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氯乙烯工業(yè)鹽酸回用工藝的研究與應(yīng)用

2021-01-11 12:12燕曉榮青海鹽湖元品化工有限責(zé)任公司青海格爾木816099
化工管理 2021年21期
關(guān)鍵詞:篩板稀鹽酸吸收塔

燕曉榮(青海鹽湖元品化工有限責(zé)任公司,青海 格爾木 816099)

0 引言

在氯乙烯生產(chǎn)過程中可能會(huì)產(chǎn)生大量的污染問題,工業(yè)鹽酸的污染問題十分嚴(yán)峻。為此,要求針對氯堿工業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,針對沒有經(jīng)過脫汞處理的污水,嚴(yán)格禁止排放,同時(shí),嚴(yán)禁銷售未經(jīng)脫汞處理的鹽酸,需要針對污水和鹽酸進(jìn)行處理,以促進(jìn)其回用。

1 工業(yè)鹽酸回用工藝

1.1 脫吸后回用至泡沫脫酸塔

現(xiàn)階段,在聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)之中,一般采取鹽酸常規(guī)脫吸裝置進(jìn)行產(chǎn)品制備,要求從濃酸之中脫吸出HCL氣體,并針對氣體進(jìn)行高效回用,將濃度為21%~24%之間的鹽酸進(jìn)行回用,輸送至泡沫脫酸塔中,并針對稀酸產(chǎn)物予以外銷處理。采取常規(guī)的脫吸操作進(jìn)行稀酸處理,其產(chǎn)物中的酸液濃度相對較低,且含有較多的雜質(zhì)。在國家環(huán)保政策的深入推進(jìn)下,此類產(chǎn)物已經(jīng)逐漸被市場所淘汰,為此,必須積極展開對于副產(chǎn)鹽酸回用技術(shù)的優(yōu)化改造[1]。

1.2 鹽酸深度解析

一般采取以下兩種方式實(shí)施鹽酸深度解析處理:第一,1步法,按照一定的比例,將濃度為31%的鹽酸和氯化鈣溶液進(jìn)行混合,并將其輸送到解析塔之中,針對溶液中的酸濃度進(jìn)行深度解析處理,將其酸濃度降到1%;第二,2步法,針對濃度為31%的鹽酸進(jìn)行常規(guī)脫吸處理,待結(jié)束脫吸操作后,依托于深解析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對濃度為21%的稀鹽酸的深度解析處理,將酸濃度調(diào)整為1%。

現(xiàn)階段,國內(nèi)廠家一般采取2步法解析工藝的手段予以處理,將酸濃度降低到1%,并在水洗塔中予以回用,以實(shí)現(xiàn)良好的零排放效果。然而,在正常生產(chǎn)時(shí),鹽酸深解析裝置中仍然存在部分處于高溫環(huán)境中的管道設(shè)備,可能造成襯里管道損傷,導(dǎo)致管道鼓包和脫落現(xiàn)象頻發(fā),帶來一定的漏酸風(fēng)險(xiǎn)。要求利用氯化鈣溶液作為共沸打破物,針對深解析系統(tǒng)進(jìn)行處理,然而系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間較長,則會(huì)帶來一定的氯化鈣結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn),對管道及設(shè)備造成不同程度的堵塞。為此,要求采取定期停車的形式予以清理,并重新配置氯化鈣溶液,以實(shí)現(xiàn)良好的維修效率,讓系統(tǒng)得以維持長期穩(wěn)定生產(chǎn)。

1.3 采用組合塔回用工業(yè)鹽酸工藝

采用組合吸收塔回用技術(shù)的形式,可以實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。通過組合吸收塔的形式,吸收濃度為23%的稀酸,同時(shí)借助塔內(nèi)濃酸和稀酸的循環(huán)作用進(jìn)行氯化氫的解吸,以鹽酸常規(guī)解吸系統(tǒng)為媒介,吸收其中濃度為23%的稀鹽酸,并在稀酸槽之中通循環(huán)水的形式,針對常規(guī)脫吸生產(chǎn)的濃度為23%稀鹽酸進(jìn)行冷卻處理,同時(shí),通過-35℃冷凍鹽水實(shí)現(xiàn)對于上述產(chǎn)物的冷卻處理,在冷卻處理后,溫度一般可以保持在9~12℃,并將終產(chǎn)物儲(chǔ)存在常規(guī)脫吸系統(tǒng)的稀酸槽之中,同時(shí),借助稀鹽酸泵的形式進(jìn)行稀酸輸送,將其傳輸?shù)铰纫蚁┭b置之中,以用作組合塔補(bǔ)充液。

