芮鶴松
(云南金鼎鋅業(yè)有限公司,云南 怒江 673200)
云南金鼎鋅業(yè)有限公司3 000 t/d硫化礦選礦廠DCS系統(tǒng)由湖南易控自動化工程技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)工程總承包,實(shí)現(xiàn)對選礦廠生產(chǎn)全過程的自動化控制。該硫化礦選廠DCS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)分為監(jiān)控層、控制層和現(xiàn)場設(shè)備層三層。DCS系統(tǒng)工藝測控包括破碎篩分、磨礦分級、優(yōu)先浮選、藥劑制備及添加、濃縮脫水、水系統(tǒng)(包括生產(chǎn)水和廠前回水)等部分,在選礦廠設(shè)有中央控制室(簡稱中控室)。通過DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工藝過程參數(shù)儀器儀表測控、電氣及關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制和聯(lián)鎖保護(hù)、選礦廠工業(yè)實(shí)時數(shù)據(jù)與廠級局域網(wǎng)客戶端的交互等功能[1,2]。
3 000 t/d硫化礦選廠自2013年12月投產(chǎn)以來,DCS系統(tǒng)偶發(fā)故障,未能實(shí)現(xiàn)破碎篩分安全聯(lián)鎖系統(tǒng)分段啟動、DCS系統(tǒng)未檢測旋流器組溢流濃度、濃密機(jī)驅(qū)動壓力數(shù)據(jù)采集和DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示未能實(shí)現(xiàn)共享等問題,為了實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程顯示與控制,能夠?qū)崟r掌握日常生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),及時下達(dá)生產(chǎn)指令實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),對現(xiàn)有DCS實(shí)施系列改造與完善。
對原礦堆場、格篩、粗碎、3#皮帶、5#皮帶、半自磨以及球磨機(jī)附屬的稀油站、尾礦輸送泵站的尾礦攪拌桶區(qū)域和濃密機(jī)底流精礦攪拌桶區(qū)域增設(shè)視頻監(jiān)控點(diǎn),利用總線通訊的方式,將視頻信息及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)上傳至中控室。在中控室可隨時查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),掌握設(shè)備運(yùn)行情況、能及時發(fā)現(xiàn)各監(jiān)測點(diǎn)異常,及時組織處理,從而保障設(shè)備良好的運(yùn)行。
技改前,破碎篩分安全聯(lián)鎖系統(tǒng)和磨礦分級智能優(yōu)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動聯(lián)鎖后,破碎系統(tǒng)停機(jī)則磨礦系統(tǒng)必須停機(jī)。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用需求,重新設(shè)計(jì)聯(lián)鎖程序,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)分段停機(jī),操作簡單、便捷。
同時,根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行情況,增設(shè)了頑石倉礦倉雷達(dá)料位計(jì),并增設(shè)擺式給料機(jī)遠(yuǎn)程變頻調(diào)節(jié)功能,遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)擺式給料機(jī)的頻率,從而控制頑石倉的料位,穩(wěn)定給礦量。
2#重板下料口、2#至 3#皮帶下料口和 3#至 4#皮帶下料口經(jīng)常出現(xiàn)卡礦,電機(jī)電流出現(xiàn)嚴(yán)重過載導(dǎo)致保護(hù)器跳閘,需保護(hù)器復(fù)位才能再次啟動。在啟動皮帶傳輸過程中,存在著兩種狀態(tài):分別是單機(jī)遠(yuǎn)程啟動和聯(lián)鎖啟動。單機(jī)遠(yuǎn)程啟動即:前一段皮帶未運(yùn)行時,而后一段皮帶仍然可以啟動,會造成皮帶下料口卡礦、堵塞,半自磨機(jī)在非正常停機(jī)時,皮帶也在給礦,造成半自磨進(jìn)料口堵礦。停機(jī)時也需要逐個點(diǎn)擊設(shè)備停機(jī)。從單機(jī)啟動的原理可以看出,這種啟動方式還是缺乏安全性。現(xiàn)采用皮帶聯(lián)鎖一鍵操作法:即從DCS系統(tǒng)中做出聯(lián)鎖啟動,聯(lián)鎖啟動和單機(jī)啟動截然不同,聯(lián)鎖啟動系統(tǒng)里運(yùn)行存在著先后順序關(guān)系,能夠有序進(jìn)行,并將聯(lián)鎖啟動和聲光報(bào)警聯(lián)系在一起,安全問題得到有效解決。
借助DCS系統(tǒng)顯示瞬時原礦處理量和磨礦系統(tǒng)的用水量,換算出旋流器組溢流礦漿濃度,并將給礦濃度與現(xiàn)場實(shí)測礦漿作對比,根據(jù)原礦量和調(diào)整水量控制礦漿的濃度和細(xì)度,為后續(xù)浮選作業(yè)提供合格的礦漿[3~5]。
