祝小紅 劉 芬 李劍威 朱圣林 廖伯承 楊 光
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
銅選礦過(guò)程中銅粗精礦再磨一般采用濕式磨礦,磨礦介質(zhì)多采用金屬研磨介質(zhì)。磨礦介質(zhì)不但受自身、礦石的磨損,還會(huì)受到礦漿的電化學(xué)腐蝕,磨耗較高,占總介質(zhì)磨耗的5%以上。為提升粗精礦再磨效果并降低再磨成本,相關(guān)學(xué)者在再磨方面進(jìn)行理論研究的同時(shí),還開(kāi)展了不同材質(zhì)、不同形狀磨礦介質(zhì)及再磨工藝對(duì)磨礦結(jié)果影響的試驗(yàn)研究,并取得了一定進(jìn)展[1-6]。氧化鋁陶瓷磨球因具有強(qiáng)度和硬度高、耐磨性好、高溫和化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)且無(wú)污染等優(yōu)異特性,被廣泛用于不同類型的陶瓷、瓷釉、玻璃、化工等工廠的厚硬材質(zhì)精加工和深加工。目前除陶瓷行業(yè)外,石英、化工等行業(yè)生產(chǎn)中也在陸續(xù)嘗試使用高鋁研磨球[7-11]?;诖?,本文研究采用氧化鋁含量為95%的氧化鋁球?yàn)樵倌ソ橘|(zhì),并研究其對(duì)磨礦效果和選別指標(biāo)的影響。
德興銅礦泗洲選礦廠二期日處理原礦量2萬(wàn)t,銅粗精礦再磨作業(yè)流程為:一段粗精礦先經(jīng)預(yù)先分級(jí),沉砂自流入球磨機(jī)進(jìn)行再磨,再磨后的排礦與二段掃選Ⅰ精礦、掃選Ⅱ精礦一同進(jìn)入檢查分級(jí),檢查分級(jí)的溢流與預(yù)先分級(jí)溢流合并進(jìn)入銅硫分離,原則流程見(jiàn)圖1。
圖1 銅粗精礦再磨—浮選原則流程Fig.1 Principle flowsheet of regrinding flotation for coarse copper concentrate
鋼球介質(zhì)密度大,易導(dǎo)致磨機(jī)負(fù)荷較高,且運(yùn)行一段時(shí)間后磨損變形嚴(yán)重,磨礦效率降低。依據(jù)全年統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算,其平均磨耗為28 g/t。試驗(yàn)前首先對(duì)目前生產(chǎn)中的銅粗精礦再磨分級(jí)作業(yè)流程進(jìn)行考查。鋼球再磨工藝流程見(jiàn)圖1,再磨介質(zhì)采用Φ35 mm的鋼球,磨礦分級(jí)考查結(jié)果為:鋼球充填率為34.88%,鋼球粒徑分布率如圖2所示;預(yù)先分級(jí)溢流中的-76 μm和-38.5 μm含量分別為95.06%和75.95%;檢查分級(jí)溢流中的-76 μm和-38.5 μm含量分別為85.43%和52.44%;預(yù)先及檢查分級(jí)總溢流中的-76 μm和-38.5 μm含量分別為91.69%和63.91%;預(yù)先分級(jí)效率為46.51%,檢查分級(jí)效率為39.51%,球磨機(jī)磨礦效率為0.887 t/(m3·h)。
圖2 鋼球粒級(jí)負(fù)累積分布率Fig.2 Negative accumulation of steel ball-level distribution
磨介氧化鋁球直徑分別為15、25、35 mm,其理化指標(biāo)見(jiàn)表1。試驗(yàn)過(guò)程中氧化鋁研磨球初裝球徑15、25、35 mm比例為3∶4∶3,當(dāng)充填率達(dá)到最佳狀態(tài)時(shí),采用Φ35 mm的氧化鋁研磨球作為補(bǔ)加球。為了與鋼球磨介進(jìn)行對(duì)比,采用鋼球?yàn)槟ソ?,用另一臺(tái)球磨機(jī)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),鋼球充填率為35%,每天補(bǔ)加Φ35 mm鋼球。
表1 氧化鋁研磨球主要理化指標(biāo)Table 1 Main physical & chemical indexes of high alumina grinding ball
