黃圣,劉成才,程樹華,林廣周
(中國石化揚子石油化工有限公司芳烴廠,江蘇南京 210048)
揚子石化芳烴廠合成氣車間一氧化碳裝置是以天然氣為原料,通過水蒸汽轉(zhuǎn)化、MDEA 脫碳(PZ活化劑)、深冷分離等工藝,主產(chǎn)高純一氧化碳(CO)25.23萬t/a,副產(chǎn)氫氣(H2)及1:1配比的羰基合成氣(OXO)。為應(yīng)對特殊情況下的物料平衡問題,合成氣車間積極優(yōu)化一氧化碳裝置低負(fù)荷運行工況,降低產(chǎn)品損失,確保裝置安全平穩(wěn)運行。
一氧化碳裝置主要分為反應(yīng)生成部分(即熱區(qū))與分離提純部分(即冷區(qū))。原則工藝流程見圖1。原料天然氣經(jīng)過加氫、脫氯、脫硫后,在預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器中,將C2及以上烴類與水蒸汽反應(yīng)生成CH4,從而使得進入轉(zhuǎn)化爐中的原料不含有高級烴類,避免在提高轉(zhuǎn)化爐入口溫度時裂解結(jié)碳,同時為降低轉(zhuǎn)化反應(yīng)中水碳比、提高CO 轉(zhuǎn)化率提供有利條件。
經(jīng)過預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)的原料再與水蒸汽混合后進入轉(zhuǎn)化爐反應(yīng)生成含有CO和H2的氣體混合物,化學(xué)反應(yīng)如式(1)、(2)。在轉(zhuǎn)化爐入口同時配入MDEA再生塔頂產(chǎn)出的CO2,與甲烷直接反應(yīng)生成CO和H2,化學(xué)反應(yīng)如式(3)。
甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng):
變換反應(yīng):
二氧化碳轉(zhuǎn)化:
經(jīng)過轉(zhuǎn)化反應(yīng)后的混合工藝氣在脫碳單元通過加入活化劑(PZ)的MDEA 溶液洗滌,將工藝氣中的CO2去除至30 mg/L以下,化學(xué)反應(yīng)如式(4)。吸收的CO2經(jīng)過再生后,化學(xué)反應(yīng)如式(5),通過二氧化碳壓縮機增壓后進入轉(zhuǎn)化爐入口循環(huán)使用。其中單獨引入一股外廠的界外CO2,作為補充CO2循環(huán)使用,促進轉(zhuǎn)化反應(yīng)平衡向多產(chǎn)CO方向移動。
吸收反應(yīng):
圖1 一氧化碳裝置原則工藝流程
脫除二氧化碳后的工藝氣,再經(jīng)過冷干機換熱降溫至10℃以下、TSA去除全部的H2O及CO2組分后,進入深冷分離單元(即冷箱)。通過一氧化碳壓縮機將部分CO在冷箱中增壓循環(huán),通過節(jié)流閥、膨脹機將高壓常溫的工藝氣逐步降壓至150 kPa、降溫至-150℃(見表1),從而有效分離CO 與CH4組分。產(chǎn)品H2通過冷箱中的CH4洗滌后直接外供;產(chǎn)品OXO通過分離塔充分混合后直接外供;產(chǎn)品CO從分離塔塔頂采出后,經(jīng)過一氧化碳壓縮機增壓后外送。
表1 CO/CH4 在不同壓力下的氣化溫度[1] ℃
一氧化碳裝置低負(fù)荷運行瓶頸主要在冷箱,其突出問題在于低負(fù)荷下建立的冷量平衡極其脆弱,系統(tǒng)冷量平衡易被打破,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格、CO 壓縮機波動,嚴(yán)重時觸發(fā)裝置聯(lián)鎖停車。
冷箱的關(guān)鍵核心設(shè)備為主熱換熱器(EA15601)、主冷換熱器(EA15602),通過多股物料的階梯式換熱,維持冷箱整體冷量平衡。
其中主熱換熱器(EA15601)共有9股物料進行冷熱交換,包括冷箱進料、高壓CO、中壓CO、低壓CO、產(chǎn)品H2、產(chǎn)品OXO、冷箱釋放氣、膨脹機入口高壓CO和膨脹機出口中壓CO等。主冷換熱器(EA15602)中共有10股物料進行換熱,包括出主熱換熱器的冷箱進料、產(chǎn)品OXO、脫氮塔進料、脫氫塔塔釜出料、冷箱釋放氣、精餾塔進料、中壓CO、熱冷凝分液罐液相物料、OXO分離塔進料、低壓CO等。
