国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

油漿蒸汽發(fā)生器內(nèi)外漏分析思路及措施建議

2021-01-09 02:39:04沈鵬年
石油和化工設(shè)備 2020年12期
關(guān)鍵詞:油漿管板管束

沈鵬年

(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司煉油廠, 江蘇 南京 210000)

揚(yáng)子石化煉油廠2#催化聯(lián)合裝置設(shè)計能力200萬噸/年,于2014年7月正式投產(chǎn)運(yùn)行,生產(chǎn)工藝采用洛陽院MIP-CGP技術(shù)。自開工以來,分餾塔底油漿蒸汽發(fā)生器頻繁發(fā)生泄漏故障,對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成了較大影響,同時存在極大的安全隱患。

1 設(shè)備概況

2#催化循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC型號為BJS1600-3.9/4.87-673-6/25-6I,由中石化洛陽工程有限公司設(shè)計,洛陽雙瑞特種設(shè)備有限公司制造。具體參數(shù)見表1。

表1 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC參數(shù)

2 故障情況

2.1 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器內(nèi)漏

運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)催化外甩油漿流量不穩(wěn),在10-15t/h范圍內(nèi)波動,將外甩油漿由直供焦化改至罐區(qū),仍無好轉(zhuǎn),嘗試調(diào)節(jié)閥改手動、切副線、切換機(jī)泵等措施,都未見好轉(zhuǎn)。后安排清理外甩油漿泵過濾器,過濾器內(nèi)未發(fā)現(xiàn)明顯異物,處理后再次投用機(jī)泵仍無好轉(zhuǎn)。嘗試啟用油漿泵跨線、停用機(jī)泵,調(diào)整后外甩流量穩(wěn)定。但再次啟泵后仍出現(xiàn)上述問題,仍保持油漿外甩至罐區(qū)。

原因分析如下:

(1)在油漿蒸汽發(fā)生器E-213A、C出口分別采樣,分析水含量分別為0.03%和1.2%,后者明顯高于正常水平,且差異較大。

(2)E-213A、C油漿側(cè)出口溫度變化如圖1所示,原C臺油漿側(cè)出口溫度比A臺高10℃左右(C臺換熱效果相對差)。隨混合原料溫度降低(換熱流程見圖2,塔底油漿先經(jīng)E212/215和原料油換熱,再進(jìn)油漿蒸汽發(fā)生器E-213),E-203進(jìn)口的油漿溫度降低,出口溫度也相應(yīng)降低,換熱效果好的E213A臺出口溫度應(yīng)該降幅更大,但趨勢正好相反,說明C臺水汽漏入油漿。

圖1 E-213A/C油漿側(cè)出口溫度變化

圖2 分餾塔底換熱流程

(3)分餾塔頂部溫度變化如圖3所示。同樣控制粗汽油終餾點(diǎn)206-210℃,分餾塔頂溫相對正常溫度低2℃(反應(yīng)和分餾注汽未增加),說明分餾塔頂水汽分壓升高、油氣分壓降低。

圖3 分餾塔頂溫度變化

備注:下個點(diǎn)失真是由于PHD系統(tǒng)問題。

2.2 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器外漏

開工準(zhǔn)備階段,安排對汽包V 1 6 0 2、E213ABC殼程進(jìn)行鍋爐水系統(tǒng)試壓,當(dāng)系統(tǒng)壓力提升至4.0MPa時,E213ABC殼程管箱側(cè)墊片同時泄漏。安排檢修,檢修后在進(jìn)行系統(tǒng)壓力聯(lián)試時E213C管箱側(cè)墊片又出現(xiàn)大量泄漏,安排C臺切出檢修。裝置正常進(jìn)料開工,在開工過程中E213AC后頭蓋墊片泄漏,經(jīng)檢修后投用C臺,投用不久C管箱側(cè)墊片出現(xiàn)較大泄漏。裝置投運(yùn)35天后,B臺管箱側(cè)墊片泄漏,同時運(yùn)行35天的A臺管箱側(cè)墊片泄漏。

3 檢修及故障分析

表2 油漿蒸汽發(fā)生器外漏統(tǒng)計

圖4 B臺泄漏位置

圖5 A臺泄漏位置

3.1 油漿蒸汽發(fā)生器內(nèi)漏

對E213C進(jìn)行檢修,拆除管箱后,發(fā)現(xiàn)固定管板表面局部位置有結(jié)垢硬物,判斷該處部位管束存在泄漏,見圖6。

管束經(jīng)射流清洗后,進(jìn)行水壓試漏,在灌水過程中圖6結(jié)垢處管口焊縫就開始漏水,檢查泄漏部位,在管口焊縫上有明顯的環(huán)向裂紋,部分裂紋已擴(kuò)展到相鄰的管口焊縫上,焊縫開裂情況見圖7。

