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催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組的節(jié)能增效優(yōu)化與改造

2021-01-04 08:29:12李文建李艷松李宗杰
四川化工 2020年6期
關(guān)鍵詞:煙機(jī)熱效率入口

李文建 李艷松 齊 浩 李宗杰

(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng),471000)

1 前言

洛陽(yáng)石化2#催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組自2015年大檢修后煙氣輪機(jī)做功效率明顯下降,通過(guò)開(kāi)大高溫蝶閥增大入口煙氣流量和壓力,進(jìn)而提高煙氣輪機(jī)做功能力時(shí),主風(fēng)機(jī)組振動(dòng)波動(dòng)較大,存在振動(dòng)超標(biāo)聯(lián)鎖停機(jī),從而造成裝置非計(jì)劃停工的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)2019年大檢修改造、工藝運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了主風(fēng)機(jī)組持續(xù)發(fā)電,極大降低了裝置的能耗。

2 主風(fēng)機(jī)組簡(jiǎn)介

洛陽(yáng)石化2#催化裂化裝置煙氣輪機(jī)-主風(fēng)機(jī)三機(jī)組是1994年引進(jìn)于美國(guó)德萊塞蘭公司(DRESSER-RAND),該機(jī)組主要由煙氣輪機(jī)、軸流式主風(fēng)機(jī)、齒輪箱、電動(dòng)/發(fā)電機(jī)、控制儀表和特殊閥門(mén)等組成。其中主要包括氣路系統(tǒng)(空氣系統(tǒng)和煙氣系統(tǒng))、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、煙氣輪機(jī)冷卻及密封系統(tǒng)。

主風(fēng)機(jī)組工作原理:風(fēng)機(jī)做功將空氣壓縮升壓后,提供給再生器燒焦。燒焦后空氣轉(zhuǎn)化為攜帶催化劑粉塵的高溫再生煙氣,經(jīng)過(guò)再生器一、二級(jí)旋風(fēng)分離器和三級(jí)旋風(fēng)分離器除去絕大部分粉塵成為水蒸汽含量、干基粉塵含量、濕基粉塵含量、粉塵粒徑等各項(xiàng)指標(biāo)都合格的高溫再生煙氣后一路至雙動(dòng)滑閥,一路至煙機(jī),最終經(jīng)余熱爐回收部分剩余熱量和脫硫脫硝塔環(huán)保處理后,排放至大氣,見(jiàn)圖1。進(jìn)入煙機(jī)的有效煙氣量驅(qū)動(dòng)煙機(jī)做功,通過(guò)聯(lián)軸器將煙機(jī)實(shí)際回收的功率傳遞給風(fēng)機(jī)和電動(dòng)/發(fā)電機(jī)。當(dāng)煙機(jī)實(shí)際回收功率小于風(fēng)機(jī)功率時(shí),由電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)化機(jī)械能提供小于的部分功率,此時(shí)主風(fēng)機(jī)組整體為耗電模式;反之,則以發(fā)電模式工作將多余功率轉(zhuǎn)化為電能,輸送至電網(wǎng)。雙向電機(jī)的轉(zhuǎn)速與煙機(jī)、風(fēng)機(jī)不同步,中間通過(guò)齒輪箱來(lái)調(diào)速[1]。

圖1 主風(fēng)機(jī)組工藝流程圖

3 煙氣輪機(jī)做功原理及影響因素

3.1 煙氣輪機(jī)做功原理

帶有壓力(約0.164MPa)的高溫?zé)煔?約670℃)經(jīng)過(guò)煙氣輪機(jī)的進(jìn)氣室、導(dǎo)流錐和靜葉整流,推動(dòng)動(dòng)葉膨脹做功,煙機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)通過(guò)聯(lián)軸器將煙機(jī)實(shí)際回收的壓力能和熱能傳遞給風(fēng)機(jī)和電動(dòng)/發(fā)電機(jī)[2]。其中,主要靠壓力能,其次是熱能。

3.2 影響因素

影響煙機(jī)回收功率的因素有很多,由公式(1)可知主要與煙機(jī)入口煙氣流量、煙機(jī)入口壓力、煙機(jī)出口壓力、煙機(jī)入口溫度和煙機(jī)熱效率等有關(guān)。煙機(jī)理論軸功率計(jì)算公式:

Ne=1634×Pi×Vi×{1-ε^[(K-1)/K]}×K/(K-1)×η熱×η機(jī)

(1)

