甘麗華,彭興華,莊 煥(浙江南方水泥有限公司,浙江 杭州 311100)
某企業(yè)地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),當(dāng)?shù)厥沂Y源緊張,企業(yè)兩條生產(chǎn)線,每天生產(chǎn)熟料和水泥混合材需用石灰石14000t左右。2015年之前,該企業(yè)石灰石全部外購(gòu),來(lái)源礦點(diǎn)10多個(gè),質(zhì)量難以把控,生產(chǎn)受制于外部石灰石礦山的開(kāi)采。隨著政府綠色礦山建設(shè)政策的推行,部分不合規(guī)礦山陸續(xù)關(guān)停,石灰石供應(yīng)越來(lái)越緊張,數(shù)量和質(zhì)量均在下降,而價(jià)格卻越來(lái)越高,企業(yè)組織生產(chǎn)比較被動(dòng)。熟料生產(chǎn)石灰石成本要比同行業(yè)高將近20元/t,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于弱勢(shì)。2015年企業(yè)獲得了新的礦山資源,但是自備礦山的石灰石質(zhì)量不好,其石灰石化學(xué)成分見(jiàn)表1,可見(jiàn)其石灰石CaO含量偏低,MgO含量偏高(2.47%~4.62%),單獨(dú)使用該石灰石將導(dǎo)致熟料中的MgO含量超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,所以必須外購(gòu)一部分高鈣低鎂的石灰石搭配使用(外購(gòu)石灰石的化學(xué)成分范圍見(jiàn)表2)。
自備礦山在2015年拿到礦權(quán)初期,礦山道路開(kāi)采階段,就開(kāi)始使用一部分高鎂石灰石,熟料中MgO已緩慢升高,隨著外購(gòu)石灰石越來(lái)越困難,公司自2015年開(kāi)始逐步將自備礦山的用量提高,直到現(xiàn)在的70%,各相關(guān)指標(biāo)變化見(jiàn)表3。
從表3數(shù)據(jù)可以看出自備礦山石灰石用量從20%增加到70%,熟料w(MgO)從2.62%上升,到4.65%的內(nèi)控指標(biāo),熟料的28 d強(qiáng)度從2015年的59.0MPa下降到2018年的56.9MPa,下降了2.1 MPa,自備礦山MgO以達(dá)到極限用量(企業(yè)內(nèi)控熟料MgO含量不高于5.0%),因此如何在當(dāng)前w(MgO)保持不變的前提下,穩(wěn)定熟料的質(zhì)量不下降,是擺在技術(shù)人員面前的攻關(guān)課題,2019年公司重點(diǎn)攻關(guān),結(jié)合近幾年的高鎂石灰石生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采取了一系列的改進(jìn)措施,攻克了高鎂熟料易燒性差,易結(jié)圈,煅燒不穩(wěn)定,后期強(qiáng)度下降等難關(guān),公司效益有了大幅提高。
表1 自備礦山石灰石化學(xué)成分 %
表2 外購(gòu)石灰石化學(xué)成分 %
表3 自備礦山用量逐年增加熟料質(zhì)量的變化 %
制定《礦山石灰石質(zhì)量管理辦法》,規(guī)范礦山爆堆樣、鉆孔樣取樣方法,增加礦山鉆孔樣取樣檢測(cè)頻次,并通過(guò)礦山爆堆實(shí)地取樣和進(jìn)廠單獨(dú)破碎后取樣分析,驗(yàn)證鉆孔樣的代表性,做到石灰石進(jìn)廠前,質(zhì)量有準(zhǔn)確預(yù)判,同時(shí)規(guī)定用于生料配料的自備礦山石灰石CaO日加權(quán)平均不得低于42.5%,礦山安排多個(gè)爆破堆搭配出礦,并提前一天預(yù)報(bào)出礦石灰石CaO含量,計(jì)劃次日外購(gòu)石灰石搭配比例。
通過(guò)規(guī)范礦山石灰石質(zhì)量管理,穩(wěn)定了進(jìn)廠石灰石質(zhì)量,生料配料率值合格率大幅提高,為窯的穩(wěn)定運(yùn)行和熟料質(zhì)量提高提供條件。2019年入磨石灰石CaO含量45.45%,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.95%,同比下降0.28%;生料和熟料率值合格率有較大提高,見(jiàn)表4。
由于石灰石品位低,進(jìn)廠煤灰分偏高時(shí),熟料的飽和比達(dá)不到配料要求,本公司優(yōu)化了入磨熱風(fēng)收塵器的收塵效率,降低煤的貧化現(xiàn)象,基本做到入窯煤粉的灰分和入磨原煤灰分差在1%以內(nèi),提高煤粉熱效率。同時(shí)要求進(jìn)廠原煤收到基熱值在5800×4.18kJ/kg以上。近幾年原煤質(zhì)量情況見(jiàn)表5(由于進(jìn)廠原煤進(jìn)廠均化后入磨,為了與入窯煤粉可比性,將進(jìn)廠原煤數(shù)據(jù)用入磨原煤表示)。
眾所周知,煅燒w(MgO)較高的熟料時(shí),燒成溫度低,液相量提前出現(xiàn),易形成包裹料,液相量過(guò)高,窯內(nèi)容易結(jié)球,結(jié)圈,長(zhǎng)厚窯皮,窯皮頻繁脫落,結(jié)圈后窯內(nèi)通風(fēng)變差,篦冷機(jī)處理大塊易卡死,影響窯況穩(wěn)定的不利因素較多。
