張虎
摘 要:本文介紹了某連續(xù)重整裝置,擴(kuò)能改造后,進(jìn)料板式換熱器出現(xiàn)壓降增大,換熱效率降低的情況。通過技改更換為纏繞式換熱器后,與板式換熱器運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),換熱器壓降降低,使系統(tǒng)壓差明顯減小,循環(huán)機(jī)蒸汽消耗降低,四合一加熱爐消耗瓦斯量大幅減少,節(jié)能降耗效果顯著。
關(guān)鍵詞:連續(xù)重整裝置;板殼式換熱器;纏繞管式換熱器;能耗
0 引言
某連續(xù)重整裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為1.2Mt/a,其混合進(jìn)料換熱器選用進(jìn)口板殼式換熱器。2013年大檢修期間將裝置擴(kuò)能至1.44Mt/a后,重整進(jìn)料板殼式換熱器壓降增大至120kPa,換熱效率降低,造成四合一加熱爐瓦斯能耗增加,影響了裝置的生產(chǎn)穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
2017年大檢修期間,將原板殼式換熱器更換為纏繞管換熱器,熱端溫差降至29℃左右,換熱器管殼程壓降穩(wěn)定在80-90kPa,效果顯著。
1 兩種換熱器介紹
1.1 板殼式換熱器
20世紀(jì)末,國(guó)內(nèi)首次在催化重整裝置上引進(jìn)了法國(guó)Alfa laval公司的板殼式換熱器。國(guó)產(chǎn)換熱板片采用分步模壓成形,進(jìn)口板片采用水下爆破成形,板束均采用全焊接結(jié)構(gòu)。板殼式換熱器在傳熱效率、壓降、占地等方面優(yōu)勢(shì)明顯,但全焊接式板殼式換熱器的制造要求嚴(yán)格、加工難度大[1]。
1.2 纏繞管式換熱器
纏繞管式換熱器由管束、下管箱、上管箱和殼體組成。下管箱有循環(huán)氫入口、進(jìn)料口、氣體分布板和液體分布管,管束包括上、下管板及換熱管芯體,熱流走殼程,冷流走管程。
纏繞管式換熱器換熱管反向螺旋纏繞,改善了流體流動(dòng)狀態(tài),形成強(qiáng)烈的湍流;換熱管內(nèi)流體螺旋流動(dòng)強(qiáng)化了管程傳熱,殼程折流部件的擾動(dòng)也起到了強(qiáng)化傳熱的作用,殼程折流部件的擾動(dòng)也起到了強(qiáng)化傳熱的作用。
換熱管內(nèi)流體呈螺旋流動(dòng),流道截面形成二次流,殼程流體在各管程之間形成湍流,降低了流體對(duì)殼壁的附著。換熱管和墊條、管卡的合理設(shè)置,纏繞管式換熱器基本沒有死區(qū),殼程流體逆流橫向交叉通過繞管,在相鄰管之間、層與層之間不斷分離和匯合,使殼程流體形成了劇烈湍流,確保了殼程流體的均勻分布,且減少了結(jié)垢的幾率。下管箱中設(shè)置盤式氣體分布器和管式液體分布器,分布器上優(yōu)化開孔設(shè)計(jì),有效保證了氣液兩相在管程內(nèi)的均勻分布。進(jìn)入管內(nèi)的流體則以螺旋方式流動(dòng),增強(qiáng)流體的剪切力,湍流流動(dòng)狀態(tài)穩(wěn)定,而且降低了管壁附著的可能性及結(jié)垢傾向。但因換熱管管徑較小,且為螺旋纏繞式,一旦管內(nèi)堵塞,不易清洗;而換熱管外為墊條和管卡支撐結(jié)構(gòu),且纏繞管管束與殼體間為焊接結(jié)構(gòu),使得殼程無法打開檢修和清洗,通常只能采用化學(xué)清洗。
為了充分發(fā)揮纏繞管換熱器的性能優(yōu)勢(shì),不宜將其應(yīng)用在易結(jié)垢或有機(jī)械雜質(zhì)的場(chǎng)合,且換熱器管程入口宜設(shè)置過濾器。
2 更換前及更換后相關(guān)數(shù)據(jù)采集
2.1 采集范圍及采集內(nèi)容
2016年與2019年裝置運(yùn)行平穩(wěn),處理量、反應(yīng)溫度無大幅調(diào)整,工況相近,因此采集這兩年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
取兩種換熱器運(yùn)行時(shí)循環(huán)機(jī)出口壓力、換熱器熱端出口溫度、燃料氣消耗量、除鹽水消耗量、循環(huán)機(jī)蒸汽消耗量、電能損耗以及進(jìn)料控制閥運(yùn)行情況,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)。
2.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
