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75t 循環(huán)流化床鍋爐煙氣超潔凈排放技術(shù)的研究與應(yīng)用

2021-01-06 06:33潘惠敏張立新
煤礦現(xiàn)代化 2021年1期
關(guān)鍵詞:流化床煤泥分離器

潘惠敏,張立新

(1.山東華聚能源股份有限公司興隆莊礦電廠,山東 濟寧272100;2.兗礦集團興隆莊煤礦,山東 濟寧 272100)

0 引 言

全國各地推出燃煤機組“超潔凈排放”的環(huán)保要求,要求現(xiàn)有燃煤設(shè)施嚴(yán)格控制污染物的排放,大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值為:NOX≤50mg/Nm3、SO2≤35mg/Nm3、粉塵≤5mg/Nm3。

目前,大型電廠鍋爐超低排放基本采用煙氣尾部新增SCR 脫硝,半干法或濕法脫硫等技術(shù)路線。這些技術(shù)投資費用多、需要場地面積大、操作復(fù)雜,運行費用高,水消耗量大,設(shè)備和管線易發(fā)生磨損和堵塞,需要經(jīng)常維修,對于中小型循環(huán)流化床而言均不是特別適合。

1 現(xiàn)狀分析

興隆莊礦電廠3# 鍋爐為燃燒純煤泥的75t 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,燃料為粒度0~10mm 的純煤泥,屬于超細(xì)煤泥,碳酸鈣與超細(xì)煤泥對灰熔點的影響,加上礦井水中含鈉離子較高,加上浮選藥劑的影響,在旋風(fēng)分離器中易結(jié)灰垢,造成鍋爐返料中斷,影響鍋爐運行,根據(jù)“超潔凈排放”的環(huán)保要求,無法達到超潔凈排放。

興隆莊礦電廠針對存在問題,結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)成立純煤泥75t 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐煙氣超潔凈排放技術(shù)的研究項目組。

2 研究方案

通過爐內(nèi)脫硝,最大程度降低NOx 原生濃度,可為循環(huán)流化床鍋爐實現(xiàn)SO2和NOx 超低排放的奠定良好基礎(chǔ)。目前循環(huán)流化床鍋爐運行過程中脫硫工藝多采用爐內(nèi)脫硫、半干法或濕法脫硫;脫硝工藝采用SNCR 脫硝、鍋爐低氮燃燒或SCR 脫硝。

該方案以100%全燒煤泥75t 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐和國家脫硝、脫硫等更嚴(yán)格環(huán)保政策為工程背景,采用流化床低床溫、低床壓運行的“定態(tài)設(shè)計”理論,綜合了兩種先進的設(shè)計理念與技術(shù)特色,以高倍率循環(huán)流化床流態(tài)圖譜為指導(dǎo),以大顆粒燃燼為限制指標(biāo),適當(dāng)降低構(gòu)成循環(huán)床下部鼓泡床的無效床存量,避免多余存料量引起的風(fēng)機能耗和受熱面磨損,可實現(xiàn)高效節(jié)能和長運行周期。通過合理布局二次風(fēng)進口,改善鍋爐中心缺氧燃燒現(xiàn)象,降低NOx 生成量,實現(xiàn)全原生態(tài)煤泥穩(wěn)定燃燒,降低爐內(nèi)NOx 初始排放濃度,達到初始排放濃度:SO2<200mg/m3;NOX<100mg/m3。

主要通過兩步使3# 爐達到超潔凈排放環(huán)保要求的問題,一是通過技術(shù)措施控制煤泥的穩(wěn)定燃燒,并實現(xiàn)爐內(nèi)較低初始排放濃度,二是鍋爐尾部煙氣進一步通過脫硫除塵一體化技術(shù)即爐內(nèi)脫硫+SNCR 脫硝+ 預(yù)電除塵+ 爐后半干法脫硫+ 布袋除塵,采用“一爐一塔”的串聯(lián)布置形式實現(xiàn)超潔凈排放濃度。

主要手段是:①改進分離器的分離效率;②改進物料回送裝置的流動特性;③注意控制燃料粒度達到設(shè)計要求;④更新傳熱系數(shù)和燃燒份額分配設(shè)計導(dǎo)則。

3 鍋爐煙氣通過技術(shù)措施實現(xiàn)爐內(nèi)較低初始排放濃度

主要是對分離器、回料器優(yōu)化、增加水冷受熱面積、流化床布風(fēng)板和優(yōu)化一二次風(fēng)以及優(yōu)化尾部受熱面來降低鍋爐煙氣等初始排放濃度;