針對稀酸槽中的稀酸物質(zhì),可以借助稀酸循環(huán)泵將其輸送至稀酸冷卻器中,利用-35℃冷凍鹽水將其冷卻至5~8℃后進(jìn)入組合吸收塔,從組合塔的中部位置向稀酸槽之中進(jìn)行循環(huán),通過回流作用,將回稀酸槽中的稀酸濃度控制在27%左右。要求將小部分稀酸向組合塔下端進(jìn)行補(bǔ)充,以制備出濃度系數(shù)為33%的濃酸。利用濃酸循環(huán)泵將組合吸收塔塔釜之中的濃酸經(jīng)濃酸冷卻器向組合塔中部進(jìn)行傳輸,通過循環(huán)吸收作用,不斷提升酸溶液的濃度,待溶液濃度達(dá)到33%以上,輸送至濃酸貯槽,進(jìn)行常規(guī)脫吸處理。通過稀酸的形式進(jìn)行吸收,在正常的工藝流程中,無需進(jìn)行生產(chǎn)水的補(bǔ)充也不會(huì)出現(xiàn)工業(yè)酸[2]。

2 鹽酸回用工藝方案

2.1 改造原理

通過組合吸收塔的形式進(jìn)行氯乙烯工業(yè)鹽酸的處理,要求針對水洗塔和泡沫脫酸塔予以拆除,同時(shí)安裝組合吸收塔。由于目前的設(shè)備安裝情況和生產(chǎn)實(shí)際存在較大的差異,可能為鹽酸回用工藝的高效開展帶來一定的困難。要求充分利用組合吸收塔回用鹽酸工藝,結(jié)合鹽酸在低溫環(huán)境中的吸收特性,實(shí)現(xiàn)對于鹽酸的高效回用,針對氯乙烯裝置稀酸冷卻器、濃酸冷卻器等設(shè)備予以優(yōu)化,使脫吸處理后的鹽酸溫度得到切實(shí)降低,以更好適應(yīng)鹽酸回用的需求。同時(shí),針對換熱面積較大的鹽酸脫吸塔再沸器予以更換調(diào)整,以促進(jìn)鹽酸脫吸裝置產(chǎn)能的提升,切實(shí)提升HCL氣體的回用度,減少鹽酸副產(chǎn)量[3]。

2.2 工藝流程

首先,需要利用經(jīng)過常規(guī)脫吸處理的稀鹽酸,將其補(bǔ)充到水洗塔中,以實(shí)現(xiàn)對于生產(chǎn)水的有效替代??梢詫⒋诉^程中濃度為22%的稀鹽酸分成兩部分,其中一部分依托于稀酸循環(huán)泵的形式,在水洗塔中進(jìn)行循環(huán),在循環(huán)過程中,可以借助-35℃冷凍鹽水進(jìn)行冷卻處理,將冷卻器出口位置出的稀酸溫度控制在5℃以內(nèi),讓稀酸的吸收效果可以得到充分保障。另一部分則采取分流調(diào)節(jié)閥的形式進(jìn)行分流處理,將其調(diào)整到泡沫塔之中,借助濃酸泵的循環(huán)作用,吸收產(chǎn)物中的氯化氫,并借助-35℃冷凍鹽水實(shí)現(xiàn)對泡沫塔的冷卻處理,以促進(jìn)鹽酸濃度提升,將其調(diào)整到33%。同時(shí),針對濃酸泵的出口閥門位置予以調(diào)節(jié),以實(shí)現(xiàn)高效的濃鹽酸輸送,將其傳輸?shù)禁}酸常規(guī)脫吸系統(tǒng)之中,并針對脫吸系統(tǒng)之中的進(jìn)酸流量予以高效調(diào)節(jié),讓水洗塔、脫析液和泡沫塔的穩(wěn)定性得到充分保障,將其儲(chǔ)存到脫吸系統(tǒng)的稀酸儲(chǔ)槽之中,并通過稀酸輸送泵向水洗塔之中傳輸,以促進(jìn)鹽酸在系統(tǒng)之中的循環(huán),實(shí)現(xiàn)對于鹽酸的高效利用。

其次,為了有效避免系統(tǒng)異常情況,減少機(jī)前系統(tǒng)中的過酸現(xiàn)象,要求在水洗塔頂部位置處配備生產(chǎn)水補(bǔ)水管線,同時(shí),在底部位置配備自動(dòng)排污管線,確??梢栽诎l(fā)生異常情況的第一時(shí)間展開對于產(chǎn)物酸濃度的合理化控制,以免出現(xiàn)機(jī)前系統(tǒng)過酸的問題,對設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕。

最后,針對換熱面積在120 m2左右的脫吸塔再沸器予以調(diào)整,更換為170 m2的再沸器,以促進(jìn)脫吸塔溫度的提升,降低裝置中的稀酸濃度,減少蒸汽損耗,實(shí)現(xiàn)良好的稀酸回用效果。

3 篩板塔結(jié)構(gòu)