由于低負(fù)荷下物料平衡與冷箱設(shè)計值偏差較大(見表2),冷量平衡難度大,各股物料溫度梯度無法平穩(wěn)建立,各塔調(diào)整困難,無法穩(wěn)定產(chǎn)出。
表2 低負(fù)荷時部分工藝參數(shù)與設(shè)計負(fù)荷時對比
根據(jù)冷箱進料中CO 組分[2]核算冷箱負(fù)荷,在熱區(qū)79%負(fù)荷時冷箱進料量在2 931 m3/h、CO含量在25%左右,與冷箱設(shè)計滿負(fù)荷流量3 893 m3/h、CO含量在30%左右對比,冷箱的實際進料負(fù)荷也僅為63%左右。
冷箱中主熱換熱器(EA15601)是由三個換熱器并聯(lián)而成,將9股換熱物料均分為27股后進行快速冷熱交換,管徑細(xì)小、管道排布復(fù)雜。在冷箱低負(fù)荷運行時,主熱換熱器中易發(fā)生偏流,一旦出現(xiàn)精餾塔波動,塔釜微量CH4組分上升至塔頂后,在主熱換熱器中產(chǎn)生過冷凝固的現(xiàn)象,換熱器局部凍堵,進而影響其他8 股物料冷熱交換,冷量平衡被打破,造成次生影響。
精餾塔作為深冷系統(tǒng)中對CO 和CH4進行最終分離的關(guān)鍵設(shè)備,進料負(fù)荷、組成的變化都會導(dǎo)致精餾塔靈敏板溫度大幅波動,控制系統(tǒng)調(diào)整不及時,造成塔頂產(chǎn)品CO 不合格。低負(fù)荷期間對精餾塔運行情況進行測試時發(fā)現(xiàn),靈敏板溫度波動極大,再沸回流無法及時跟蹤,塔頂CO 產(chǎn)出質(zhì)量不合格,CO壓縮機大幅波動,見圖2。
圖2 精餾塔調(diào)整期間部分參數(shù)變化趨勢
在當(dāng)前工況下,低負(fù)荷運行的主要目標(biāo)是在維持熱區(qū)穩(wěn)定運行、煙氣環(huán)保達標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,確保冷箱系統(tǒng)的冷量平衡,同時進一步減少不必要的產(chǎn)品放空。裝置在將一氧化碳負(fù)荷降至79%的最低負(fù)荷后,繼續(xù)進行優(yōu)化調(diào)整,穩(wěn)定冷箱運行,減少物耗能耗。
1)退出全部界外CO2。由于下游BYACO裝置減產(chǎn),為避免損失產(chǎn)品CO,2020年1月31日界外CO2配入量從1 689 m3/h逐步降低至845 m3/h;2月11日,界外CO2配入量降至563 m3/h,2月12日在最低負(fù)荷下退出全部界外CO2。退出界外CO2后,同步對CO2壓縮機各參數(shù)進行調(diào)整優(yōu)化,降低運行電流以減少電耗。
2)減少轉(zhuǎn)化爐出口殘余CH4組分。由于負(fù)荷降低,同時界外CO2停止補入,轉(zhuǎn)化爐反應(yīng)平衡中式(3)往逆向偏移,轉(zhuǎn)化爐出口工藝氣中殘余CH4組分(即冷箱進料中CH4)增加,會導(dǎo)致冷量平衡不均,冷箱過熱。因為水蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)為強吸熱反應(yīng),通過提高水碳比、提高過剩空氣系數(shù)、提高爐溫等方式,適當(dāng)提高煙道換熱器中轉(zhuǎn)化爐入口混合物料溫度、提高轉(zhuǎn)化爐膛反應(yīng)溫度,促進了水蒸汽反應(yīng)平衡中式(1)往正向偏移并抑制了式(2)的正向反應(yīng),在減少殘余CH4的同時,增產(chǎn)一定量的產(chǎn)品H2。
