡口,先進行焊接。然后固定后續(xù)一根齒條,在接縫處將兩根齒條焊接在一起,然后再用磨具修復(fù)出齒條形狀,可有效降低接縫處的應(yīng)力。
2)修復(fù)鏟具更換齒條,采用電弧氣刨切割失效齒條,再使用角向磨光機將焊瘤清除干凈,避免使用氣割方式切割 舊齒條。
3)修復(fù)鏟具更換齒條,首先做到對鏟具是否產(chǎn)生裂紋進行檢查,避免帶有裂紋未處理直接焊接新齒條,修復(fù)鏟具裂紋必須控制施工點位溫度,避免局部溫度驟然升高帶來危害。
4)焊接齒條采取二氧化碳氣體保護焊接,避免使用手工焊接。
5)修復(fù)后鏟具在自然環(huán)境下靜置15-20天后再投入使用,能夠有效減輕焊接應(yīng)力對鏟具造成裂紋。