彭光健,花含平,巨銀軍,徐瑞軍
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)
某鋼廠2# 鑄機(jī)首次生產(chǎn)5 爐Q460C 鋼,經(jīng)加熱軋制圓鋼后,圓鋼磁粉探傷時發(fā)現(xiàn)表面存在裂紋缺陷,裂紋缺陷比例達(dá)24%,客戶在穿管過程中容易出現(xiàn)外翹皮現(xiàn)象,不能滿足客戶使用需求。為找到圓鋼表面裂紋的具體原因,對Q460C 圓鋼缺陷進(jìn)行了金相分析,同時對鑄坯進(jìn)行表面酸洗,發(fā)現(xiàn)鑄坯存在皮下氣泡缺陷,并采取了相應(yīng)的控制措施。
本文研究的鋼種Q460C,其化學(xué)成分如表 1 所示,該鋼種可用于制作低合金管坯。
表1 鋼中化學(xué)元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)
主要生產(chǎn)工藝:轉(zhuǎn)爐→LF 精煉→VD 真空脫氣→連鑄(240mm×240mm)→鑄坯檢查→步進(jìn)梁式加熱爐加熱→高壓水除磷→軋制→檢驗→入庫→發(fā)貨。
對該鋼種首次軋制的圓鋼進(jìn)行磁粉探傷檢查,發(fā)現(xiàn)圓鋼表面存在短裂紋缺陷,如圖1 所示。對缺陷位置進(jìn)行金相分析,如圖2 所示,缺陷附近發(fā)現(xiàn)二次高溫氧化物和脫碳(部分表現(xiàn)為全脫碳)現(xiàn)象,推測缺陷來源于鑄坯。
取Q460C 連鑄坯切割為350mm 長的鑄坯樣,并鋸切掉端部50mm 長的火焰切割影響區(qū),利用1 :1 酸水比的熱鹽酸進(jìn)行腐蝕后觀察鑄坯表面。未發(fā)現(xiàn)鑄坯表面缺陷,如圖3 所示。
圖1 圓鋼表面裂紋
圖2 圓鋼缺陷金相
為進(jìn)一步查找鑄坯是否存在皮下缺陷,將Q460C 鑄坯經(jīng)加熱爐1200℃高溫加熱后,利用高壓水除鱗去除鑄坯表面約2mm厚的氧化鐵皮。并取去除氧化鐵皮后的鑄坯長度約350mm(切除端部50mm 長火焰切割影響區(qū))共5 塊,按上述方法再次進(jìn)行酸洗檢查,發(fā)現(xiàn)鑄坯表面存在皮下氣泡缺陷,氣泡直徑1mm-2mm,深度0.3mm-0.5mm,如圖4 所示。
圖3 鑄坯表面無缺陷
圖4 鑄坯皮下氣泡缺陷
由此可確定,Q460C 鑄坯軋后圓鋼表面裂紋缺陷主要是由直徑1-2mm,深度0.3-0.5mm 的鑄坯皮下氣泡缺陷所致。
鋼中的氣體含量超過其在鋼中的溶解度或者鋼中樹枝晶間富集的[H]、[N] 等達(dá)到或超過飽和量,那么氣體就會在鋼的凝固交界面或樹枝晶間析出,這些氣體大部分會排除但少量會殘留,進(jìn)而產(chǎn)生氣孔或者造成顯微氣孔缺陷[1]。
另外,鋼液凝固過程中,鋼中氬、氮、氫等氣體的分壓大于鋼液靜壓力與大氣壓力之和時就會產(chǎn)生氣泡。這些氣泡被樹枝晶捕集或受已凝固表面層的阻礙而不能從鋼坯中逸出,而在鋼坯中富集、凝固就會形成氣泡缺陷。在澆注過程中,雖然氣泡上浮的速度大于鋼水凝固的速度,但是在結(jié)晶器壁鋼水彎月面處,由于氣體排除仍然困難,因此部分氣泡在鋼水凝固之前未逸出,在鑄坯皮下1-2mm 位置形成密閉型的氣孔[2],即鑄坯皮下氣泡缺陷。
鑄坯皮下氣泡形成首先要有氣泡,氣泡的形成需滿足下式(1)[3]
上式(1)中∑PG 為各氣體的分壓總和;Pa代表大氣壓力;Pm代表鋼水靜壓力;σL 代表液體金屬的表面張力;r 代表氣泡半徑。由式(1)可見,當(dāng)鋼液中的氣體含量增加,即∑PG 增大;或鋼液的表面張力σL 降低,氣泡都容易形成。由于氧、氮都是表面活性元素,極易在液態(tài)金屬的表面富集,降低了σL,使氣泡易于形成。