氧化鋁研磨球充填率分別為20%、25%、30%、33%、35%,對(duì)比試驗(yàn)球磨機(jī)鋼球充填率為35%,兩臺(tái)再磨機(jī)輪換開(kāi)停,檢查分級(jí)溢流,進(jìn)行篩析對(duì)比,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 氧化鋁球與鋼球磨介在各充填率條件下所得料漿溢流細(xì)度對(duì)比Fig.3 Comparison of overflow fineness under different filling ratios using alumina ball and steel ball as grinding mediums
從圖3可以看出,氧化鋁球充填率為20%時(shí),其再磨效果較對(duì)鋼球效果略差。當(dāng)氧化鋁研磨球在充填率低于35%時(shí),其檢查分級(jí)溢流細(xì)度低于鋼球充填率35%時(shí)的再磨作業(yè)指標(biāo);當(dāng)氧化鋁研磨球的充填率為35%時(shí),檢查分級(jí)的溢流細(xì)度明顯優(yōu)于鋼球充填率為35%時(shí)的。對(duì)該條件下預(yù)先及檢查分級(jí)總溢流進(jìn)行篩析,測(cè)得其-76 μm和-38.5 μm含量分別為95.32%和71.36%。雖然氧化鋁磨介充填率為20%時(shí),對(duì)粗銅精礦的再磨效果與鋼球充填率為35%時(shí)的差不多,但磨介充填率低時(shí)的磨礦效率太低,因此應(yīng)適當(dāng)增大磨介充填率。
為確定氧化鋁球作為磨礦介質(zhì)時(shí)的磨耗,對(duì)銅粗精礦再磨作業(yè)進(jìn)行了為期半個(gè)月的球耗情況跟蹤測(cè)定,共分三個(gè)階段進(jìn)行檢測(cè)統(tǒng)計(jì),結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 氧化鋁研磨球磨耗結(jié)果統(tǒng)計(jì)Table 2 Abrasion result statistics of alumina ball
由表2可知,測(cè)試期內(nèi)氧化鋁研磨球的平均磨耗為4.7 g/t。依據(jù)全年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,鋼球年度單耗為28 g/t,即氧化鋁研磨球的磨耗較鋼球下降了83.21%。
試驗(yàn)期間,試驗(yàn)再磨機(jī)累計(jì)開(kāi)車2 738.7 h,累計(jì)用電量190 734.48 kW·h,試驗(yàn)再磨的單位電耗為0.084 kW·h/t。生產(chǎn)對(duì)比再磨機(jī)累計(jì)開(kāi)車272 773.18 h,累計(jì)用電量50 208.96 kW·h,生產(chǎn)再磨機(jī)單位電耗為0.194 kW·h/t。采用氧化鋁研磨球取代鋼球,其再磨機(jī)能耗降低了56.70%。
為了深入研究采用氧化鋁研磨球?qū)︺~粗精礦再磨后對(duì)后續(xù)浮選指標(biāo)的影響,在試驗(yàn)及對(duì)比磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)3~5 d后,對(duì)后續(xù)選別指標(biāo)進(jìn)行了每期10 d共20 d的對(duì)比考查,二期的試驗(yàn)指標(biāo)與一期生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比情況見(jiàn)表3。
表3 試驗(yàn)穩(wěn)定期選別指標(biāo)對(duì)比Table 3 Comparison of flotation index in the stable period of the test
由表3可知,再磨階段采用氧化鋁研磨球取代鋼球后,對(duì)二段工藝流程技術(shù)指標(biāo)的影響很小,且在入選原礦品位相近時(shí),二段銅精礦品位及銅回收率略好于鋼球?yàn)槟ソ橄到y(tǒng)的。
1)氧化鋁研磨球可以取代鋼球作為銅粗精礦的再磨介質(zhì)。
2)再磨機(jī)中氧化鋁研磨球充填率35%的條件下,其分級(jí)總溢流中的-76 μm和-38.5 μm含量分別達(dá)到了95.32%和71.36%,較相同充填率的鋼球再磨機(jī)分別高出3.63%和7.45%,達(dá)到了再磨細(xì)度的要求,氧化鋁球取代鋼球作為二段磨礦介質(zhì)時(shí),不影響再磨作業(yè)后的選別指標(biāo)。
3)采用氧化鋁研磨球可有效降低銅粗精礦再磨作業(yè)的球磨單耗及能耗,較鋼球介質(zhì)再磨機(jī)磨耗下降83.21%,能耗下降56.70%。