3)產(chǎn)品OXO回收作燃料。由于下游BP裝置減產(chǎn),自2020年2月3日開始產(chǎn)品OXO從外供3.1 t/h逐步降低至1.5 t/h,并于2 月11 日全部停供。經(jīng)過冷箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后,約有195 m3/h的產(chǎn)品OXO通過改造流程并入熱區(qū)燃料系統(tǒng)作燃料,減少天然氣作燃料量約687 m3/h。
1)調(diào)整冷箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高精餾塔負(fù)荷。由于產(chǎn)品OXO的停送與產(chǎn)品CO的外供減量,為能夠在冷箱主熱、冷換熱器維持能量平衡的基礎(chǔ)上,盡可能維持低負(fù)荷下精餾塔的平穩(wěn)運行,通過減少冷凝分液罐去OXO分離塔物料量,提高CO/CH4精餾塔進料量,在確保精餾塔穩(wěn)定的同時,將產(chǎn)品H2產(chǎn)量從5.4 t/h增產(chǎn)至6.0 t/h。
2)減少TSA 步序干擾[6]。TSA 由于在升壓、并聯(lián)等步序切換時對冷箱進料的固有影響,以及在降壓、熱吹、冷吹步序切換時對燃料系統(tǒng)熱值的影響,在裝置低負(fù)荷運行期間,尤為需要注意TSA解析氣壓力、組分、流量變化對燃料系統(tǒng)熱值的綜合影響。在2019年的改造中,通過對冷箱釋放氣流程切換調(diào)節(jié)閥PC15531的控制邏輯優(yōu)化,極大減小了TSA步序切換時對燃料系統(tǒng)的影響。同時通過對各班組操作方式的總結(jié)和提煉,對部分手動介入操作進行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化,進一步提高了切床的平穩(wěn)性。
1)降低透平蒸汽耗量。裝置低負(fù)荷運行期間,各水冷換熱器冷卻總量降低,通過調(diào)整循環(huán)水給水溫度、給水壓力、上塔水分布等,提高大機組一氧化碳壓縮機級間水冷器換熱效率;同時根據(jù)壓縮機一、二、三段回流閥開度,關(guān)小各級入口導(dǎo)葉,將透平蒸汽進量從38.5 t/h 降至36.5 t/h,節(jié)約的高壓蒸汽直接并入外供蒸汽管網(wǎng)。
2)產(chǎn)品CO部分回流,維持冷箱進料CO組分[5]。CO 作為冷箱的冷量來源,必須要保證一定的組分占比,才能維持冷箱中的冷量平衡。為確保進入冷箱物料中CO 組分達到23%以上,通過CO 壓縮機GB15751 出口的調(diào)節(jié)閥PC15570C 將約1.2 t/h 的產(chǎn)品CO 回流至冷干機入口處,與進入冷箱的物料重新混合從而增加CO組分占比。
通過對裝置最低負(fù)荷(79%)工況下的進一步優(yōu)化調(diào)整,退出了全部界外CO2量、降低了天然氣燃料量、減少了產(chǎn)品OXO及CO放空量、適當(dāng)提升了產(chǎn)品H2量等,維持了冷箱平穩(wěn)運行,有效提升了裝置的經(jīng)濟效益,在不計其他新增費用的情況下,每日可減少產(chǎn)品損失約34萬元,詳見表3。
裝置在低負(fù)荷工況下平穩(wěn)運行是在當(dāng)下化工產(chǎn)品市場競爭激烈的形勢下確保盈利的保障。只有確保裝置在不同負(fù)荷工況下都能夠長周期平穩(wěn)運行,才能夠在不同市場行情下進行最優(yōu)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升裝置的綜合效益。芳烴廠合成氣車間一氧化碳裝置在低負(fù)荷工況運行期間,以問題為導(dǎo)向,持續(xù)進行設(shè)備工況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝流程等方面的優(yōu)化提升,攻關(guān)核心換熱器及復(fù)雜冷箱的技術(shù)難點,進一步減少了產(chǎn)品損失,實現(xiàn)了裝置的經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
表3 低負(fù)荷工況優(yōu)化后減少產(chǎn)品損失計算