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#5、6機(jī)循環(huán)水加藥輸送泵密封裝置改造

2020-12-28 09:28李斌
裝備維修技術(shù) 2020年17期
關(guān)鍵詞:密封

李斌

摘要:從1996年~2005年曾多次對該泵進(jìn)行故障原因分析與檢修處理,都未達(dá)到預(yù)期的目的。2006年為徹底解決循環(huán)水處理系統(tǒng)因藥液輸送泵頻繁故障危及#5、6機(jī)組循環(huán)水處理正常運(yùn)行的被動局面,特提出對大連耐酸泵廠生產(chǎn)的50FS-25型藥液輸送泵進(jìn)行技術(shù)改造,通過多次改造找準(zhǔn)問題根源,徹底解決問題所在,改造后的循環(huán)水藥液輸送泵運(yùn)行性能穩(wěn)定,各技術(shù)參數(shù)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:循環(huán)水處理;輸送泵;密封

前言:#5、6機(jī)組循環(huán)水處理是通過人工將藥液加至溶解槽,再由輸送泵將藥液輸送至計(jì)量箱內(nèi),然后通過計(jì)量泵打至#5、6機(jī)組的循環(huán)水泵的入口。其藥液輸送泵由大連耐酸泵廠生產(chǎn)的50FS-25G型單級玻璃鋼耐腐蝕泵,其主要參數(shù)流量為: 14.4M3/h,揚(yáng)程為:25mH2O,軸功率為:3KW,轉(zhuǎn)速為: 2870r/min,密封型式為:填料密封,吸入真空高度為:6.4M 。自1996年投產(chǎn)運(yùn)行以來,該泵經(jīng)常發(fā)生填料密封泄漏量大、效率低、泵體托架及底座腐蝕、地面腐蝕等問題,造成#5、6機(jī)組循環(huán)水處理加藥不能正常運(yùn)行,為了保證加藥的正常進(jìn)行,公司一直采取人工應(yīng)急的辦法直接將藥液加入塔池內(nèi),使得循環(huán)水水質(zhì)得不到及時(shí)、有效的處理。

1 現(xiàn)狀調(diào)查

(1)? #5、6機(jī)循環(huán)水藥液輸送泵主要用于攪拌、輸送LY-808藥品,該藥品是一種緩蝕劑,呈酸性,PH值一般為2左右,腐蝕性極強(qiáng),因此該泵選用玻璃鋼耐腐蝕泵,其密封裝置為填料密封,在運(yùn)行中填料磨損、腐蝕嚴(yán)重,介質(zhì)泄漏量大,造成泵的效率下降,也對泵體托架、底座及地面造成腐蝕,嚴(yán)重影響#5、6機(jī)循環(huán)水的正常處理,而且造成一定的環(huán)境污染,對公司現(xiàn)場文明生產(chǎn)影響較大。

(2) 檢修人員幾乎每天要對#5、6機(jī)循環(huán)水藥液輸送泵填料進(jìn)行調(diào)整,每周要對填料進(jìn)行更換,運(yùn)行一個(gè)月左右由于軸套磨損量也很大,因此基本上每更換三次填料就要更換一次軸套,也就是每月要對軸套更換一次,實(shí)際相當(dāng)于每月對該輸送泵大修一次,檢修維護(hù)工作量大。再有泵體托架、底座因腐蝕嚴(yán)重需要每年更換1次,年維護(hù)費(fèi)用較大。

(3) 由于采用填料密封,填料易磨損、腐蝕,其泄漏量大,輸送泵打藥特別慢,在實(shí)際運(yùn)行中泵的流量約6M3/H,其泄漏量為0.5M3/H。運(yùn)行人員配置兩箱(2×3M3)藥液最少需要1小時(shí)左右時(shí)間,泵的運(yùn)行效率極低約40%,同時(shí)給運(yùn)行人員增大工作量,每次配完藥后需要及時(shí)沖洗泵體及地面,以防殘留藥液對泵體及地面造成更大的腐蝕。

(4)? 由于該泵檢修頻繁,造成循環(huán)水處理的正常配藥、加藥工作得不到保障,以致出現(xiàn)人工直接將藥倒入循環(huán)水塔池內(nèi),采取這種加藥方式后機(jī)組循環(huán)水短時(shí)間水質(zhì)變化幅度較大,會對冷卻塔、凝汽器系統(tǒng)造成一定腐蝕,對機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行有一定的影響。

2 故障產(chǎn)生的原因分析

(1) 50FS-25型單級玻璃鋼耐腐蝕泵的軸套為玻璃鋼制品,其表面粗糙度大,且不光滑,特別是表面運(yùn)行一段時(shí)間后更加粗糙,更容易使填料磨損。

(2) 輸送的LY-808藥品PH值極低,腐蝕性極強(qiáng),該泵密封填料選用聚四氟材質(zhì),這種填料本身韌性好,有一定的附著力,很容易與軸套產(chǎn)生粘結(jié),泵在運(yùn)行中填料不易過緊,因此泄漏量也就相應(yīng)較大,否則會因?yàn)樘盍线^緊造成泵啟動不起來或填料燒損。

(3)? 即使是新更換的軸套、填料,泵在運(yùn)行后由于藥液的腐蝕、填料與軸套的相互磨損,其運(yùn)行周期也就24小時(shí)左右,然后下次運(yùn)行仍需要調(diào)整填料的松緊程度、檢查填料的磨損情況,否則會因填料磨損進(jìn)空氣泵出現(xiàn)不打藥或出力下降、填料泄漏量大等現(xiàn)象。

