戴日輝,魏昌淼,顧凡奇,劉朝陽
(1.海裝駐哈爾濱地區(qū)第三軍事代表室,哈爾濱 150078;2.中國船舶集團公司第七〇三研究所無錫分部,江蘇無錫 214151)
燃氣輪機作為一種動力機械廣泛應用于多個行業(yè)領域,隨著應用領域的不同,將承受特定不同環(huán)境因素的影響。航空燃氣輪機工作環(huán)境特殊,為完成飛行器的各種機動動作,功率還需在較大的范圍內(nèi)不斷變化;船舶用燃氣輪機不僅要在高濕和高鹽空氣的環(huán)境中工作,還要經(jīng)受劇烈搖擺及顛簸考驗;發(fā)電用燃氣輪機需數(shù)萬小時連續(xù)穩(wěn)定運行,也是對其可靠性的一大要求。燃氣輪機結構復雜,出現(xiàn)的故障模式多,同時故障幾率高及危害大,因此,可靠性是衡量燃氣輪機使用的重要指標[1]。很多學者針對可靠性進行了相關研究[2-4]。
在燃氣輪機的設計、試制和試驗的3 個環(huán)節(jié)中,國外的經(jīng)驗表明試驗是最為重要的環(huán)節(jié),所需時間最長,通常約占整個研制周期的3/5[5]。某工業(yè)型燃氣輪機為了滿足使用要求,在批量投用前,需要進行大量的試驗來長時間的考核,通過可靠性試驗找到機組設計及生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié),并驗證燃氣輪機的可靠性。當試驗中出現(xiàn)故障,通過后續(xù)的改進設計及制造工藝來提高燃氣輪機的可靠性。
某工業(yè)型燃氣輪機為了驗證其設計可靠性,發(fā)現(xiàn)設計中的不足及使用中的其它缺陷進行了試驗臺可靠性試驗??煽啃栽囼灢捎枚鄠€圖譜循環(huán)的模式,共包含600 個圖譜,其中每個圖譜運行10 h。
每個圖譜包含了各典型工況點及各工況對應的運行時間,同時包含工況機動變化內(nèi)容,通過完成試驗大綱規(guī)定的圖譜數(shù),來暴露出發(fā)生故障的薄弱環(huán)節(jié),摸索出機組運行參數(shù)的變化規(guī)律。如某工業(yè)型燃氣輪機可靠性試驗已完成600 個圖譜運行,共計6 000 h。通過整個可靠性試驗對燃氣輪機各系統(tǒng)、各附件的故障情況進行分析,發(fā)現(xiàn)影響可靠性的薄弱環(huán)節(jié)。整個可靠性試驗階段包含的各系統(tǒng)及主要零附件工作情況,各系統(tǒng)及主要零附件工作情況見表1 所示。
某燃氣輪機在可靠性試驗全程中,發(fā)生過多次運行故障。如可靠性試驗運行到4 200 h 時,燃氣輪機正常啟動過程控制系統(tǒng)監(jiān)控突然顯示低壓壓氣機轉(zhuǎn)速出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,低壓壓氣機轉(zhuǎn)速異常如圖1 所示。低壓轉(zhuǎn)速在啟動前半程數(shù)值正常,在啟動后半程突然出現(xiàn)跌落而后又快速上升,啟動至慢車后,低壓轉(zhuǎn)速數(shù)值與歷史值偏差較大無法正常運行,運行人員做停機處理。停機后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)速傳感器傳輸信號接頭異常脫落。更換低壓轉(zhuǎn)速傳感器后,低壓壓氣機轉(zhuǎn)速恢復正常,后續(xù)燃氣輪機各工況工作正常。此次轉(zhuǎn)速測量故障,造成機組啟動成功后再次停機,排除故障耗時達15 min。
表1 各系統(tǒng)及主要零附件工作情況
在整個可靠性試驗中,對運行發(fā)生的故障進行統(tǒng)計,運行故障數(shù)量統(tǒng)計見表2。每運行500 h 的故障數(shù)量如圖2 所示;故障發(fā)生的類型分布如圖3 所示。
圖1 低壓壓氣機轉(zhuǎn)速異常圖
圖2 每運行500 h 的故障數(shù)量
圖3 故障發(fā)生的類型分布圖
從圖2 中可以看出燃氣輪機的故障總體時間分布,故障發(fā)生率符合故障盆骨曲線,在試驗前期故障的數(shù)量較多,在試驗中期故障較少,但試驗后期故障又再次較多發(fā)生。從圖3中可以看出故障類型的分布比例,排第一位的為電磁閥故障,第二位為轉(zhuǎn)速測量故障,第三位為點火電纜故障。
通過試驗故障統(tǒng)計分析,找到了本型燃氣輪機故障率較高的附件,如低壓放氣閥控制用的電磁閥、霧化空氣控制用的電磁閥和動渦轉(zhuǎn)速傳感器,后期可通過針對性的改進各故障器件的設計來提高其使用可靠度,降低故障的發(fā)生率。
每完成500 h 試驗,需進行清洗溶液離線及通流部分一次,清洗一次通流部分熱效率較清洗前提高0.11%左右,清洗前后機組熱效率變化見表3。
可靠性試驗雖然每500 h 進行一次通流部分水清洗,但總體隨著運行時間的增加,燃氣輪機的效率呈下降趨勢,可見壓氣機性能及渦輪性能均存在性能下降情況,每運行500 h,清洗前機組熱效率下降0.1%左右,熱效率計算如圖4 所示。
燃氣輪機完成6 000 h 后,燃氣輪機各工況對應的振動值基本無變化,燃氣溫度場沒有明顯變化,停機轉(zhuǎn)子惰走時間也沒有變化。
表2 運行故障數(shù)量統(tǒng)計表
表3 清洗前后機組熱效率變化表
圖4 熱效率計算
燃氣輪機滑油系統(tǒng)由滑油供回油泵、滑油溫度測量用熱電阻和金屬屑信號器等組成。在可靠性整個試驗過程中,軸承各工況對應的滑油回油溫度基本無變化,金屬屑信號器檢查正常,滑油消耗量基本一致,滑油每200 h 檢測一次,滑油的品質(zhì)均合格。
燃氣輪機順利完成了600 個圖譜試驗啟動,對啟動電機、點火系統(tǒng)等進行了可靠性驗證,驗證結果滿足使用要求。在6 000 h 的可靠性試驗中,燃氣輪機完成了8 000 次工況變化,其中完成從空車到滿負荷來回的3 000 次機動變化。試驗全程中,壓氣機進口可轉(zhuǎn)導葉、壓氣機防喘放氣系統(tǒng)等均按規(guī)定完成動作,未發(fā)生過一次喘振故障。油門控制、燃燒溫度場均滿足了機動性要求,沒有發(fā)生過一次燃燒故障及燃油供應故障。
某工業(yè)型燃氣輪機進行了6 000 h 可靠性驗證試驗,通過對試驗所有運行故障的統(tǒng)計分析,找到了發(fā)生故障率較高的附件,后續(xù)可通過對故障器件進行分析和改進來降低故障的發(fā)生率。另外,通過熱效率計算,得出燃氣輪機每運行500 h,機組熱效率約下降0.1%;燃氣輪機每運行500 h后清洗一次通流部分,熱效率較清洗前可提高0.11%左右。燃氣輪機在可靠性試驗全程,各系統(tǒng)及機構均按規(guī)定進行了動作,滿足了可靠性試驗要求。