篩板塔一般包括塔身、溢流管和篩板等結(jié)構(gòu),為更好應(yīng)對鹽酸腐蝕和氯乙烯溶脹的問題,可以在塔身位置處進(jìn)行橡膠內(nèi)襯,并在此基礎(chǔ)上外襯石墨磚,所有的襯里厚度可達(dá)33毫米,至于篩板,則需要通過6~8 mm厚度的酚醛玻璃布層壓板進(jìn)行包裝,并經(jīng)由鉆孔進(jìn)行加工。一共有6塊篩板裝置,可以分布在不同的塔身法蘭之間,以促進(jìn)塔身截面積整體利用率提升。

溢流管裝置通常由玻璃鋼管制備而成,通過第一塊塔板進(jìn)行吸收水吸入工作,并且在篩板中和上升的粗VCM氣進(jìn)行親密接觸。在所形成的泡沫層結(jié)構(gòu)中,可以通過氣液的形式實(shí)現(xiàn)質(zhì)量傳遞。在水吸收作用下,粗VCM中的HCL可以形成鹽酸,并通過溢流管作用向下一層篩板之中流動(dòng),在每塊篩板位置上進(jìn)行重復(fù)傳質(zhì)操作。針對加水量予以靈活控制,以實(shí)現(xiàn)對于篩板泡沫層停留時(shí)間的靈活調(diào)節(jié),讓酸性溶液中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以達(dá)到28%~33%。

針對上、下篩板進(jìn)行處理,需要通過具有不同開孔率的篩板,以更好應(yīng)對進(jìn)出口氣量的差異,讓篩板上的各個(gè)位置都可以建立較好的泡沫層結(jié)構(gòu),在此過程中,要求將空塔氣速、篩板孔速和溢流管液體流速分別控制在0.8~1.4 m/s、7.5~13.0 m/s和低于0.1 m/s。要求盡量保證篩板塔身的垂直度,以降低塔身傾斜的風(fēng)險(xiǎn),讓塔板之中的上液層不會(huì)向某一特定方向傾斜,讓泡沫層的質(zhì)量得到充分保障,以實(shí)現(xiàn)良好的吸收效果;其次,要求盡量保持篩板的水平狀態(tài),將篩板上的泡沫層高度控制在均勻的狀態(tài)上,以強(qiáng)化氣液的接觸,讓傳質(zhì)傳熱過程得到充分保障;最后,可以借助0.1~0.2 mm的80型絲網(wǎng),將塔頂卷成圓餅狀,并進(jìn)行反復(fù)重疊處理,將其重疊至3層。

相關(guān)研究表明,在經(jīng)過絲網(wǎng)層裝置時(shí),夾帶酸霧的氣流可能與網(wǎng)表面發(fā)生嚴(yán)重碰撞,并形成一定量的霧滴,霧滴被補(bǔ)集后會(huì)沿絲網(wǎng)的方向向下流動(dòng),直到流到兩個(gè)絲網(wǎng)交叉處后,通過絲網(wǎng)表面的張力作用,進(jìn)行大面積聚集。如果聚集后的質(zhì)量大于上升氣流,則霧滴滴入塔板之中,相應(yīng)的分離效率可以達(dá)到98%。

4 工藝改造的意義

與現(xiàn)階段應(yīng)用較為頻繁的填料塔氯化氫吸收工藝相比,優(yōu)化后的工藝表現(xiàn)出如下優(yōu)勢:首先,技術(shù)手段先進(jìn),工藝流程相對較為合理,具有良好的氯化氫吸收效率,且工藝操作的靈活性相對較大,便于控制;其次,可以有效減少企業(yè)在工藝流程中的成本投入,且經(jīng)濟(jì)效益較為突出,優(yōu)化結(jié)果十分突出,可以有效降低水消耗量和污水處理量,切實(shí)降低環(huán)境污染;再次,副產(chǎn)物鹽酸的溫度相對較低,且濃度一般較高,可以將鹽酸副產(chǎn)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%以上,便于進(jìn)行安全運(yùn)輸銷售;最后,針對濃度系數(shù)為31%的鹽酸進(jìn)行回用,可以切實(shí)提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,有效避免稀酸單體溶解過程中的損失。

5 結(jié)語

通過鹽酸回用技術(shù),可以將脫吸處理后的稀鹽酸向水洗塔之中傳輸,以取代生產(chǎn)水的位置,有效減少副產(chǎn)物鹽酸的產(chǎn)量,起到節(jié)約用水的效果。針對脫吸作用所產(chǎn)生的稀酸進(jìn)行循環(huán)利用,將其傳輸?shù)交赜盟此b置中,可以實(shí)現(xiàn)良好的鹽酸循環(huán)回用效果,避免產(chǎn)生過量的工業(yè)鹽酸,為行業(yè)內(nèi)鹽酸回用方式的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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