綜合對上述原因進(jìn)行分析,確認(rèn)該泵選用填料密封易磨損,且泄漏量大為主要原因,因此選擇對循環(huán)水藥液輸送泵填料密封裝置實(shí)施改造,杜絕或減小泄漏量,可完全解決問題,提高泵的運(yùn)行效率。

3 密封裝置改造的方案論證

3.1 選用外裝式機(jī)械密封裝置替換原填料密封裝置

50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵與普通離心泵的構(gòu)造基本相同,其不同處在于50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵過流部件均采用玻璃鋼材質(zhì),其填料密封室的空間完全能滿足外裝式機(jī)械密封的安裝,因此只需將原泵蓋部件進(jìn)行改進(jìn)就可實(shí)現(xiàn)密封形式的替換。

3.2 選用外裝式陶瓷機(jī)械密封可防腐蝕和泄漏

選用外裝式陶瓷機(jī)械密封,其動靜環(huán)為陶瓷制品,密封腔體材質(zhì)為聚四氟,都為耐腐蝕材料,可承受介質(zhì)PH值為1以下強(qiáng)酸性介質(zhì),因此完全可用于循環(huán)水LY-808藥品的輸送,可完全防止介質(zhì)的腐蝕和泄漏。另外該機(jī)械密封體積小、易安裝,在使用過程中可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,在運(yùn)行過程中如發(fā)現(xiàn)泄漏可通過外部調(diào)整緊力即可,檢修極其方便。

4 改造方案的實(shí)施

4.1 泵蓋尺寸、機(jī)械密封的形式及規(guī)格的確定

利用對輸送泵在前期的檢修中,預(yù)先測量好泵蓋尺寸大小、軸與機(jī)械密封的間隙以及密封腔體尺寸,根據(jù)測量數(shù)據(jù)聯(lián)系咨詢大連耐酸泵廠技術(shù)人員,確定好泵蓋、機(jī)械密封的形式及規(guī)格大小予以采購。

4.2 機(jī)械密封的安裝與泵的試運(yùn)

嚴(yán)格按照離心泵的檢修工序工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整好機(jī)械密封靜環(huán)與泵蓋的配合、動環(huán)與軸套的配合以及機(jī)械密封的緊力,一般應(yīng)為手動盤車既有一定緊力,又能轉(zhuǎn)動靈活即可?;匮b泵體其他部件,并進(jìn)行試運(yùn)工作,其安裝后測量數(shù)據(jù)如下:

1、葉輪和軸套的帽動度為0.035mm。

2、軸的彎曲度為0.04mm。

3、葉輪的徑向偏差為0.12mm,葉輪與軸為動配合,間隙為0.025mm。

4、密封環(huán)與葉輪的徑向間隙為0.25mm、軸向間隙為0.6 mm,緊力為0.03mm。

5、葉輪與泵體軸向間隙應(yīng)在3.2mm。

6、軸承與軸配合緊力間隙0.025mm,兩軸承跳動間隙為0.09、0.12 mm。

7、泵軸竄動間隙為0.43mm。

8、機(jī)械密封的動、靜環(huán)密封面偏差為0.015mm,端面不平行度為0.02mm。

9、聯(lián)軸器找正,軸向偏差為0.03mm,徑向偏差為0.05mm,端面間隙為3.5mm。

10、泵振動值為0.06mm。

11、軸承溫度最高不大于40℃。

5 改造后性能驗(yàn)證

改造后的循環(huán)水藥液輸送泵與2006年6月初投入運(yùn)行,其運(yùn)行情況正常,改造后的循環(huán)水藥液輸送泵與改造前的運(yùn)行性能比較數(shù)據(jù)如下表所示:

由上表可以看出改造后的循環(huán)水藥液輸送泵基本達(dá)到了預(yù)計(jì)效果,通過運(yùn)行試驗(yàn)其性能完全可以滿足當(dāng)前的運(yùn)行現(xiàn)狀和需要,而且運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性也隨之提高。

6 改造后的效果

改造后的輸送泵的密封為機(jī)械密封,杜絕了介質(zhì)的泄漏,防止了腐蝕,改善了環(huán)境及現(xiàn)場文明生產(chǎn)。同時(shí)#5、6機(jī)循環(huán)水藥液輸送泵采用機(jī)械密封后無泄漏,泵的工作效率得到提高,且因?yàn)闄C(jī)械密封轉(zhuǎn)動摩擦小,因此其軸功率也得到降低,電機(jī)電流下降,耗電量降低,另外,改造后循環(huán)水藥液輸送泵運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性得到了大大的提高,減輕了檢修、運(yùn)行人員維護(hù)工作量,節(jié)省了大量人力、物力、財(cái)力。

結(jié)束語:改造后的循環(huán)水藥液輸送泵運(yùn)行性能穩(wěn)定、可靠性高,存在的問題完全得到解決和改善,#5、6機(jī)組循環(huán)水處理加藥能正常運(yùn)行,保證了循環(huán)水處理的連續(xù)性,杜絕了由于人工施加造成藥液濃度的大幅變化,而影響循環(huán)水水質(zhì)不合格的被動局面,為公司#5、6機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行起到不可估量的作用。

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