趙冬冬
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)氣化爐采用Shell粉煤加壓氣化工藝,該工藝以研磨合格的干煤粉為原料,采用空分精餾后純度在99.5%以上的氧氣為氣化劑。研磨合格的煤粉經(jīng)氮?dú)饧訅汉?,與來自空分的氧氣在煤燒嘴內(nèi)混合后噴入氣化爐膛進(jìn)行不完全燃燒,所產(chǎn)生液態(tài)渣經(jīng)激冷、破碎、降壓后排出界外,所產(chǎn)生的夾帶飛灰的合成氣經(jīng)激冷、除灰、洗滌[1]后送至下游變換裝置。
Shell煤氣化工藝流程見圖1。原煤在氮?dú)猸h(huán)境中送入磨煤機(jī)研磨、干燥,磨制合格的磨煤輸送至煤粉給料罐中備用。合格的煤粉通過載氣送入氣化爐煤燒嘴,與空分裝置送來的高壓氧氣在氣化爐爐膛中不完全燃燒,所產(chǎn)生的合成氣在氣化爐激冷段冷卻。合成氣經(jīng)飛灰過濾器過濾后送入濕洗塔洗滌凈化。系統(tǒng)所過濾的飛灰經(jīng)惰性氣體氣提、降壓后轉(zhuǎn)送到飛灰貯罐;排渣系統(tǒng)及濕洗系統(tǒng)所產(chǎn)生的污水經(jīng)閃蒸、汽提、澄清后送至污水處理站處理。
Shell氣化爐所使用的惰性氣分為氮?dú)夂投趸純刹糠?。氮?dú)庵饕糜跉饣癄t激冷氣壓縮機(jī)密封、氣化爐振打器密封、煤粉輸送管道流化、飛灰輸送管道流化、除灰系統(tǒng)下料等;二氧化碳主要用于粉煤鎖斗充壓、煤燒嘴吹掃、煤進(jìn)料罐充壓、高溫高壓飛灰過濾器氣體反吹、氣化爐反吹等。
由于煤氣化系統(tǒng)中所涉及的諸如煤粉、氧氣、飛灰、合成氣等物料不與二氧化碳和氮?dú)夥磻?yīng),且都不直接對(duì)空排放,因而在煤粉輸送、飛灰輸送、氣化爐密封、管道吹掃等場(chǎng)所,考慮使用二氧化碳替代氮?dú)獾拇胧┦强尚械腫3]。
Shell煤氣化工藝中,煤粉由氮?dú)庾鳛檩d氣輸送至氣化爐內(nèi)進(jìn)行燃燒。在氣化初始開車時(shí),合成氣變換及酸性氣脫除工序還沒有進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài),沒有產(chǎn)生二氧化碳,此時(shí)載氣壓縮機(jī)入口氣為低壓氮?dú)?。隨著合成氣變換及酸性氣脫除工序開車,低溫甲醇洗洗滌吸收合成氣中的二氧化碳,經(jīng)甲醇再生并送至載氣壓縮機(jī)入口,與空分來的氮?dú)庖黄鸺訅汉笏椭撩簹饣褂谩?/p>
載氣壓縮機(jī)入口氣添加二氧化碳?xì)怏w后,氣化爐內(nèi)二氧化碳濃度將逐步提升,這促進(jìn)氣化爐內(nèi)煤粉與二氧化碳、水蒸氣與二氧化碳之間的反應(yīng),從而提高產(chǎn)品氣中一氧化碳和氫氣的含量。載氣中添加80%二氧化碳時(shí)合成氣中氮?dú)夂康淖兓妶D2。
通過圖3、圖4的對(duì)比可以直觀地發(fā)現(xiàn),二氧化碳代替部分氮?dú)庾鳛槊悍圯斔洼d氣時(shí),合成氣中有效氣(一氧化碳與氫氣)明顯上升。
(1)16QI0005A分析的合成氣中H2含量從21.77%降低到19.03%,減少了2.74%。
(2)16QI0005B分析的合成氣中CO含量從58.13%增加到64.08%,增加了5.95%。
(3)16QI0005C分析的合成氣中CO2含量從2.33%增加到9.75%,增加了7.42%。
(4) 16QI0005E分析的合成氣中N2含量從14.01%減少到3.54%,減少了10.47%。
(5) 合成氣中的有效氣成分16QI0005A+16QI0005B的量從79.9%增加到83.11%,增加了3.21%。
煤粉載氣(氮?dú)?中添加二氧化碳,合成氣組分中的氮?dú)饬繙p少,不僅能夠降低煤氣化裝置氮?dú)庀模€可以減少產(chǎn)品氣中氮?dú)夂?,使得甲醇合成工序的弛放氣減少,合成效率提高。氮?dú)?二氧化碳混合作為載氣使用。
使用二氧化碳替代氮?dú)庾鳛槊悍圯斔洼d氣,根據(jù)分析結(jié)果可知,合成氣中氮?dú)夂靠捎?4%降至3.5%,隨著負(fù)荷提升,降幅明顯。