圖6 管束泄漏位置

圖7 焊縫開裂位置

考慮盡量不減少換熱面積,對裂紋的處理以打磨及補(bǔ)焊修復(fù)方法為主,補(bǔ)焊工藝按照廠家技術(shù)人員要求執(zhí)行,對于補(bǔ)焊無效的采用堵管方式。因E213換熱器在管板上管束進(jìn)物料管口部位襯有不銹鋼短管,短管與管束口部位焊接采用不銹鋼ER309焊條;管束物料出口部位未襯不銹鋼短管,管束與管板處焊接采用碳鋼ER50-6焊條,全部采用氬弧焊。

在對裂紋部位打磨過程中發(fā)現(xiàn)部分兩管束之間的縱向裂紋在管板上的深度較深,在打磨5mm時仍未徹底消除裂紋。另外,在補(bǔ)焊時,由于焊接產(chǎn)生的焊接應(yīng)力,導(dǎo)致原先無裂紋的部位在相鄰部位焊接后又出現(xiàn)了新裂紋,并產(chǎn)生了泄漏。

在管束處理過程中,聯(lián)系檢測單位有關(guān)人員對管板進(jìn)行了硬度檢測。由于檢測單位提供的儀器無法檢測管口與管板處的焊縫,只能在管板四周及中間無管束部位進(jìn)行檢測。使用儀器HLN-11A,共采集8點(diǎn),最高值為160HL,最低為139HL。由于無法檢測到管口與管板脹焊處焊肉的硬度值,因此,在管板上所檢測的硬度值并不能說明焊縫開裂的原因。

鑒于在管板上修復(fù)時漏點(diǎn)消除一處打壓時又會新增一處,或者是原處理過的部位再次發(fā)生泄漏,聯(lián)系南京工業(yè)大學(xué)有關(guān)技術(shù)研究人員,嘗試對管板進(jìn)行噴丸消應(yīng)力處理。

經(jīng)廠房噴丸消應(yīng)力處理后的管束送至現(xiàn)場,進(jìn)行試壓。在對漏點(diǎn)處理過程中仍有新的漏點(diǎn)出現(xiàn),繼續(xù)對管束進(jìn)行上述消漏處理,此時共堵管47根。堵管后如圖8所示。

圖8 堵管后換熱器管束

原因分析:E213C換熱器管板泄漏主要集中在固定管板上,浮動管板側(cè)無泄漏。經(jīng)結(jié)合其他催化裝置油漿換熱器管束泄漏問題的分析,造成換熱器管板與管口焊縫處開裂的主要原因是應(yīng)力集中導(dǎo)致的焊縫開裂。經(jīng)咨詢廠方技術(shù)人員,本裝置正在使用的3臺循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器管束在消除焊接應(yīng)力和熱應(yīng)力方面未做任何特別處理。而管板兩側(cè)溫度和管板上下部位的溫度都不同,管板受徑向、切向的溫差應(yīng)力;因管板和管束脹接在一起,管板有焊接殘余應(yīng)力;因蒸汽的產(chǎn)生氣泡的破裂,管板受氣泡破裂時的爆破力;汽-液兩相流誘發(fā)的誘導(dǎo)振動加劇管束振動,使管板焊接接頭部位產(chǎn)生循環(huán)載荷及裝配應(yīng)力等,這些力相互疊加使管板承受較大的拉應(yīng)力[1,2]。最終導(dǎo)致管板上的焊縫易出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕開裂。

改進(jìn)措施:經(jīng)咨詢兄弟企業(yè),已有單位設(shè)計出在管板上加剪應(yīng)力槽的方法來降低管束與管板焊接時產(chǎn)生的應(yīng)力。車間將采用此新技術(shù),更換原有管束,以改善油漿蒸汽發(fā)生器的使用狀況。

3.2 油漿蒸汽發(fā)生器外漏

油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213AB泄漏時,工藝生產(chǎn)操作平穩(wěn),詳細(xì)工藝操作參數(shù)見圖9所示。根據(jù)歷史趨勢,汽包21100-V1602壓力持續(xù)穩(wěn)定,分餾塔塔底油漿循環(huán)量及溫度平穩(wěn),未出現(xiàn)明顯波動。

確認(rèn)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC發(fā)生器管箱側(cè)墊片泄漏原因不是工藝操作波動導(dǎo)致。

換熱器管箱螺栓規(guī)格為M48×3×720,材質(zhì)35CrMoA。經(jīng)查HG/T 20613及JB/T 4707,此規(guī)格螺栓力學(xué)性能見表3。螺栓使用壓力及溫度范圍見表4。

圖9 油漿及汽包工藝操作參數(shù)歷史趨勢圖

表3 螺栓力學(xué)性能表

表4 螺栓使用壓力及溫度范圍

從上述兩表中可見循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器管箱螺栓力學(xué)性能、使用壓力及溫度范圍符合要求,但35CrMo材質(zhì)螺栓力學(xué)性能和使用溫度范圍不及25Cr2MoV材質(zhì)螺栓。