表4 進(jìn)廠石灰石穩(wěn)定后生料熟料配料合格率統(tǒng)計(jì)表
表5 入磨原煤與入窯煤粉的煤炭質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
查閱有關(guān)資料發(fā)現(xiàn),當(dāng)生料中MgO的含量小于2.0%時(shí),MgO就會(huì)融入到晶體結(jié)構(gòu)中,通過(guò)提高易燒性,促進(jìn)游離石灰的吸收以及改善C3S和C4AF形成,就像好的礦化劑的作用一樣。但當(dāng)生料中MgO含量大于2%時(shí),熟料的易燒性是隨著MgO含量的增加而下降的,熟料MgO大于2.0%時(shí),液相量計(jì)算中MgO的倍數(shù)從1.0增加到1.5,即MgO對(duì)液相量的影響成倍增加。
液相量的計(jì)算公式如下:
MgO小于2.0%時(shí),L=3.0Al2O3+2.25Fe2O3+K2O+Na2O+MgO;
MgO大于2.0%時(shí),L=3.0Al2O3+2.25Fe2O3+K2O+Na2O+1.5MgO;
從上面公式可看出,影響液相量的主要因素依次是Al2O3、Fe2O3、MgO,在配料上宜采用降低石灰飽和系數(shù),降低熟料中Al2O3,適當(dāng)提高Fe2O3含量,即降低熟料鋁率,更利于提高熟料游離鈣合格率,減小高w(MgO)熟料的膨脹性。
一般企業(yè)的燒成液相量的最佳范圍在24%~26%,由于自備礦山高M(jìn)gO石灰石使用后后,熟料的液相量達(dá)到30%以上,熟料中MgO含量大于4%,此時(shí)方鎂石的晶體尺寸變大,液相粘度增加,C3S形成難度增加,物料易結(jié)大塊,結(jié)圈,熟料安定性不良的風(fēng)險(xiǎn)增大。
根據(jù)相關(guān)資料介紹CaF2作為礦化劑,高溫煅燒時(shí),CaF2可使液相出現(xiàn)的溫度降低,加入1%~3%的CaF2,可降低燒成溫度50~100℃,同時(shí)降低液相粘度,有利于液相中質(zhì)點(diǎn)的擴(kuò)散,加速C3S的形成。但是摻加過(guò)多礦化劑的熟料,常由于形成過(guò)多的速凝早強(qiáng)礦物而出現(xiàn)閃凝現(xiàn)象,使水泥凝結(jié)時(shí)間不正常。
試驗(yàn)室螢石尾礦對(duì)生料易燒性影響的相關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6,7。
表6 螢石尾礦的化學(xué)成分分析 %
表7 生料K1450易燒性試驗(yàn)
根據(jù)易燒性實(shí)驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合氟離子對(duì)水泥性能影響,生料中F-不超過(guò)0.1%,經(jīng)濟(jì)效益最好。
為了改善生料易燒性,該公司找到另一種替代材料轉(zhuǎn)爐渣,成分中含有CaF2(見(jiàn)表8),通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,公司確定了轉(zhuǎn)爐渣摻加適宜比例為4%~6%,生料易燒性較好,對(duì)窯況的穩(wěn)定和熟料質(zhì)量的影響最佳,見(jiàn)表9。
表8 轉(zhuǎn)爐渣的化學(xué)成分 %
表9 轉(zhuǎn)爐渣摻加前后熟料性能對(duì)比
提高自備礦山高鎂石灰石用量后,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益增加顯著。
(1)高鎂石灰石用量提高到75%以后,和相鄰無(wú)自備礦山企業(yè)相比,自備礦山石灰石成本19.40元,外購(gòu)石灰石的成本約48元,搭配25%外購(gòu)石灰石后,石灰石成本26.5元,而無(wú)礦山另一家企業(yè)的石灰石成本要48元,也就是說(shuō)企業(yè)石灰石成本降低了21.5元。
(2)提高高鎂石灰石用量后,通過(guò)上述幾項(xiàng)調(diào)整措施,出窯熟料的質(zhì)量沒(méi)有下降,反倒有了提升,見(jiàn)表10。
(3)提高高鎂石灰石用量后,指標(biāo)參數(shù)見(jiàn)表11。
表10 出窯熟料化學(xué)成分及物理檢驗(yàn)強(qiáng)度
表11 應(yīng)用高鎂石灰石生產(chǎn)熟料的煤耗、料耗和強(qiáng)度
通過(guò)加強(qiáng)礦山石灰石質(zhì)量管理,調(diào)整配料方案,添加轉(zhuǎn)爐渣改善生料易燒性,穩(wěn)定窯操作,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗從108.64 kg/t下降到97.24 kg/t,居于同行業(yè)領(lǐng)先地位,42.5水泥的熟料耗基本持平。熟料3d強(qiáng)度上升了1.4 MPa,利用企業(yè)自產(chǎn)礦粉的有利條件,增加礦粉摻量,水泥28d強(qiáng)度保持不變,3d強(qiáng)度比以前提高,提升了客戶的滿意度。
(4)熟料的急冷可使方鎂石晶體尺寸減小,降低方鎂石對(duì)水泥安定性的破環(huán)。該廠四代篦冷機(jī)的優(yōu)化提升,熟料冷卻效果大大提升,熟料的質(zhì)量將會(huì)越來(lái)越好。