由于連鑄采用整體下水口,長水口雙吹氬環(huán)保護(hù)澆鑄,因此導(dǎo)致Q460C 鑄坯皮下氣泡缺陷的極可能是氣體O、N、H 含量過高。分別對5 爐鋼的鑄坯近表面位置取樣進(jìn)行O、N、H 氣體含量檢測,檢測結(jié)果為平均全氧含量為18ppm,并不是太高,屬于正常水平;平均H 含量1.8ppm,遠(yuǎn)低于H 含量達(dá)到6ppm 時極有可能導(dǎo)致鑄坯直接產(chǎn)生氣泡缺陷的含量[4];鋼中氣體N 含量平均達(dá)到70ppm,高于一般水平要求的55ppm。根據(jù)相關(guān)資料[5]顯示,若連鑄保護(hù)澆鑄使用的氬氣流量偏小時,保護(hù)澆鑄不到位;偏大時,導(dǎo)致氬氣順鋼流進(jìn)入鋼水中也會形成氣泡缺陷,且由鋼中氬氣形成的氣泡底部相對圓滑,與實際生產(chǎn)中Q460C 鑄坯皮下找到的氣泡缺陷形貌基本相當(dāng)。綜上所述,鋼中氣體含量較高是造成鑄坯存在皮下氣泡缺陷的主要原因,必須控制鋼水中的N、Ar 含量,才能有效地改善皮下氣泡缺陷的形成[4]。
針對Q460C 鋼中的N 含量偏高,長水口吹氬流量不合理導(dǎo)致鑄坯皮下氣泡缺陷,特制定以下控制措施。
4.1.1 氣體N 含量控制
(1)轉(zhuǎn)爐出鋼口外圍平整,出鋼時避免鋼水散流,減少出鋼過程中N 的吸入。
(2)LF 精煉過程中,控制冶煉過程中的埋弧效果,減少由于電弧裸露造成的電離增氮;LF 微正壓操作;調(diào)整好喂線速度與角度,避免喂線過程中鋼水翻騰導(dǎo)致鋼水裸露吸N。
(3)連鑄開澆前對中包內(nèi)部進(jìn)行吹A(chǔ)r 處理;采用合適流量的長水口雙吹A(chǔ)r 保護(hù)澆注;中包內(nèi)采用“黑面操作”,杜絕水裸落的現(xiàn)象,減少連鑄過程增N。
(4)轉(zhuǎn)爐出鋼、精煉過程成分調(diào)整過程使用使用低氮碳粉,用V 鐵合金替代VN 合金,降低鋼中N 含量。
4.1.2 氣體Ar 含量控制
(1)連鑄長水口雙吹A(chǔ)r 增加氣體流量計,控制氬氣流量大小的穩(wěn)定性。
(2)連鑄長水口雙吹A(chǔ)r 已中包首鋼口鋼水微微波動為宜,根據(jù)氬氣流量計穩(wěn)定吹氬大小,避免氬氣流量過大,導(dǎo)致氬氣進(jìn)入鋼水中。
通過采取以上措施后,鋼中氮含量和連鑄長水口雙吹氬流量的變化情況如下表2 所示:
表2 Q460C 鑄坯氣體檢測結(jié)果與氬氣流量
從上表可以看出,通過采取控制措施后,Q460C 鋼中的N 含量由70ppm 降至50ppm。連鑄長水口雙吹氬流量由60L/min 降至40L/min。采取措施控制后的整體N 含量已經(jīng)較低達(dá)到較好水平,并且在保證長水口吹氬保護(hù)澆鑄效果的同時進(jìn)一步降低了氬氣流量。
Q460C 鋼中N 含量和澆鑄過程中長水口吹氬流量適當(dāng)降低后,2# 鑄機(jī)再次生產(chǎn)2 個澆次Q460C 共10 爐鋼,鑄坯取樣經(jīng)熱酸洗后,檢查鑄坯表面質(zhì)量得到明顯改善,皮下氣泡缺陷完全消失。相應(yīng)軋后圓鋼表面未發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷,再次生產(chǎn)的10 爐Q460C 圓鋼裂紋缺陷率下降至0.5% 以內(nèi)??蛻舴答?# 鑄機(jī)生產(chǎn)的Q460C 圓鋼使用正常。
(1)Q460C 鑄坯皮下氣泡缺陷,在后續(xù)加熱、軋制過程中未能消除,是導(dǎo)致Q460C 圓鋼表面裂紋的主要原因。
(2)2# 鑄機(jī)Q460C 鑄坯皮下氣泡缺陷主要是由于鋼中N 含量較高,連鑄長水口吹氬流量不合理造成的。
(3)通過采取相關(guān)措施控制Q460C鋼中氣體含量后,鑄坯皮下氣泡缺陷消失,圓鋼表面質(zhì)量明顯改善,完全滿足客戶使用要求。