3.1 分離器、回料器優(yōu)化

循環(huán)流化床的爐內(nèi)傳熱傳熱系數(shù)與氣固兩相流密切相關(guān),提高爐內(nèi)灰的濃度可相應(yīng)提高傳熱系數(shù),提高物料的循環(huán)量就需相應(yīng)優(yōu)化旋風(fēng)分離器以提高分離效率,這同時也增加了床內(nèi)細(xì)灰的份額,為調(diào)整風(fēng)量分配提供有利條件。

根據(jù)全煤泥煤質(zhì)、灰的物理特性以及設(shè)定各部分風(fēng)速、邊界條件,分離器優(yōu)化具體措施是偏置式中心筒材質(zhì)由ZG26Ni4Mn3NRe 更換為0Cr25Ni20,優(yōu)化中心筒結(jié)構(gòu)和增加鎳元素含量以增加中心筒的強度與韌性;分離器直徑(mm)由Φ3000 調(diào)整到Φ3300,中心筒直徑由Φ1200 調(diào)整到Φ1300,料腿內(nèi)徑由Φ450 調(diào)整到Φ400。

分離器效率提高后,循環(huán)物料中的細(xì)灰份額增加,適當(dāng)減少床存量低床壓運行依然可以保證鍋爐正常運行。床存量降低后,二次風(fēng)區(qū)域物料濃度降低,二次風(fēng)穿透擾動效果增強,爐膛上部氣固混合效果得以改進,提高了鍋爐燃燒效率。

3.2 增加水冷受熱面積

通過增加水冷受熱面,鍋爐床溫控制在(850~900)℃,爐膛整體溫度水平穩(wěn)定控制在900 ℃以下,爐膛出口煙氣設(shè)計溫度880 ℃。

3.3 流化床布風(fēng)板和一二次風(fēng)優(yōu)化

調(diào)整循環(huán)流化床一二次風(fēng)配為4:6,減小布風(fēng)板面積,優(yōu)化風(fēng)帽結(jié)構(gòu),風(fēng)帽直徑Φ76,小孔8-Φ10.5,接管Φ38x4,風(fēng)室風(fēng)壓可控制在6000Pa;減少二次風(fēng)噴口數(shù)量,前后墻雙層布置,共設(shè)16 個Φ160 的噴口;爐膛出口空氣過量系數(shù)降至1.2 以下。

3.4 尾部受熱面的優(yōu)化

改變循環(huán)流化床尾部受熱面的次序,由傳統(tǒng)受熱面順序變?yōu)橄葟母邷剡^熱器到低溫過熱器,再經(jīng)過光管省煤器到空氣預(yù)熱器,通過受熱面次序的調(diào)整可以降低排放濃度。

經(jīng)過以上技術(shù)措施的實施鍋爐出口氮氧化物原始排放濃度可以實現(xiàn)≤100mg/N.m3。

4 純煤泥鍋爐通過脫硫除塵一體化裝置實現(xiàn)超潔凈排放

脫硫除塵一體化裝置包括SNCR 脫硝技術(shù),和爐內(nèi)噴鈣+尾部半干法脫硫工藝兩部分。

4.1 SNCR 脫硝技術(shù)

SNCR 是不用催化劑,只在高溫區(qū)加入還原劑NH3、尿素等,噴入爐內(nèi)與NOx 進行選擇性反應(yīng)。還原劑噴入爐膛溫度為820~960℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解成NH3 并與煙氣中的NOx 進行SNCR反應(yīng)生成N2。

SNCR 脫硝工藝的效率能夠達到50%以上,能夠確保煙氣氮氧化物排放濃度≤50mg/N·m3。

4.2 脫硫采用爐內(nèi)噴鈣+尾部半干法脫硫工藝

4.2.1 爐內(nèi)噴鈣脫硫工藝

爐內(nèi)噴鈣脫硫工藝:石灰石(即CaCO3)在高溫下煅燒分解成CaO,用CaO 作吸收劑脫硫,脫硫產(chǎn)物是硫酸鈣,其主要化學(xué)反應(yīng)及反應(yīng)式如下:

石灰石粉由罐車輸送至石灰石粉倉,粉倉設(shè)有庫頂收塵器、壓力釋放閥,錐部設(shè)有氣化板,在石灰石輸送時可有效的防止石灰石搭橋,利于石灰石的輸送使用。

石灰石從粉倉下出口經(jīng)過變頻星型卸灰閥調(diào)節(jié)達到需要的添加量,再用噴射泵送入鍋爐參加混合反應(yīng),吸收煙氣中的酸性氣體。

4.2.2 尾部半干法脫硫工藝

鍋爐煙氣由煙道底部進入吸收塔,在吸收塔內(nèi),高溫?zé)煔馀c加入的吸收劑、循環(huán)脫硫灰充分預(yù)混合,進行吸收劑與HCl、HF 的反應(yīng)。