3 數(shù)據(jù)對(duì)比分析
3.1 循環(huán)機(jī)出口壓力
由表1和表2的數(shù)據(jù)可以得到:
使用板殼式換熱器時(shí),循環(huán)機(jī)出口壓力在滿負(fù)荷下平均壓力為0.5210MPa;使用纏繞管式換熱器時(shí),循環(huán)機(jī)出口壓力在滿負(fù)荷下平均壓力為0.4898MPa。進(jìn)料換熱器更換后,重整反應(yīng)系統(tǒng)壓降較之前使用板式換熱器下降0.028MPa。
3.2 換熱器熱端冷端出口溫度
在工作中使用板殼式換熱器時(shí),混合進(jìn)料換熱器熱端出口平均值為439.67℃,冷端出口平均值為108.81℃;進(jìn)料換熱器使用纏繞管式換熱器時(shí),混合進(jìn)料換熱器熱端出口平均值為460.71℃,冷端出口平均值為97.71℃。
進(jìn)料換熱器更換后較之前使用板式換熱器熱端出口溫度提高21.04℃,冷端出口溫度降低11.1℃。
3.3 四合一爐一號(hào)加熱爐瓦斯
使用板殼式換熱器時(shí),四合一爐一號(hào)爐所需瓦斯量平均值為2471.11Nm3/h;使用纏繞管式換熱器時(shí),四合一爐一號(hào)爐所需瓦斯量平均值為1637.58Nm3/h。
在進(jìn)料量與反應(yīng)苛刻度一致的情況下,四合一爐一號(hào)爐瓦斯平均消耗量較之前使用板式換熱器降低833.58Nm3/h。
3.4除鹽水消耗量
由于技改后換熱效率提高,冷端溫度降低,反應(yīng)空冷器負(fù)荷降低。本裝置所采用的表面蒸發(fā)式反應(yīng)空冷器,使用除鹽水作為噴淋水??绽淦髫?fù)荷降低,除鹽水蒸發(fā)消耗量降低。使用板殼式換熱器時(shí),除鹽水消耗量平均值為50.44t/h;使用纏繞管式換熱器時(shí),除鹽水消耗量平均值為47.925t/h。進(jìn)料換熱器更換后,裝置除鹽水消耗量平均值較之前使用板式換熱器降低2.25t/h。
3.5 循環(huán)機(jī)蒸汽消耗量
使用板殼式換熱器時(shí),循環(huán)機(jī)的蒸汽消耗量平均值為17.299t/h;使用纏繞管式換熱器時(shí),循環(huán)機(jī)的蒸汽消耗量平均值為15.81t/h。
進(jìn)料換熱器更換后,循環(huán)機(jī)的蒸汽消耗量平均值較之前使用板式換熱器降低1.5t/h。
3.6 進(jìn)料控制閥運(yùn)行情況
進(jìn)料換熱器更換前,重整進(jìn)料控制閥副線閥開度為30%,勉強(qiáng)達(dá)到生產(chǎn)所需的負(fù)荷。副線操作,裝置的安穩(wěn)運(yùn)行會(huì)受到影響,如遇到緊急情況需大幅度降量時(shí),進(jìn)料控制閥調(diào)節(jié)滯后,需外操人員現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉控制閥副線。
進(jìn)料換熱器更換后,重整進(jìn)料控制閥閥位一直保持70%左右,控制閥副線未開。
3.7 電能損耗
進(jìn)料換熱器更換前,重整反應(yīng)空冷及噴淋水泵處于全開狀態(tài),反應(yīng)空冷冷后溫度仍會(huì)出現(xiàn)>42℃情況。使用纏繞管式換熱器時(shí),換熱效率提高,反應(yīng)空冷器負(fù)荷得到降低,噴淋水泵不需要全開,在停運(yùn)2臺(tái)噴淋水泵及2臺(tái)空冷風(fēng)機(jī)的情況下,也可使反應(yīng)空冷冷后溫度滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求。
由電流表及電壓表知:噴淋水泵電機(jī)電流為28A、電壓為380V;空冷風(fēng)機(jī)電機(jī)電流為17A、電壓為380V。
由功率計(jì)算公式P=UI得:
噴淋水泵電機(jī)實(shí)際功率:P1=U1I1=28×380=14.44kW;
空冷風(fēng)機(jī)電機(jī)實(shí)際功率:P2=U2I2=6.46kW。
則每個(gè)小時(shí)節(jié)省電:2×(14.4+6.4)=41.6度。
4 結(jié)語
某公司1.44Mt/a連續(xù)重整裝置混合進(jìn)料換熱器更換為纏繞管式換熱器,投用已有3年,整體運(yùn)行良好,能夠滿足裝置生產(chǎn)需求,且節(jié)能效果顯著。
參考文獻(xiàn):
[1]秦永強(qiáng).國(guó)產(chǎn)大型板殼式換熱器在芳烴聯(lián)合裝置的應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2017,38(3):1-4.