式(1)中:Pi為煙機(jī)入口壓力(絕壓),105Pa;Vi為進(jìn)入煙機(jī)的煙氣體積流量,m3/min;ε為膨脹比,即出口壓力比入口壓力(絕壓),105Pa;K為煙氣絕熱系數(shù)(1.308);η熱為煙機(jī)絕熱效率;η機(jī)為煙機(jī)機(jī)械效率。

3.2.1 煙機(jī)入口煙氣流量

再生煙氣通過(guò)三旋后一路至雙動(dòng)滑閥,一路進(jìn)入煙機(jī),進(jìn)入煙機(jī)進(jìn)行膨脹做功的煙氣為有效煙氣量,其余為無(wú)用煙氣量。其中無(wú)用煙氣量包括:一是為平穩(wěn)控制再生器壓力,保證反應(yīng)-再生系統(tǒng)兩器差壓(再生器壓力由雙動(dòng)滑閥自動(dòng)控制),由雙動(dòng)滑閥流出的煙氣量;二是煙機(jī)安裝時(shí),為避免煙機(jī)投用時(shí),動(dòng)葉片熱膨脹后葉頂與煙機(jī)殼體圍帶發(fā)生碰撞,會(huì)預(yù)留一定間隙,部分煙氣通過(guò)葉頂間隙漏出[3]。由公式(1)可得:隨著煙機(jī)入口有效煙氣流量的增加,煙機(jī)實(shí)際回收功率顯著提高。

3.2.2 煙機(jī)入口壓力

圖2顯示,隨著煙機(jī)入口壓力的增大,煙機(jī)實(shí)際回收功率不斷提高。在主風(fēng)機(jī)組安全喘振裕度下,提高煙機(jī)入口壓力,有利于煙氣輪機(jī)做功。

圖2 煙機(jī)實(shí)際回收功率與煙機(jī)入口壓力的關(guān)系

3.2.3 煙機(jī)出口壓力

煙機(jī)煙氣的膨脹比為煙機(jī)出口壓力與入口壓力之比,由式(1)可得隨著煙機(jī)出口壓力的增加,煙機(jī)實(shí)際回收功率顯著降低。再生煙氣經(jīng)煙機(jī)膨脹做功后至余熱鍋爐和脫硫脫硝洗滌塔,減少煙氣在余熱鍋爐和脫硫脫硝洗滌塔的壓降,有利于提高煙機(jī)實(shí)際回收功率。

3.2.4 煙機(jī)入口溫度

煙機(jī)入口煙氣溫度對(duì)煙機(jī)輸出功率影響很大,入口煙氣溫度升高,煙機(jī)能量回收率增大。再生器煙氣集合管出口至煙機(jī)入口長(zhǎng)達(dá)100m左右,通過(guò)煙氣管線增加保溫,減少煙氣從再生器煙氣集合管出口至煙機(jī)入口的溫差,促進(jìn)煙機(jī)對(duì)高溫位熱能的有效回收。

3.2.5 煙機(jī)熱效率

煙機(jī)熱效率與煙機(jī)輪盤(pán)大小、動(dòng)葉靜葉數(shù)目、轉(zhuǎn)子端面密封與動(dòng)葉和襯環(huán)的間隙等有直接關(guān)系。由于沒(méi)有更換煙機(jī),煙機(jī)輪盤(pán)大小、動(dòng)葉靜葉數(shù)目沒(méi)有發(fā)生變化,則煙機(jī)熱效率主要受轉(zhuǎn)子端面密封與動(dòng)葉和襯環(huán)的間隙影響,減小各間隙有利于提高煙機(jī)熱效率。

4 增強(qiáng)主風(fēng)機(jī)組做功的措施

4.1 增加煙機(jī)入口有效煙氣流量

為增加煙機(jī)入口有效煙氣流量,一方面,主風(fēng)流量由3000Nm3/min提至3300Nm3/min;另一方面,將雙動(dòng)滑閥由雙閥板操作改為單閥板操作,在保證安全條件下,盡量關(guān)小雙動(dòng)滑閥,閥位控制在3%—5%。同時(shí)煙機(jī)入口高溫蝶閥閥位由53%開(kāi)至79%。

4.2 提高煙機(jī)入口壓力

在保證主風(fēng)機(jī)組喘振裕度在安全控制范圍的前提下,適當(dāng)提高再生器壓力,由0.175MPa提高至0.188MPa,煙機(jī)入口壓力由0.135MPa提至0.165MPa,極大提高了煙機(jī)的實(shí)際回收效率。