流化床中氣固間傳熱、傳質(zhì)效果很好,SO3可以全部去除。另外排煙溫度始終控制在高于露點溫度15℃以上,因此排煙不需要再加熱,同時整個系統(tǒng)也不需要其他的防腐處理。

4.2.3 除塵工藝

凈化后的含塵煙氣從吸收塔頂部側(cè)向排出,然后轉(zhuǎn)向進入脫硫除塵器,再通過引風(fēng)機排入煙囪。經(jīng)除塵器捕集下來的固體顆粒,通過除塵器下的再循環(huán)系統(tǒng),返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng),如此循環(huán),多余的少量脫硫灰渣通過物料輸送至脫硫灰倉內(nèi),再通過罐車或二級輸送設(shè)備外排。

在循環(huán)流化床脫硫塔中,Ca(OH)2與煙氣中的SO2和幾乎全部的SO3,HCl,HF 等完成化學(xué)反應(yīng)。

鍋爐煙氣通過預(yù)電除塵器(除塵效率達到80%以上)后經(jīng)過尾部半干法脫硫,然后經(jīng)過布袋除塵器(除塵效率達到),實現(xiàn)煙塵排放濃度≤5mg/N·m3。

5 研究制定了旋風(fēng)分離器結(jié)垢處理技術(shù)

進一步研究揭示了碳酸鈣與超細(xì)煤泥對灰熔點的影響,礦井水中含鈉離子較高,加上浮選藥劑的影響,在旋風(fēng)分離器中易結(jié)灰垢,經(jīng)化驗和分析大部分為鈣長石、鈉長石,結(jié)垢增厚導(dǎo)致旋風(fēng)分離器下料腿內(nèi)徑變小,易導(dǎo)致鍋爐返料中斷,影響鍋爐運行。

項目組通過對燃料分析、煙氣模型建模、運行溫度調(diào)整,研究了鈣長石、鈉長石生長對物料循環(huán)的影響,并采取了摻燒混煤、石英砂,控制鈣硫比、控制床溫等綜合措施對鈣長石進行抑制及消除,實現(xiàn)了鍋爐在超細(xì)煤泥和現(xiàn)有條件下的穩(wěn)定燃燒。

6 現(xiàn)場應(yīng)用測試

以上技術(shù)方案在現(xiàn)場進行了實施并應(yīng)用,在應(yīng)用過程中對鍋爐效率、煙氣排放情況進行了測試,測試結(jié)果如下:

1)鍋爐熱效率。在鍋爐運行狀況、燃料、灰渣系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)符合測試要求的情況下,測試結(jié)果為鍋爐熱效率90.06%,排煙溫度152.6℃,過量空氣系數(shù)1.41,鍋爐熱效率優(yōu)于《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》中額定工況下熱效率限定值(86%),屬于高效鍋爐。

2)鍋爐初始煙氣排放測試。在中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐75t(95%以上)時進行檢測。

測試結(jié)果表明75t 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐達到初始排放濃度:SO2<200mg/m3;NOX<100mg/m3。

3)鍋爐脫硫塔后煙氣排放測試。檢測結(jié)果顯示75t 中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐實現(xiàn)了鍋爐煙氣超潔凈排放,排放濃度:SO2<35mg/m3;NOX<50mg/m3;煙塵<5mg/m3。

鍋爐及超低排系統(tǒng)運行正常,煙氣排放控制效果良好,現(xiàn)場測試結(jié)果與國家環(huán)保要求規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)相符。

通過鍋爐試運行,本臺鍋爐在全煤泥燃燒情況下,循環(huán)流化床鍋爐的穩(wěn)定燃燒并實現(xiàn)較低的初始排放濃度;同時在高灰分、高水份的低熱值燃料情況下,煙氣污染物實現(xiàn)超低排放。

7 結(jié)束語

經(jīng)過兩年多的安全穩(wěn)定運行,興隆莊礦電廠在對分離器、回料器優(yōu)化、增加水冷受熱面積、流化床布風(fēng)板和優(yōu)化一二次風(fēng)以及優(yōu)化尾部受熱面的3#鍋爐在全煤泥燃燒情況下,煙氣污染物排放實現(xiàn)超低排放并能安全穩(wěn)定運行,其技術(shù)在國內(nèi)同類型循環(huán)流化床鍋爐處于領(lǐng)先地位。

本項目成功實施后,兗礦集團又在南屯電力、濟三電力2×50MW 和2×135MW 機組超低排改造和低氮燃燒改造工程中推廣應(yīng)用。

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