在Shell煤氣化裝置中,涉及合成氣的安全閥共有10臺(tái),由于合成氣具有腐蝕性,為防止合成氣中水分在安全閥管道處凝結(jié)、對(duì)管道造成腐蝕,按照設(shè)計(jì),需在安全閥前對(duì)管道進(jìn)行吹掃,保持管道的干燥。根據(jù)計(jì)算,每臺(tái)安全閥吹掃氣量為300Nm3/h,因此,從安全閥吹掃氣進(jìn)入合成氣系統(tǒng)的氮?dú)饬考s3 000Nm3/h。
滿負(fù)荷下,合成氣產(chǎn)量為18.2萬Nm3/h,安全閥吹掃氣按3 000 Nm3/h計(jì)算,將該部分氮?dú)馓鎿Q為二氧化碳后,合成氣中的氮?dú)夂繉⑾陆?.65%。安全閥及其吹掃氣現(xiàn)場(chǎng)圖片見圖5。
圖5 安全閥及其吹掃氣現(xiàn)場(chǎng)圖片
氣化爐產(chǎn)生的3.96MPa、340℃的合成氣經(jīng)過高溫高壓飛灰過濾器過濾后,與濕洗系統(tǒng)來的合成氣混合后去激冷氣壓縮機(jī),作為氣化爐激冷氣使用。激冷氣壓縮機(jī)工藝流程見圖6。
圖6 激冷氣壓縮機(jī)工藝流程注:1-激冷器壓縮機(jī);2-氣化爐;3-飛灰過濾器;4-濕洗塔
在正常運(yùn)行時(shí),激冷氣壓縮機(jī)前置氣及一級(jí)密封氣流量約1 000Nm3/h,其目的是密封合成氣,防止其外漏。激冷氣壓縮機(jī)前置氣及干氣密封系統(tǒng)見圖7。
按滿負(fù)荷下合成氣產(chǎn)量為18.2萬Nm3/h計(jì)算,該部分氮?dú)馓鎿Q為二氧化碳后,合成氣中的氮?dú)夂繉⑾陆?.55%。
為防止氣化爐輸氣管、氣體返回室、合成氣冷卻器等部位積灰,在氣化爐設(shè)計(jì)時(shí)加裝了58臺(tái)振打器(見圖8)。由于受合成氣腐蝕,振打器密封容易造成密封氮?dú)馔饴?,因而,密封氮?dú)馀c氣化爐壓力差的設(shè)定是必要的。正常運(yùn)行期間,密封氮?dú)膺M(jìn)入氣化爐,流量約為600 Nm3/h。
按滿負(fù)荷下合成氣產(chǎn)量為18.2萬Nm3/h計(jì)算,該部分氮?dú)馓鎿Q為二氧化碳后,合成氣中的氮?dú)夂繉⑾陆?.33%。
上述措施實(shí)施后,合成氣中氮?dú)夂坑?4%下降至0.97%。合成氣中氮?dú)夂康慕档蛯?duì)甲醇?xì)?/p>
回收弛放氣、變換冷凝液、甲醇產(chǎn)量均有不同程度的影響。
圖7 激冷氣壓縮機(jī)前置氣及干氣密封系統(tǒng)
圖8 氣化爐振打器及密封氣現(xiàn)場(chǎng)圖片
合成氣中氮?dú)夂拷档颓?,龍宇煤化工甲醇合成弛放氣約2萬Nm3/h,其中H2與CO占50%左右,氮?dú)夂拷档秃?,弛放氣量減排7 000 Nm3/h。由此可見,合成氣中氮?dú)饬康臏p少,顯著降低了H2與CO的放空量,提高了合成氣利用率,僅此一項(xiàng)每天可減少有效氣放空量約8.4 萬Nm3。
經(jīng)各項(xiàng)措施后,系統(tǒng)氮?dú)夂繌?4%下降為1%左右,變換冷凝液中氨氮含量由8 000mg/L下降至400mg/L,降低了污水系統(tǒng)處理負(fù)荷。二氧化碳替代氮?dú)馇昂笞儞Q冷凝液氨氮變化見圖9。
圖9 二氧化碳替代氮?dú)馇昂笞儞Q冷凝液氨氮變化
在實(shí)施系統(tǒng)氮?dú)夂拷档偷母黜?xiàng)措施時(shí),合成氣中有效氣(H2與CO)比例上升約4%,甲醇增產(chǎn)明顯。
目前,龍宇煤化工合成氣系統(tǒng)中氮?dú)夂恳呀?jīng)降至為0.9%~1.2%,氮?dú)夂康慕档痛龠M(jìn)了甲醇產(chǎn)量的提高,降低了污水系統(tǒng)處理負(fù)荷,提高了合成效率,而且還能減少系統(tǒng)的氮?dú)饬髁浚WC了系統(tǒng)的氮?dú)鈮毫Ψ€(wěn)定,對(duì)系統(tǒng)的長(zhǎng)周期、高產(chǎn)、高效運(yùn)行起到了重要作用。