此外,通過增設(shè)無線網(wǎng)關(guān)無線節(jié)點(diǎn)DX70,實(shí)現(xiàn)Φ38 m和Φ16 m濃密機(jī)驅(qū)動壓力顯示,并通過通訊的方式反饋到DCS系統(tǒng)中。在DCS系統(tǒng)上,可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和調(diào)節(jié)。
針對原礦處理量、磨礦系統(tǒng)運(yùn)行時間(2#重板給礦機(jī)、半自磨機(jī)、球磨機(jī)、磨礦分級泵等)、脫水系統(tǒng)運(yùn)行時間(陶瓷過濾機(jī)、壓濾機(jī)、尾礦輸送泵等)、程控自動加藥機(jī)實(shí)現(xiàn)自動精準(zhǔn)加藥及累計(jì)等未能在DCS系統(tǒng)顯示共享的問題,通過增設(shè)相應(yīng)的儀器儀表,如在線品位分析儀、通訊模塊等等,每個工段增設(shè)一個I/O子站,并利用現(xiàn)場總線的方式將數(shù)據(jù)傳輸至DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示及共享,達(dá)到隨時調(diào)出和打印輸出的目標(biāo),以便于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析對比,做出下一步的部署[6],DCS系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置圖如圖1所示。
圖1 DCS系統(tǒng)設(shè)計(jì)布置圖
系統(tǒng)優(yōu)化過程中新增系列設(shè)備及儀器儀表,大屏幕顯示系統(tǒng)設(shè)備名稱及規(guī)格型號數(shù)量見表1,工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備名稱及規(guī)格型號數(shù)量見表2。
表1 大屏幕顯示系統(tǒng)設(shè)備名稱及規(guī)格型號數(shù)量
表2 工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備名稱及規(guī)格型號數(shù)量
1.通過對DCS系統(tǒng)改造,有效降低半自磨礦倉拉空風(fēng)險(xiǎn),破礦作業(yè)組織更合理,降低了崗位操作人員的作業(yè)強(qiáng)度,優(yōu)化了崗位人員的作業(yè)時間。通過頑石倉礦倉雷達(dá)料位計(jì)顯示的數(shù)值,指導(dǎo)擺式給礦機(jī)生產(chǎn)能力的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)擺式給礦機(jī)頻率的合理調(diào)節(jié)。
2.DCS系統(tǒng)完善改造后,給礦系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致的停機(jī)時間明顯減少,實(shí)現(xiàn)了對設(shè)備設(shè)施有效的保護(hù),為完成年度生產(chǎn)任務(wù)提供保障。同時,通過人工監(jiān)測的數(shù)據(jù)與儀器儀表檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行比對校核,實(shí)現(xiàn)儀器儀表檢測的可靠控制。原礦處理量、磨礦系統(tǒng)運(yùn)行時間、脫水系統(tǒng)運(yùn)行時間等實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示與共享,減少故障發(fā)現(xiàn)和排出時間,減少人為因素影響,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
3.DCS系統(tǒng)在公司3 000 t/d硫化礦選礦廠投入使用以來,通過可靠的儀表檢測控制、電氣與關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、聯(lián)鎖保護(hù)等功能,不僅大大降低勞動強(qiáng)度和人工成本,而且對穩(wěn)定生產(chǎn)流程和保證各項(xiàng)技經(jīng)指標(biāo),流程參數(shù)及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)發(fā)揮關(guān)鍵性作用,同時為企業(yè)管理和技術(shù)人員提供穩(wěn)定可靠的工業(yè)數(shù)據(jù),有效的指導(dǎo)選礦生產(chǎn)。DCS系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程顯示與控制,實(shí)時掌握選礦廠日常生產(chǎn)狀態(tài),有利于生產(chǎn)指令的及時下達(dá)和反饋。
4.DCS系統(tǒng)不斷完善改造后,系統(tǒng)設(shè)備因故障導(dǎo)致的停機(jī)時間明顯減少,以每月8 h計(jì)算,每年可增加開機(jī)時間96 h,臺時日處理能力逐步趨于穩(wěn)定,并接近130 t/d設(shè)計(jì)值,年處理原礦量增加12 000 t,產(chǎn)出鋅金屬增加648 t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益622.08萬元。