循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC墊片設(shè)計選用金屬石墨波齒復(fù)合墊。循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器在裝置開工前試壓時曾發(fā)生墊片泄漏,后更換全部墊片重新打壓。在水壓試驗(yàn)升壓過程中,管箱側(cè)墊片、外頭蓋墊片一直有滲漏現(xiàn)象。為消除升壓時墊片滲漏,采用液壓扳手提高扭矩緊固螺栓。循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器螺栓預(yù)緊計算扭矩如表5所示。

表5 油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC螺栓預(yù)緊扭矩表

最終水壓試驗(yàn)5.0MPa時螺栓緊固扭矩達(dá)到了8000N·m。過高的螺栓緊固扭矩使得墊片石墨復(fù)合層受擠壓變形,且變形量過大,失去調(diào)節(jié)彈性,導(dǎo)致墊片易發(fā)生泄漏。

換熱器墊片選型不合適。經(jīng)與洛陽工程公司溝通,其推薦油漿蒸汽換熱器墊片選用雙金屬自密封波齒復(fù)合墊,且在其他同類型裝置油漿蒸汽換熱器上使用良好,未發(fā)生過泄漏。雙金屬自密封波齒墊片的特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可使墊片內(nèi)側(cè)接觸應(yīng)力隨著內(nèi)壓的升高而增大,實(shí)現(xiàn)可靠的密封,當(dāng)內(nèi)壓達(dá)到一定值時,雙金屬自密封波齒墊片內(nèi)側(cè)波峰處接觸應(yīng)力大于外側(cè)且隨著內(nèi)壓增加而增加[3]。

4 解決措施及效果驗(yàn)證

4.1 2015年裝置大修時,將原換熱器芯子更換,管口部位采用減應(yīng)力槽設(shè)計,自投用后,運(yùn)行至2020年未出現(xiàn)任何內(nèi)漏。

圖10 換熱器外漏原因分析(魚骨圖)

圖11 換熱器外漏原因分析及應(yīng)對措施

4.2 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器墊片由金屬石墨波齒復(fù)合墊改為雙金屬自密封波齒復(fù)合墊;管箱螺栓材質(zhì)由35CrMoA提升至25Cr2MoV;換熱器檢修完成后,螺栓由專業(yè)廠家進(jìn)行定力矩緊固。采取上述措施后,至2020年未出現(xiàn)任何外漏。

5 總結(jié)

催化裝置油漿蒸汽發(fā)生器管束管口開裂是由于未進(jìn)行有效焊后熱處理,造成管口部位焊縫硬度高,未有效的消除殘余應(yīng)力,在開工過程中與溫差應(yīng)力疊加后造成焊接接頭高應(yīng)力部位發(fā)生開裂。墊片形式的不合理及換熱器未有效熱緊,導(dǎo)致?lián)Q熱器法蘭頻繁外漏。

從以上的分析可以看出制造廠的制造質(zhì)量是油漿發(fā)器泄漏的主要原因之一,原始設(shè)計對設(shè)備操作工況應(yīng)充分考慮,在特殊工況下,密封件及緊固應(yīng)提出較高要求,所以,控制好制造質(zhì)量關(guān),合理的選型,嚴(yán)格的施工標(biāo)準(zhǔn),同時平穩(wěn)工藝操作是避免油漿發(fā)器泄漏的主要手段。

猜你喜歡
油漿管板管束
一種催化裝置分餾塔塔釜回收輕組分的方法
能源化工(2022年3期)2023-01-15 02:26:43
全餾分粗油漿在瀝青中的應(yīng)用研究
石油瀝青(2022年4期)2022-09-03 09:29:46
管間距對橫掠管束換熱影響及非線性現(xiàn)象分析
能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:16
放開管束孩子的手
海峽姐妹(2019年6期)2019-06-26 00:52:38
管殼式換熱器管束拆卸問題與建議
加氫精制U形管式換熱器管束泄漏分析與對策
大型管板鉆銑一體化裝備的開發(fā)
管板堆焊鎳基合金625焊接工藝
焊接(2016年6期)2016-02-27 13:04:57
催化裂化油漿捕獲沉降劑的工業(yè)應(yīng)用
HVM膜過濾器管板改造總結(jié)
中國氯堿(2014年11期)2014-02-28 01:05:07
苗栗市| 九台市| 陆丰市| 长武县| 屏山县| 清镇市| 长海县| 台东县| 噶尔县| 闽侯县| 辽宁省| 松潘县| 长海县| 吉水县| 深水埗区| 浏阳市| 修文县| 柳州市| 秦皇岛市| 长春市| 津南区| 石河子市| 南木林县| 县级市| 梅州市| 南和县| 军事| 增城市| 元江| 德州市| 太保市| 通许县| 阿勒泰市| 奉新县| 金沙县| 吴堡县| 右玉县| 抚远县| 通渭县| 泸州市| 浏阳市|