4.3 減小煙機(jī)出口背壓

在嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下,2019年大檢修時(shí),洛陽(yáng)石化2#催化裂化裝置脫硫脫硝洗滌塔增加了消白煙模塊,消白煙模塊主要包括:三層高效除霧段、煙氣加熱段和洗滌段。與原來(lái)的水珠分離器相比,脫硫脫硝洗滌塔壓降增加了300Pa左右,增加了煙機(jī)出口背壓。為了減小新增消白煙模塊壓降,增加了水力吹灰和蒸汽吹灰設(shè)備,每周進(jìn)行一次,盡量減小煙機(jī)出口背壓,提高煙機(jī)做功能力。

4.4 減少煙氣在煙道內(nèi)的熱損失

大檢修期間,更換了三旋出口至煙機(jī)入口煙道的保溫層,使得高溫再生煙氣在長(zhǎng)達(dá)100m左右的煙道內(nèi)僅僅由685℃降至670℃左右,減小了煙氣在煙道內(nèi)的熱損失,保證了煙機(jī)對(duì)高溫位熱能的有效回收利用。

4.5 提高煙機(jī)熱效率

煙機(jī)入口管線增加一個(gè)萬(wàn)向復(fù)式膨脹節(jié)、兩個(gè)滾動(dòng)支座,同時(shí)更換煙機(jī)入口一段直管段,直管段由原來(lái)Φ1400×12mm縮小至Φ1280×12mm(如圖3)。增加萬(wàn)向復(fù)式膨脹節(jié)、滾動(dòng)支座和擺式支架,消除了熱態(tài)時(shí)煙道熱膨脹對(duì)煙機(jī)殼體的應(yīng)力,減小了動(dòng)葉葉頂間隙。

煙機(jī)入口直管段由原來(lái)Φ1400×12mm縮小至Φ1280×12mm,入口管線管徑變小,一定程度上提高了煙機(jī)入口煙氣流速,增大了煙機(jī)做功能力。

更換三旋分離器,提高了三旋對(duì)再生煙氣中催化劑粉塵顆粒的分離效果,減少了進(jìn)入煙機(jī)的催化劑粉塵含量,降低了煙機(jī)結(jié)垢的程度,提高煙機(jī)的熱效率。

圖3 煙機(jī)入口管道

5 效果與效益

5.1 效果

通過(guò)檢修改造與工藝參數(shù)優(yōu)化,2#催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組由耗電模式轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電模式,功率由0.8MW左右變?yōu)?0.7MW,主風(fēng)機(jī)組振動(dòng)、位移、瓦溫等各項(xiàng)參數(shù)均控制在較為安全范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)了主風(fēng)機(jī)組長(zhǎng)周期、安全、平穩(wěn)地持續(xù)發(fā)電,極大降低了裝置的能耗,提高了分公司的經(jīng)濟(jì)效益。改造與優(yōu)化后功率與檢修前同周期數(shù)據(jù)對(duì)比如圖4。

圖4 主風(fēng)機(jī)組功率對(duì)比圖

5.2 效益

通過(guò)檢修改造及反應(yīng)操作優(yōu)化,主風(fēng)機(jī)組實(shí)現(xiàn)了發(fā)電,功率由0.8MW降至-0.7MW,按每年裝置運(yùn)行8400h,電費(fèi)單價(jià)約0.7元/度計(jì)算,每年節(jié)約電費(fèi)如下式:

節(jié)電費(fèi)用=(0.8MW/h+0.7MW/h)×1000kw/h×0.7元/度×8400h=882萬(wàn)元

6 結(jié)語(yǔ)

2#催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組通過(guò)檢修改造,煙氣輪機(jī)入口管線增加一個(gè)萬(wàn)向復(fù)式膨脹節(jié)、兩個(gè)滾動(dòng)支座,同時(shí)更換煙機(jī)入口一段直管段,直管段由原來(lái)Φ1400×12mm縮小至Φ1280×12mm,消除了熱態(tài)時(shí)煙道熱膨脹對(duì)煙機(jī)殼體的應(yīng)力,減小了動(dòng)葉葉頂間隙,提高了煙機(jī)做功能力。同時(shí)通過(guò)反應(yīng)崗位操作的探索及優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了主風(fēng)機(jī)組的長(zhǎng)周期、安全和平穩(wěn)發(fā)電,節(jié)能創(chuàng)效。

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